董海燕
【摘 要】結(jié)合實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),對(duì)邯鋼焦化廠二回收車間粗苯蒸餾系統(tǒng)生產(chǎn)工藝進(jìn)行了改進(jìn)。改進(jìn)后,粗苯蒸餾系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,輕苯收率提高。
【關(guān)鍵詞】粗苯;輕苯;蒸餾
一、前言
焦化廠二回收車間于1980年投入運(yùn)行,主要負(fù)責(zé)焦化廠3#、4#焦?fàn)t煤氣處理,煤氣處理量為2.5萬(wàn)m3/h。1999年,焦化廠新增5#、6#兩座6m大型焦?fàn)t,其焦?fàn)t煤氣處理也由二回收車間負(fù)責(zé),從而使二回收車間煤氣處理量提高到7萬(wàn)m3/h。為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,焦化廠于2003年對(duì)焦?fàn)t煤氣處理工序進(jìn)行了調(diào)整,將3#焦?fàn)t煤氣改為由一回收車間處理,二回收車間停開(kāi)一臺(tái)D750風(fēng)機(jī),煤氣處理量由7萬(wàn)m3/h降到6萬(wàn)m3/h,煤氣處理量的波動(dòng),給粗苯生產(chǎn)帶來(lái)了一定的影響。為了保證粗苯蒸餾系統(tǒng)的正常穩(wěn)定生產(chǎn),2010年以來(lái),對(duì)粗苯蒸餾系統(tǒng)的生產(chǎn)工藝進(jìn)行了多次改進(jìn)。改進(jìn)后,粗苯蒸餾系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,輕苯收率提高。
二、工藝狀況
(一)工藝簡(jiǎn)介
從粗苯洗滌工序送來(lái)的含苯富油經(jīng)分縮器后溫度由25℃~30℃提高到70℃~80℃,再經(jīng)貧富油換熱器與熱貧油進(jìn)行換熱,使其溫度升至120℃~140℃,然后進(jìn)入管式爐加熱至165~170℃后送入脫苯塔進(jìn)行脫苯。富油脫苯后得到苯汽、水汽混合物和貧油,苯汽、水汽混合物經(jīng)分縮器冷卻后,溫度降為92℃~94℃,大部分水蒸汽冷凝下來(lái),而苯汽經(jīng)兩苯塔分餾為輕苯和重苯。貧油經(jīng)貧富油換熱器進(jìn)行熱交換后,再經(jīng)冷卻器使溫度至20℃~35℃后,送到洗滌工序循環(huán)使用。改造前粗苯蒸餾系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖1。
(二)存在問(wèn)題
(1)過(guò)熱蒸汽溫度偏低
由于現(xiàn)有工藝采用兩段貧富油換熱器換熱,使進(jìn)入管式爐的富油溫度高達(dá)140℃左右,而管式爐富油出口溫度工藝要求為165℃~170℃,這樣富油通過(guò)管式爐加熱,溫升僅為25℃~30℃。而管式爐在加熱富油的同時(shí),也需要對(duì)蒸汽進(jìn)行加熱,以便形成溫度高達(dá)280℃~310℃的過(guò)熱蒸汽用于脫苯。但是,進(jìn)入管式爐的富油和蒸汽在管式爐內(nèi)的分布是不同的,富油分布在管式爐的輻射段和對(duì)流段,而蒸汽只分布在對(duì)流段。由于管式爐加熱用煤氣量是根據(jù)富油出口溫度調(diào)節(jié)的,當(dāng)富油溫度滿足工藝要求(165℃~170℃)時(shí),而過(guò)熱蒸汽溫度只能被加熱到260℃左右,導(dǎo)致過(guò)熱蒸汽溫度偏低,蒸汽消耗量大,產(chǎn)生廢水較多,污染環(huán)境,同時(shí)也影響了脫苯塔脫苯,造成貧油含苯高,影響洗苯效果,降低了輕苯收率。
(2)脫苯塔與兩苯塔操作相互制約
由管式爐出來(lái)的過(guò)熱蒸汽同時(shí)供給兩苯塔底部再沸器和脫苯塔脫苯使用,卻只有一個(gè)總閥門控制。兩苯塔是實(shí)現(xiàn)輕、重苯分餾的重要設(shè)備,其底部溫度按工藝要求需控制在140℃~160℃,而脫苯塔是實(shí)現(xiàn)富油脫苯的關(guān)鍵設(shè)備,其底部溫度工藝要求為165℃~170℃。當(dāng)兩苯塔底部溫度不穩(wěn)定時(shí),就需要調(diào)節(jié)再沸器的過(guò)熱蒸汽用量,從而導(dǎo)致進(jìn)入脫苯塔的過(guò)熱蒸汽量產(chǎn)生波動(dòng),影響脫苯塔的正常操作,降低了富油脫苯效率;相反,當(dāng)脫苯塔底部溫度發(fā)生變化,需要調(diào)整過(guò)熱蒸汽量時(shí),兩苯塔底部溫度也會(huì)受到影響,有時(shí)會(huì)使兩苯塔底部溫度過(guò)高,導(dǎo)致塔底壓力也隨之升高,嚴(yán)重時(shí)就會(huì)使分離缸竄缸,造成生產(chǎn)事故。
(3)輕苯冷凝冷卻器輕苯出口溫度偏高
由于輕苯冷凝冷卻器原有設(shè)計(jì)冷卻水量不足,冷卻面積不夠,有時(shí)輕苯冷凝冷卻器輕苯出口溫度高達(dá)45℃,造成輕苯放散,嚴(yán)重時(shí)也將導(dǎo)致分離缸竄缸,使粗苯蒸餾系統(tǒng)操作不穩(wěn)定,從而影響了輕苯產(chǎn)量。
(4)冬季補(bǔ)充新洗油困難與洗油含水
由于冬季大氣溫度較低,洗油粘度增大,流速變慢,造成向粗苯蒸餾系統(tǒng)中補(bǔ)充新洗油困難,并且大氣溫度低時(shí),洗油油水分離困難,使加入系統(tǒng)的新洗油含水量升高。
三、工藝改進(jìn)
(1)為了提高過(guò)熱蒸汽溫度,不斷優(yōu)化管式爐操作方式。考慮到富油與蒸汽在管式爐的分布情況,通過(guò)摸索調(diào)整管式爐煙囪翻板開(kāi)度的大小、燃燒用煤氣及空氣量的多少,一方面使在管式爐輻射段溫度由500℃左右降低至480℃~490℃,另一方面使對(duì)流段溫升由450℃左右升至500℃以上。從實(shí)際操作情況來(lái)看,富油出口溫度保持在了170℃左右,滿足了工藝要求,而過(guò)熱蒸汽溫度也由原來(lái)的260℃左右升至300℃以上,解決了過(guò)熱蒸汽偏低的現(xiàn)狀,從而降低了蒸汽耗量。
(2)通過(guò)改造,將兩苯塔底部再沸器和脫苯塔共同使用的過(guò)熱蒸汽分開(kāi),使脫苯塔單獨(dú)使用過(guò)熱蒸汽。同時(shí),考慮到兩苯塔實(shí)際操作情況,將兩苯塔底部再沸器用蒸汽由過(guò)熱蒸汽改為低壓蒸汽,同樣可以滿足工藝要求。這樣使再沸器與脫苯塔用蒸汽不再相互制約,從而穩(wěn)定了脫苯塔與兩苯塔的操作。
(3)為了減少輕苯放散,彌補(bǔ)輕苯冷凝冷卻器冷卻面積不足的問(wèn)題,增加了一臺(tái)110m2螺旋板換熱器,使輕苯冷卻面積由原來(lái)的351m2增加到461m2;另外,由于輕苯冷凝冷卻器采用的冷卻水只有制冷水,一旦制冷水因故障停水,勢(shì)必將導(dǎo)致輕苯冷凝冷卻器產(chǎn)生放散,嚴(yán)重時(shí),將會(huì)使整個(gè)粗苯蒸餾系統(tǒng)停工。通過(guò)改造,在制冷水與水站的循環(huán)水管道上增設(shè)了交通管,如果制冷水停水,將開(kāi)啟交通閥,用循環(huán)水作為冷卻用水,避免了輕苯放散。
(4)在新洗油槽加裝自制的蛇管加熱器,冬季大氣溫度較低時(shí),可開(kāi)加熱器加熱新洗油,不但降低了新洗油的粘度,還使新洗油中油水得到了有效的分離。改進(jìn)后粗苯蒸餾系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖2。
四、改進(jìn)效果
2010年以來(lái),先后對(duì)粗苯蒸餾系統(tǒng)生產(chǎn)工藝進(jìn)行了多次改進(jìn)。改進(jìn)后,過(guò)熱蒸汽溫度偏低、輕苯出口溫度高、冬季加洗油困難等一系列影響粗苯蒸餾系統(tǒng)正常生產(chǎn)的不利因素基本得到解決,粗苯蒸餾系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,粗苯產(chǎn)量有了大幅度的增長(zhǎng),輕苯收率由原來(lái)的年均0.84%提高到0.86%,年增效140余萬(wàn)元,粗苯洗油消耗由原來(lái)的91kg/t苯降為87kg/t苯,年降耗創(chuàng)效36萬(wàn)元。