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        西門子系統(tǒng)在SKODA250銑鏜床改造中的應(yīng)用

        2013-08-15 00:49:27金英浩
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2013年5期
        關(guān)鍵詞:鏜床冷卻液數(shù)控系統(tǒng)

        金英浩

        (哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司,黑龍江 哈爾濱 150040)

        1 改造目的及系統(tǒng)選型

        1.1 可行性分析

        數(shù)控機床是企業(yè)必須具備的,如果企業(yè)僅靠購買來增添數(shù)控機床,無疑是增加了企業(yè)在設(shè)備上的成本投入,因此對機床進行改造就是企業(yè)的新的選擇。SKODA250落地銑鏜床是七十年代從捷克引進的普通機床數(shù)顯機床,故障繁多,可靠性差,已不能滿足時代的要求,該機床機械傳動采用了定比齒輪箱和滾珠絲杠,機械精度好,傳動精度較高,能夠滿足數(shù)控改造的基本要求。根據(jù)該機床的結(jié)構(gòu)、性能、運行狀態(tài)、現(xiàn)有加工精度,特殊功能等要求,結(jié)合電機扭矩及額定轉(zhuǎn)速﹑主軸功率﹑電纜長度和系統(tǒng)安裝空間等細節(jié)提出性能價格比較優(yōu)的選型與配置方案。該項目采用西門子840D數(shù)控系統(tǒng)(NCU573.5)和S7--300可編程控制器,伺服驅(qū)動系統(tǒng)采用四套611D交流驅(qū)動及1PH7交流異步伺服電機和1FT6交流伺服電機,并與位置檢測元件一起構(gòu)成全閉環(huán)控制系統(tǒng)。取代原有電器控制元件,重新配制電氣控制柜。改造后該銑鏜床有一個主軸和四個進給軸,編制了新的PLC邏輯控制程序,實現(xiàn)機床三軸聯(lián)動,進行三維的立體加工。

        1.2 840D簡介

        840D是西門子公司于1994年研制的適合于各種控制領(lǐng)域,是目前數(shù)控機床采用最多的數(shù)控系統(tǒng),也是西門子公司的主要產(chǎn)品之一。840D是一種全數(shù)字化數(shù)控系統(tǒng),具有高度模塊化及規(guī)范化的結(jié)構(gòu),三CPU結(jié)構(gòu):人機通信CPU、數(shù)字控制CPU和可編程邏輯控制器CPU。三部分在功能上既相互分工,又互為支持。NC-CPU和PLC-CPU合成在NCU中,但在邏輯功能上相互獨立。相對于前幾代系統(tǒng),它具有以下幾個特點:數(shù)字化驅(qū)動、軸控規(guī)模大 、可以實現(xiàn)五軸聯(lián)動、操作系統(tǒng)視窗化、軟件內(nèi)容豐富功能強大、具有遠程診斷功能、保護功能健全、硬件高度集成化、模塊化設(shè)計、內(nèi)裝大容量的PLC系統(tǒng)、PC化、系統(tǒng)內(nèi)裝PLC最大可以配2048輸入和2048輸出,而且采用了Profibus現(xiàn)場總線和MPI多點接口通信協(xié)議,大大減少了現(xiàn)場布線。

        2 零件程序的編制

        數(shù)控系統(tǒng)的零件加工程序是國際標準化的ISO代碼編制的,除了840D數(shù)控系統(tǒng)編程手冊所描述的功能代碼外,還針對該機床的結(jié)構(gòu)特點,通過PLC編程控制機床,使其具有如下輔助的M代碼功能:

        M00--程序停止,但不復(fù)位。主軸,冷卻液停止;M01-選擇程序停止,但不復(fù)位,需操作確認才執(zhí)行;M02-程序執(zhí)行結(jié)束,主軸,冷卻液停止;M03-主軸順時針方向旋轉(zhuǎn),右旋螺紋進入工件方向;M04-主軸逆時針方向旋轉(zhuǎn),右旋螺紋進入工件方向;M05-主軸停止,冷卻液關(guān)閉;M06-換刀,手動或自動換刀,不包括選刀;

        M07-2號冷卻液開;M08-1號冷卻液開;M09-所有冷卻液關(guān);M10-夾緊工作臺,工件,夾具,主軸等;M11-放松;M13-主軸順時針轉(zhuǎn),冷卻液開;M14-主軸逆時針轉(zhuǎn),冷卻液開;M15-正向快速移動;M16-反向快速移動;M19-主軸定位停,包括M05;M30-主程序結(jié)束,并返回程序開始處,冷卻液停止;M41-SPⅠ主軸一檔; M42-SPⅡ主軸二檔。M43-SPⅢ主軸三檔;M44-SPⅣ主軸四檔。

        M50-3號冷卻液開;M51-4號冷卻液開。

        3 250銑鏜床伺服驅(qū)動系統(tǒng)

        對于進給驅(qū)動系統(tǒng)的要求:(1)有較高的控制精度。(2)有較好的跟蹤性能。(3)無爬行的現(xiàn)象,且具有較強的過載能力。(4)進給驅(qū)動的控制電路有很好的可靠性。(5)進給驅(qū)動系統(tǒng)有較強的環(huán)境適應(yīng)性。

        對于主軸驅(qū)動要求,在很寬的范圍內(nèi)速度連續(xù)可調(diào),以滿足各種零件加工工藝的要求,并在各種速度下提供恒定的切削功率,一般主軸系統(tǒng)具有較寬的橫功率范圍,較短的加速時間和減速時間,調(diào)速范圍也要寬,過載能力強,電機溫度低及噪聲小等。根據(jù)以上進給驅(qū)動和主軸驅(qū)動系統(tǒng)要求,該機床選用611D驅(qū)動系統(tǒng),滿足改造的要求,進給電機和主軸電機直接影響到數(shù)控機床的性能,要求他們不僅具有輸出恒定的轉(zhuǎn)速的特性,即在額定轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)可輸出恒定的轉(zhuǎn)矩,而且還具有非常強的過載能力。 該機床選四臺 IFT6型進給軸電機和一臺IPH7主軸電機。

        測量部件選擇,因伺服電機頻率F=1400HZ,驅(qū)動通常帶有1V峰峰值正/余弦的增量編碼器,所以根據(jù)該機床的要求,SP主軸選擇1024P/R位置編碼器,進給軸測量元件選光柵尺,長度分別為16240mm和4640mm。

        4 數(shù)控電氣系統(tǒng)的安裝

        電氣控制電路主要包括驅(qū)動電路、位置反饋電路、電源及保護電路、開關(guān)信號連接電路、輔助功能控制電路。該系統(tǒng)電氣系統(tǒng)的安裝,首先拆除原電氣控制系統(tǒng),安裝新的電氣控制柜及數(shù)控系統(tǒng),將機床上電氣元件的信號線連接到控制柜接線端子,通過加工的法蘭和齒輪安裝電機,連接HEIDENHEIN光柵尺接口信號。該系統(tǒng)按標準做了一定的接地保護,電機電纜獨立走線。強電柜中安裝了大量的接觸器,繼電器,還有作為負載的電動機,為了減少強電動作對系統(tǒng)干擾,在電控柜交流設(shè)備中加裝一個阻容吸收器。

        5 840D數(shù)控系統(tǒng)的啟動、安裝與調(diào)試

        5.1 NC啟動

        首先安裝 PCU50.3單元的HMI系統(tǒng)軟件,配置PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線參數(shù),啟動數(shù)控系統(tǒng),進入機床的參數(shù)設(shè)定界面,根據(jù)界面提示,定義各軸名稱"的參數(shù);然后把幾何軸分配到通道、幾何軸的名稱、設(shè)定哪個機床軸通道有效、編程時所用的軸;然后在這里匹配驅(qū)動,最后設(shè)置各個軸的具體參數(shù):轉(zhuǎn)速極限、最高速度、位置增益、定位誤差、報警極限等等。

        5.2 安裝與調(diào)試

        按照該銑鏜床的數(shù)控系統(tǒng)與電氣設(shè)計圖紙,完成硬件連接,這里特別說明的是主軸模塊和進給模塊安裝在NCU模塊的右側(cè),電源模塊安裝在NCU的左側(cè),它們用同一個電源模塊,為了提高驅(qū)動系統(tǒng)的可靠性,在該銑鏜床系統(tǒng)中還配置了120KW線路電抗器(電感器+鋁箔單元)。并將安裝有SIMATIC S7-300的編程軟件的計算機通過PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線和SINUMERIK 840D數(shù)控系統(tǒng)連接,系統(tǒng)可以通電調(diào)試。首先將各種機床數(shù)據(jù)、PLC機床控制程序,報警文本等信息傳送到數(shù)控系統(tǒng),操作機床的各種基本功能,如機床控制面板的操作、急??刂?、進給伺服和主軸上電順序和使能控制、行程限位保護控制、手持單元操作控制、報警處理、回參考點控制等;另外還有外圍設(shè)備的控制功能,如液壓、潤滑、冷卻、進給軸機械夾緊放松、刀具夾緊放松、主軸換擋等。

        6 改造后的實用價值和經(jīng)濟價值

        該機床床經(jīng)過改造后通過一段時間的運行證明,840D數(shù)控系統(tǒng)在該銑鏜床的數(shù)控改造中的應(yīng)用是成功的,技術(shù)是先進的,達到了預(yù)期的目標。該機床的改造成功,已經(jīng)為工廠創(chuàng)造了很大的經(jīng)濟效益。

        [1]吳海燕.用西門子可編程控制器對T68鏜床進行線路改造[J].機電設(shè)備,2008.

        [2]王雙,穆亞輝.西門子S7-200PLC控制改造T68鏜床[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2009.

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