朱白欽 魯世軍
河南龍宇煤化工有限公司 河南永城市
循環(huán)氣壓縮機(jī)(K1301B)在試運(yùn)行期間,膨脹節(jié)上部波紋管與工作接管焊縫處泄漏,泄漏長(zhǎng)度大約4~5mm,且大拉桿支承板變形嚴(yán)重。故障屬膨脹節(jié)設(shè)計(jì)和制造不合理,造成膨脹節(jié)試運(yùn)期間出現(xiàn)問題。
將壓縮機(jī)出口膨脹節(jié)改為直管,即將出口膨脹節(jié)從上下法蘭接管處用氣割割掉,采用直管替代。增加管道支架,東西方向采用兩根360mm×140mm,長(zhǎng)度7400mm的工字鋼,固定在鋼框架橫梁上,南北方向使用長(zhǎng)度870mm的相同工字鋼固定,形成井字架。在出口管道的四個(gè)方向上焊接200mm×70mm,長(zhǎng)度520mm的槽鋼,上部焊接厚度20mm,長(zhǎng)度180mm的三角形加強(qiáng)筋板,最終保證槽鋼面與工字鋼間隙為3~5mm,以達(dá)到管道只允許向上膨脹的目的。
壓縮機(jī)K-1301B在運(yùn)行40多天時(shí),VISA1301/VISA1302振值瞬間超過跳車值導(dǎo)致裝置停車,拆卸后發(fā)現(xiàn)葉輪邊緣處有嚴(yán)重磨損,輪蓋前端面磨損3~5mm,輪蓋邊緣局部磨穿,其余磨損4~5mm。止推軸承瓦片間隙,竄動(dòng)量等均正常。對(duì)葉輪進(jìn)行光譜及硬度檢測(cè),葉輪材料Inconel625符合設(shè)計(jì),但葉輪滲硼硬度不夠,葉輪滲硼硬度設(shè)計(jì)要求為1200HV以上,實(shí)際檢測(cè)硬度只有220~300HV。葉輪磨損部位見圖1。
圖1 葉輪磨損部位
圖2 氮?dú)獯祾?/p>
壓縮機(jī)輸送的介質(zhì)中含灰量較大且有黏性,因其支撐及端板設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致間隙小的情況下,灰塊或腐蝕銹皮容易聚集。聚集的灰塊或腐蝕銹皮沖刷高速運(yùn)行的葉輪,造成葉輪磨損。另外,葉輪的輪蓋前端面和邊緣未進(jìn)行滲硼處理,耐磨損強(qiáng)度不夠。
對(duì)葉輪的輪蓋前端面和邊緣加工處理,重新做低速動(dòng)平衡。改進(jìn)葉輪端板及支撐,增大該處的間隙,防止葉輪高速運(yùn)行時(shí),飛灰聚集而導(dǎo)致磨損。增設(shè)反吹氣,采用中壓氮?dú)猓囟?25℃,壓力 5.2MPa),管線采用DN10,壓力等級(jí)600LB,材料選用316L。在蝸殼和支撐上開直徑為6mm的孔,通過互為90°方向的4個(gè)支撐筋板固定。一根主管進(jìn)去,然后在主管線上開孔分為4股,對(duì)葉輪邊緣飛灰進(jìn)行吹掃,通過流量計(jì)變化調(diào)節(jié)閥門,來保證氮?dú)獯祾吡髁?,見圖2。對(duì)壓縮機(jī)蝸殼增加中壓蒸汽伴熱,減少由于溫度較低導(dǎo)致對(duì)管道的腐蝕和鐵銹皮的增加。