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        乙烯蒸發(fā)器凝液系統(tǒng)的改善

        2013-08-16 02:10:10李紅花朱志勇
        中國氯堿 2013年10期
        關(guān)鍵詞:貯罐凝液丁烷

        李紅花,朱志勇,李 闖

        (天津樂金渤?;瘜W(xué)有限公司天津300452)

        天津樂金渤海化學(xué)公司的氯乙烯裝置采用平衡氧氯化技術(shù),主要有氧氯化、直接氯化、二氯乙烷精制、二氯乙烷裂解和氯乙烯精制等核心生產(chǎn)工序。主要原料為氧氣、氯氣和乙烯。其中,氯氣來自本公司的燒堿裝置,氧氣由外部的氣體工廠提供,乙烯則從國外進口。

        1 乙烯罐區(qū)系統(tǒng)介紹

        低溫液體乙烯先由運輸船定期運至碼頭,通過船上的泵經(jīng)卸船臂、長輸管道(2 km)送至廠區(qū)內(nèi)的低溫乙烯貯罐(雙層結(jié)構(gòu),內(nèi)罐容積為20 000 m3),貯存在低溫貯罐中的液體乙烯經(jīng)輸送泵送至乙烯蒸發(fā)器,在此液體乙烯被加熱變成氣相,氣相乙烯最終輸送到氯乙烯裝置,供氧氯化和直接氯化等工序使用。

        乙烯罐區(qū)系統(tǒng)的設(shè)備吸收外部熱量,使得乙烯儲罐中的液體乙烯溫度上升并有氣相蒸出,從而使罐壓升高。為保持貯罐處于低溫運行且不超壓,需要用BOG(即Boil out gas)處理系統(tǒng)和冷凍壓縮機系統(tǒng)來移走熱量。從貯罐出來的氣相經(jīng)入口罐送到BOG壓縮機系統(tǒng)壓縮,升壓后的氣相乙烯再經(jīng)水冷器、深冷器被冷凝成液相送至乙烯受液罐,受液罐中的液相乙烯再被送回低溫乙烯貯罐,從而確保其保持低溫。在乙烯用戶運行時,經(jīng)BOG壓縮機升壓的氣相乙烯也可直接送至用戶,以節(jié)約乙烯蒸發(fā)所需的熱量。深冷器的制冷劑為由丙烯冷凍機組提供的丙烯。

        在沒有卸船作業(yè)時,為防止長輸管線中的液體乙烯吸收外部熱量而使管線壓力升高,需要用冷凍泵將貯罐中少量的液體乙烯送至長輸管線的遠端,再經(jīng)長輸管線回到罐中,利用此循環(huán)完成對長輸管線的冷卻。生產(chǎn)異常時,乙烯系統(tǒng)的放空氣及丁烷蒸發(fā)器的放空丁烷都送至地面火炬燃燒處理。乙烯罐區(qū)系統(tǒng)流程簡圖見圖1。

        2 乙烯蒸發(fā)器系統(tǒng)的存在問題

        乙烯罐區(qū)的乙烯蒸發(fā)器共2臺,同時運行,單臺乙烯蒸發(fā)能力為13.5 t/h。該蒸發(fā)器的結(jié)構(gòu)設(shè)計不同于普通氣化器,采用的是乙烯蒸發(fā)管束和丁烷蒸發(fā)管束置于同一殼體內(nèi)的聯(lián)合結(jié)構(gòu)設(shè)計。丁烷蒸發(fā)管束位于殼體的下部,乙烯蒸發(fā)管束位于殼體的上部,殼體內(nèi)充裝一定量的丁烷液體,運行時丁烷的液位要高于丁烷蒸發(fā)管束。其工作原理為,丁烷蒸發(fā)器管程內(nèi)通入0.4 MPa的低壓蒸汽,使殼程內(nèi)的丁烷液體被加熱氣化,丁烷蒸氣上升,與上部的乙烯蒸發(fā)管束接觸,利用丁烷再次液化的潛熱將管束中的液體乙烯氣化。采用這種間接加熱蒸發(fā)乙烯的設(shè)計,避免了蒸汽直接加熱液體乙烯溫差大、對設(shè)備材質(zhì)要求高的問題。外送乙烯氣體的蒸發(fā)量可以通過設(shè)定丁烷殼程的壓力來控制蒸汽調(diào)節(jié)閥開度進行調(diào)節(jié)。即在不同壓力下,丁烷的氣化量不同,再次液化時的潛熱也不同,從而達到調(diào)節(jié)乙烯氣體的蒸發(fā)量的目的。乙烯蒸發(fā)器設(shè)備示意圖見圖2。

        該公司氯乙烯裝置于2007年4月開車后,發(fā)現(xiàn)乙烯蒸發(fā)器的蒸汽凝液無法正常返回至凝液系統(tǒng),為了保障氣相乙烯的正常供給,凝液只好現(xiàn)場排至廠內(nèi)雨排系統(tǒng),導(dǎo)致蒸汽和凝液系統(tǒng)的不平衡,需要額外加大脫鹽水的補加量。相應(yīng)地,鍋爐水系統(tǒng)的處理藥劑消耗也高于設(shè)計量,并且凝液的熱量也沒能得到回收,造成了巨大的浪費。

        造成以上問題的原因為該處的蒸汽處于蒸汽管網(wǎng)的末端,本身的壓力較低,形成凝液后的壓力低于低壓蒸汽凝液管網(wǎng)的壓力,再加之該凝液返回凝液管網(wǎng)的管線較長,使得凝液無法正常返回。

        3 改善方案

        3.1 初步改善方案

        將原來疏水器更換成包括貯水緩沖罐、凝液疏水泵的回收系統(tǒng),并從臨近的蒸汽管網(wǎng)引出0.7 MPa的中壓蒸汽作為凝液疏水泵的動力蒸汽。凝液疏水泵的工作原理分為如下幾步。

        (1)充水。在充水過程中,蒸汽進口閥和泵出口止回閥關(guān)閉,泵排汽閥和泵進口止回閥開啟。凝液疏水泵的聯(lián)動機構(gòu)處于低位,泵內(nèi)無壓。

        (2)開始壓送。浮球隨著凝液的流入而上升至排水點,凝液疏水泵的聯(lián)動機構(gòu)動作到高位,泵內(nèi)帶壓,閥門全部處于第一步的相反位置。

        (3)結(jié)束壓差。隨著凝液的排出,浮球下降,直至凝液疏水泵的聯(lián)動機構(gòu)動作到低位,泵內(nèi)壓力釋放,保留水封。

        (4)重新充水。蒸汽或空氣進口及泵出口止回閥重新關(guān)閉,排氣閥和進口止回閥開啟,重新進入充水狀態(tài),重復(fù)動作過程。

        在泵前增加了貯水緩沖罐和溢流管線,以確保蒸發(fā)器的排凝是連續(xù)的,并且在疏水泵出現(xiàn)故障不能及時輸送凝液時,可以通過溢流確保乙烯蒸發(fā)過程不受干擾。凝液疏水泵系統(tǒng)圖見圖3。

        按設(shè)計100%負荷時,2臺蒸發(fā)器的蒸汽用量為9.0 t/h,故安裝了2套額定輸送能力為5 t/h的凝液疏水泵。經(jīng)過近一年的運行,證實本次改造基本實現(xiàn)了回收凝液并保障乙烯蒸發(fā)系統(tǒng)安全運行的目標(biāo)。

        2008年8月,氯乙烯裝置進行了生產(chǎn)能力的提升改造。改造后的生產(chǎn)能力約為原設(shè)計的115%。由于原料氣相乙烯的需求量增加,乙烯蒸發(fā)器系統(tǒng)蒸汽用量加大,凝液輸送量也隨之增加。原來增加的凝液疏水泵表現(xiàn)出能力不足,尤其是進入冬季后,溢流量更大。造成以上現(xiàn)象的原因如下。

        (1)乙烯蒸發(fā)器的負荷隨擴能而升高,2臺蒸發(fā)器的蒸汽用量約為10.5 t/h,已經(jīng)超過了蒸汽凝液泵的額定輸送量;

        (2)凝液疏水泵系統(tǒng)的保溫不好,在冬季時,動力蒸汽進入泵體后,大部分蒸汽冷凝,使得動力蒸汽的做功效率下降,表現(xiàn)為冬季時溢流量比較大;

        (3)由于動力蒸汽凝水嚴(yán)重,使得對泵體的內(nèi)件有一定的氣蝕沖擊,加之中壓蒸汽本身壓力又略高于凝液疏水泵的工作壓力,從而加劇了這種沖擊,造成了凝液泵中部分內(nèi)件因氣蝕有一定程度的損壞,密封變差,影響了泵的工作效率。

        3.2 方案的完善

        (1)增加1根動力氮氣線,正常采用氮氣作為輸送動力。由于氮氣為不凝氣體,大大提高了做功效率;蒸汽動力線作為故障時備用線。

        (2)更換損壞的內(nèi)件,并在動力線上增加減壓閥,將動力氣的入泵壓力調(diào)至泵的工作壓力,減少其對內(nèi)件的沖擊,確保內(nèi)件的密封性,保證泵的工作效率。

        (3)泵的工作過程具有周期性,在一個工作周期內(nèi)完成充水、加壓輸送、排氣、再充水等步驟,內(nèi)輸送的水量即為泵的容量,這個容量是固定的,無法改造。通過增加接管并將泵入口罐的溢流管線提高的方法,提高了泵入口的壓頭,縮短了泵完成充水步驟的時間,間接提高了泵的輸送能力。

        (4)改善保溫條件,保障在使用蒸汽動力時的做功效率,在回收水的同時,更多地回收熱量。改進后的凝液疏水泵系統(tǒng)圖見圖4。

        4 改進效果

        通過改善回收蒸汽凝液約為10.5 t/h,即在蒸汽凝液系統(tǒng)中,可以減少脫鹽水的補加量為10.5 t/h。該公司自處理脫鹽水的成本約為12.6元/t(含折舊),故僅水費節(jié)約金額為132.3元/h,按年操作時間8 000 h計,年節(jié)約費用為105.8萬元。

        根據(jù)現(xiàn)場實測,凝液的溫度為80℃左右。改造前,額外補加的10.5 t/h脫鹽水溫度約為20℃左右,在進入除氧器時需要用蒸汽進行加熱。即熱量回收方面,節(jié)約了用于加熱補加脫鹽水的蒸汽用量。80℃水和20℃水的焓差約為251 kJ/kg,即回收的熱量約為2 635.5 MJ/h,經(jīng)計算該熱量折算成蒸汽約為1 250 kg/h。該公司的蒸汽主要依靠鍋爐燃燒燒堿裝置的副產(chǎn)氫氣,需求差量靠燃燒天然氣得到。按照燃燒天然氣產(chǎn)生蒸汽來計算蒸汽成本,蒸汽的成本約為190元/t,故熱量方面的節(jié)約金額為237.5元/h,按年操作時間為8000h計,年節(jié)約費用為190萬元。

        動力由蒸汽改為氮氣,以及鍋爐水系統(tǒng)處理藥劑量的減少也節(jié)約一定的費用,金額較小,可忽略不計。綜上,年總節(jié)約費用為295.8萬元。

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