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        汽輪機(jī)彎曲轉(zhuǎn)子的振動控制方法

        2013-07-21 01:51:26郭玉杰吳小川趙福春劉少恒
        軸承 2013年11期
        關(guān)鍵詞:動平衡基頻振型

        郭玉杰,吳小川,趙福春,劉少恒

        (1.河南省電力公司電力科學(xué)研究院,鄭州 450052;2.大唐洛陽熱電廠,河南 洛陽 471039;3.華電漯河發(fā)電有限公司,河南 漯河 463200)

        近年來,汽輪發(fā)電機(jī)組向著大容量、高參數(shù)方向發(fā)展,轉(zhuǎn)子也變得更加細(xì)長。但是,為了縮短軸系長度、降低成本并提高經(jīng)濟(jì)性,國內(nèi)、外汽輪發(fā)電機(jī)組制造廠家普遍采用了高壓-中壓一體化的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)模式。據(jù)統(tǒng)計(jì),受進(jìn)汽參數(shù)高和通流部分動靜間隙小等因素的影響,高中壓轉(zhuǎn)子發(fā)生永久彎曲的概率較高。

        引起汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子永久彎曲的原因主要有轉(zhuǎn)軸碰磨和非轉(zhuǎn)軸碰磨,其中非轉(zhuǎn)軸碰磨主要包括高溫轉(zhuǎn)子被水浸泡、轉(zhuǎn)軸內(nèi)應(yīng)力釋放和非同期合閘等因素[1]。相關(guān)報(bào)道和研究論文較多,在一定程度上對預(yù)防彎軸事故起到了很好的作用。但是,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子發(fā)生永久彎曲后,除了分析原因外,還應(yīng)該深入研究汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子永久彎曲的振動控制方法。彎曲轉(zhuǎn)子振動控制方法主要有2種:(1)直軸。直軸由于工藝復(fù)雜、溫度控制難度較大,并且有一定的風(fēng)險(xiǎn),因此該項(xiàng)工藝的應(yīng)用有逐步減少的趨勢。(2)動平衡。動平衡振動控制方法特點(diǎn)是簡便、易行,其分為現(xiàn)場動平衡、低速動平衡和制造廠高速動平衡。文獻(xiàn)[2]針對彎曲轉(zhuǎn)子的平衡補(bǔ)償,提出了汽輪發(fā)電機(jī)組預(yù)平衡,主要是基于對機(jī)組振動歷史和特征的分析,在機(jī)組啟動之前對軸系進(jìn)行預(yù)加配重,是一種新的嘗試。文獻(xiàn)[3]針對彎曲轉(zhuǎn)子的平衡補(bǔ)償,采取在高速平衡機(jī)上進(jìn)行校正,降低了軸振動值,也達(dá)到了運(yùn)行要求。

        針對2臺汽輪機(jī)的高中壓彎曲轉(zhuǎn)子,給出了2種不同的振動控制方法,并提出了3個平面組合加重模式。

        1 第1臺機(jī)組轉(zhuǎn)子彎曲及處理情況

        1.1 振動情況

        該機(jī)組為引進(jìn)型國產(chǎn)330 MW機(jī)組,汽輪機(jī)型式為高中合缸、兩缸兩排汽、單軸、單抽、供熱凝汽式,發(fā)電機(jī)冷卻方式為水氫氫。共有6套軸承(圖1),1#和2#軸承為支承高中壓轉(zhuǎn)子的軸承,3#和4#軸承為支承低壓轉(zhuǎn)子的汽缸軸承,5#和6#軸承為發(fā)電機(jī)的端蓋軸承。

        圖1 機(jī)組軸系簡圖

        機(jī)組振動測點(diǎn)布置為:1#~6#軸承均裝2個電渦流傳感器,2個渦流傳感器相互垂直,自汽輪機(jī)向發(fā)電機(jī)方向看,左45°為x向,右45°為y向。

        該機(jī)組于2006年投產(chǎn),在2008年進(jìn)行了B級檢修。自2009年以來,多次出現(xiàn)啟動升速過程中高中壓轉(zhuǎn)子臨界振動大的現(xiàn)象,有時(shí)甚至因軸振動保護(hù)動作跳閘,嚴(yán)重影響正常啟動,是影響機(jī)組安全運(yùn)行的一個重要隱患,現(xiàn)場被迫采取提高升速率和放寬軸振動保護(hù)定值的臨時(shí)措施。

        1y軸振動隨轉(zhuǎn)速變化的波德圖如圖2所示。啟動升速過程中1x軸振動最大值為213 μm,1y軸振動最大值為263 μm。2010—2011年間,多次測試了機(jī)組升速、降速時(shí)的振動情況,其臨界轉(zhuǎn)速時(shí)的振動數(shù)據(jù)變化不大,基頻振動和相位變化很小,見表1。

        圖2 1y軸振動隨轉(zhuǎn)速變化的波德圖

        表1 機(jī)組臨界轉(zhuǎn)速時(shí)振動數(shù)據(jù) μm∠°

        依據(jù)振動測試結(jié)果,機(jī)組振動特點(diǎn)歸納為:

        (1)機(jī)組振動頻率為基頻,振動性質(zhì)為強(qiáng)迫振動;

        (2)振動主要表現(xiàn)在汽輪機(jī)高中壓一階臨界轉(zhuǎn)速時(shí),而帶負(fù)荷時(shí)的振動不是很大;

        (3)多次啟動、降速過程的臨界振動重復(fù)性較強(qiáng),并且振動和相位隨轉(zhuǎn)速變化的特點(diǎn)符合一般規(guī)律,一階振型為典型的“弓形”彎曲。

        1.2 轉(zhuǎn)子彎曲情況與振動控制

        2012年5月7日—6月30日,該機(jī)組進(jìn)行A級檢修。揭缸發(fā)現(xiàn)高中壓轉(zhuǎn)子中壓進(jìn)汽處彎曲0.08 mm,如圖3所示。圖中,1~6分別表示汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子的不同部位??梢钥闯?,1#與2#軸承間中壓進(jìn)汽處彎曲值最大,該部位基本處于汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子的中部。1~4彎曲部位逐漸增大,4~6則逐步減小,整個彎曲形狀光滑,無毛刺和突變,說明數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。

        圖3 汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子彎曲示意圖

        根據(jù)現(xiàn)場檢查痕跡和運(yùn)行情況,分析認(rèn)為轉(zhuǎn)子彎曲的原因是動靜碰磨。

        軸彎曲是指轉(zhuǎn)子各截面的質(zhì)心連線與軸幾何中心連線存在偏差,彎曲轉(zhuǎn)子與質(zhì)量偏心轉(zhuǎn)子的振動特性基本相似,均會產(chǎn)生與轉(zhuǎn)速同頻的激振力,使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生同步渦動[4]。因此,彎曲轉(zhuǎn)子可以采取動平衡處理。

        因汽輪機(jī)中部彎曲轉(zhuǎn)子的振動響應(yīng)是一階振型,為“弓形”曲線,如圖4所示。因此振型分解的主要工作是同向分量。F3為需要在轉(zhuǎn)子中部加重產(chǎn)生向下的力,F(xiàn)1和F2分別為需要在轉(zhuǎn)子兩端加重產(chǎn)生向下的力。從振型曲線上看,F(xiàn)3>F1或F2。F1,F(xiàn)3和F2的比例關(guān)系主要由轉(zhuǎn)子長度、彎曲量等參數(shù)確定。

        圖4 轉(zhuǎn)子彎曲振型示意圖

        考慮機(jī)組檢修工期緊張,振動控制采用現(xiàn)場低速動平衡,平衡轉(zhuǎn)速為181 r/min。分別在調(diào)端、電端試加重1.242和2.12 kg,運(yùn)用轉(zhuǎn)子動力學(xué)理論,按照一階振型的特性,對調(diào)端、電端試加重量進(jìn)行重新分配,最終分別在調(diào)端、中部和電端分別加重0.852,1.588和0.899 kg,加重比例分別為25.5%,47.6%和26.9%。采取了以中部加重為主、兩端為輔的加重組合模式,見表2。

        表2 動平衡加重結(jié)果 kg∠°

        1.3 效果

        2012年7月1日,該機(jī)組A級檢修結(jié)束。啟動運(yùn)行后高中壓轉(zhuǎn)子臨界振動小于58 μm,帶負(fù)荷時(shí)1x,1y,2x,2y軸振動均小于61 μm。高中壓轉(zhuǎn)子修前、后的振動數(shù)據(jù)見表3??梢钥闯?,無論是臨界振動值,還是帶負(fù)荷的振動值,均達(dá)到了國家標(biāo)準(zhǔn)中A區(qū)域的水平。另外,通過幾次啟動升速、停機(jī)惰走的振動數(shù)據(jù)對比,其軸振動值和相位重復(fù)性好。因此,可以說汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子振動狀態(tài)是“穩(wěn)定”的。

        表3 檢修前、后的振動數(shù)據(jù) μm

        2 第2臺機(jī)組轉(zhuǎn)子彎曲及處理情況

        2.1 振動情況

        該機(jī)組也是引進(jìn)型國產(chǎn)330 MW機(jī)組,軸系布置、轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)均與第1臺機(jī)組相同。

        該機(jī)組于2010年5月投產(chǎn),投產(chǎn)時(shí)機(jī)組振動狀況良好。之后隨運(yùn)行時(shí)間延長,機(jī)組振動逐漸增大,主要表現(xiàn)在汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子臨界振動上,主頻率為基頻,性質(zhì)為普通強(qiáng)迫振動。如2011年6月26日,幾次啟動升速、降速過程中,在1 520 r/min臨界轉(zhuǎn)速下1x軸振動分別為371和437 μm,1y軸振動分別為300和350 μm,相位穩(wěn)定。因機(jī)組跳閘無法升速,被迫提高升速率到500 r/min并修改振動保護(hù)定值才通過高中壓轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速。

        2012年3月31日,機(jī)組停機(jī)進(jìn)行A級檢修,該次停機(jī)過程的1x軸振動隨轉(zhuǎn)速變化的波德圖如圖5所示。在降速惰走過程中轉(zhuǎn)速為1 540 r/min時(shí),1x軸振動最大值為453 μm,2x軸振動最大值是381 μm。2011—2012年間,多次測量了機(jī)組振動隨轉(zhuǎn)速的變化情況,2012年3月31日2y軸振動變化較大,其振動特點(diǎn)是臨界振動附近波德圖曲線不光滑,類似波形的毛刺形狀,分析認(rèn)為是由于軸振動較大引起動靜碰磨所致。其余幾次臨界轉(zhuǎn)速時(shí)基頻振動和相位變化較小,見表4。

        圖5 1x軸振動隨轉(zhuǎn)速變化的波德圖

        表4 機(jī)組臨界轉(zhuǎn)速時(shí)振動數(shù)據(jù) μm∠°

        該機(jī)組振動特點(diǎn)與第1臺機(jī)組類似,但是臨界振動值已經(jīng)到了非常危險(xiǎn)的水平。

        2.2 轉(zhuǎn)子彎曲情況與振動控制

        2012年3月31日—5月13日,該機(jī)組進(jìn)行A級檢修,轉(zhuǎn)子彎曲情況如圖6所示。從圖中可以看出,轉(zhuǎn)子彎曲形狀有多個“駝峰”。從中壓進(jìn)汽處至高壓調(diào)門端的彎曲情況為:彎曲值從0增大到0.085 mm,曲線斜率很大,隨后彎曲值逐步減小至0,曲線相對光滑,符合一般規(guī)律。而從中壓進(jìn)汽處至電動機(jī)端的彎曲形狀則不規(guī)則,呈波浪狀,先逐步增大至0.035 mm,隨后減至0,最后又逐步增大,在電動機(jī)端達(dá)到0.06 mm的局部峰值。

        圖6 汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子彎曲示意圖

        根據(jù)機(jī)組1年的運(yùn)行情況,分析認(rèn)為轉(zhuǎn)子彎曲是內(nèi)應(yīng)力釋放所致。

        振動控制采取返廠車削后高速動平衡。高速試驗(yàn)臺加重和角度見表5。與第1臺機(jī)組相同,也采取了調(diào)端、中部和電端平衡槽3個平面同時(shí)加重模式,以同向?yàn)橹?,中部加重占同向加重?3.37%。

        表5 動平衡加重結(jié)果 kg∠°

        2.3 效果

        2012年5月13日,該機(jī)組A級檢修結(jié)束。啟動運(yùn)行后高中壓轉(zhuǎn)子臨界振動小于141 μm,帶負(fù)荷時(shí)1x,1y,2x,2y軸振動均小于52 μm。檢修前、后的振動數(shù)據(jù)見表6。平衡效果同樣可以滿足運(yùn)行要求。

        表6 檢修前、后的振動數(shù)據(jù) μm

        3 結(jié)束語

        通過對2臺機(jī)組汽輪機(jī)彎曲轉(zhuǎn)子的振動測試、彎曲確認(rèn),提出了2種振動控制方法。

        (1)汽輪機(jī)高中壓非對稱轉(zhuǎn)子彎曲部位在中部的振動頻率是基頻,主要表現(xiàn)在一階臨界振動較大,直接影響機(jī)組的正常啟動和安全運(yùn)行,而帶負(fù)荷時(shí)振動增大不明顯。

        (2)對于一定彎曲值的汽輪機(jī)高中壓非對稱轉(zhuǎn)子,振動控制方法可以采取現(xiàn)場低速動平衡或返廠車削后高速動平衡。

        (3)為了消除一階臨界轉(zhuǎn)速時(shí)的振動,可以采取在汽輪機(jī)調(diào)端、中部和電端3個平面組合加重模式,并且以中部加重為主。

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