王建共,馬春偉
(浙江進泰機械設(shè)備有限公司,浙江 新昌 312500)
中大型軸承套圈(外徑大于100 mm)在液壓車床WZ6100上進行精車加工,加工過程中刀具進給只能做一次往復(fù),切削過程只能一次完成,存在以下問題:
(1)排屑不暢。在進行滾道、密封槽車加工時,由于車削留量大,過長的鐵屑容易纏繞在車刀上或卡在設(shè)備上,增大加工工件尺寸誤差;影響自動上、下料,造成意外停機;而且容易刮傷工件表面造成外觀缺陷。
(2)生產(chǎn)效率不高。為保證上料、裝夾穩(wěn)定,中大型套圈的上料時間要比小型產(chǎn)品更長;套圈加工需要多次裝夾,加工節(jié)拍較慢,不利于生產(chǎn)效率的提高。
針對鐵屑過長的問題,在車削過程中進行分段進刀,使長鐵屑變短并自行脫離,避免卷繞和堵刀。由于分段進刀過程中切削有停頓,使工件內(nèi)部由車削產(chǎn)生的應(yīng)力得以釋放,達到了半精車、精車目的。
為提高生產(chǎn)效率,車床采用2套拖板。1#拖板由Z1軸與X1軸組成,Z1軸由汽缸驅(qū)動,完成拖板快速移進;X1軸由伺服電動機驅(qū)動,實現(xiàn)切削進給。2#拖板由伺服電動機驅(qū)動的X2軸組成,實現(xiàn)切削進給,僅作縱向運動。兩拖板可同時工作或錯時工作,加上分段進刀程序設(shè)計,一次裝夾可完成多個加工工序??紤]到經(jīng)濟性與操作習(xí)慣,車床未設(shè)置機械零位而采用浮動零點。
下文主要從車床的控制系統(tǒng)方面對解決方案進行說明。
控制系統(tǒng)原理如圖1所示。人機界面TD220用來設(shè)置加工程序,調(diào)整工藝參數(shù),并對機床各運動部件進行監(jiān)控。PLC根據(jù)設(shè)置的程序、工藝參數(shù)及外部控制信號,輸出信號控制執(zhí)行機構(gòu)完成加工過程。
圖1 控制系統(tǒng)原理圖
(1)人機界面選用TD220文本顯示器,其具有20個按鍵,可代替部分控制柜的機械按鈕,可顯示12×4行漢字,具備RS232/RS485通信口,可實現(xiàn)加工程序設(shè)置、參數(shù)設(shè)置和運行狀態(tài)監(jiān)控等功能[1]。
(2)選用的PLC配置為DVP32ES200T+DVP08XP211T,具備20DI/20DO。PLC負責(zé)采集各檢測開關(guān)及控制按鈕信號,輸出各驅(qū)動部件的控制信號,保存加工程序及參數(shù),是整個控制系統(tǒng)的核心。ES2具備DDRVI相對定位、DDRVA絕對定位指令,方便運動程序編制,滿足車床控制系統(tǒng)的需要。因為X1,X2軸為獨立拖板,工作中要求分時或同時動作,并無插補需求,一般數(shù)控系統(tǒng)不能完成同時動作功能,而用PLC實現(xiàn)雙拖板車床控制是較經(jīng)濟實用的方法[2]。
(3)伺服系統(tǒng)接收PLC發(fā)出的脈沖信號并完成進給運動,通過設(shè)置參數(shù)使X1,X2軸的進給精度達到1 μm/脈沖。伺服系統(tǒng)選用臺達ASDA-AB系列。
3.2.1 PLC程序
車床有3種工作狀態(tài):自動加工狀態(tài)、手動調(diào)試(含程序編輯及參數(shù)設(shè)定)狀態(tài)和報警處理狀態(tài)。這3種狀態(tài)均以順序功能圖SFC編程實現(xiàn),在適當(dāng)條件下可切換。在自動加工中,如有故障或發(fā)生異常即會轉(zhuǎn)為報警處理狀態(tài);車床停止時可轉(zhuǎn)為手動調(diào)試狀態(tài)。狀態(tài)切換、報警信號預(yù)處理、計算各軸位置等工作均由主程序完成,其控制流程如圖2所示。
圖2 主程序流程圖
當(dāng)各條件滿足時,車床停止中按循環(huán)啟動/停止鈕,將置位生產(chǎn)加工標(biāo)志,車床執(zhí)行加工過程,加工工藝流程如圖3所示。一次循環(huán)結(jié)束,判斷生產(chǎn)加工標(biāo)志決定是否進行下一次加工過程。加工中按下循環(huán)啟動/停止鈕,生產(chǎn)加工標(biāo)志復(fù)位,車床加工完當(dāng)前工件后停止。加工中如發(fā)生急停故障,加工標(biāo)志復(fù)位,車床進入急停狀態(tài),操作人員進行適當(dāng)干預(yù)后,按故障復(fù)位鈕后返回準(zhǔn)備狀態(tài)。
圖3 加工工藝流程圖
3.2.2 人機交互界面
TD220文本顯示器提供操作人員與車床之間的交互界面,其畫面設(shè)計要依據(jù)操作方便、直觀明了的原則。部分操作界面顯示如圖4~圖7所示。
圖4 參數(shù)設(shè)置畫面
圖6 X1軸進給程序設(shè)置畫面
圖7 報警查詢畫面
可以設(shè)置每工步X1軸位置、速度、完成后延時;Z1軸與吹氣冷卻的動作情況。圖6中程序規(guī)劃有12步,而系統(tǒng)規(guī)定最大為32步,能滿足現(xiàn)有所有套圈的加工需求。X2軸也具有類似規(guī)劃加工程序的畫面。加工中有異常,TD220將自動顯示故障畫面(圖7)。
經(jīng)實際生產(chǎn)檢驗,車床操作方便,控制系統(tǒng)工作可靠,有效解決了排屑問題,提高了加工效率。