康榜聯(lián)
(陜西重型汽車有限公司質(zhì)量管理部,陜西 西安 710200)
根據(jù)我公司2011年質(zhì)量目標及質(zhì)量工作要點的要求,降低單車外部質(zhì)量損失是質(zhì)量管理部承擔的一項公司級指標。據(jù)售后質(zhì)量信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計:某車型后橋緩沖塊支架售后失效率較高,售后三包索賠高,僅2011年1月~2011年10月,緩沖塊支架三包期內(nèi)售后索賠34.3萬元,對公司造成了極大的經(jīng)濟損失。車橋緩沖塊支架承受頻繁沖擊出現(xiàn)疲勞斷裂或變形,損壞后影響行車安全,影響出車率,用戶抱怨強烈。
(1)各供應商所供的緩沖塊支架售后失效率統(tǒng)計如表1,計算2011.1.1 ~2011.10.25 時間段內(nèi)各供應商產(chǎn)品失效率較高,平均失效率為0.97%,抽取該產(chǎn)品裝車的總數(shù)為樣本數(shù),隨車輛運行時間增加,失效率顯著增加,如不改進產(chǎn)品質(zhì)量,索賠金額會逐漸增大。
表1 各供應商所供產(chǎn)品售后失效率統(tǒng)計
(2)對連續(xù)10個月售后市場返回的緩沖塊支架失效模式進行了識別,緩沖塊支架失效模式統(tǒng)計如表2所列。
表2 緩沖塊支架失效模式統(tǒng)計
圖1 緩沖塊支架失效模式排列
從緩沖塊支架失效模式排列圖1可以看出,開裂損壞,變形故障累積頻率為98.9%,超過了80%,按照“關鍵的少數(shù)”原則,將其列為本次改進的項目。
圖2 緩沖塊支架變形
圖3 緩沖塊支架疲勞斷裂
(3)確定關鍵的質(zhì)量特性(CTQ)
緩沖塊支架關鍵質(zhì)量特性展開如表3所列。
表3 緩沖塊支架關鍵質(zhì)量特性展開
(1)緩沖塊支架失效因果矩陣分析(見表4),即對輸入可控因素與輸出的失效模式的相互關聯(lián)性進行評估打分,評分高者,相關性越高。
表4 緩沖塊支架失效因果矩陣分析
對于重要度分數(shù)大于等于90的可控因子進行下一步潛在失效模式分析。
(2)潛在失效模式及后果分析
對可能的關鍵因子進行潛在失效模式及后果分析(見表5),經(jīng)風險度RPN打分分析,對風險度RPN值大于300的關鍵因子進行下一步分析驗證。
表5 潛在失效模式及后果分析
經(jīng)潛在失效模式與后果分析,得出兩個關鍵影響因子:①緩沖塊結(jié)構(gòu)設計不合理;②零件材料成分不符合技術(shù)要求。
(3)驗證關鍵因子
對返回的緩沖塊支架DZ9114521011失效件進行理化分析:材料化學成分、硬度及微觀金相組織符合鑄鋼技術(shù)要求。驗證結(jié)果:零件材料成分,不是緩沖塊失效的關鍵因子。
對緩沖塊支架現(xiàn)設計結(jié)構(gòu)進行分析:緩沖塊支架產(chǎn)品在批量使用中出現(xiàn)斷裂,變形質(zhì)量問題。同結(jié)構(gòu)在陜汽三家供應商均有發(fā)生,其中C供應商產(chǎn)品失效率為6.47%。經(jīng)分析原因如下:A現(xiàn)結(jié)構(gòu)設計抗側(cè)向力強度不足,易扭曲變形;B車輛超載或路況惡劣,該產(chǎn)品受非正常頻繁沖擊,發(fā)生疲勞斷裂;
因此緩沖塊結(jié)構(gòu)設計不合理是影響緩沖塊失效的關鍵因子。因此要降低緩沖塊支架失效率,可考慮對現(xiàn)有結(jié)構(gòu)進行設計改進,在相同工況下減小緩沖塊支架所承受的最大應力。
緩沖塊支架原結(jié)構(gòu)為筋板結(jié)構(gòu),對原結(jié)構(gòu)進行靜力有限元分析(原結(jié)構(gòu)工況一作用下靜力分析應力云圖4)最大應力發(fā)生在筋板及支架根部,是設計薄弱點。對此需要加強設計,現(xiàn)改進為殼體結(jié)構(gòu)(圖5所示結(jié)構(gòu))。對改進前后的緩沖塊結(jié)構(gòu)在同樣受力情況下進行有限元分析如圖4、5所示。
圖4 原結(jié)構(gòu)工況一作用下靜力分析應力云圖
圖5 改進結(jié)構(gòu)工況一作用下靜力分析應力云圖
(1)緩沖塊支架DZ9114521011改進后的結(jié)構(gòu)在同樣受力邊界一條件下(固定4個螺栓,下底面豎直向上施加50000N)最大應力顯著減小。改善前拉伸筋最大應力值124MPa根部最大應力為127MPa,改善后拉伸筋最大應力降為93MPa,根部最大應力116MPa(見圖4、5 所示)。
(2)緩沖塊支架DZ9114521011改進后的結(jié)構(gòu)在同樣受力邊界二條件下(固定4個螺栓下底面豎直方向成30°角方向施加50000N)最大應力顯著減小。拉伸筋最大應力改善前為125MPa,改善后為100MPa,根部應力改善前為 152MPa,改善后為116MPa(見圖6、7 所示)。
(3)緩沖塊支架DZ9114521011改進后的結(jié)構(gòu)在同樣受力邊界二條件下(固定4個螺栓下底面豎直方向成30°角方向施加50000N)剛度云圖如圖8、9所示,原結(jié)構(gòu)在受到?jīng)_擊時筋板已發(fā)生扭曲變形,符合實際情況;新結(jié)構(gòu)采用殼體結(jié)構(gòu),抗扭曲性能較好,無明顯變形。
圖6 原結(jié)構(gòu)工況二作用下靜力分析應力云圖
圖7 改進結(jié)構(gòu)工況二作用下靜力分析應力云圖
圖8 原結(jié)構(gòu)邊界條件二下剛度云圖
圖9 改進結(jié)構(gòu)邊界條件二下剛度云圖
對比緩沖塊支架改進前后,在材質(zhì)ZG270-50不變的條件下,結(jié)構(gòu)改進前后總體質(zhì)量均為2.7kg不增加材料成本。對改進后的產(chǎn)品在整車上小批量試裝路試驗證,在規(guī)定的路試時間段內(nèi)失效率幾乎為零,現(xiàn)該產(chǎn)品改進后的結(jié)構(gòu)已批量切換。經(jīng)統(tǒng)計計算售后數(shù)據(jù),優(yōu)化、改進后的產(chǎn)品在三包期內(nèi)失效率顯著減少,幾乎零缺陷,改進效果顯著。
[1]馬 林,何 楨.六西格瑪管理[M].第2版.北京:中國人民大學出版社,2007.
[2]王宵鋒.汽車底盤設計[M].北京:清華大學出版社,2010.