晁 強(qiáng) 梁海都
(新疆八一鋼鐵股份有限公司 檢修中心,新疆 烏魯木齊830022)
八鋼公司第二煉鋼廠1#120 噸轉(zhuǎn)爐, 自2007 年底投產(chǎn)至今已使用3 年, 在使用的前一年中,1# 鋼水罐車減速機(jī)頻繁漏油,造成頻繁添加潤滑油和時常發(fā)生著火事故。 而每次著火又會加劇齒輪油的泄漏。 因生產(chǎn)節(jié)奏比較快,不能提供過多的時間進(jìn)行維護(hù)加油, 使設(shè)備處在不安全的運行環(huán)境中。
在120 噸轉(zhuǎn)爐,鋼水罐車車體內(nèi)溫度極高,通風(fēng)很差,減速機(jī)輸出軸與端蓋之間的骨架油封因高溫變形失效,導(dǎo)致減速機(jī)齒輪油外泄,泄漏的油料在高溫下常被飛濺的鋼渣點燃著火,頻繁的使用滅火器、水進(jìn)行滅火,甚至被迫停爐進(jìn)行事故處理,嚴(yán)重影響120t 轉(zhuǎn)爐正常生產(chǎn),因此,必須對漏油的部位進(jìn)行徹底的改造,杜絕事故發(fā)生!
如圖1 所示,原有的減速機(jī)輸出軸端蓋的骨架油封位于端蓋外側(cè)與軸端的齒式聯(lián)軸器之間。 直接暴露在外,遇高溫、火烤就會失效變形。 更換變形的油封就必須拆下齒式聯(lián)軸器! 這就要我們將減速機(jī)從鋼水車上拆下,使用拉拔器將聯(lián)軸器拆除,更換油封后再將減速機(jī)重新安裝,用時都在十小時以上,費時、費力,還會影響生產(chǎn),在使用一段時間后,油封受熱變形產(chǎn)生漏油,繼而發(fā)生著火,這又加重了油封的變形,又會失火……最終還要更換油封,惡性循環(huán)!
減速機(jī)軸端使用的密封圈應(yīng)具備:耐高溫,抗磨性好,更換方便。 要達(dá)到這些要求,首先要在現(xiàn)有的密封元件上想辦法,這讓我們想到了石墨盤根,這種盤根價格便宜,耐磨性較好。 只要對減速機(jī)端蓋進(jìn)行加工改造就可以使用這種密封方式。
圖2
如圖2所示,加工兩片端蓋,內(nèi)片用螺栓與減速機(jī)外殼連接,在它的孔內(nèi)側(cè)加工有凸臺,在它的孔外側(cè)加工凹臺,用以加密封用的盤根,外片加工凸臺,用螺栓與內(nèi)片連接時,用凸臺壓緊盤跟,從而達(dá)到對減速機(jī)的密封。 這樣做的好處在于:
1)盤根夾在兩片端蓋中間,不會接觸明火;
2)更換報廢的盤根比較容易;
3)端蓋結(jié)構(gòu)簡單,加工比較容易,成本費用很低;
4)安裝方便,維護(hù)容易,減少了大量的維護(hù)工作量;
5)防止因漏油而引發(fā)的火災(zāi),杜絕了安全隱患。
圖3 端蓋內(nèi)片加工圖紙
圖4 端蓋外片加工圖紙
在加工時,我們有意放大了內(nèi)、外片的內(nèi)孔直徑,以及內(nèi)外片的配合間隙。 軸直徑為155mm,內(nèi)、外片內(nèi)孔直徑d1、d2分別為165mm、160mm。 內(nèi)片凹臺與外片凸臺的直徑D1、D2分別為180mm、176mm。 這樣可以使安裝比較方便,利用盤根被壓緊,就可以實現(xiàn)對軸和端蓋的密封。
2.5.1 拆解清洗
利用檢修時間拆下減速機(jī),用液壓拉拔拆下兩端的齒式聯(lián)軸器,對減速機(jī)進(jìn)行內(nèi)部清洗,按要求做好減速機(jī)外殼結(jié)合面的密封,就是首先要做到外殼結(jié)合面不漏油。
2.5.2 端蓋內(nèi)片安裝
加工好的端蓋內(nèi)片的內(nèi)側(cè)有凸臺,安裝時要調(diào)整凸臺與軸承外圈之間的間隙,保證減速機(jī)在運轉(zhuǎn)時,軸承不會發(fā)生軸向竄動。 同時要對端蓋和減速機(jī)外殼的結(jié)合面進(jìn)行密封,確保在這個結(jié)合面上不發(fā)生漏油。 端蓋內(nèi)孔直徑大于軸直徑10mm,使端蓋可以輕松的安裝到位。
2.5.3 端蓋外片安裝
內(nèi)片安裝到位后, 將盤根包裹在軸上剪出可對接的長度,對接的兩接頭剪出相反的45°斜角并保證接頭接觸緊密。將盤根塞入內(nèi)片凹臺與軸之間,保證接頭在軸的上方。 安裝端蓋外片,用螺栓將內(nèi)、外片連接,利用外片的凸臺將盤根壓緊。 這時內(nèi)外片之間會有3mm 間隙,而盤根已經(jīng)被壓緊,緊密的包裹在軸上。 因為還有間隙,日后如發(fā)生因盤根磨損泄漏,可直接緊固外片上的螺栓,又可將盤根壓緊,制止漏油。正因為有這3mm 間隙,使得一條盤根可使用很久。
2.5.4 安裝復(fù)位
兩側(cè)端蓋安裝完畢后,用熱裝法安裝軸兩端的齒式聯(lián)軸器。 完成后將減速機(jī)安裝到位,技改工作完成。
2008 年9 月,利用檢修時間,我們將120 噸轉(zhuǎn)爐1# 鋼水罐車進(jìn)行了改裝。 在實際使用一年后,于2009 年10 月更換了一次盤根。 在此期間,減速機(jī)再未發(fā)生漏油,也未發(fā)生著火事故。
如表1 所示:
表1
在正常的周期內(nèi)更換、補(bǔ)充了兩次減速機(jī)機(jī)械油(220#)共60 公斤,避免了油料的浪費。 節(jié)約油料400 多公斤每年。更重要的是,大大減少了維護(hù)工作量,消除了安全隱患。 避免了停機(jī)事故的發(fā)生!
此次更換盤根,兩人各用時40 分鐘,就完成了在線的兩臺減速機(jī)油封的更換,用時少、成本低、安全、簡便! 在技改前,我們更換一次油封通常都是7、8 個人,耗時十一二個小時才能完成。 而且拆卸齒式聯(lián)軸器也十分困難,做不好就會損傷聯(lián)軸器或軸。 同時在日常維護(hù)工作中也不用向減速機(jī)內(nèi)補(bǔ)充潤滑油。 基本實現(xiàn)了減速機(jī)的免維護(hù)!
通過對1# 鋼水罐車減速機(jī)的改造, 確保了生產(chǎn)的安全順暢運行,降低了維護(hù)人員勞動強(qiáng)度,增加了日常工作的安全性。 同時,利用此次技改,鍛煉了現(xiàn)場維護(hù)人員,提高了實際技能。
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