李明 (中油遼河油田公司 高升采油廠 遼寧 盤(pán)錦 124125)
海外河油田是1989年正式投入開(kāi)發(fā)的常規(guī)稠油油田,存在著油水粘度比大、油層多、滲透率差異大導(dǎo)致油層動(dòng)用不均的難題。
深度調(diào)剖在海一塊實(shí)施了39井次,占總井?dāng)?shù)的76.5%,首先在海一塊的高部位、主體部位試驗(yàn),逐漸轉(zhuǎn)向邊部進(jìn)行調(diào)剖,不斷擴(kuò)大調(diào)剖區(qū)域,并集中實(shí)施,形成整體調(diào)剖格局,使調(diào)剖對(duì)應(yīng)油井占海一塊油井總數(shù)的47.7%,充分發(fā)揮了調(diào)剖技術(shù)的整體優(yōu)勢(shì),確保了調(diào)剖井組對(duì)應(yīng)油井產(chǎn)量無(wú)遞減,見(jiàn)到了較好的調(diào)剖效果。
通過(guò)對(duì)注水井層間及層內(nèi)矛盾的調(diào)整,有效地扼制了對(duì)應(yīng)油井含水的上升速度,相應(yīng)提高了對(duì)應(yīng)油井的產(chǎn)量,措施效果比較明顯,但該技術(shù)同時(shí)存在以下問(wèn)題:(1)施工中籠統(tǒng)注入調(diào)剖劑,容易對(duì)低滲透層造成污染;(2)深度調(diào)剖技術(shù)由于處理半徑大,調(diào)剖劑注入量多,因此措施費(fèi)用投入相對(duì)較大;(3)對(duì)于分注水井,進(jìn)行調(diào)剖前要起出原有管柱,下籠統(tǒng)注水管柱,調(diào)剖后再進(jìn)行分注,造成多次作業(yè),增加了采油成本。針對(duì)以上問(wèn)題,開(kāi)始試驗(yàn)選層調(diào)剖:即對(duì)于油套分注或三管注水的措施井,利用現(xiàn)有管柱,優(yōu)選層位實(shí)施深度調(diào)剖措施,由以往的全井段籠統(tǒng)調(diào)剖轉(zhuǎn)向選層調(diào)剖,調(diào)剖重點(diǎn)由解決層間矛盾轉(zhuǎn)向解決層內(nèi)和平面矛盾。
為了提高措施效果,擴(kuò)大注水波及體積,現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展了對(duì)應(yīng)井組調(diào)剖和堵水工作。在調(diào)剖的對(duì)應(yīng)井組中選擇含水上升快,產(chǎn)量遞減大的油井進(jìn)行堵水。共實(shí)施9井次,有效7井次,有效率87.5%,平均日產(chǎn)油對(duì)比措施前提高13.2t,日產(chǎn)水降低161.1m3,含水下降8.9%,增油1716t,降水 9285 m3,取得較好效果,實(shí)現(xiàn)深度調(diào)剖與化學(xué)堵水相結(jié)合。
籠統(tǒng)調(diào)剖后,通過(guò)測(cè)試吸水剖面,與措施前的吸水剖面進(jìn)行分析對(duì)比,雖然大部分注水層的吸水剖面得到了合理改善,但仍有部分層的吸水剖面未發(fā)生改變,有的層還受到污染,針對(duì)這部分注水層,我們選取部分井調(diào)剖后實(shí)施三管注水,進(jìn)一步提高了井組的增油效果。
在選層調(diào)剖中利用油套分注管柱,實(shí)現(xiàn)套管或油管對(duì)應(yīng)層位的調(diào)剖;利用三管分注管柱,實(shí)現(xiàn)套管或油管對(duì)應(yīng)層位的調(diào)剖;利用三管分注管柱,起出空心桿,實(shí)現(xiàn)油管與空心桿對(duì)應(yīng)層位的調(diào)剖。
(1)前置段塞:其目的是保護(hù)主段塞不被地層水稀釋和彌散;二是調(diào)整地層的縱向滲透率級(jí)差,使主段塞充分發(fā)揮作用,用量為總設(shè)計(jì)量的15%。
(2)主段塞:主要作用是調(diào)整平面和層內(nèi)非均質(zhì)性,降低油水粘度比,改善水驅(qū)油流度比,提高面積波及效率,用量為總設(shè)計(jì)量的70%。
(3)保護(hù)段塞:目的是在主段塞和后續(xù)注水之間建立一個(gè)保護(hù)隔離帶,防止注入水侵入主段塞,破壞其穩(wěn)定性,用量為總設(shè)計(jì)量的15%。
在地層存在大孔道和調(diào)剖過(guò)程中壓力低的水井施工中,為了有效地封堵高滲透層和層內(nèi)高滲透帶,在凝膠中加入膠粉、體膨顆粒、膨潤(rùn)土等固體顆粒,提高封堵能力;
對(duì)多次進(jìn)行過(guò)調(diào)剖的水井,考慮水井近井地帶剩余油分布少,使用過(guò)量頂替的辦法施工,不僅減少了對(duì)近井地帶的傷害,同時(shí)加大了調(diào)剖處理半徑,一般頂替量為40~100m3。頂替半徑2~4m。
根據(jù)注水井配注量和注水壓力進(jìn)行施工排量?jī)?yōu)化,利用TDB液壓調(diào)剖堵水泵的變頻作用,使施工排量在13 m3/h~7m3/h之間進(jìn)行調(diào)整,防止污染低滲透層。通過(guò)優(yōu)化施工,從吸水剖面的對(duì)比來(lái)看,受污染的層數(shù)由12.7%,下降到5.7%。
在海外河油田累計(jì)實(shí)施水井深剖調(diào)剖試驗(yàn)51井次,有效44井次,有效率86.3%。累計(jì)增油39949t。
措施后注水井注水壓力提高,措施前平均注水壓力5.4MPa,措施后上升到目前的7.2MPa,提高1.8MPa。注水壓力提高,說(shuō)明注水井大孔道被封堵,高滲透層的吸水量受到限制,可有效地避免指進(jìn)現(xiàn)象的發(fā)生。
通過(guò)對(duì)措施前后所測(cè)的吸水剖面的對(duì)比可以看出:水井深度調(diào)剖技術(shù)可以有效地改善注水井的吸水剖面,限制了高滲透層的吸水量,啟動(dòng)了低滲透層,提高了低滲透層的注水量。
實(shí)施調(diào)剖井28井次,對(duì)應(yīng)油井124口,措施前日產(chǎn)油水平458.2噸/天,含水87.6%,對(duì)應(yīng)油井日產(chǎn)油水平521.7t/d,含水85.7%。日增油63.5t,含水下降1.9個(gè)百分點(diǎn);措施后,部分井組見(jiàn)效明顯,如H2-12井組措施前日產(chǎn)油5.6t,含水93.4%,措施后日產(chǎn)油最高上升到12.3t,含水88.0%,日增油6.7t,含水下降5.4%,該井累計(jì)增油1395t。
實(shí)施深度調(diào)剖措施23井次,其中選層調(diào)剖12井次,占措施量的52.2%,有效11井次,有效率91.7%,累計(jì)增油12276t,對(duì)應(yīng)油井日產(chǎn)油由措施前的181.9t,上升到目前的219.5t,含水由84.4%下降到82.0%,措施效果明顯。
(1)實(shí)施選層調(diào)剖可有效地提高措施效果,降低措施成本。
(2)水井深度調(diào)剖與油井堵水相結(jié)合,是高含水期實(shí)現(xiàn)油田穩(wěn)產(chǎn)的有效途徑。
(3)在海外河油田優(yōu)化實(shí)施水井深度調(diào)剖措施,有效地改善了地層吸水剖面,提高了注水效果。
[1]馬強(qiáng).海1塊復(fù)合深度調(diào)驅(qū)體系研究[D].大慶:東北石油大學(xué),2012:1-58.
[2]陳鐵龍,蒲萬(wàn)芬.油田穩(wěn)油控水技術(shù)論文集.石油工業(yè)出版社,2001.8.
[3]萬(wàn)仁溥.采油工程手冊(cè).石油工業(yè)出版社,2003.3.