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        江邊水電站防滲墻造孔事故處理

        2013-08-15 00:51:18胡建純
        山西建筑 2013年4期
        關鍵詞:卡鉆造孔槽孔

        胡建純

        (中國水利水電第八工程局有限公司,湖南長沙 410007)

        1 問題的提出

        江邊水電站壩區(qū)位于四川省九龍縣踏卡河口至岱家溝口的九龍河段上,河床呈不對稱U形,兩岸山體高聳雄厚,谷坡陡峭,谷底地形寬緩。水電站大壩基礎基本坐落在深厚覆蓋層上,基礎防滲結構主要是采用懸掛式防滲墻防滲,墻體左岸至右岸總長度256.4m,從左至右共分39個槽段進行施工,設計混凝土防滲墻軸線平面布置為折線型,防滲墻體厚0.8 m,最深處達44.7 m。防滲墻施工是整個江邊水電站施工進度計劃關鍵線路上的關鍵工作,如它發(fā)生滯后,將會造成整個工程的進度滯后。

        江邊水電站防滲墻采用沖擊鉆造槽施工,膨潤土和粘土混合料制漿護壁,其中膨潤土采用湖南澧縣的鈣質膨潤土,粘土取自當地。防滲墻根據進度計劃安排,應于2008年5月開始施工,于2010年5月底施工完畢。實際施工過程中,防滲墻在2008年5月開始施工至2009年12月,因地質結構復雜及其他各種因素影響,防滲墻造孔過程中,經常性發(fā)生漏漿、槽孔坍塌、卡鉆、埋鉆及地下水侵襲沖刷跨槽、平臺塌陷等多種質量事故。從開始施工到2009年12月,共發(fā)生了槽孔坍塌12次,埋掉鉆頭6個,地下水侵襲沖刷15 m,平臺坍塌3次。因這些質量事故的出現,致使防滲墻造孔困難,不僅使防滲墻施工成本急劇增加,更重要的是使防滲墻施工進度嚴重滯后,從2008年5月開始施工到2009年12月,防滲墻施工才完成20個槽段,時間過去了3/4,但實際完成進度才50%,防滲墻施工成為了制約江邊水電站整個施工進度的關鍵。

        2 造孔事故原因分析

        為解決施工過程中出現的各種造孔事故,加快防滲墻成槽的施工進度,從地質條件、施工方法、施工環(huán)境等方面入手,經充分分析事故出現的原因,主要由以下幾方面的因素造成的。

        2.1 地質條件影響

        江邊水電站大壩區(qū)域出露地層主要為二疊系下甲黃溝群和第四系沖積層、崩坡積地層,勘探揭示河流右側至堆積臺地前緣一帶分布有埋藏古河槽,槽底高程為1 684左右,其右岸崩坡積礫石厚度約29 m~18.6 m(最深達80多米),堆積體層結構松散,局部架空,粒徑組成差異很大,大都由礫石、孤石、崩積塊石組成,粒徑20 cm~40 cm為主,最大孤石達2 m~3 m,分布極不均勻,而且積砂層、粉砂層分布廣泛,含量較高,對防滲墻槽段造孔施工帶來極大的不利。施工過程中發(fā)現,在鉆進3 m~6 m層時,槽孔內失水、泥漿滲漏嚴重,在7 m~25 m層時,槽孔內常發(fā)生坍塌、埋鉆和卡鉆等事故。

        2.2 地下水位影響

        依據施工規(guī)范規(guī)定,防滲墻施工時,地下水位應低于槽段孔口水位2 m以下,在實際施工時,槽內水位沒有滿足這一條件,雖然基坑四周采用了防滲措施,但因江邊水電站基礎為深厚覆蓋層,地下水滲透仍然比較嚴重,這樣就造成了孔內水頭高度不夠或孔內出現了承壓水,引起水流沖刷,造成塌孔、埋鉆、卡鉆,甚至平臺坍塌等質量事故,此種情況在整個槽段的關門槽施工中表現尤其明顯。關門槽段處就發(fā)生了塌孔6次,導墻開裂和卡鉆4次,鉆頭損失兩個。

        2.3 施工方法不完善

        江邊水電站防滲墻成孔事故的出現,也與施工方法密切相關。根據現場調查了解,發(fā)現防滲墻進尺時速度太快。同時在鉆進時,沖擊鉆頭撞擊孔壁。根據以往的施工經驗,在含有漂卵塊石的砂礫石地層中成孔時,應嚴格控制鉆進速度,要勤放繩和少放繩,同時在提升過程中,不能有鉆頭碰撞孔壁,這樣才能減少槽孔坍塌現象的發(fā)生。

        2.4 護壁泥漿影響

        所用混合泥漿的相對密度不夠,起不到可靠的護壁作用。江邊水電站防滲墻護壁采用的是由膨潤土和粘土組成的混合泥漿,密度只有1.1 g/cm3,密度偏小。因江邊水電站防滲墻所處地層含有大量的漂卵塊石,在此種地層中成孔時,泥漿密度應增大,如過小,不利于孔壁的穩(wěn)定和不能起到堵漏防漏的作用,易造成槽孔坍塌和泥漿滲漏。另外,粘土含沙量大,降低了泥漿的粘性和稠度,也影響了泥漿護壁效果。

        2.5 供電影響

        江邊所處位置偏僻,施工供電網絡很不穩(wěn)定,經常出現施工過程中無征兆停電。當突然停電時,鉆具未能及時提起,容易造成鉆渣沉積,造成卡鉆。同時因停電,槽孔內不能及時補充混合均勻的泥漿,致使泥漿不能起到充分的固壁作用,也容易造成槽孔坍塌。

        3 成孔事故處理措施

        根據以上分析,針對成孔過程中出現的各種事故,在后續(xù)施工中,我們采取了以下措施。

        3.1 遇大孤石鉆進處理

        因地質條件中含有大量的漂卵塊石,在施工中如遇到大孤石粒徑超過2 m,采用地質鉆機鉆進1.8 m深先導孔,實行孔內定向爆破。爆破時,嚴格控制裝藥量,以達到震裂孤石為目的,當孤石開裂后再用沖擊鉆鉆進。對于孤石較偏離槽段中心,又影響進尺和容易造成孔斜的情況,我們在施工中采用貼炮解爆形式,造成巖石部分分裂,有效解決了造孔施工問題,效果相當明顯。

        3.2 對地下水侵襲影響成孔的處理

        根據防滲墻槽段所處位置,采取降低施工區(qū)域內地下水位的方法,以減少地下水對槽段的施工影響,防止槽內出現承壓水。具體做法是:在防滲墻軸線上游面布置一道深5 m寬3 m左右的截水槽,安裝抽排水設施,使地下水位降低到低于槽口2 m以下的位置,消除其對槽段孔壁的水頭壓力,從而提高了泥漿固壁的有效性;另外在特別槽段(如關門槽)附近最低位置布置深水井,安裝鋼筋籠,然后布設抽排水設施排除地下水,這樣可以使施工槽段內水位高于外部地下水位,使地下水對槽段的施工影響能消除在有效范圍內,從而相對增大了槽內泥漿對孔壁的壓力,使泥漿起到良好的護壁效果。該抽排截流阻水措施真正解決了尤其來自施工圍堰滲水、導流明渠地下滲水等多方面的破壞因素,能有效防止了造槽施工中坍塌事故頻繁發(fā)生,從而提高了功效。

        3.3 槽孔坍塌、漏漿事故處理

        根據施工中出現的槽孔坍塌問題:1)采用適當的泥漿性能指標,增大混合泥漿的密度至1.2 g/cm3,保證泥漿的質量,防止廢水流入槽孔內。同時采用含砂率較小的粘土,以提高泥漿的護壁作用。2)儲備足夠的泥漿和堵漏材料(鋸末、洞渣等),當發(fā)生大量漏漿時,及時堵漏和補漿,避免槽孔內漿面下降過多造成塌孔。3)回填槽孔后重新造孔。在槽孔內回填時,開始我們采用C10混凝土填槽后再重新進行造孔的施工方法,但由于混凝土回填后存在弊端(如齡期過短,則混凝土強度很低,重新造孔時槽壁處混凝土容易剝落,不能起到固壁的作用;如齡期較長,則因混凝土強度較高鉆進困難,而且振動較大,對槽段的穩(wěn)定很不利),同時,回填混凝土的施工成本比較大,對工期也不利。4)決定采用洞渣、鋸末和黃土的摻合料進行槽段內回填,每填筑1 m深洞渣,再回填一層0.5 m深的一層粘土(摻鋸末)。然后重新造孔,使洞渣和鋸末在沖擊鉆錘的不斷作用下,往兩邊孔壁中擠壓和擴張,從而達到堵塞滲漏通道、密實孔壁、預防槽孔坍塌的作用。如果回填一次效果不明顯,再進行二次回填和造孔。

        3.4 卡鉆埋鉆事故預防及處理措施

        為防止在造孔過程中出現卡鉆、埋鉆等事故的發(fā)生:1)當機械停運一段時間時,將鉆頭提離孔底2 m(至孔口更好)。2)禁止使用變質泥漿,回收的泥漿必須通過振動篩、旋流器或沉淀池處理,再加適量的新泥漿,保證泥漿的質量。3)施工中做好孔口保護工作,鉆頭升降時,避免碰擊孔壁,以防孔壁的石塊掉入槽孔內。

        如發(fā)生卡鉆、埋鉆等事故,先查明事故發(fā)生的原因,再確定適當的處理方法,避免處理不當損傷鋼絲繩和鉆頭提梁造成吊鉆和加大槽孔的坍塌。

        本工程處理卡鉆事故主要措施有:1)對于下卡,先反沖,并用弧鏟沖擊鉆脖四周,當鉆頭卡鉆比較嚴重時,采用弧鏟或鋼棒將裝有炸藥的鐵筒放至鉆頭下0.4 m左右爆破,待鉆頭松動后再提起。2)對于已成槽的孔內卡鉆,將鉆機向左(右)移動1 m左右,利用主繩反沖或主卷揚機斜拉鉆頭進行處理,也可用抽砂筒放至鉆頭下部,上下反復,待鉆頭松動后提出。3)當因梅花孔(造孔質量控制不嚴,孔斜)原因造成卡鉆時,采用鉆頭反轉并多次向上提升,待鉆具提升后再重新造孔糾正孔斜。

        當發(fā)生槽內埋鉆事故時:1)在鉆頭旁邊打一孔,鉆至被埋鉆頭底深2 m~5 m的地方,然后采用爆破和反沖等方法來處理。2)用跟管鉆進至鉆頭底部,然后取芯放炮。3)用高壓水(氣)沖散鉆頭周圍的土渣的同時再反沖鉆頭。4)用弧鏟在被埋鉆具旁邊沖出小孔后再采用孔內爆破處理。

        3.5 配備充足的備用電源

        針對江邊水電站施工所用主供電網絡的不穩(wěn)定性,在防滲墻成孔施工過程中,配備了兩臺500 kW的柴油發(fā)電機,其功率滿足沖擊鉆同時運行,并安排專人負責使用和維護,當主電網突然停電時,備用電源能在15 min之內投入使用,保證及時將鉆具提出槽孔。由于備用電源的配備,有效防止了因突然停電槽孔坍塌時出現的卡鉆事故發(fā)生。

        4 造孔事故處理結果

        通過采取以上措施后,防滲墻造孔基本上未發(fā)生塌孔、漏漿、卡鉆、平臺坍陷等事故。從2010年1月至2010年7月共成槽19個,其施工質量滿足設計和規(guī)范要求,挽回工期損失3個月,實際施工進度只比預計的施工進度滯后1個月。質量和進度均得到了業(yè)主和監(jiān)理的一致好評,處理措施得當,取得了比較好的效果。

        5 結語

        造孔是防滲墻施工中的主要工序,影響因素眾多,易發(fā)生各種造孔事故,進而影響到整個工程工期的如期實現。江邊水電站防滲墻成孔時,通過采取降低地下水位對造孔槽段的影響和槽孔內回填洞渣、鋸末、粘土等材料后重新成孔及改進施工方法、改善外部施工環(huán)境等措施,有效避免了成孔過程中各種事故的發(fā)生,對保證總體工程進度起到了很大作用,同時對以后類似地質條件下防滲墻成孔事故處理具有一定借鑒意義。

        [1]全國水利水電施工技術信息網組.水利水電施工手冊[M].北京:中國電力出版社,2002:12.

        [2]吳海濤,邵士生,杜志剛.淺談砼防滲墻施工成槽過程中泥漿配制應用技術[J].科技風,2008(17):8-9.

        [3]劉志建.福慶水庫塑性混凝土防滲墻施工質量控制[J].北京水務,2008(6):13-15.

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