郭玉杰,王曉東,高宇,葉海庭
(1.河南電力試驗研究院,鄭州 450052;2.大唐信陽發(fā)電有限責任公司,河南 信陽 464100)
近年來,隨著變頻調速技術的日益成熟,大多數(shù)電廠把凝結水泵變頻改造作為一項重要的汽輪機專業(yè)節(jié)能技術措施。電廠凝結水泵的作用是將凝汽器中的凝結水輸送到除氧器中。傳統(tǒng)的凝結水泵是定速運行,屬于節(jié)流調節(jié)方式,水泵工作轉速在1 500 r/min左右,不隨汽輪發(fā)電機組有功負荷、除氧器水位變化而變化。
凝結水泵變頻調節(jié)主要是通過降低電動機的運行轉速,從而降低能耗達到節(jié)能效果,是變頻調速方式。其在運行中根據(jù)汽輪發(fā)電機組的有功負荷及除氧器水位要求而改變凝結水泵的運行轉速。某型超臨界660 MW汽輪發(fā)電機組配套的凝結水泵投產后變頻運行中出現(xiàn)了比較嚴重的振動問題,表現(xiàn)在某一轉速區(qū)域振動異常增大,類似汽輪發(fā)電機組柔性轉子的臨界轉速,導致無法變頻運行。
電廠立式凝結水泵一般布置在汽輪機房零米以下,通過聯(lián)軸器與布置在零米基礎上部的電動機連接,如圖1所示。依據(jù)國家標準的有關規(guī)定,對于垂直的機器,能得到最大的振動測量讀數(shù)的位置應作為傳感器放置的方向,因此凝結水泵振動測量位置應靠近電動機上部軸承附近[1]。徑向振動測量方向需要互為垂直的兩個方向。
圖1 軸系簡圖
該型凝結水泵共4臺,機組每天配備2臺,一臺運行另一臺備用,即“一運一備”,2臺凝結水泵共用1個變頻調節(jié)器,變頻調速方式與工頻定速方式可以進行相互切換。試運行期間,4臺凝結水泵變頻運行中均出現(xiàn)了不同程度的振動問題,導致無法變頻調速,只能工頻定速運行。下面以其中的一臺為例進行分析。
該型電動機的主要結構參數(shù)為:長、寬、高分別為2 448 mm×1 260 mm×2 369 mm,質量為9 150 kg,額定功率為2 300 kW,額定電壓為6 000 V,額定電流為259 A。
該凝結水泵于2009年3月投產,工作轉速為1 500 r/min。2009年9月24日,對該凝結水泵進行了振動測試,現(xiàn)場振動試驗測量位置是電動機上部,測量方向是南北和東西方向,振動傳感器為速度傳感器。凝結水泵進、出水管道布置在南北方向,由于管道的支撐作用力影響,一般該方向振動值通常小于另一方向沒有管道連接的振動值。
測試工況有啟動升速、降速過程。運行方式采取變頻調速升速,升速到最高轉速1 500 r/min,手動打閘停機降速惰走。圖2為南北和東西方向的波德圖。
圖2 啟動升速、降速過程振動的波德圖
根據(jù)以上振動測試,該凝結水泵電動機振動特點如下:
(1)東西、南北方向軸承處振動頻率以基頻為主,無明顯低頻、高頻振動分量,振動性質為普通強迫振動;
(2)啟動升速過程中,在1 100 r/min時東西方向有一個振動峰值,達到955 μm,對應凝結水泵電動機變頻調速頻率為32 Hz,在1 100~1 200 r/min,振動峰值前后相位變化約173°;
(3)啟動升速過程中,在1 020 r/min時南北方向有一個振動峰值,達到788 μm,對應凝結水泵電動機變頻調速頻率是37.3 Hz,在900~1 100 r/min,最大振動峰值前后相位變化約151°;
(4)東西、南北方向的振動峰值前后區(qū)域基頻振動幅值、相位具有急劇變化的特點,與汽輪發(fā)電機組柔性轉子的動力學振動特性類似;
(5)最高轉速1 500 r/min時,東西方向振動大于南北方向,東西方向振動值達到81 μm,兩個方向相位差為61°;
(6)對比啟動升速與降速過程中的振動數(shù)據(jù),相同轉速下振動變化不大,兩條曲線基本重合。
該立式電動機振動無明顯2倍頻振動,降速過程是在切斷電源后自然降速惰走下進行的,與啟動升速過程對比,兩條曲線基本上重合,說明電動機無熱彎曲現(xiàn)象,因此不存在定子電磁激振、動靜碰磨、氣隙不均勻、電動機發(fā)熱不均勻、轉子繞組故障等電氣方面的因素,也不存在轉子冷卻不均勻的故障[2]。
機械方面的因素主要有軸承失效、中心不正、質量不平衡及局部松動等。結合運行中軸承溫度、聲音和振動頻譜,基本上可以排除軸承異常問題。
由圖2可知,類似汽輪發(fā)電機組柔性轉子動力學的振動特性,主要表現(xiàn)在東西、南北方向基頻振動幅值和相位變化急劇,相位變化接近180°,分析振動原因是轉子-軸承-外殼系統(tǒng)共振。結合振動相位變化,可以確定東西方向的共振轉速為960 r/min,南北方向的共振轉速為1 140 r/min。還可確定共振放大因子,東西方向約為11.6,南北方向約為9.6,通常認為這時系統(tǒng)阻尼處于邊緣狀態(tài)[3]。
從圖2中還可以看出,電動機在變頻工作區(qū)域中存在明顯的振動峰值,而正常設計是不允許出現(xiàn)這種情況的,因此說明該型電動機的動剛度偏低。
機械因素造成的振動原因有:(1)轉子激振力大,處理方法是動平衡;(2)支承剛度偏低,處理措施是增加支承剛度,比如常用的現(xiàn)場加固等。從工作轉速下的振動值和經驗上判斷,認為該轉子激振力不大,應從增加支承剛度上開展工作,進行現(xiàn)場加固試驗。
2009年12月,采取了現(xiàn)場加固電動機的減振方法。實施方案為:首先焊接一個固定支架,并與基礎埋鐵進行焊接固定,進行探傷檢查,確保焊縫無裂紋、夾渣、未熔合等缺陷。然后用力錘激振法測試支架的固有頻率,避免支架共振。如果支架共振會使凝結水泵電動機振動放大,因此該項工作十分必要。最后是采用8個螺栓同時加固,如圖3所示,對稱方向同時加力,主要是解決剛度不足或不對稱的問題。凝結水泵電動機靜止時,利用力矩扳手進行螺栓預緊固。螺栓預緊固后,再次測量支架的固有頻率,測量結果應明顯高于未緊固時的頻率。
圖3 電動機加固受力示意圖
設備運行后,由于南北、東西方向剛度的不同及加固螺栓松緊度的變化,可能造成電動機振動的變化,根據(jù)設備振動狀況進行再次緊固。
處理后振動數(shù)據(jù)見表1??梢钥闯?,東西方向共振轉速960 r/min時,電動機上部振動值降低到78 μm。南北方向共振轉速1 140 r/min下,電動機上部振動值降低到66 μm。整個變頻運行區(qū)域,東西、南北方向的振動值均小于78 μm,振動值處于合格范圍,可以滿足運行要求。
振動值的計算式為
(1)
式中:P為激振力;Kd為部件的動剛度,表示部件產生單位振幅所需的交變力。
對比圖2和表1可以看出,電動機加固后振動幅值明顯減小。由(1)式可知,在激振力P不變時,振動幅值A與動剛度Kd成反比。因此,可以證明加固后動剛度得到顯著提高。
另外3臺凝結水泵也采取了相同處理方法,效果非常明顯,基本上解決了變頻運行中的振動問題。至此,該型4臺凝結水泵均可以采取變頻調速方式運行。
需要強調的是,引起立式電動機振動的因素很多,有定子電磁激振、氣隙不均勻、轉子繞組故障、質量不平衡、軸承失效、中心偏差大、結構共振等,對應有不同的檢查和處理方法。
(1)立式凝結水泵變頻運行中,一個主要特點是某個方向在某個轉速下出現(xiàn)振動峰值,同時該轉速前后基頻相位也發(fā)生較大變化,東西、南北方向振動與轉速關系特性類似。振動頻率以工頻為主,振動性質為強迫振動。引起立式凝結水泵變頻運行的振動原因是轉子-軸承-外殼系統(tǒng)共振。通過現(xiàn)場加固,有效降低了立式凝結水泵變頻運行的振動水平,可以滿足運行要求。
(2)共振轉速前后,振動出現(xiàn)明顯峰值,相位變化接近180°。
(3)立式凝結水泵變頻運行中的振動問題,應引起制造廠家的高度重視,在設計階段應考慮到此問題,在變頻運行轉速之內應避免轉子-軸承-外殼系統(tǒng)產生共振。