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        濟(jì)鋼120m2燒結(jié)機(jī)余熱回收系統(tǒng)改造

        2013-06-28 08:48:42王榮光
        山東冶金 2013年3期
        關(guān)鍵詞:冷機(jī)燒結(jié)機(jī)預(yù)熱器

        王榮光

        (山鋼股份濟(jì)南分公司 煉鐵廠,山東 濟(jì)南 250101)

        1 余熱回收系統(tǒng)概況

        山鋼股份濟(jì)南分公司煉鐵廠120燒結(jié)區(qū)域現(xiàn)有1#、2#余熱鍋爐均運(yùn)行多年,其中1#余熱鍋爐2002年投用,2#余熱鍋爐2004年投用,單臺(tái)鍋爐設(shè)計(jì)產(chǎn)汽量7 t/h,產(chǎn)汽壓力1.0 MPa,過熱蒸汽溫度220 ℃。經(jīng)過改造,過熱蒸汽溫度到250 ℃,鍋爐系統(tǒng)主體設(shè)備設(shè)計(jì)使用壽命15 a 以上,余熱利用穩(wěn)定高效。余熱鍋爐所產(chǎn)蒸汽主要用于燒結(jié)機(jī)混合料蒸汽預(yù)熱、配料室料倉保溫、除塵器保溫、蒸汽并網(wǎng)外供等,對燒結(jié)系統(tǒng)降本增效工作起到了重要作用。

        1#、2#余熱鍋爐系統(tǒng)使用至今,早已超過設(shè)備本體3~5 a 的使用壽命,主產(chǎn)汽設(shè)備蒸汽發(fā)生器燒損嚴(yán)重,80%的熱管已經(jīng)彎曲斷裂,大大影響了設(shè)備的產(chǎn)汽能力;蒸汽加熱器下垂變形嚴(yán)重,多處出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,每次計(jì)劃檢修均需進(jìn)行加固和焊補(bǔ)處理。1#、2#余熱鍋爐安裝于帶冷機(jī)密封罩與煙筒之間,如遇鍋爐系統(tǒng)出現(xiàn)故障,必須停機(jī)配合處理,影響到燒結(jié)生產(chǎn)的正常運(yùn)行。目前,該兩臺(tái)余熱鍋爐每臺(tái)產(chǎn)汽量僅為2 t/h,產(chǎn)汽壓力0.15 MPa,過熱蒸汽溫度150 ℃,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。帶冷機(jī)余熱利用率低。為此,對該余熱回收系統(tǒng)進(jìn)行改造。

        2 改造方案和改造措施

        拆除1#、2#帶冷機(jī)上部現(xiàn)有無機(jī)傳熱蒸汽發(fā)生器4 套,拆除蒸汽加熱器2 套,對現(xiàn)有4 個(gè)煙筒及鋼結(jié)構(gòu)框架重新進(jìn)行校驗(yàn)加固,在原余熱鍋爐位置安裝煙道式余熱鍋爐2套,同時(shí)設(shè)置煙氣旁通閥門,確保余熱鍋爐的檢修不影響帶冷機(jī)的正常運(yùn)行;余熱鍋爐控制系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上水,配套儀表系統(tǒng)對鍋爐各項(xiàng)主要參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測,并配置報(bào)警保護(hù)功能裝置,保證鍋爐系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

        2.1 余熱回收系統(tǒng)換熱設(shè)備配置

        1)1#煙囪處配置蒸汽過熱器(250 ℃)、余熱鍋爐(1.0 MPa)、水預(yù)熱器(140 ℃)各1 臺(tái)。2)2#煙囪處配置余熱鍋爐(1.0 MPa)、水預(yù)熱器(140 ℃)各1臺(tái)。3)3#煙囪處配置水預(yù)熱器1臺(tái)(140 ℃)。

        2.2 汽水流程

        處理后的軟水(水質(zhì)應(yīng)符合中低壓鍋爐給水標(biāo)準(zhǔn))經(jīng)除氧泵送至加氫除氧器內(nèi)進(jìn)行除氧,處理后進(jìn)入除氧水箱,20 ℃除氧水通過給水泵軟水預(yù)熱器升溫到140 ℃左右,送入余熱鍋爐汽包中,產(chǎn)生1.0 MPa 飽合蒸汽,經(jīng)蒸汽過熱器過熱到250 ℃后并入主蒸汽管網(wǎng),完成1.0 MPa 余熱蒸汽回收系統(tǒng)的換熱循環(huán)[1]。

        2.3 熱工設(shè)計(jì)參數(shù)

        管內(nèi)蒸汽的流動(dòng)速度21 m/s,管內(nèi)蒸發(fā)換熱系數(shù)6573 W/(m2·℃);煙氣側(cè)管間最大流速7.06 m/s,煙氣側(cè)對流換熱系數(shù)53.5 W/(m2·℃);翅片密度143個(gè)/m,翅化系數(shù)8.5,翅化效率0.65;蒸汽發(fā)生器總傳熱系數(shù)206 W/(m2·℃);對數(shù)平均溫差150.3 ℃;煙氣側(cè)阻力降:蒸汽發(fā)生器Ⅰ,260 Pa;蒸汽發(fā)生器Ⅱ,212 Pa。

        2.4 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        翅片管φ38×3.5,螺距H8;翅片外徑D78,翅片厚度δ1.2。蒸汽發(fā)生器傳熱面積:發(fā)生器Ⅰ,1370 m2;發(fā)生器Ⅱ,820 m2。分翅片管式蒸汽過熱器1臺(tái),本方案中在2#煙道處(溫度為350 ℃)布置過熱器可提高蒸汽產(chǎn)量。

        1)已知條件。蒸汽壓力P=1.0 MPa;過熱蒸汽溫度tg=250 ℃;過熱蒸汽焓I”=2840.2 kJ/kg,180 ℃飽和蒸汽焓I’=2466.4 kJ/kg;煙氣入口溫度ty1=580 ℃,煙氣出口溫度ty2=485 ℃,過熱蒸汽入口溫度to=180 ℃,過熱蒸汽出口溫度即tg=250 ℃;過熱蒸汽量V=7000 kg/h。

        2)熱工設(shè)計(jì)。過熱蒸汽所需熱負(fù)荷Qg=(I”-I’)×V=2.62×106kJ/h(726.6 kW)。根據(jù)煙氣入口溫度、出口溫度以及煙氣流量計(jì)算煙氣的熱負(fù)荷,即Q’煙=2.73×106kJ/h,熱損失按5%計(jì)算,則Q”煙=2.60×106kJ/h(721.2 kW)。加熱過熱蒸汽所需熱量與煙氣熱負(fù)荷相平衡,故Q’煙≈Qg”。

        經(jīng)過設(shè)計(jì)計(jì)算,管內(nèi)蒸汽入口流速為25 m/s,煙氣間最大流速為7.5 m/s。余熱鍋爐系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)參數(shù)見表1[2]。

        3 改造效果

        改造前(2011年)后(2012年)各取上半年余熱回收量進(jìn)行對比(見表2),改造后平均月回收熱量由5.12×107J增加為7.64×107J。

        1#、2#余熱鍋爐產(chǎn)汽量穩(wěn)定高效,除滿足120 m2燒結(jié)機(jī)區(qū)域工藝消耗使用外,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定外供蒸汽量達(dá)5 t/h。余熱鍋爐同步作業(yè)率100%,系統(tǒng)有效作業(yè)率95%,1.0 MPa飽和蒸汽市場價(jià)約150元/t,年外供蒸汽效益為615.6萬元。

        表1 余熱鍋爐系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)參數(shù)

        表2 改造前后系統(tǒng)回收熱量對比(×107)J

        [1]河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼實(shí)現(xiàn)鋼鐵企業(yè)余熱全環(huán)節(jié)回收[J].鋼鐵,2010(12):91.

        [2]沈坷,張忠孝,代百乾.燒結(jié)余能綜合回收利用技術(shù)研究[J].燒結(jié)球團(tuán),2010(6):1-4.

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