杜學芳,張 帥
(河南機電高等??茖W校 機電工程系,河南 新鄉(xiāng) 453000)
柴油機是否能可靠而耐久地工作,在很大程度上取決于能否有效地保護摩擦副,防止磨料微粒(主要是機械雜質)通過各種途徑進入柴油機,這種保護靠采用有效的空氣濾清器、燃油濾清器和機油濾清器來達到,以及對塵土可能滲入柴油機的一切地方進行仔細密封[1]。濾清系統(tǒng)是柴油機能否可以正常工作的一個很關鍵但也很容易被忽略的環(huán)節(jié),下面這個案例就與燃油濾清系統(tǒng)有關。
燃油濾清器位于發(fā)動機燃油系統(tǒng)中,其主要作用就是濾除燃油系統(tǒng)中的水和氧化鐵、粉塵等固體雜質,向燃油系統(tǒng)提供清潔的燃油,保護噴嘴、柱塞等精密偶件減少磨損,避免堵塞[2],減少機械磨損,確保發(fā)動機穩(wěn)定運行,提高可靠性。隨著排放標準的提高,對燃油濾清器的水分離性能和過濾精度都提出了更高的要求。
據(jù)客戶反映和進行實地考察,挖掘機在使用過程中會出現(xiàn)與燃油系統(tǒng)有關的下列工作故障,具體表現(xiàn)出如下幾個方面:
故障1:柴油機間隙性熄火;
故障2:柴油機輸油泵卡死、漏油;
故障3:柴油機噴油器堵塞、冒黑煙;
故障4:柴油機噴油泵磨損、冒黑煙、動力不足。
出現(xiàn)上述故障的挖掘機采用的是三菱4M50型柴油機,該柴油機屬于電噴式,噴射壓力較高,并且對燃油濾清系統(tǒng)的要求也較高。其濾清系統(tǒng)由三級組成:油水分離器+燃油粗濾器(帶手油泵)+燃油精濾器,如圖1所示。
圖1 柴油機濾清系統(tǒng)示意圖
根據(jù)故障1現(xiàn)象判斷,引起故障1可能的原因有兩個:燃油濾清系統(tǒng)吸油管路段漏氣,導致柴油機供油系統(tǒng)中存在空氣段,引起柴油機熄火;燃油濾清系統(tǒng)吸油管路段負壓過大,導致柴油機供油不暢而引起間隙性吸空,引起柴油機熄火。
根據(jù)故障2、故障3 和故障4 現(xiàn)象判斷,引起的原因主要與燃油濾清系統(tǒng)的過濾效率有關。針對以上原因分析,我們做了如下幾個試驗:
(1)氣密性試驗
試驗連接如圖2所示。
圖2 氣密性試驗連接圖
對燃油吸油管路進行氣密性試驗,通入0.1 MPa干凈空氣,在出入口處各安裝兩個壓力表,通過兩壓力表讀數(shù),來判斷吸油管路是否漏氣。試驗結果表明,P1-P2=0,燃油吸油管路并未存在漏氣現(xiàn)象,因此將燃油濾清系統(tǒng)吸油管路段漏氣引起柴油機熄火的可能排除。
(2)拆解分析實驗
對燃油管路全部進行拆解,并逐一對各部件進行仔細的檢查,發(fā)現(xiàn)燃油粗濾器上手油泵的單向閥處臟堵物較多,燃油管路其余零部件未見臟堵,單向閥的結構示意圖如圖3所示。
燃油粗濾器上單向閥的臟堵原因分析如下:由于國內柴油品質較差,而挖掘機的柴油品質則更差,油水分離器的過濾精度只有300μm,濾層為不銹鋼絲網織成,屬于表層過濾[3],過濾效果很差。由于手油泵單向閥安裝在燃油粗濾器的入口處,燃油必須先經過單向閥才能流入燃油粗濾器,而單向閥入口處尺寸較小,直徑只有7mm,導致膠質化合物、大顆粒固體顆粒雜質等將單向閥堵塞,因此故障1的原因判斷為燃油粗濾器上單向閥處臟堵導致燃油管路負壓較高,引起柴油機燃油泵吸空而導致柴油機熄火。
圖3 單向閥結構示意圖
(3)過濾效率試驗
多通路試驗連接如圖4所示。
圖4 多通路試驗示意圖
通過多通路試驗來計算燃油濾清系統(tǒng)的過濾效率,該試驗是將污染油通過試驗系統(tǒng),通過演算器計算燃油濾清系統(tǒng)入口和出口處的粉塵粒徑和數(shù)量,得出燃油濾清系統(tǒng)的過濾效率。試驗液采用JIS 2號輕油,試驗流量為6L/min,試驗時間1h,按JIS D 1623標準進行,試驗數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 燃油濾清系統(tǒng)的試驗數(shù)據(jù)
由表1 可以看出,該濾清系統(tǒng)的過濾效率偏低,為94.5%(5μm 以上顆粒物),而該柴油機對濾清系統(tǒng)的要求是大于等于98%(5μm 以上顆粒物),燃油中的微小雜質會造成柱塞偶件、出油閥偶件、針閥偶件等產生擦傷、拉傷等磨粒磨損[4],引起輸油泵卡死、漏油,噴油泵磨損,噴油器堵塞,從而使柴油機出現(xiàn)動力不足、冒黑煙等現(xiàn)象,因此故障2、故障3、故障4判斷為主要是由燃油濾清系統(tǒng)的過濾效率偏低所造成的。
為消除柴油機的以上故障,對燃油過濾系統(tǒng)進行了改進,如圖5所示。
圖5 改進后的燃油濾清系統(tǒng)示意圖
改進后的燃油濾清系統(tǒng)采取如下措施:
(1)去除油水分離器,將燃油粗濾器更換為不帶手油泵的粗濾器(帶油水分離功能),并在燃油粗濾與發(fā)動機輸油泵之間加裝獨立手油泵,這樣可以避免手油泵單向閥的堵塞。
(2)為提高燃油精濾器的過濾精度而不降低流量,采用兩個2μm 的精濾器并聯(lián)。
試驗表明,改進后濾清系統(tǒng)過濾效率可達99.6%(5μm 以上顆粒物),水分離效率大于等于95%,輸送泵入口處的初始吸油阻力不大于-17 KPa,保證燃油的供應和清潔程度要求,達到了4M30型柴油機的要求。據(jù)客戶反應,改進后的濾清系統(tǒng)運用在柴油機,上述故障全部消除,過濾效率顯著提高。
[1]何有祿.改進型空氣濾清系統(tǒng)和燃油濾清系統(tǒng)對發(fā)動機零件磨損的影響[J].國外汽車,1975(3):27-29.
[2]宋培清.淺議“三濾”基本知識與保養(yǎng)誤區(qū)[J].科技論壇,2010(3):69-70.
[3].戴天翼.過濾器—設計、制造和使用[M].北京:化學工業(yè)出版社,2009.
[4].馬志華,楊慶蓉.提高燃油濾清器過濾精度,減少柱塞偶件的磨損[J].拖拉機,1988(1):55-59.