顧一明
(江蘇射陽港發(fā)電有限公司,江蘇射陽224346)
射陽港發(fā)電有限責任公司5號機組為超超臨界660 MW燃煤發(fā)電機組,發(fā)電機選用東方電機股份有限公司生產(chǎn)的QFSN-660-2-22三相同步汽輪發(fā)電機。發(fā)電機采用水-氫-氫冷卻方式,即定子線圈直接水冷,轉(zhuǎn)子線圈直接氫冷,轉(zhuǎn)子本體及定子鐵心氫冷,定子出線氫內(nèi)冷。發(fā)電機氫氣系統(tǒng)采用閉式氫氣循環(huán)系統(tǒng),設計漏氫量為13~19 m3/d。密封油系統(tǒng)采用單流環(huán)密封油系統(tǒng),密封油路分別進入汽輪機側(cè)和勵磁機側(cè)的密封瓦,經(jīng)中間油孔沿軸向間隙流向空氣側(cè)和氫氣側(cè),形成了油膜起到了密封潤滑作用,然后分兩路(氫側(cè)、空氣側(cè))回油,保證發(fā)電機內(nèi)氫氣不外漏。機組于2011年8月5日結(jié)束168試運行投入商業(yè)運行。在機組分段調(diào)試、168試運行及投入商業(yè)運行初期,發(fā)電機漏氫超標現(xiàn)象嚴重,日漏氫量在40~50 m3/d期間,最大日漏氫量達到80 m3/d以上。為穩(wěn)定機組安全運行及防范設備事故,機組運行中被迫臨時降氫壓運行,最高氫壓由0.45 Mpa降至0.38 MPa,嚴重影響發(fā)電機運行的經(jīng)濟性和安全性。在發(fā)電機負荷不變的情況下,隨著發(fā)電機氫壓下降,定子鐵心溫度有上升的趨勢。文中分析了機組漏氫量超標原因,并給出了處理辦法。
發(fā)電機采用徑向多流式密閉循環(huán)通風(如圖1所示),定子鐵心沿軸向分為13個風區(qū),6個進風區(qū)和7個出風區(qū)相間布置。安裝在轉(zhuǎn)軸上的2個軸流式風扇(汽、勵端各1個)將氫氣分別鼓入氣隙和鐵心背部;進入鐵心背部的氫氣,沿鐵心徑向風道冷卻進風區(qū)鐵心后,進入氣隙;少部分氫氣進入轉(zhuǎn)子槽內(nèi)風道,冷卻轉(zhuǎn)子繞組;其他大部分氫氣再折回鐵心,冷卻出風區(qū)鐵心,最后從機座風道進入冷卻器;被冷卻器冷卻后的氫氣進入風扇前,進行再循環(huán)。
整個定子出線裝配采用氫氣冷卻,冷卻風路如圖2所示。氫氣從銅導電桿上端的進風口進入導電桿內(nèi)管,在底部轉(zhuǎn)入雙層銅管的環(huán)形空間,通過上部一特殊接頭排入過渡引線,再由固定過渡引線的空心瓷套管排入出線罩的夾層風道后進入內(nèi)外端蓋間的低壓風區(qū)。
發(fā)電機內(nèi)氫氣泄漏的途徑較多且復雜,基本可分為2種:一是間接漏氫,主要指由于設備故障引起發(fā)電機內(nèi)氫氣系統(tǒng)竄入其他系統(tǒng)中造成的漏氫,如氫系統(tǒng)進入密封油系統(tǒng)、定冷水系統(tǒng)、封閉母線外殼等處;另一是直接漏氫,主要指因安裝、制造不良產(chǎn)生法蘭結(jié)合面、閥門內(nèi)漏等造成氫氣直接漏入到大氣中。間接漏氫復雜且非常隱蔽,一般情況下不易查找,要靠輔助儀器、儀表檢測,再通過分析判斷、排查,最終確定漏點;直接漏氫可通過漏氫檢測儀、鹵素檢測儀、肥皂水等簡單的檢漏方法找到漏點。
(1)發(fā)電機密封瓦故障。2010年8月15日運行人員通過漏氫檢漏儀檢測到發(fā)電機空氣抽出槽排油煙風機出口含氫量較大,氫壓0.38 Mpa時達到17%,將密封油氫氣差壓值由0.056 Mpa升至0.075 Mpa,風機含氫量下降為5%左右,初步判斷密封瓦的密封性能不能滿足要求。隨后在跟蹤檢測過程中發(fā)現(xiàn),隨著發(fā)電機內(nèi)氫壓升高,風機出口含氫量也明顯升高,在發(fā)電機內(nèi)氫壓0.41 Mpa時,風機出口含氫量上升至67%左右,按照階段時間內(nèi)的漏氫量測算,每天泄漏量達85 m3/d左右,可見密封瓦故障是造成發(fā)電機漏氫的主要原因之一。
(2)氫系統(tǒng)閥門、法蘭檢查。氫氣干燥器排放門、氣體置換排放總門、浮子油箱排空門、供氫安全門、供氫減壓閥接頭、發(fā)電機絕緣過熱監(jiān)測裝置進口管道排污門、C氫冷器底部排污門、氫氣干燥進口管道外接臨時閥門(空氣置換用)均存在不同程度的漏氫現(xiàn)象。
(3)發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)故障。人工檢測和在線儀表檢測定冷水箱上部空間含氫量為0,基本排除發(fā)電機定子線圈故障的可能性。
(4)定子引出線套管泄漏。根據(jù)在線漏氫儀表檢測裝置顯示數(shù)據(jù)為0及其他表計綜合分析,基本排除此處漏氫的可能性。
(5)氫冷器銅管泄漏。通過分析在線漏氫儀表顯示數(shù)值,排除其漏氫可能性。
(6)發(fā)電機本體結(jié)合面法蘭檢查。在發(fā)電機氫冷器法蘭周圍,檢測到A、B角附近的含氫量分別為12%,15%,進一步檢查發(fā)現(xiàn)密封膠條有不同程度老化。
(7)轉(zhuǎn)子滑環(huán)下導電螺釘或中心孔堵板密封不嚴,經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。
經(jīng)過對可能造成發(fā)電機漏氫量超標原因進行逐一排查,最終確定發(fā)電機密封瓦間隙過大、氫冷器法蘭漏氫是造成該發(fā)電機漏氫量超標的主要原因。
(1)加強發(fā)電機內(nèi)氫氣壓力的監(jiān)視,保證機組運行中氫壓規(guī)定范圍,達低限值時應及時補氫。
(2)加強發(fā)電機線圈溫度的監(jiān)視,若溫度超限,應限負荷運行。
(3)保持廠房屋頂通風機運行,以便及時排出集聚在屋頂?shù)臍錃猓乐咕植窟_爆炸濃度極限。
(4)保持汽機油系統(tǒng)排煙風機和發(fā)電機密封油系統(tǒng)防爆風機工作正常,及時抽出漏入油系統(tǒng)中的氫氣,發(fā)現(xiàn)其工作不正常應及時切換至備用風機。
(5)如果氫氣泄漏集聚在某個區(qū)域,檢測出氫氣濃度在爆炸范圍,應杜絕附近的一切火種,包括打手機、使用對講機、啟停設備等,打開門窗,加強通風,盡快讓集聚的氫氣散發(fā)。
(6)在發(fā)電機和氫管道附近區(qū)域需要動火,必須辦理動火工作票,工作前必須檢測區(qū)域范圍內(nèi)氫氣濃度,必要時采取通風措施。
(7)氫氣壓力降低時,注意發(fā)電機密封油壓、油氫差壓、回油擴大槽油位等參數(shù)的變化趨勢,防止發(fā)電機進油。
(8)補氫時操作氫氣系統(tǒng)閥門應均勻緩慢,防止補氫速度過快,導致高速氫氣流摩擦發(fā)生爆炸。
(9)氫氣系統(tǒng)操作或檢查時應使用銅制工具,以防發(fā)生火花;使用鋼制工具時應涂上黃油;禁止穿化纖衣服,鞋底禁止釘釘子;
(10)定期試驗備用交、直流密封油泵,保證其在異常情況下能及時、正常投入運行;必要時適當提高油氫差壓值,以減少泄漏量;
(11)氫氣泄漏引發(fā)火災或爆炸應按《運行規(guī)程》破壞真空緊急停機處理,現(xiàn)場要備足CO2,以便事故排氫用。
(1)密封瓦解體檢查及處理。2011年9月18日至27日停機停運期間,對發(fā)電機密封瓦進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)汽測、勵側(cè)密封上、下瓦均有深度為0.2 mm的劃痕,如圖3所示,同時密封瓦和軸頸間隙均超出設計標準。
處理辦法??紤]到密封瓦打磨工藝較復雜,時間較長,將汽端、勵端密封瓦全部更換,更換后的新密封瓦間隙均符合有關(guān)標準(如表1所示)。
表1 密封瓦間隙尺寸 mm
(2)內(nèi)漏閥門。分別進行更換閥門,或者加裝二次門,其中發(fā)電機絕緣監(jiān)測裝置進口排污門解體檢查發(fā)現(xiàn)閥芯上沾有一小塊焊渣,清理打磨后正常。
(3)利用機組停運期間更換A、B、C、D氫冷器法蘭墊片,并刷涂耐油硅酮密封膠。
(4)為防止發(fā)電機底部油水長期聚集造成相關(guān)法蘭密封片產(chǎn)生油水腐蝕,一方面,加強對發(fā)電機氫冷器底部的定期排污,另一方面針對耐油硅酮密封膠老化造成新的漏點,利用停機期間,對發(fā)電機外連接管道法蘭密封墊片全部進行更換,徹底消除了漏點。
(5)處理后的效果。發(fā)電機主要漏氫點經(jīng)過處理后,在機組投運前后進行了發(fā)電機氣密封性試驗。2011年9月28日至30日期間,汽輪發(fā)電機組盤車狀態(tài)下(1.5 r/min),發(fā)電機氫系統(tǒng)嚴密性試驗結(jié)果平均值為8 m3/d。2011年10月15日至19日,汽輪發(fā)電機組運行后(3 000 r/min),發(fā)電機氫系統(tǒng)嚴密性試驗結(jié)果平均值為15 m3/d(如圖4所示)。
圖4 發(fā)電機漏氫治理前后比較
采取相關(guān)措施后,發(fā)電機的漏氫量得到明顯改善,達到了制造廠家的設計要求,滿足了機組安全運行。需要說明的是機組啟停前后的數(shù)值差反映了發(fā)電機密封瓦由靜態(tài)到動態(tài)轉(zhuǎn)換過程中泄漏量的變化,雖然機組啟動后發(fā)電機氫系統(tǒng)泄漏量有所增加,但仍在廠家合同規(guī)定允許范圍內(nèi)。
(1)從密封瓦的磨損量來看,主要原因是在機組調(diào)試及試運行期間,潤滑油及密封油系統(tǒng)雜質(zhì)較多造成的,所以運行中必須加強汽輪發(fā)電機組的油質(zhì)監(jiān)視,定期取樣化驗分析,同時要保證在線油處理裝置無故障情況下不得退出運行。
(2)嚴格執(zhí)行發(fā)電機大修后氣密性實驗、氫氣冷卻器氣密(或水壓)試驗和回裝后的整體氣密試驗等氣密試驗,不合格嚴禁機組啟動。
(3)對密封瓦和瓦座裝配的間隙嚴格把關(guān),控制在標準范圍內(nèi)。
(4)建立監(jiān)測漏氫、排查漏氫點的定期工作制度,發(fā)現(xiàn)漏氫量大時及時查找原因,對發(fā)現(xiàn)的漏點要采取有效措施進行封堵,防止漏點進一步擴大而導致機組被迫停運。
(5)運行人員應熟悉氫氣防火防爆知識和滅火技能,提高事故異常情況的應急處理能力。
為保證氫冷發(fā)電機的安全運行,避免由于氫氣外泄引起爆炸等重大事故,正常運行中應加強發(fā)電機氫系統(tǒng)檢查、維護、氫氣泄漏量定期測算及排查工作,由于系統(tǒng)較為復雜,在發(fā)現(xiàn)發(fā)電機漏氫量增大等異常情況時,應進行系統(tǒng)檢查和分析,從可能的情況逐一排查,找到漏氫的真正原因并加以預防和處理。解決氫氣泄漏的關(guān)鍵是提高安裝檢修工藝水平,保證密封瓦、閥門及附屬配件的產(chǎn)品質(zhì)量,同時應加強油質(zhì)監(jiān)督。
[1]陶蘇東.電氣設備及系統(tǒng)[M].北京:中國電力出版社,2006.