張滿意,熊新軍,劉子杰,汪 佳
(中國(guó)石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)
中國(guó)石油廣西石化分公司60萬(wàn)t·a-1催化液態(tài)烴脫硫醇裝置,采用了美國(guó)Merichem公司的LPG纖維膜脫硫醇工藝技術(shù),主要包括硫醇抽提(THIOLEX)系統(tǒng)、水洗(AQUAFINING)系統(tǒng)、堿液氧化再生(REGEN)系統(tǒng)和廢堿液中和(MERICON)系統(tǒng)等。裝置加工胺洗脫H2S、CO2后的催化液態(tài)烴,通過(guò)堿洗將液態(tài)烴物料中的輕硫醇(C1-C4硫醇)以及低含量的酸性氣體(H2S和CO2)進(jìn)一步脫除,使液態(tài)烴中的硫含量達(dá)到目標(biāo)要求,為下游氣體分餾裝置提供合格原料。在國(guó)內(nèi)使用的液態(tài)烴脫硫醇裝置中,部分裝置表現(xiàn)出堿液循環(huán)不暢,堿液再生系統(tǒng)液(界)位不好控制等問(wèn)題,廣西石化公司該裝置也同樣面臨該問(wèn)題。
裝置主要工藝流程圖如圖1所示。
圖1 催化液態(tài)烴脫硫醇裝置主要工藝流程圖
脫除H2S和部分CO2的液態(tài)烴首先進(jìn)入一級(jí)纖維膜接觸器(R601)頂部,與堿液循環(huán)泵(P601)來(lái)的循環(huán)堿液在纖維膜上接觸反應(yīng),所有的H2S和大部分硫醇被抽提到堿液中。反應(yīng)后的液態(tài)烴和堿液在D601中沉降分離,堿液通過(guò)界面控制閥(LIC6101)從罐底部排出,加熱之后進(jìn)入堿液氧化再生系統(tǒng)。
從D601頂部出來(lái)的液態(tài)烴,進(jìn)入二級(jí)纖維膜接觸器(R602)頂部,與再生堿液泵(P605)來(lái)的循環(huán)堿液在纖維膜上接觸反應(yīng),硫醇被抽提到堿液中,反應(yīng)后的液態(tài)烴和堿液在二級(jí)脫硫醇沉降罐(D602)中沉降分離,脫除硫醇的液態(tài)烴經(jīng)過(guò)聚結(jié)網(wǎng)(M602)去除夾帶的堿液后從D602上部分出,進(jìn)入AQUAFINING系統(tǒng)進(jìn)行水洗。經(jīng)過(guò)二級(jí)硫醇抽提后的液態(tài)烴可達(dá)到產(chǎn)品要求的總硫含量和硫醇硫含量指標(biāo)。
硫醇抽提反應(yīng)原理如下:
脫硫醇后的液態(tài)烴,進(jìn)入水洗纖維膜接觸器(R603)與凈化水接觸水洗,以除去液態(tài)烴中夾帶的微量堿。液態(tài)烴和水在D603中分離,水經(jīng)水洗水循環(huán)泵(P603)循環(huán)使用,同時(shí)連續(xù)補(bǔ)充凈化水。堿性水經(jīng)界面控制閥排至含油污水處理場(chǎng),凈化后的液態(tài)烴從水洗堿沉降罐上部出裝置。
從D601底出來(lái)的待生堿液經(jīng)堿液加熱器(E601)加熱至52℃,加熱后的堿液進(jìn)入堿液氧化塔(C601)塔底。塔底通入工業(yè)風(fēng),待生堿在催化劑(磺化鈦氰鈷)作用下與工業(yè)風(fēng)中的氧氣發(fā)生反應(yīng),Na2S被氧化成Na2S2O3和NaOH,RSNa被氧化成二硫化物油(RSSR)和NaOH,堿液得到再生。堿液氧化塔頂通入燃料氣,使尾氣在混合氣體的爆炸極限以上,防止尾氣爆燃,塔頂?shù)奈矚馀欧胖链呋鸦b置CO焚燒爐。
堿液氧化再生反應(yīng)原理如下:
堿、二硫化物油(RSSR)混合物從C601上部抽出口出來(lái),進(jìn)入溶劑洗纖維膜接觸器(R604),催化劑堿液與溶劑油在纖維膜表面接觸,堿液中的RSSR被溶劑油抽提出來(lái),兩相在D604中分離,再生堿液從D604下部通過(guò)再生堿液泵(P605)送回硫醇抽提系統(tǒng)。大部分溶劑油通過(guò)溶劑循環(huán)泵(P604)送回R604循環(huán)使用,部分含硫溶劑油送至石腦油加氫裝置,為了控制抽提溶劑的總硫含量,需連續(xù)補(bǔ)充少量來(lái)自重整裝置的新鮮溶劑油。
在硫醇抽提(THIOLEX)系統(tǒng)及水洗(AQUAFINING)系統(tǒng)中,液態(tài)烴和堿液(水洗水)在沉降罐中分離,罐上部為液態(tài)烴,下部為堿液(水洗水),實(shí)行滿罐液相操作。在操作上要求控制好沉降罐的界位,避免界位大幅度波動(dòng),特別是一級(jí)沉降罐(D601)的界位,界位控制不可過(guò)低,以免液態(tài)烴進(jìn)入堿液氧化塔(C601)發(fā)生超壓,大量液態(tài)烴帶入CO焚燒爐,將導(dǎo)致CO焚燒爐嚴(yán)重超溫。
在堿液氧化再生(REGEN)系統(tǒng)中,主要控制好堿液氧化塔(C601)的液位及再生堿液沉降罐(D604)的界位。C601的液位不可控制過(guò)高,以免堿液通過(guò)尾氣管線進(jìn)入催化鍋爐,使鍋爐發(fā)生安全事故,同時(shí),液位過(guò)高也會(huì)使堿液在燃料氣進(jìn)氧化塔前的單向閥上結(jié)晶,堵塞管線,使燃料氣進(jìn)塔受阻。穩(wěn)定D604界位也同樣重要,該罐上部為含硫溶劑油,下部為再生堿液,實(shí)行滿罐液相操作。如果界位過(guò)高,會(huì)使溶劑油循環(huán)泵(P604)抽到堿液,送至石腦油加氫裝置的含硫溶劑油含堿,也容易使電機(jī)超載停車(chē);如果界位過(guò)低,會(huì)使堿液循環(huán)泵(P605)抽到含硫溶劑油,容易使機(jī)泵抽空,另外,含硫溶劑油帶入硫醇抽提系統(tǒng),會(huì)使液態(tài)烴硫含量超標(biāo)。
在生產(chǎn)操作中,硫醇抽提(THIOLEX)系統(tǒng)及水洗(AQUAFINING)系統(tǒng)中各罐的界位比較好控制,而堿液氧化再生(REGEN)系統(tǒng)的液(界)位控制不太穩(wěn)定,有時(shí)候會(huì)大幅波動(dòng),影響安全生產(chǎn)。通過(guò)近兩年的實(shí)際操作,結(jié)合設(shè)計(jì)給定的參數(shù),摸索調(diào)整優(yōu)化工藝操作之后,該系統(tǒng)的液(界)位控制穩(wěn)定,保障了裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。
3.1.1 系統(tǒng)中的壓力控制
四是要有好身體。自駕游比跟團(tuán)游更考驗(yàn)人的體能。吃飯不及時(shí)、休息不及時(shí)、睡覺(jué)不及時(shí),都是常事。有時(shí)前不著村、后不著店,只能咬牙堅(jiān)持。我們此次所去的地方,一連好幾天,都在海拔3500-4000米左右的地方活動(dòng),如果有高原反應(yīng),對(duì)身體會(huì)造成一定影響。在阿克塞縣城,遇到一伙剛從西藏下來(lái)的游客。他們都穿著棉衣,但其中有一女的卻一身背心短褲,精神抖擻。據(jù)說(shuō)在西藏,此人毫無(wú)不適之感。而另有一個(gè)人高原反應(yīng)十分厲害,頭疼欲裂,氧氣吸了一大袋,差點(diǎn)死在那里。
C601的壓力由工業(yè)風(fēng)及燃料氣通入量控制,設(shè)定塔壓PIC6400為自動(dòng),多余的尾氣排放至催化鍋爐,壓力控制相當(dāng)穩(wěn)定,很少產(chǎn)生波動(dòng)。
為了保障氧化再生堿液能夠順利從C601進(jìn)入D604,設(shè)計(jì)上采用了壓差控制方法,即C601頂壓力PIC6400和D604頂壓力PI6500構(gòu)成壓差PDIC6500,堿液在壓力下通過(guò)LIC6407液位控制進(jìn)入D604中。操作上設(shè)定壓差PDIC6500為定值,D604頂壓力隨壓差的變化而變化,該壓差控制重整溶劑油的進(jìn)入量,使溶劑油保持進(jìn)出量的平衡。
3.1.2 系統(tǒng)中的物料平衡
如果想控制好液(界)位,必須理解該系統(tǒng)的特點(diǎn)。系統(tǒng)液(界)位發(fā)生變化的一切根源為進(jìn)料或者出料不平衡,發(fā)生變化,即打破系統(tǒng)物料平衡。該系統(tǒng)中物料平衡總計(jì)三大部分:新堿加入量和減渣排出量的平衡、溶劑油進(jìn)入量和排出量的平衡、系統(tǒng)堿液循環(huán)量的平衡,只要做到三大平衡穩(wěn)定,操作就會(huì)穩(wěn)定。一旦平衡中的一個(gè)大幅度波動(dòng),系統(tǒng)中的相關(guān)液(界)位也隨即變化。最明顯的外部表現(xiàn)為:PDIC6500的壓差變化,進(jìn)而引發(fā)D604界位波動(dòng),這是最直接的表現(xiàn),接著C601液位波動(dòng)。
3.2.1 溶劑油平衡量的確定
由于溶劑油進(jìn)裝置沒(méi)有安裝流量計(jì),對(duì)比設(shè)計(jì)值,將溶劑油平衡量設(shè)為6t·h-1,將氧化塔液位控制LIC6407改為手動(dòng),D601界位LIC6101也改為手動(dòng),增大溶劑油量,如果C601液位上升,說(shuō)明溶劑油排放量太小,緩慢打開(kāi)FIC6504排放溶劑油,直到C601液位穩(wěn)定,此時(shí)溶劑油加入量平衡。溶劑油量的變化是引起液(界)位發(fā)生波動(dòng)的最大原因。
正常生產(chǎn)中,設(shè)定堿液循環(huán)量為14~16t·h-1,堿循環(huán)量波動(dòng)很小,不會(huì)引起液(界)位變化。最致命的操作為大幅調(diào)節(jié)D601至C601控制閥LIC6101,因C601煙囪塔盤(pán)容積極小,D601容積較大,很容易造成C601液位劇烈波動(dòng),手動(dòng)調(diào)節(jié)LIC6101不大于0.2%個(gè)閥位。P605至D602的控制閥FIC6201動(dòng)作也必須非常緩慢,否則極易打破堿液循環(huán)量的平衡。3.2.3 新堿加入和減渣排出的平衡調(diào)節(jié)
如果D604界位投入自動(dòng)控制,排減渣和加新堿會(huì)總動(dòng)平衡,不存在波動(dòng)問(wèn)題。但由于酸堿中和系統(tǒng)需要間斷排堿,故一直設(shè)定LIC6508為手動(dòng)操作,最終界位變化會(huì)體現(xiàn)在D601和D604上面,不過(guò)由于堿液加入量為0.04m3·h-1,通過(guò)這種排放堿渣的方式對(duì)界位影響相當(dāng)緩慢,系統(tǒng)液(界)位波動(dòng)極小。3.3 系統(tǒng)調(diào)整前后相關(guān)操作參數(shù)對(duì)比:
開(kāi)工初期,該系統(tǒng)液(界)位控制不穩(wěn)定,大幅波動(dòng)情況比較多,經(jīng)過(guò)后續(xù)的摸索調(diào)整,對(duì)主要參數(shù)做了調(diào)整,具體如表1所示。
表1 堿液氧化再生系統(tǒng)相關(guān)操作參數(shù)
通過(guò)表1可以明顯看出,此次調(diào)整主要是把C601和D604的壓差由-0.04 MPa調(diào)整為0.14MPa,溶劑油外送量由2.0t·h-1調(diào)整為6.0t·h-1,堿液循環(huán)量由6.6t·h-1調(diào)整為15t·h-1。堿液循環(huán)量和溶劑油外送量的增加,使系統(tǒng)的循環(huán)速率增加,在一定程度上減緩了液(界)位的大幅變化;同時(shí),C601和D604的壓差由原來(lái)的負(fù)壓差(即自壓過(guò)程)調(diào)整為正壓差之后,堿液可以順利從C601進(jìn)入D604中,不會(huì)因D604壓力變化而使C601液位波動(dòng)。調(diào)整操作之后,堿液氧化再生系統(tǒng)液(界)位控制穩(wěn)定。
從以上的分析中可以看出,液態(tài)烴脫硫醇裝置堿液氧化再生系統(tǒng)液(界)位受各種變量的影響,微小變量的累計(jì)會(huì)使系統(tǒng)波動(dòng),影響安全生產(chǎn)。在實(shí)際操作中,應(yīng)結(jié)合本裝置的實(shí)際情況,對(duì)相關(guān)參數(shù)做一些修正,要保障該系統(tǒng)液(界)位控制穩(wěn)定,可采取以下措施:
(1)在溶劑油進(jìn)裝置前增設(shè)流量計(jì),保障系統(tǒng)溶劑油平衡,這是最核心的,也是系統(tǒng)液(界)位波動(dòng)的根本原因。
(2)維持壓力差,避免堿液循環(huán)流動(dòng)不暢,破壞系統(tǒng)的平衡。
(3)該系統(tǒng)很小,而硫醇抽提系統(tǒng)至堿液氧化再生系統(tǒng)壓差高達(dá)1.3MPa,新鮮溶劑油進(jìn)D604前后壓差為1.5MPa,調(diào)整操作時(shí)要緩慢。
(4)增加堿液循環(huán)量及溶劑油外送量,增強(qiáng)系統(tǒng)液(界)位的抗波動(dòng)能力。
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