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        某鋼廠160t干熄焦電站凝結(jié)水泵常見(jiàn)故障及分析處理

        2013-08-03 01:28:34孫冬杰
        山東工業(yè)技術(shù) 2013年15期
        關(guān)鍵詞:汽蝕泵體凝汽器

        孫冬杰

        (山東鋼鐵股份有限公司 濟(jì)南分公司煉鐵廠,山東 濟(jì)南250101)

        0 前言

        干熄焦技術(shù)是國(guó)家節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目,據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)每處理1t 焦炭,可以回收約1.35GJ 的熱量,每干息1t 焦炭可以產(chǎn)生壓力為3.8MPa,450℃的蒸汽0.54t。 某鋼廠160t 干熄焦余熱發(fā)電項(xiàng)目正是利用干熄焦余熱產(chǎn)生的蒸汽進(jìn)行發(fā)電,發(fā)電后凝水經(jīng)過(guò)熱井、凝結(jié)水泵、低壓加熱器、除氧器等回到鍋爐循環(huán)利用。 某鋼廠160t 余熱電站裝配25MW 機(jī)組,年發(fā)電約7260MW,減少約13—16 萬(wàn)噸動(dòng)力煤燃燒向大氣排放的各種污染物, 具有極大地經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 自2010 年12 月投產(chǎn)以來(lái),由于凝結(jié)泵的故障出現(xiàn)多起緊急解列停機(jī)的事故,故對(duì)故障、故障的分析處理進(jìn)行總結(jié),避免同樣事故發(fā)生,并對(duì)其他相似情況起借鑒作用。

        1 常見(jiàn)故障及分析

        凝結(jié)泵在電站中屬于關(guān)鍵設(shè)備, 主要作用是將熱井里的凝水泵出,維持水位,保持凝汽器真空。凝結(jié)泵一旦出現(xiàn)故障即有發(fā)電解列停機(jī)的危險(xiǎn),因此,凝結(jié)泵的安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。 在運(yùn)行過(guò)程中,常見(jiàn)的主要故障有:

        1.1 汽蝕事故

        液體在一定溫度下,降低壓力至汽化壓力時(shí),液體便產(chǎn)生氣泡,把這種產(chǎn)生氣泡的現(xiàn)象稱為汽蝕。 電站投產(chǎn)運(yùn)行后,曾出現(xiàn)凝結(jié)泵入口處發(fā)出噼噼啪啪噪音,同時(shí)入口的真空表、出口的壓力表、流量表和電流表急劇晃動(dòng)的現(xiàn)象,判斷為汽蝕的初生。長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行中,該凝結(jié)泵的葉輪出口、誘導(dǎo)輪和壓力室進(jìn)口部位遭到了腐蝕破壞,表面出現(xiàn)蜂窩狀麻點(diǎn),誘導(dǎo)輪脫落,脫落的葉片碰撞摩擦泵殼,致使該凝結(jié)泵無(wú)法正常使用。 從汽蝕初生到停用,該泵只使用約4 個(gè)月。

        分析:凝結(jié)泵在運(yùn)轉(zhuǎn)中,過(guò)流部分的局部區(qū)域(一般是導(dǎo)向輪、葉輪出入口處)抽送凝水的絕對(duì)壓力降低到當(dāng)時(shí)溫度下的凝水汽化壓力時(shí),凝水便在該處汽化,產(chǎn)生大量蒸汽,形成氣泡。 當(dāng)含有大量的氣泡的凝水向前經(jīng)葉輪內(nèi)的高壓區(qū)時(shí),氣泡周圍的高壓凝水致使氣泡急劇的縮小以致破裂。氣泡破裂同時(shí),凝水以很高的速度填充空處,瞬間產(chǎn)生強(qiáng)烈的沖擊作用,并以較高的頻率打擊金屬表面,沖擊力可達(dá)幾百至幾千個(gè)大氣壓,頻率可達(dá)每秒幾萬(wàn)次,同時(shí)伴隨著化學(xué)腐蝕作用。在長(zhǎng)期汽蝕作用下,導(dǎo)致該凝結(jié)泵嚴(yán)重?fù)p傷,不能正常使用。

        1.2 漏空失壓

        電站運(yùn)行后多次出現(xiàn)倒換備用泵,漏空失壓,導(dǎo)致多次機(jī)停機(jī)事故。

        分析:電站凝結(jié)水泵入口與凝汽器相連,入口工作壓力為負(fù)壓,當(dāng)凝結(jié)泵工作時(shí),凝結(jié)泵本體既有負(fù)壓區(qū),也有正壓區(qū)。 當(dāng)凝結(jié)泵備用時(shí),從凝結(jié)泵入口直至出口逆止閥前,均處于負(fù)壓狀態(tài),且兩臺(tái)凝結(jié)泵的抽空氣管閥系統(tǒng)的一體性,在切換備用泵時(shí),若密封水調(diào)節(jié)不當(dāng)或有漏或抽空氣管路、閥門漏氣,則會(huì)引起備用泵進(jìn)空氣,并通過(guò)抽空氣門進(jìn)入運(yùn)行泵引起失壓,導(dǎo)致凝結(jié)泵出力下降甚至停機(jī)。

        1.3 密封水密封問(wèn)題

        電站投入運(yùn)行開(kāi)始多次出現(xiàn)密封水密封問(wèn)題造成的失壓停機(jī)事故。

        分析:本機(jī)組設(shè)計(jì)密封水采用從出口逆止閥上部管路直接引凝結(jié)出水到填料環(huán)進(jìn)行密封的形式,由于安裝及鋼管質(zhì)量問(wèn)題,運(yùn)行三個(gè)月分別出現(xiàn)密封水管斷裂、密封水管被管內(nèi)腐蝕脫落金屬片堵塞而致使失壓停機(jī)的事故。 另外由于采用直接引出口凝結(jié)水進(jìn)行密封的形式,凝結(jié)水在出水閥門開(kāi)度調(diào)整時(shí),其壓力隨著改變,壓力隨著劇烈波動(dòng),對(duì)設(shè)備造成劇烈沖擊,當(dāng)閥門開(kāi)度大幅度開(kāi)啟時(shí),出口凝結(jié)水壓力相應(yīng)減小,從而密封水壓力同時(shí)降低,當(dāng)?shù)陀谝蟮拿芊鈮毫r(shí),就會(huì)吸入空氣,造成真空急劇下降,失壓解列停機(jī)。

        1.4 泵體發(fā)熱、劇烈振動(dòng)問(wèn)題

        發(fā)熱和劇烈振動(dòng)會(huì)極大降低泵的使用壽命,甚至報(bào)廢。

        分析: 造成凝結(jié)泵泵體發(fā)熱的主要原因有前后軸承間隙過(guò)小、填料壓蓋過(guò)緊、軸彎曲、潤(rùn)滑不好、葉輪不平衡增大了向一邊的推力;劇烈振動(dòng)的主要誘因有聯(lián)軸器梅花墊片嚴(yán)重?fù)p壞、軸承嚴(yán)重磨損、基礎(chǔ)或轉(zhuǎn)動(dòng)部件的松動(dòng)、葉輪的不平衡等。

        2 解決措施

        2.1 汽蝕現(xiàn)象的解決

        為解決汽蝕現(xiàn)象進(jìn)行了如下措施:

        (1)對(duì)泵體及管道進(jìn)行密封試驗(yàn),消除漏氣點(diǎn),進(jìn)一步保證泵的真空度,適當(dāng)延長(zhǎng)熱井到凝結(jié)泵入口管道垂直距離,也即減小吸上高度。

        (2)減少吸入損失,設(shè)法增加管徑。 由于凝結(jié)泵相應(yīng)管道已經(jīng)建成,不能再短時(shí)間內(nèi)更換,考慮到水質(zhì)比較清潔,故采取取消入口濾網(wǎng),增大管道彎處曲率半徑,并將入口閘閥遠(yuǎn)離凝結(jié)泵入口的方法。極大地減小了汽蝕現(xiàn)象的發(fā)生。

        (3)汽蝕發(fā)生時(shí)采用限制凝結(jié)泵出口閥的開(kāi)度或調(diào)整凝結(jié)水泵再循環(huán)閥門的開(kāi)度或是向凝汽器內(nèi)補(bǔ)水的方法, 來(lái)提高凝汽器的水位,降低消除汽蝕的危害。

        2.2 漏空失壓的解決

        (1)確認(rèn)泵體密封完好,包括泵殼、泵體緊固處、密封填料等;

        (2)在啟動(dòng)泵前把入口管和泵內(nèi)的空氣排盡;

        (3)確認(rèn)泵管道各閥門處于要求的正確位置。

        2.3 密封水密封問(wèn)題的解決

        1)將密封水管下部易損壞部分更換為兩頭絲堵的鋼絲軟管,便于更換且不會(huì)斷裂;2)增設(shè)改造密封水形式,從凝汽器補(bǔ)水管道(內(nèi)部水壓穩(wěn)定在0.4MPa)引水直接到填料函密封環(huán),由于引用穩(wěn)壓補(bǔ)水,不受操作的閥門開(kāi)度影響,保證了密封水的密封壓力和穩(wěn)定性,同時(shí)原設(shè)計(jì)的密封水管道作為備用,提高了安全系數(shù)。

        2.4 發(fā)熱、劇烈振動(dòng)的解決

        (1)更換軸承、調(diào)松填料壓蓋并檢查填料是否完整,填料函是否移位或堵塞、調(diào)整軸的同心度、更換適量的黃油,黃油占軸承內(nèi)空間隙的60%、清楚葉輪內(nèi)的贓物。

        (2)更換梅花墊片、更換軸承、緊固基礎(chǔ)和轉(zhuǎn)動(dòng)部件、對(duì)葉輪做平衡試驗(yàn)。 葉輪平衡試驗(yàn)步驟如下:

        其中葉輪平衡試驗(yàn)步驟如下:1)測(cè)顯著不平衡:a)將葉輪裝在假軸上,放在調(diào)好水平的平臺(tái)上,如圖1 所示。 試驗(yàn)臺(tái)上有兩條鐵道,假軸可以在鐵道上自由滾動(dòng)。 b)記下葉輪片重的一側(cè)。 因?yàn)槿绻~輪質(zhì)量不平衡,較重的一處會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到下方。 在較重的一處加重塊(如面快),直到葉輪能在任何位置都能停住。 c)稱出重塊,即為不平衡重量。要消除此不平衡重量。 由于葉輪上沒(méi)有安置平衡重塊的位置,所以不采用在較輕處加重塊,而是采取在加重塊處對(duì)面180°處消減同樣重要的方法,如用打磨的方法。2)測(cè)剩余不顯著不平衡:a)將葉輪圓周平分6 等份,并標(biāo)上字號(hào)。 b)一次把標(biāo)號(hào)位于水平位置上。 在標(biāo)號(hào)處加重塊,直到開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng)為止。 記下重塊重量。 同樣測(cè)出其余試加重量,繪成曲線,如圖2 所示。c)根據(jù)曲線求出葉輪的剩余不顯著平衡量:P=(P 最大—P 最小)/2g。同樣采取上述方法消減不平衡重量。通過(guò)此種方法基本可以使葉輪達(dá)到平衡滿足使用要求。

        圖2 求剩余不顯著平衡量

        3 結(jié)束語(yǔ)

        凝結(jié)泵是干熄焦電站設(shè)備中關(guān)鍵設(shè)備之一,直接關(guān)系著發(fā)電效率及發(fā)電的安全性、穩(wěn)定可靠運(yùn)行。日常使用維護(hù)過(guò)程中需倍加注意,使各種可能出現(xiàn)的故障隱患暴露在初始階段,并通過(guò)形式有效的方法減輕、消除故障隱患,保證干熄焦發(fā)電系統(tǒng)的正常、高效、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

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