丁淇德
(華北電力大學,北京 102206)
某燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠#2機組,燃氣輪機型號V94.3A,采用單缸單軸、軸向排氣的結(jié)構(gòu)。燃燒室為環(huán)形燃燒室。發(fā)電機是冷端驅(qū)動,與燃氣輪機剛性連接,采用有刷勵磁方式,冷卻系統(tǒng)為水-氫-氫。汽輪機型號為H30-25,E-30-25-1×12.5(TCF1),為三壓、再熱、雙缸凝汽式汽輪機。 全周進汽式,無調(diào)節(jié)級,與發(fā)電機通過SSS離合器聯(lián)軸,構(gòu)成完整的單軸配置。機組共有8個支承軸承(見圖1)。
圖1
機組DCS歷史記錄,負荷393MW穩(wěn)定運行, #5軸振測點多次出現(xiàn)異常波動,最大值達到138μm。從趨勢圖上看#5軸振增大時,#4軸振有一定減小的趨勢。機組負荷降至250MW后。振動值逐漸下降至正常值。
組織專業(yè)人員,使用振動信號采集分析裝置(Adre408),進行現(xiàn)場振動測試分析。從機組配備的VM600TSI系統(tǒng)的緩沖輸出接口對軸振信號進行測量。在試驗過程中,#5軸振有兩次明顯的波動。第一次機組帶滿負荷390MW運行,#5軸振爬升過程中減負荷至250MW后,#5軸振逐漸降低至正常值;第二次機組帶300MW負荷運行,#5軸振爬升至158μm,減負荷至250MW,該振動測點降低至正常值。
第二次振動波動時,#5X、#5Y軸振最大值約 179μm、219μm, 其中工頻分量僅 24μm、73μm, 而 0.5 倍頻則達到158μm、145μm,#5軸振正常時,#5X、#5Y 軸振測點也有一定的0.5倍頻分量,其在10~40μm之間波動。#5軸振振動增大時,其工頻分量比正常,時略有增大,#4軸振略有減小,且減小的主要成分為工頻成分,同時#6、#7、#8軸振也有一定的變化,且變化的主要成分為工頻分量。(見圖2)。
根據(jù)以上分析,該機組振動故障具有以下幾個特征:#5軸振異常波動多發(fā)生在300MW負荷以上,振動爬升時,將負荷降低至250MW,#5軸振會逐漸降低,恢復正常;機組正常運行時,#5軸振有明顯的0.5倍頻成分,#5軸振大時,主要成分也為0.5倍頻;#5軸振增大時,#4~#8軸振有同步的波動,波動的主要成分為工頻。
當#5軸振大幅爬升時,采取減負荷的手段,控制機組運行期間#5瓦振動。
引起機組振動誘因是軸系存在輕微的碰磨,造成#5軸振工頻分量波動,#5軸振工頻分量增大到一定值時,誘發(fā)嚴重的半速渦動;對于輕微碰磨可通過控制振動逐漸磨合的方法,使其消除。
引起機組振動的主要原因是#5軸承不穩(wěn)定,存在明顯的半速渦動,2013年1月利用#2機組停機機會,對其SSS離合器和#5軸承頂隙、標高、烏金等項目進行檢查,并做相應的調(diào)整,將#5瓦抬高50μm,增強了軸瓦穩(wěn)定性,結(jié)果基本消除了半速渦動。#2機組啟動后#5瓦振動明顯降低,軸振穩(wěn)定在50μm左右。
圖2