德州聯(lián)合石油機械有限公司 (山東 253034) 霍煥志 曹 銳
40CrNiMo是一種高淬透性的合金鋼,調(diào)質(zhì)后具有較好的綜合力學(xué)性能,常用來制作強度高、塑性好的重要零部件。在我公司也廣泛的應(yīng)用在產(chǎn)品的各種配件中。近期,熱處理車間在調(diào)質(zhì)一種40CrNiMo的配件時,出現(xiàn)批量開裂的情況。為了尋找開裂原因,在以后的生產(chǎn)過程中避免類似情況的發(fā)生,我們對開裂產(chǎn)品進行了解剖,并對熱處理工藝進行了重現(xiàn)和改進。
外聯(lián)主軸材質(zhì)為40CrNiMo,工藝路線:下料→鍛造→鋸→二次鍛造→退火→調(diào)質(zhì)。4根外聯(lián)主軸調(diào)質(zhì)后,均出現(xiàn)縱向開裂現(xiàn)象。
經(jīng)化驗,成分符合40CrNiMo的技術(shù)要求。金相觀察,產(chǎn)品表面有脫碳現(xiàn)象(鍛造加熱過程中產(chǎn)生),但裂紋附近未發(fā)現(xiàn)明顯的缺陷和脫碳現(xiàn)象,初步判斷為淬火過程中開裂。開裂圖片見圖1(方形缺口為取試樣后留下)。
圖1
驗證該主軸直徑條件下,是否為40CrNiMo材質(zhì)的危險尺寸,即在該尺寸下淬火,容易產(chǎn)生開裂,鍛造后的表面脫碳是否容易導(dǎo)致淬火開裂,粗車鍛造層前后對該產(chǎn)品性能的影響。
本次試驗共下料4件,其中2件采用產(chǎn)品的正常加工過程(工藝1:鍛造→退火→調(diào)質(zhì)。記為3#和4#),另外2件增加一定材料定額(單邊增加10mm的加工余量),在退火和調(diào)質(zhì)之間增加一道粗車工序,扒掉鍛造層(工藝2:鍛造→退火→粗車→調(diào)質(zhì)。記為1#和2#)。分別對4件產(chǎn)品進行工藝加工至成品,主要關(guān)注產(chǎn)品在各環(huán)節(jié)的狀況。
1#和3#為同一爐,淬火設(shè)備采用120kW井式爐,裝爐溫度600℃,淬火冷卻介質(zhì)為柴油;回火設(shè)備采用105kW井式爐,回火冷卻方式為水,出水溫度為室溫。表面硬度:1#為300HBW(粗車后),3#為335HBW(有裂紋)。1#和3#的熱處理工藝曲線見圖2。
圖2
2#和4#為同一爐,淬火設(shè)備:90kW井式爐,裝爐溫度574℃,淬火冷卻介質(zhì)為柴油;回火設(shè)備采用105kW井式爐,回火冷卻方式水,出水溫度為室溫。表面硬度:2#為310HBW(粗車后),4#為280HBW。2#和4#的熱處理工藝曲線見圖3。
調(diào)質(zhì)結(jié)果:4件產(chǎn)品調(diào)質(zhì)后,表面硬度合格。1#沿鍛造缺陷方向產(chǎn)生了縱向裂紋,其他3件產(chǎn)品未發(fā)現(xiàn)開裂。對4件產(chǎn)品分別取試樣后,繼續(xù)加工至成品,4件主軸成品后磁粉檢測,并沒發(fā)現(xiàn)表面缺陷。
圖3
金相組織:圖4(粗車后調(diào)質(zhì))、圖5(鍛后直接調(diào)質(zhì))均為回火索氏體+少量鐵素體,級別為2級,組織差異不大。
圖4
圖5
取φ10mm試樣做拉伸試驗,力學(xué)性能結(jié)果見附表。由附表可見,由于40CrNiMo淬透性較好,是否粗車,對該尺寸下產(chǎn)品調(diào)質(zhì)后的力學(xué)性能影響不大,各項指標(biāo)都維持了較高的水平。
力學(xué)性能測試表
(1)4件中有3件未產(chǎn)生開裂,1件產(chǎn)生開裂(調(diào)質(zhì)前存在一定的鍛造缺陷),且在后續(xù)機加工過程得以消除,判斷該直徑(φ36mm和φ55mm)不是40CrNiMo的危險尺寸。
(2)鍛造后增加粗車工序,可以消除鍛造過程中產(chǎn)生的缺陷和鍛造時產(chǎn)生的脫碳層,減少淬火過程中的開裂傾向。
(3)由于40CrNiMo的淬透性較好,在該尺寸條件下,各項性能指標(biāo)均能達到產(chǎn)品設(shè)計要求,而鍛造層對其調(diào)質(zhì)后的性能影響不大。
建議該類產(chǎn)品可以在退火后增加一道粗車工序,消除鍛造過程中產(chǎn)生的缺陷和表面脫碳層,減少淬火過程中的開裂傾向。
(20130813)