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        一起空壓機組喘振的原因與分析

        2013-07-18 09:31:12王延召趙建信
        冶金動力 2013年5期
        關(guān)鍵詞:軸溫空壓機壓縮機

        王延召,趙建信

        (安陽鋼鐵股份有限公司制氧廠,河南安陽 455004)

        1 過程及現(xiàn)象

        2012年1月19日,煉鋼9#爐計劃檢修,根據(jù)生產(chǎn)安排,2#23500制氧機組系統(tǒng)利用此段時間停車檢修。1月19日20:31,檢修已基本結(jié)束,接到開車通知后,系統(tǒng)冷啟動開車;在送氣過程中,就地操作人員聽到機組聲音異常,微機顯示機組振動數(shù)值明顯升高,綜合各種現(xiàn)象判斷機組發(fā)生了喘振,迅速對空壓機緊急停車處理。

        2 事故分析

        2.1 運行狀態(tài)

        通過調(diào)取該時段壓縮機運行曲線,發(fā)現(xiàn)壓縮機的確運行情況異常,具體過程見圖1。

        圖1 加載、喘振過程的曲線

        從圖中可以看出,放空閥、導葉、機組壓力等參數(shù)均大幅波動,符合喘振的現(xiàn)象。

        從圖2中可以看到,空壓機振動值有所升高,但都未達到報警值。

        查看軸溫曲線,軸溫變化正常,沒有異常升高;通過以上曲線看出,停車操作很及時,未對壓縮機造成大的損害。

        2.2 開車過程

        開車過程見表1。

        2.3 機械參數(shù)

        (1)振動、位移(振動:報警50μm、聯(lián)鎖102 μm;位移:報警±0.9 mm、聯(lián)鎖±1.1 mm)見表2。

        (2)軸承溫度(電機軸溫報警:85℃、聯(lián)鎖95℃;壓縮機軸溫報警90℃、聯(lián)鎖120℃)見表3。

        圖2 振動曲線

        圖3 軸溫曲線

        表1 開車過程

        表2 振動、位移

        表3 軸承溫度

        3 現(xiàn)場檢查

        停車后,根據(jù)可能造成事故的原因,進行了檢查,檢查結(jié)果如下:

        (1)打開空氣過濾器下層的人孔,檢查進口管道無異物堵塞。

        (2)檢查放空管線,無異常。

        (3)檢查各級疏水閥無水漏出,地腳螺栓無松動。

        (4)檢查防喘振閥,發(fā)現(xiàn)執(zhí)行機構(gòu)傳動桿斷裂。

        4 處理

        及時調(diào)取備件,現(xiàn)場緊急處理,將防喘振閥整體更換,更換完畢,對防喘振閥進行調(diào)試,調(diào)試正常后開車。

        5 小結(jié)

        造成這次事故主要有以下兩個方面的原因:

        (1)空壓機喘振FY1003.B故障聯(lián)鎖,只會使空壓機輕載,而不能聯(lián)鎖停車;當此時放空閥損壞不能打開時,會造成壓縮機超壓,如果停車操作不及時,將會對空壓機造成巨大損害。建議對喘振聯(lián)鎖作如下修改:當空壓機發(fā)生喘振后,喘振持續(xù)5 s,仍未消除,則聯(lián)鎖停車。

        (2)執(zhí)行機構(gòu)的傳動桿較細,材質(zhì)強度不夠。在2010年1月29日的一次檢修過程中,檢查舊防喘振閥閥體時發(fā)現(xiàn)閥體銹蝕嚴重;檢查傳動桿斷裂處發(fā)現(xiàn)有1/3的截面是舊痕跡,2/3是新斷面。

        在今后的工作中,應(yīng)加強操作人員對喘振現(xiàn)象的認識,增強對喘振事故的應(yīng)對能力,發(fā)現(xiàn)異常振動、異常聲響現(xiàn)象,應(yīng)果斷對壓縮機進行停車操作。

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