孔 軍 ,郎燕娟
(1.泰州供電公司,江蘇 泰州 225300;2.蘇州供電局,江蘇 蘇州 215004)
隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展,變電站由有人值守逐步向現(xiàn)場無人值守、集中監(jiān)控模式轉變。為提高監(jiān)控效率、優(yōu)化監(jiān)控模式,在設計、驗收、投運的過程中將現(xiàn)場一二次信號加以合并或篩選傳到監(jiān)控,此過程中會出現(xiàn)一些重要信號的遺漏,可能導致設備或保護裝置的異常不能及時發(fā)現(xiàn),就會擴大事故范圍,造成大面積停電事故,降低了供電可靠性。文中以一起220kV主變跳閘為例,分析了事故原因,提出改進建議。
事故前運行方式如圖1所示,變電站僅有1臺主變,觀興線4962開關運行于220kV副母,1號主變2601開關、觀盛線4961開關運行于220kV正母,220kV母聯(lián)2610開關合環(huán)運行;1號主變經701開關供110kV正母,110kV母聯(lián)710開關合環(huán)運行供110kV副母;1號主變101開關供10kVⅠ段母線,10kV母聯(lián)110開關運行供10kVⅡ段母線。
2011年8月2日19:44,220kV觀五變1號主變低后備速斷過流Ⅰ段保護動作,跳開1號主變高壓側2601開關、中壓側701開關,低壓側101開關保護出口跳閘但未能跳開。事故導致下級2座110kV變電站、1座35kV變電站全站停電。
事故發(fā)生時,觀五變1號主變A/B柜低后備保護(保護型號為國電南自PSL-1200)啟動,速斷過流Ⅰ段出口,跳開1號主變高壓側2601開關、中壓側701開關,保護出口跳低壓側101開關,但未能跳開,現(xiàn)場仍在合閘位置。
初步分析動作報告,故障開始時B,C相相間故障,二次故障電流為6 A,低后備保護啟動,2757 ms后,發(fā)展為A,B,C三相短路,二次故障電流達到11 A,大于速斷過流保護定值,延時2825 ms后保護出口跳主變三側開關。
2.2.1 保護范圍內一次設備情況
經檢查1號主變低后備保護范圍內的101開關進線,10kV母線無故障放電現(xiàn)象,且1號主變后備保護裝置無異常非保護誤動跳閘??紤]到越級跳閘的可能性,對10kV母線上的出線進行檢查,發(fā)現(xiàn)10kV周梓1號線157開關保護裝置 (保護型號為南瑞科技NSR612)運行燈不亮,裝置閉鎖,后巡線發(fā)現(xiàn)該線34號塔向南支線瓷瓶被擊穿,判斷是因線路保護拒動引起主變后備保護動作。
2.2.2 觀五變主變低后備保護配置情況
觀五變1號主變保護為雙重化配置,型號為國電南自生產的PST1202 A/B系列主變保護,低后備保護版本號為1.35,配置兩段復壓過流保護和一段速斷過流保護。復壓過流Ⅰ段設置2個時限,復壓Ⅱ段設置1個時限,速斷過流保護設置2個時限。
依據文獻[1],復壓過流Ⅰ段保護整定為11.25 A,0.6 s跳低壓側母聯(lián)110開關,0.9 s跳低壓側主變開關101開關;復壓過流Ⅱ段保護整定為5.5 A,2.5 s跳低壓側101開關;低電壓和負序電壓定值按照整定規(guī)程,分別整定為65 V和6 V。速斷過流保護作為純電流保護,整定為6.19 A,動作時間與復壓Ⅱ段配合,2.8 s跳主變三側開關。
2.2.3 觀五變主變低后備復壓過流保護未動作的原因
從主變保護低后備保護故障錄波(如圖2所示)可以看出,保護啟動11 ms時,B,C兩相電壓明顯下降,電流明顯增大,B相電流達到7.07 A,C相電流達6.24 A,大于速斷過流保護定值和復壓過流Ⅱ段保護定值,負序電壓為8.885 V(大于6 V),負序電壓開放復壓保護閉鎖,后備保護中復壓過流Ⅱ段保護和速斷過流保護啟動;但故障241 ms時,負序電壓為5.443 V(小于6 V),復壓元件重新閉鎖,復壓過流Ⅱ段保護啟動返回;保護啟動后320 ms,A相電壓也跌落至41 V,A相電流達到9.37 A,B,C相故障電流始終大于速斷過流保護定值,速斷過流保護保持啟動,低電壓為68.21 V,負序電壓上升為6.2 V (大于6 V),復壓元件重新開放,復壓過流Ⅱ段保護啟動。保護啟動后320 ms至341 ms,低電壓上升為71 V,負序電壓下降為5.06 V(小于6 V),復壓元件重新閉鎖,復壓過流Ⅱ段保護再次啟動返回;保護啟動后2432 ms期間,由于故障點放電電弧燃燒不穩(wěn)定,造成10kV母線電壓波動,復壓元件多次開放和閉鎖,復壓過流Ⅱ段保護啟動元件隨之啟動和返回。
在此期間A,B,C相電流始終大于速斷過流保護定值,保護啟動后2797 ms,速斷過流保護出口,跳主變三側開關。保護出口時,A相電流為8.27 A,B相電流為7.43 A,C相電流為7.85 A,負序電壓為1.26 V,低電壓為73.26 V。
2.2.4 觀五變主變低后備速斷保護動作的原因
檢查發(fā)現(xiàn)周梓1號線線路測控保護裝置運行燈滅,進入“事件記錄”菜單,發(fā)現(xiàn)裝置報“CPU異?!毙盘枴Q簿€人員檢查發(fā)現(xiàn)線路有多處瓷瓶爆裂,一處電纜頭爆炸,但保護裝置未動作,判斷為10kV周梓1號線線路保護拒動,造成主變低后備速斷保護越級動作。
2.2.5 1號主變101開關拒動原因
現(xiàn)場檢查101開關,發(fā)現(xiàn)保護動作后出現(xiàn)控制回路斷線的信號,測量分閘線圈的電阻值很小,判斷為保護發(fā)出跳閘脈沖后跳閘線圈燒壞。更換跳閘線圈后,101開關手動分合正常,保護模擬傳動開關正確。
2.2.6 10kV周梓1號線保護裝置死機監(jiān)控未發(fā)現(xiàn)原因
10kV周梓1號線采用南瑞科技NSR612保護測控裝置,具備完善的自檢功能,其邏輯框圖如3所示。據南瑞科技廠方分析結論,因外部極端條件干擾造成裝置DPRAM區(qū)內部數據異常,裝置自檢出錯,閉鎖了保護功能,因此在線路發(fā)生故障時無法正確動作。但設計圖紙(如圖4所示)中,南瑞科技NSR612保護裝置有“閉鎖”、“報警”2個信號,其中“報警”用于二次回路、過負荷等情況,“閉鎖”用于裝置故障、裝置閉鎖、保護功能退出等嚴重情況。在設計時未將“閉鎖”信號引至測控裝置,更未上傳至監(jiān)控,所以當故障裝置死機時,后臺與監(jiān)控均未收到裝置故障閉鎖的信號,未能及時處理設備異常,導致了偶發(fā)的越級跳閘事故。
圖3 NSR612裝置自檢邏輯
圖4 保護二次設計
綜上所述,當時10kV線路周梓1號176線由于遭雷擊,絕緣瓷瓶爆裂,造成B,C相兩相短路,線路保護因死機拒動后,進而發(fā)展成三相短路故障;主變低后備保護在感受到故障電流時正確啟動,但由于故障點放電電弧燃燒不穩(wěn)定,造成10kV母線電壓波動,主變后備復壓元件頻繁啟動復歸,復壓過流保護多次啟動后返回,最終由主變后備保護速斷過流保護于保護啟動后2.8 s時動作,跳主變三側開關,切除了故障。該事故發(fā)生的主要原因是設計中未充分認識 “裝置告警”、“裝置閉鎖”信號的來由和區(qū)別,導致“保護裝置閉鎖”信號未接入監(jiān)控,保護死機時未能及時發(fā)現(xiàn),此時10kV線路上出現(xiàn)故障而保護拒動擴大了事故停電范圍。
該次事故發(fā)生后,該公司已對觀五變二次保護設備“裝置閉鎖”、“裝置故障”信號輸出接點短接并進行了相關試驗,且對轄區(qū)內所有該類保護信號進行了排查整改,防止有重要信號在設計時未接入監(jiān)控系統(tǒng),確保監(jiān)控人員實時掌握設備狀態(tài)。
[1]DL/T584—2007,3~110kV電網繼電保護裝置運行整定規(guī)程[S].