趙麗清
本溪鋼鐵(集團(tuán))公司熱連軋廠 (本溪 117000)
本鋼2300 mm熱軋生產(chǎn)線精軋區(qū)共有七架四輥不可逆精軋機(jī)組,每架軋機(jī)的機(jī)架是由兩扇牌坊和上、下橫梁構(gòu)成一個(gè)框架,框架由4根地腳螺栓固定在入、出口軌座上。每扇牌坊由兩根M100×3190 mm“T型頭”錨固套筒螺栓固定在軌座上。其中F3機(jī)架入口操作側(cè)“T型頭”錨固套筒螺栓在設(shè)備點(diǎn)檢時(shí)發(fā)現(xiàn)已斷裂。面對(duì)這個(gè)國(guó)內(nèi)同類(lèi)熱軋廠均未出現(xiàn)過(guò)的重大設(shè)備故障,設(shè)備管理部門(mén)沉著應(yīng)對(duì),緊急制定并實(shí)施了精軋F(tuán)3操作側(cè)牌坊底座的臨時(shí)加固措施和在線監(jiān)測(cè)方案,目的是避免F3軋機(jī)精度的劣化,確保在螺栓更換前的正常生產(chǎn)順行。為確保不影響2300 mm熱軋生產(chǎn)線的正常生產(chǎn),采用了既能保證精軋機(jī)的生產(chǎn)正常運(yùn)行、又能確保設(shè)備基礎(chǔ)混凝土結(jié)構(gòu)的安全的更換設(shè)備基礎(chǔ)螺栓的優(yōu)化方案。
在確定F3機(jī)架入口操作側(cè)“T型頭”錨固套筒螺栓斷裂后,對(duì)F3軋機(jī)牌坊的安裝精度進(jìn)行了測(cè)量,檢查發(fā)現(xiàn)F3軋機(jī)牌坊的入口軌座,約有1 mm的移位。為確保2300 mm軋機(jī)正常生產(chǎn),必須把F3軋機(jī)的牌坊和入口軌座固定住,我們先采取臨時(shí)性加固方案。在入口操作側(cè)軌座的混凝土設(shè)備基礎(chǔ)面上鉆孔,采用環(huán)氧砂漿錨固兩根M56×900的地腳螺栓,采用40 mm鋼板制作型鋼構(gòu)件。用兩根M56×900的地腳螺栓把型鋼構(gòu)件固定在混凝土設(shè)備基礎(chǔ)面上,另一面焊在入口軌座的端面,來(lái)加固入口軌座的穩(wěn)定性;在軋制過(guò)程中,用千分表來(lái)檢測(cè),軋機(jī)牌坊和入口軌座的牢固性。檢測(cè)結(jié)果顯示:軋機(jī)牌坊和入口軌座固定牢靠(見(jiàn)圖1)。
已斷裂精軋F(tuán)3機(jī)架牌坊底座錨固套筒“T型頭”螺栓為:M100 mm、長(zhǎng)3190 mm、材質(zhì)為50CrMo,錨固盒尺寸為380×280×160、厚5 mm、材質(zhì)為235B鋼板焊接形成,錨固板頂面安裝標(biāo)高-4.540 m。地腳螺栓的預(yù)緊力為2605 kN;利用檢修時(shí)間抽取出斷裂的螺栓,發(fā)現(xiàn)地腳螺栓的斷裂部位位于螺栓的圓柱體與“T型頭”的結(jié)合處(見(jiàn)圖2),螺栓斷裂面呈現(xiàn)出凸凹不平的形狀,斷裂部位的金屬斷面已微銹蝕,從螺栓斷裂截面直觀判斷,地腳螺栓的斷裂是制造過(guò)程中出現(xiàn)的缺陷。“T型頭”部分殘留在錨固盒內(nèi)。
圖1 軋機(jī)牌坊和入口軌座連接后狀況
圖2 螺栓的斷裂部位
為確保不影響2300 mm熱軋生產(chǎn)線的正常生產(chǎn),不可能將F3機(jī)架牌坊及其所屬設(shè)備進(jìn)行拆除。若更換螺栓,必須利用每次停機(jī)檢修時(shí)間來(lái)完成螺栓的更換工作。通過(guò)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察、查閱施工圖紙、提出在沖渣溝側(cè)墻,錨固板安裝標(biāo)高-4.540 m處開(kāi)鑿砼,露出錨固盒,將錨固盒側(cè)面打開(kāi)(錨固盒尺寸為380×280×160、厚5 mm的鋼板焊接形成),取出遺留在盒內(nèi)的“T型頭”螺栓斷裂的部分,將“T型頭”螺栓加工為雙頭螺栓,將螺母送入錨固盒,安裝雙頭螺栓替代原有“T型頭”螺栓。能夠確保拆除混凝土工程量最少,基礎(chǔ)鋼筋被切斷的最少,確保精軋機(jī)設(shè)備基礎(chǔ)在局部被拆除的情況下需要投入正常生產(chǎn)使用時(shí),設(shè)備基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)最安全。達(dá)到更換螺栓的目的。
在F3精軋機(jī)沖渣溝-5.500 m處,用鋼跳板滿鋪,鋼跳板上鋪設(shè)尼龍防護(hù)網(wǎng)。
從2010.10.29日至2010.11.30日檢修期間(每10天檢修一次),采用風(fēng)鎬作業(yè),在F3精軋機(jī)設(shè)備基礎(chǔ)沖渣溝側(cè)壁標(biāo)高-4.540 m,距沖渣溝側(cè)壁1100 mm處掘進(jìn)將混凝土拆除,隨拆隨清運(yùn)混凝土渣,已防混凝土渣掉入沖渣溝。在設(shè)備基礎(chǔ)混凝土拆除時(shí),將設(shè)備基礎(chǔ)鋼筋露出,采用水焊進(jìn)行切割,切割鋼筋時(shí)必須保證鋼筋恢復(fù)需要的錨固長(zhǎng)度。在距F3精軋機(jī)牌坊架底座設(shè)備基礎(chǔ)邊460 mm處露出螺栓錨固盒,并將錨固盒的側(cè)面切開(kāi)(盒的斷面尺寸:380 mm×160 mm),取出遺留在盒內(nèi)的“T型頭”螺栓斷裂的部分,具備新螺栓安裝條件(見(jiàn)圖3)。
新M100螺栓仍由中國(guó)第一重型機(jī)械制造廠制造。為確保新螺栓上機(jī)使用的可靠性,原設(shè)計(jì)的螺栓墊片進(jìn)行了必要的修改,使之適應(yīng)現(xiàn)方形錨固盒配合六角螺母的實(shí)際使用工況;在檢修期間,先將螺母送入已切開(kāi)的錨固盒內(nèi),從上部用導(dǎo)鏈拉住螺栓,將螺栓對(duì)準(zhǔn)精軋F(tuán)3牌坊底座設(shè)備地腳孔,將螺栓穿入錨固套筒盒,將兩端的螺母擰緊,并在錨固盒內(nèi)的螺母上安裝一防銷(xiāo)釘。同時(shí),對(duì)M100螺栓的預(yù)緊力又進(jìn)行了精確校核,計(jì)算出安裝壓力應(yīng)為71.2 MPa,并按此要求全程監(jiān)控安裝過(guò)程,確保了新螺栓安裝預(yù)緊力,滿足西馬克原設(shè)計(jì)的2605 kN的要求(見(jiàn)圖4)。
待雙頭螺栓安裝完成,經(jīng)檢查符合安裝的質(zhì)量要求后,用與原錨固盒相同材質(zhì)的5 mm的鋼板封好錨固盒。將洞內(nèi)混凝土渣清理干凈,將切斷的基礎(chǔ)鋼筋采用相同的鋼筋焊接聯(lián)結(jié)恢復(fù),單面焊時(shí)焊縫長(zhǎng)度為10d(d為鋼筋直徑)。拆除部位鋼筋為:水平鋼筋ф20×160、垂直鋼筋ф25×110,施工按原設(shè)計(jì)要求,滿足焊縫長(zhǎng)度將鋼筋恢復(fù),滿足《鋼筋焊接及驗(yàn)收規(guī)程》(JGJ18-1996)的有關(guān)規(guī)定。采用鋼板做模板支護(hù),灌漿前將混凝土洞內(nèi)的油污用高壓水槍清除,并澆水濕潤(rùn),混凝土采用薇膨脹C35混凝土澆灌密實(shí)。并滿足混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(GB50204-2002)的有關(guān)規(guī)定。待混凝土達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度,拆模,清理現(xiàn)場(chǎng),拆除防護(hù)鋼跳板腳手架。
圖4 新螺栓就位圖
精軋F(tuán)3機(jī)架設(shè)備基礎(chǔ)螺栓實(shí)施更換改造的成功,是在未拆除精軋F(tuán)3機(jī)架牌坊及其所屬設(shè)備,保證精軋機(jī)設(shè)備基礎(chǔ)混凝土結(jié)構(gòu)安全的情況下;編制并細(xì)化了施工網(wǎng)絡(luò)圖,在確保施工安全和質(zhì)量的前提下;采取化整為零的施工方法,利用每一次停機(jī)檢修時(shí)間、拆除設(shè)備基礎(chǔ)局部混凝土,完成螺栓更換改造工作,并將設(shè)備基礎(chǔ)按原設(shè)計(jì)恢復(fù)。圓滿完成2300軋機(jī)精軋F(tuán)3機(jī)架設(shè)備基礎(chǔ)螺栓實(shí)施更換技術(shù)改造工作。此方法可行,確保了精軋機(jī)的正常生產(chǎn)運(yùn)行,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
[1]GB50204-2002,混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范[S].
[2]JGJ18-1996,鋼筋焊接及驗(yàn)收規(guī)程[S].