董國(guó)福 翟 軍 鄒立雙 尹曉雷
(1.重慶能源集團(tuán)松藻煤電有限責(zé)任公司同華煤礦,重慶 401442;2.安徽理工大學(xué)能源與安全學(xué)院,安徽 淮南 232000)
同華煤礦井田屬上二疊統(tǒng)龍?zhí)督M,含煤11層,開(kāi)采 K1、K3b煤層,煤層傾角 23°~27°,埋藏深度343 m~428 m;K1煤層厚度0.55 m~1.2 m,平均厚度0.7 m,屬一般性突出煤層,作為下保護(hù)層首先開(kāi)采,煤層原始瓦斯含量16.5814 m3/t、瓦斯壓力1~3 MPa、煤層透氣性系數(shù)D=0.08~0.15 m2/MPa2.d、普氏硬度系數(shù)f=0.5~2;煤層為強(qiáng)突出煤層,作為被保護(hù)層開(kāi)采。
隨著礦井向深部水平延伸開(kāi)采,煤層埋藏深度加深,礦山壓力、地應(yīng)力、瓦斯壓力越來(lái)越大,瓦斯含量逐漸增加,發(fā)生煤與瓦斯突出事故機(jī)率與強(qiáng)度隨之增強(qiáng),瓦斯治理難度越來(lái)越難。瓦斯抽采嚴(yán)重制約K1煤層石門揭煤及其工作面掘進(jìn),從而造成“三超前”部署脫節(jié)。為此,在2011年引進(jìn)了高壓水力壓裂增透技術(shù),對(duì)K1煤層掘進(jìn)條帶進(jìn)行高壓水力壓裂增透試驗(yàn),取得一定成效,并在2012年全面推廣該項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用于K1煤層石門揭煤及掘進(jìn)條帶,大大縮短K1煤層石門揭煤及巷道掘進(jìn)時(shí)間,瓦斯抽采量及掘進(jìn)單進(jìn)均大幅度增加,杜絕了瓦斯事故發(fā)生,確保礦井安全生產(chǎn)。
井下水力定向壓裂增透技術(shù)基本原理是借助高壓水流對(duì)煤層滲透作用,通過(guò)氣、固、液多相多場(chǎng)耦合,使弱面發(fā)生張開(kāi)、擴(kuò)展和延伸形成裂隙。一方面原生孔裂隙的張開(kāi)和擴(kuò)展,增加了煤體孔隙率;另一方面原生孔裂隙的延伸增加了裂隙之間的連通。從而形成相互交織的多裂隙連通網(wǎng)絡(luò),增加了瓦斯的運(yùn)移通道,正是由于這種裂隙連通網(wǎng)絡(luò)的形成,致使煤層滲透率大大提高,煤體實(shí)現(xiàn)整體均勻卸壓,吸附瓦斯快速解析,從而增加瓦斯抽采量。
水力壓裂系統(tǒng)由供電系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、壓裂系統(tǒng)三部分組成,其中壓裂系統(tǒng)由注水泵、水箱、遠(yuǎn)方控制箱、監(jiān)控系統(tǒng)、鉆孔孔內(nèi)壓裂管、高壓連接膠管及相關(guān)裝置連接接頭等組成,核心設(shè)備選用南京六合煤機(jī)廠生產(chǎn)的BZW56/200型高壓煤層注水泵提供系統(tǒng)壓力,如圖1、圖2所示。
壓裂鉆孔布置在K1煤層底板茅口巷灰?guī)r淺鉆場(chǎng),巖柱10m以上,壓裂半徑≤100m,控制預(yù)處理整個(gè)區(qū)域。如圖3所示。
2.2.1 封孔器具及材料[3]
鉆孔內(nèi)壓裂管采用重慶邁爾公司生產(chǎn)的無(wú)縫高壓鋼管??椎锥藶?根2 m長(zhǎng)、內(nèi)徑25 mm、外徑42 mm、螺紋連接且分布直徑為12 mm篩孔的篩管;篩管下方通過(guò)螺紋連接直管,連接直管長(zhǎng)度為1.6 m/根,壁厚為8.5 mm,連接直管通過(guò)一根變徑管連接1.6 m×25 mm×13 mm孔口連接管,孔口連接管下端安裝有孔口連接底座。底座一端連接孔口連接管,一端帶一個(gè)內(nèi)徑25 mm的快速接頭??卓谶B接座上的快速接頭連接高壓鋼編管即可,為確保封孔過(guò)程中鋼管不從孔內(nèi)向下滑,還需在孔口最后一根鋼管外露段加工支撐塊??變?nèi)連接管如圖4所示,封孔示意如圖5所示。
孔內(nèi)密封材料為水泥漿,水泥漿按照水泥:白水泥:膨脹劑:水=56∶16∶7∶30的比例進(jìn)行配置,并需迅速攪拌均勻,嚴(yán)禁將大顆粒送入封孔泵內(nèi)。
圖1 壓裂系統(tǒng)示意圖
圖2 BZW56/200型高壓煤層注水泵現(xiàn)場(chǎng)安裝圖
圖3 壓裂鉆孔剖面圖
圖4 孔內(nèi)壓裂管總成
圖5 壓裂鉆孔封孔示意圖
2.2.2 封孔工藝[4]
壓裂鉆孔施工成功后,用Φ91 mm鉆頭擴(kuò)孔至K1煤層底板,并用常壓水清洗鉆孔。
壓裂管采用鉆機(jī)送入,直接送入壓裂鉆孔孔底,壓裂管孔內(nèi)連接順序?yàn)椋?]:篩管→連接直管→變徑管→孔口連接管。篩管下部50~100 mm段使用紗布將篩孔蒙住,以防止水泥砂漿進(jìn)入壓裂管造成堵塞。篩管與第一根連接管連接處,使用12#鐵絲將棉紗纏繞于鋼管上,棉紗纏繞長(zhǎng)度為20 cm左右,棉紗纏繞厚度以纏繞后該部分剛好能通過(guò)Φ91 mm鉆孔為宜,且保證在將壓裂管送入孔底過(guò)程中棉紗不下滑。此處棉紗起到封堵水泥砂漿及過(guò)濾水的作用。
注漿管采用φ16 mm膠管,篩管以下2 m與孔內(nèi)直管一同捆扎同時(shí)送入鉆孔內(nèi)。將壓裂管及注漿管都送達(dá)指定位置后,再將他們一齊后退2 m,然后將最后一根壓裂連接直管與注漿管使用棉紗纏繞在一起,然后使用馬麗散澆灌在棉紗上,馬麗散必須混合均勻,且充分澆灌于棉紗上。澆灌馬麗散后再迅速將壓裂管送入孔底。待馬麗散完全凝固后,方可進(jìn)行注漿。注漿管口與截止閥連接,截止閥與注漿泵注漿管連接;注漿時(shí)開(kāi)啟球閥,注漿結(jié)束后及時(shí)關(guān)閉截止閥。
圖6 BFK-15/2.4型高壓封孔泵
采用BFK-15/2.4型高壓封孔泵(圖6所示)進(jìn)行注漿,水泥漿配比需嚴(yán)格按上文要求執(zhí)行,一次注漿待壓裂管內(nèi)流出水后即停止,關(guān)閉注漿管上截止閥,斷開(kāi)注漿管與封孔泵的連接,再打開(kāi)截止閥,將注漿管內(nèi)水泥漿放完。養(yǎng)護(hù)24小時(shí)后,再使用此注漿管進(jìn)行二次注漿。二次注漿待壓裂管內(nèi)流出水后即停止,關(guān)閉截止閥、斷開(kāi)注漿管與封孔泵的連接,養(yǎng)護(hù)24小時(shí)后方可進(jìn)行壓裂。
從2011年起水力壓力增透技術(shù)分別應(yīng)用于K1煤層石門揭煤及掘進(jìn)條帶。2124-3工作面切割進(jìn)行2個(gè)鉆孔壓裂(如圖7所示)、-60 m階段抬高八石門揭K1煤層進(jìn)行1個(gè)鉆孔壓裂(如圖8所示)、3111-1-2運(yùn)輸巷掘進(jìn)條帶進(jìn)行3個(gè)鉆孔壓裂(如圖9所示)。壓裂情況如表1所示。
圖7 2124-3工作面切割壓裂鉆孔布置圖
圖8 -60m階段抬高八石門揭K1煤層壓裂鉆孔布置圖
圖9 3111-1-2運(yùn)巷掘進(jìn)條帶壓裂鉆孔布置圖
表1 壓裂應(yīng)用實(shí)施情況表
壓裂后立即施工區(qū)域措施穿層預(yù)抽鉆孔。施工情況見(jiàn)表2。
表2 預(yù)抽鉆孔實(shí)施情況表
前期采用水力割縫進(jìn)行煤層增透,K1煤層石門揭煤及掘進(jìn)條帶穿層高壓水力壓裂與同等條件水力割縫相比,增透效果十分明顯。如表3所示。
由圖10可知:(1)石門揭煤日抽采量壓裂比割縫增加134.53%;(2)工作面切割掘進(jìn)條帶日抽采量壓裂比割縫增加124.52%;(3)運(yùn)巷掘進(jìn)條帶日抽采量壓裂比割縫增加10.58倍。
從表3可知:(1)單孔流量:石門揭煤壓裂是割縫的5.59倍;切割掘進(jìn)條帶壓裂是割縫的5.46倍;運(yùn)巷掘進(jìn)條帶壓裂是割縫的3.23倍。(2)打防突預(yù)測(cè)孔:石門揭煤壓裂后掘進(jìn)K1值無(wú)超標(biāo)、無(wú)噴孔現(xiàn)象,而割縫后掘進(jìn)K1值超標(biāo)3個(gè)、噴孔1個(gè);工作面切割壓裂后掘進(jìn)K1值無(wú)超標(biāo)、無(wú)噴孔現(xiàn)象,而割縫后掘進(jìn)K1值超標(biāo)7個(gè)、噴孔2個(gè);運(yùn)巷掘進(jìn)條帶壓裂后掘進(jìn)K1值超標(biāo)4個(gè)、無(wú)噴孔現(xiàn)象,而割縫后掘進(jìn)K1值超標(biāo)20個(gè)、噴孔5個(gè)。(3)掘進(jìn)瓦斯:石門揭煤壓裂后掘進(jìn)最高瓦斯?jié)舛?.25%、無(wú)瓦斯超限,而割縫后掘進(jìn)最高瓦斯?jié)舛?.24%、瓦斯超限3次;工作面切割壓裂后掘進(jìn)最高瓦斯?jié)舛?.38%、無(wú)瓦斯超限,而割縫后掘進(jìn)最高瓦斯?jié)舛?.53%、瓦斯超限4次;運(yùn)巷掘進(jìn)條帶壓裂后掘進(jìn)最高瓦斯?jié)舛?.52%、無(wú)瓦斯超限,而割縫后掘進(jìn)最高瓦斯?jié)舛?.58%、瓦斯超限12次。(4)巷道掘進(jìn):壓裂比割縫提前13天揭開(kāi)K1煤層石門;壓裂比割縫提前20天貫通94 m工作面切割巷;壓裂比割縫提前223天貫通430 m運(yùn)巷防突掘進(jìn)工作面。
通過(guò)對(duì)K1煤層進(jìn)行穿層水力壓裂大范圍增加煤層透氣性,石門揭煤、巷道掘進(jìn)區(qū)域控制范圍內(nèi)單孔預(yù)抽濃度及流量均大幅度提高,從而達(dá)到日抽采量及日掘進(jìn)單進(jìn)增產(chǎn)的目的,為礦井“三超前”掘進(jìn)、抽采及回采贏得時(shí)間和空間,并杜絕掘進(jìn)過(guò)程瓦斯超限及突出事故發(fā)生。其增產(chǎn)如圖11所示。
表3 預(yù)抽效果對(duì)比表
圖10 日抽采量增加示意圖
圖11 日掘進(jìn)單進(jìn)增加示意圖
從圖11可知:(1)石門揭煤日掘進(jìn)單進(jìn)壓裂比割縫增加108.33%;(2)工作面切割掘進(jìn)條帶日掘進(jìn)單進(jìn)壓裂比割縫增加80%;(3)運(yùn)巷掘進(jìn)條帶日掘進(jìn)單進(jìn)壓裂比割縫增加93.70%。
1)利用水力壓裂技術(shù)能夠提高水力壓裂影響范圍內(nèi)煤層的透氣性,瓦斯的流動(dòng)性顯著增強(qiáng)。
2)水力壓裂的效果與水力壓裂的壓力,封孔材料,鉆孔布置密切相關(guān),應(yīng)進(jìn)行進(jìn)一步試驗(yàn)研究,提高水力壓裂的效果。
3)實(shí)施水力壓裂后,大幅度提高了瓦斯抽采濃度和瓦斯抽采流量,使掘進(jìn)面瓦斯抽放率提高了120%,從而達(dá)到抽采量和掘進(jìn)單進(jìn)增產(chǎn)的目的,為“三超前”部署贏得時(shí)間和空間,確保了礦井安全生產(chǎn)。
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華北科技學(xué)院學(xué)報(bào)2013年2期