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        多種類型延遲焦化消泡劑消泡性能的研究

        2013-07-19 02:52:54劉紓言
        石油煉制與化工 2013年2期
        關(guān)鍵詞:聚硅氧烷消泡消泡劑

        王 鑫,孫 鵬,劉紓言

        (中國石化撫順石油化工研究院,遼寧 撫順113001)

        延遲焦化是煉油廠加工渣油及提高輕質(zhì)油收率的重要手段。在延遲焦化過程中,由于原料渣油中含有一些表面活性物質(zhì),焦炭塔內(nèi)高溫裂解的油氣從部分裂化的焦化原料中逸出,在焦炭塔上部形成泡沫,這對分餾塔的正常運轉(zhuǎn)、焦炭塔的處理能力以及后續(xù)裝置都會帶來不利影響。為了消除這些不利影響,國內(nèi)外普遍采用了加注消泡劑的技術(shù)。美國20世紀30年代就開發(fā)出了有機硅消泡劑,目前有40多套裝置在使用。消泡劑可以是單一的物質(zhì),也可以由多種物質(zhì)經(jīng)過特定的工藝加工而成。用作消泡劑的物質(zhì)主要包括聚硅氧烷、聚醚、脂肪醇、脂肪酸及其衍生物、酰胺、磷酸鹽和金屬皂等[1-5]。我國大多數(shù)延遲焦化裝置在滿負荷運轉(zhuǎn)情況下加注消泡劑。消泡劑具有顯著的消泡效果,可以將泡沫層高度降低,從而減少焦化裝置焦粉攜帶,延長焦化裝置的運轉(zhuǎn)周期。

        目前國內(nèi)外使用的消泡劑基本上屬于有機硅型,近年來,發(fā)現(xiàn)延遲焦化過程使用有機硅型消泡劑后,常對下游的加氫精制工藝產(chǎn)生危害。如硅會沉積在精制催化劑上,導(dǎo)致催化劑永久失活,縮短裝置的運轉(zhuǎn)周期,石化企業(yè)有過多起類似案例。為此,國內(nèi)研究者近年來開發(fā)出了多種低硅、無硅的延遲焦化消泡劑[6-8]。

        為防治消泡劑的硅污染,使煉化企業(yè)更好地選擇延遲焦化消泡劑,本課題對多種類型的延遲焦化消泡劑進行評價實驗,分析和比較不同類型延遲焦化消泡劑的消泡性能。

        1 試 驗

        1.1 試驗裝置

        在深入了解消泡劑在焦炭塔中作用機理的基礎(chǔ)上,參照鼓氣法消泡性能評價原理,設(shè)計了一套用于延遲焦化消泡劑實驗室評價的裝置,如圖1所示。

        圖1 延遲焦化消泡劑實驗室評價裝置簡圖

        1.2 試驗材料

        發(fā)泡液:由焦化柴油及其焦化產(chǎn)品中重焦化瓦斯油按質(zhì)量比3∶7配制。

        消泡劑溶液:根據(jù)工廠中消泡劑使用的經(jīng)驗數(shù)據(jù),由消泡劑與焦化柴油按質(zhì)量比1∶9配制。

        發(fā)泡氣體:發(fā)泡氣體選擇氮氣。氮氣的安全性好,而且可以使發(fā)泡液更加穩(wěn)定,不易氧化。

        消泡劑:選擇6種工業(yè)上應(yīng)用的延遲焦化消泡劑進行試驗。消泡劑的理化性質(zhì)見表1。消泡劑1,2,3屬于典型的有機硅消泡劑,主要消泡成分是聚二甲基硅氧烷;消泡劑4的硅含量很低;而消泡劑5、6屬無硅消泡劑,主要消泡成分是聚醚、脂肪醇等。

        表1 6種不同類型延遲焦化消泡劑的理化性質(zhì)

        1.3 試驗方法

        按照一定比例配制發(fā)泡液,加入到1 000mL的吹氣筒中,將吹氣筒放入充有氮氣的恒溫箱中加熱至規(guī)定溫度。通過氣體擴散頭從發(fā)泡液底部吹入氮氣使發(fā)泡液起泡,氮氣流量調(diào)節(jié)至500mL/min,待起泡穩(wěn)定后加入已分散均勻的消泡劑溶液。通過測量泡沫層的高度變化,計算出消泡劑的消泡率。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 溫度對消泡劑消泡性能的影響

        6種消泡劑在100,200,300,400℃時的消泡率如圖2所示。由圖2可以看出:隨著溫度的升高,各種消泡劑的消泡率均呈下降的趨勢;消泡劑1,2,3的消泡率隨著溫度的上升略有下降,當溫度升到400℃時,消泡率仍能達到90%左右;消泡劑4在溫度升到300℃時,消泡率急劇下降;消泡劑5、6在溫度升到200℃以上時,消泡率降為0。以上變化可以說明,有機硅消泡劑1,2,3在高溫下仍然可以保持很強的消泡作用;而低硅消泡劑4在200℃以上消泡率就逐漸降低;無硅消泡劑5、6在200℃以上無消泡作用。

        圖2 消泡劑的消泡率隨溫度的變化

        延遲焦化消泡劑的消泡率隨著溫度的升高而逐漸降低。為了優(yōu)選出性能更好的延遲焦化消泡劑,對6種消泡劑進行熱重分析實驗,考察其耐高溫性能。實驗之前,對每種消泡劑進行初步的脫溶劑處理。圖3給出了6種消泡劑的TG曲線。從圖3可以看出:有機硅消泡劑1,2,3,4的熱解曲線大致可分為兩個階段。100~450℃為第一階段,TG曲線都呈緩慢下降趨勢,此階段帶走的物質(zhì)主要是殘留的溶劑,消泡劑1,2,3的失重率為20%左右,消泡劑4的失重率約為30%。第二階段在450~550℃之間,TG曲線陡然下降,表明發(fā)生強烈分解,總失重率大約為95%,這一階段主要是消泡劑中的主要消泡成分甲基硅氧烷聚合物發(fā)生裂解。消泡劑5的TG曲線只有一個失重臺階,在120~320℃之間發(fā)生裂解,在320℃時,總失重率大約在90%。消泡劑6的起始失重溫度在130℃,整個失重范圍在130~420℃,420℃時總失重率在95%以上。

        圖3 不同消泡劑的熱解曲線

        兩種無硅消泡劑都在較低的溫度(150℃以下)開始失重,在400℃之前,失重率均達到了90%,表明其高溫穩(wěn)定性很差。目前煉油廠中的延遲焦化消泡劑都是在焦炭塔塔頂加入,而塔頂溫度一般為420℃左右,因此無硅消泡劑并不適合在延遲焦化等高溫過程使用。而有機硅消泡劑的主要消泡成分是聚硅氧烷,Si—O鍵屬于無機結(jié)構(gòu),單純的熱運動很難使Si—O鍵斷裂,由于Si—O—Si鍵的高鍵能和離子特性使其具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性[9],因此有機硅消泡劑在高溫條件下也能發(fā)揮很好的消泡作用。

        2.2 消泡劑加入量對消泡性能的影響

        在溫度400℃下,考察有機硅消泡劑1,2,3的加入量對消泡性能的影響,結(jié)果見圖4。由圖4可以看出:3種消泡劑的消泡率均隨著其加入量的增加逐漸上升。在消泡劑加入量為20μg/g時,消泡劑2的消泡率達到了85.6%,符合中石化企業(yè)標準對消泡率大于80%的指標要求,而消泡劑1、3的消泡率均小于80%;在消泡劑加入量增加到50μg/g時,3種消泡劑的消泡率均達到90%左右。

        圖4 消泡劑的加入量對消泡率的影響

        在消泡劑的消泡過程中,消泡劑中的甲基硅氧烷聚合物起主要作用,隨著消泡劑加入量的增加,消泡劑中有效硅含量也在增加,因此消泡劑加入量越大消泡效果越好。但為了防止有機硅消泡劑給下游加工帶來硅污染,應(yīng)盡可能選擇小的加入量,以控制焦化產(chǎn)物中的硅含量。從上述評價結(jié)果可知,消泡劑2在加入量為20μg/g時,消泡率就能達到大于80%的指標要求,既降低了焦化產(chǎn)品中的硅含量,又能達到很好的消泡效果。從表1可看出,消泡劑2的硅含量比消泡劑1低得多,但消泡劑2的消泡率卻比消泡劑1高。為分析其原因,對3種有機硅消泡劑進行了脫除溶劑處理,然后將樣品進行紅外光譜分析,得到的紅外圖譜見圖5~圖7。

        圖5 消泡劑1的紅外圖譜

        圖6 消泡劑2的紅外圖譜

        圖7 消泡劑3的紅外圖譜

        由圖5~圖7可知,3種有機硅消泡劑的譜圖比較相近,在1 100~1 000cm-1處都出現(xiàn)了兩個強度相近的峰,這是典型的Si—O—Si鍵的吸收峰,不同的是消泡劑2在3 500cm-1附近出現(xiàn)了一個Si—OH吸收峰,這說明消泡劑2中含有交聯(lián)結(jié)構(gòu)的聚硅氧烷。據(jù)國外專利介紹,與線性的聚硅氧烷相比,在達到相同的消泡效果時交聯(lián)結(jié)構(gòu)的聚硅氧烷用量少[10]。因此,硅含量較低的消泡劑2在加入量很少的情況下就能達到很好的消泡效果,從而降低焦化產(chǎn)物中的硅含量。

        3 結(jié) 論

        (1)通過對6種不同類型的延遲焦化消泡劑消泡性能的評價,發(fā)現(xiàn)無硅消泡劑高溫穩(wěn)定性差,在200℃左右就已發(fā)生分解,故起不到消泡作用,并不適合在延遲焦化過程中使用。而有機硅消泡劑在400℃時,仍然有著很好的消泡性能。

        (2)通過考察3種有機硅消泡劑的加入量對消泡性能的影響,最終確定20~50μg/g為延遲焦化消泡劑的適宜加入量,并且發(fā)現(xiàn)含有交聯(lián)結(jié)構(gòu)聚硅氧烷的消泡劑在加入量很少的情況下就能達到很好的消泡效果。

        [1]張廣林.我國煉油助劑的發(fā)展與應(yīng)用[J].煉油設(shè)計,2000,30(1):54-59

        [2]瞿國華.延遲焦化工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2008:453

        [3]Luiz R.Defoamer and metllods of use thereof:The United States,US 6448298[P].2002-09-10

        [4]Goyal Shri K.Antifoam process for delayed coking:The United States,US 4961840[P].1990-10-09

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        [6]劉公召,霍巍.延遲焦化無硅消泡劑的研制與工業(yè)應(yīng)用[J].煉油技術(shù)與工程,2006,36(1):56-58

        [7]胡堯良.焦炭塔油氣協(xié)調(diào)帶泡沫焦的分析及抑制措施[J].煉油技術(shù)與工程,2010,40(3):1-5

        [8]王玉章,李云龍,李銳,等.CDF-10延遲焦化消泡劑的應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2001,32(4):17-19

        [9]馮圣玉,張潔,李美江,等.有機硅高分子及其應(yīng)用[M].北京:化學工業(yè)出版社,2004:379

        [10]Kremer L N.Silicone defoamer to better control hydrocarbon foam and reduce silicon content of liquid hydrocarbon products:The United States,US 7427350[P].2008-09-23

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