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        發(fā)電機組振動分析及處理

        2013-08-25 01:40:42侯國元
        設備管理與維修 2013年2期
        關鍵詞:軸瓦渦流停機

        侯國元

        作者通聯(lián):寶鋼工業(yè)技術服務有限公司診斷部 上海市寶山區(qū)寶林七村29樓601室 201900

        E-mail:houguoyuan@baosteel.com

        一、概述

        寶鋼自備電廠0#發(fā)電機組為150MW燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電機組,雙軸布置,由燃氣輪機、空氣壓縮機、煤氣壓縮機、減速箱、蒸汽輪機及發(fā)電機組成。如圖1所示,該機組自左至右為燃氣輪機(GT)、空氣壓縮機、煤氣壓縮機高壓缸(HP)和低壓缸( LP)、減速箱、蒸汽輪機( ST)、發(fā)電機( G)及勵磁機(E),發(fā)電機與勵磁機為三支撐結構。發(fā)電機轉速3000r/min,額定功率176.2MW,額定電壓15000V,額定電流6782A,一臨界轉速 700~900r/min,二臨界轉速 2200~2600r/min,轉子重量 41500kg。

        發(fā)電機汽機端在更換接地碳刷后振動出現(xiàn)緩慢上升并在三天后達到報警值。經(jīng)多次振動測試、頻譜分析、油溫試驗,最終確定發(fā)電機振動故障的原因為軸瓦油膜失穩(wěn),通過增加該軸承座標高使得該點載荷增大,從而消除了油膜失穩(wěn)故障,振動恢復正常。

        二、故障過程及振動分析

        1.故障過程

        圖1 0#機組結構示意圖

        2009年1月16日,電廠0#發(fā)電機組更換接地碳刷后,工作狀態(tài)下發(fā)電機前后端及勵磁機自由端軸振動出現(xiàn)大幅波動并緩慢上升,至19日發(fā)電機ST端和勵磁端軸振動分別由22μm、20μm 上升到 85μm、62μm,軸承座水平振動也都>4mm/s。 去掉接地碳刷后,各點振動下降20μm左右后又開始持續(xù)上升。由于春節(jié)臨近,電廠決定維持運行至節(jié)后再停機檢查。2月9日停機檢查發(fā)電機ST端軸瓦,發(fā)現(xiàn)下瓦中部巴氏合金有100mm×30mm的磨損,但用手摸沒有痕跡感,說明磨損較輕,軸頸也有磨損的痕跡;軸瓦頂隙經(jīng)檢查為0.58mm,廠家所給標準為0.53~0.71mm,處于標準下限。由于高爐煤氣不足,對軸頸和軸瓦磨損部位處理后,該機一直處于備用狀態(tài)。

        機組于3月18日上午9:30按計劃開機,升速至3000r/min,但由于煤壓機低壓缸靜葉調節(jié)液壓缸不動作,不得已打閘停機,經(jīng)處理后晚上21:20左右開機,機組運行正常,發(fā)電機ST端最大振動19μm,勵磁端振動20μm,GT聯(lián)軸端振動78μm,發(fā)電機負荷110MW。此時發(fā)電機振動雖然很小,但振動趨勢圖顯示振動波動較大,且有緩慢上升的趨勢,至4月1日,發(fā)電機ST端振動升至72μm,勵磁端振動升至 52μm,波動量達30μm,且振動有繼續(xù)增大的趨勢。從以上現(xiàn)象看,發(fā)電機已存在較嚴重的故障,需要及早對故障進行診斷處理,否則不僅會影響機組的正常運行,還有可能造成重大事故。

        2.振動測試系統(tǒng)

        發(fā)電機組安裝有渦流探頭和Bently 3300在線監(jiān)測系統(tǒng),渦流探頭靈敏度為7.87mV/μm。為此使用振動測試系統(tǒng)(圖2)對機組軸振動進行測試和分析,除此之外,測量和記錄機組在停機、低速及工作轉速下渦流探頭的間隙電壓,低速下晃動值,軸瓦溫度及頂軸油壓力等參數(shù)。

        圖2 振動測試系統(tǒng)

        3.振動分析

        表1為3月18日開機后,發(fā)電機400r/min時各渦流傳感器的晃動值。因為低速下轉子不平衡等引起的振動可以忽略,此時渦流傳感器的指示值為轉子的晃動值,晃動值的大小主要由轉子的彎曲、聯(lián)軸器的對中、測量軸頸表面各參數(shù)不均勻引起。從表1中看出,各點晃動值都在25μm以下,這說明轉子沒有永久彎曲且冷態(tài)對中情況良好。

        表1 各渦流傳感器的晃動值(400r/min時)μm

        表2為機組在各工況下渦流探頭的間隙電壓。間隙電壓的變化表示軸在軸承中的位置變化情況,從表2中看出,隨著轉速升高,轉子在軸承中的位置被抬高,其中發(fā)電機ST端被抬高幅度較大。

        表2 各渦流傳感器的間隙電壓值 V

        表3為工作狀態(tài)下各點振動隨時間的變化情況。表3中可以看出,在負荷基本不變的情況下,發(fā)電機ST端振動隨時間緩慢上升且振動波動明顯大于其他各點,達30μm。

        表3 各測點振動隨時間變化情況 μm

        表4為各點軸瓦溫度值,表中看出發(fā)電機ST端軸瓦溫度明顯低于其他各點,因為發(fā)電機轉子質量分布大致對稱,兩端軸瓦參數(shù)相同,這說明ST端軸瓦承載較小。

        表4 各軸瓦溫度值(負載110MW)℃

        上述數(shù)據(jù)的分析可知,發(fā)電機ST端軸振動有以下特點:在機組啟動及并網(wǎng)初期,發(fā)電機ST端振動較小,振動波動也在正常范圍內(nèi),隨著時間的推移,振動逐漸增大,振動波動幅度也逐漸增大;該點在額定轉速情況下,轉子抬高幅度明顯大于其他各軸承位置;該點軸瓦溫度明顯低于其他各軸承。在大型機組中,穩(wěn)定工況下振動如果波動較大且逐漸上升,一般都是由軸瓦或密封等動靜摩擦、軸瓦自激振動以及流體激振等引起的,顯然發(fā)電機可以排除流體因素;軸瓦溫度低,說明該軸承回油量較大或者該點載荷較??;轉子抬高幅度較大,除了聯(lián)軸器的原因外,還說明該點標高在靜態(tài)下較低,運行情況下被相鄰軸承抬高。

        從發(fā)電機兩端軸振動頻譜、時域及軸心軌跡圖(負載110MW)可看出,發(fā)電機前后端軸振動頻譜以低頻13.5Hz、主頻50Hz為主,時域波形和軸心軌跡都比較紊亂。用磁帶機和CF-920回放數(shù)據(jù)看,主頻十分穩(wěn)定,而13.5Hz譜峰波動較大,是發(fā)電機振動大幅波動的根源。發(fā)電機第一臨界轉速為700~900r/min,頻率13.5Hz正好在發(fā)電機一界臨界轉速區(qū)間,這是軸瓦自激振動的一個重要特征。根據(jù)發(fā)電機ST端轉子抬高幅度大、軸瓦溫度低以及13.5Hz的頻率特征,分析認為發(fā)電機ST端軸瓦載荷較低從而引起不穩(wěn)定的軸瓦自激振動。

        三、處理及效果

        軸瓦自激振動一般多發(fā)生于高速低載荷轉子上,消除或減小軸瓦自激振動一般通過兩種方法來解決,一是減小轉子擾動力,一般是調整轉子平衡和對中狀態(tài);二是增加軸承穩(wěn)定性,可以通過減小軸瓦間隙、增大比壓、減小軸瓦長徑比、升高油溫、調整載荷分布等來得到改善。由于軸瓦間隙已經(jīng)在標準下限,因此決定采取先升高油溫,增加油膜剛度,以期能夠改善軸承的穩(wěn)定性。然后在適當時間升高該點軸瓦標高,增大該點軸承載荷,從而能夠減小或消除自激振動。

        3月27日做升高潤滑油溫度試驗,潤滑油溫度由43℃升至47℃,發(fā)電機ST端最大振動由65μm降至56μm,振動波動由原來的30μm減小到大約6μm,軸瓦溫度也上升到63℃。但從27日至30日的振動看該點振動還在緩慢上升,但速度減緩,由原來每天大約上升6μm降至每天上升3μm。這說明雖然故障沒有根除,但通過升高油溫降低潤滑油黏度使振動情況好轉,也證明了振動確實由軸瓦自激振動引起。

        調整油溫后機組維持運行至4月1日,決定停機調整發(fā)電機軸承標高。停機后先檢查軸中心,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機ST端軸中心比汽輪機轉子在冷態(tài)下低0.4mm。工作狀態(tài)下,由于汽輪機溫度遠高于發(fā)電機,在熱態(tài)下發(fā)電機的軸承座標高與汽輪機相比會更低,使該點軸瓦載荷較小,引起軸瓦自激振動。正常的對中方法是發(fā)電機軸承座標高在冷態(tài)下要高于汽輪機,從而在熱態(tài)下可以達到對中狀態(tài)。

        重新調整后的發(fā)電機軸承座標高比汽輪機高0.05mm。4月22日機組開機,發(fā)電機各點振動正常,振動值保持穩(wěn)定(表5),發(fā)電機ST端頻譜圖上低頻分量消失,說明軸瓦自激振動引起的油膜失穩(wěn)已經(jīng)消除。至此發(fā)電機故障已經(jīng)排除,可以正常運行。

        表5 檢修后各測點振動值 μm

        四、總結

        大型發(fā)電機組在進行故障分析時,除了對正常工況下的振動進行測量分析外,還要對停機、啟動及空載狀態(tài)的瓦溫、軸瓦間隙、晃動值、振動變化情況以及油壓等進行綜合分析,尤其對于軸瓦自激振動故障的診斷和處理,還應該對歷史檢修記錄進行分析研究,只有這樣才能更準確地找出故障。

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