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        空氣介質(zhì)回收荒煤氣余熱的研究與探討

        2013-06-22 06:10:46趙洪榮萊鋼集團焦化廠
        節(jié)能與環(huán)保 2013年4期
        關(guān)鍵詞:焦?fàn)t煤氣結(jié)焦焦?fàn)t

        文 趙洪榮 萊鋼集團焦化廠

        空氣介質(zhì)回收荒煤氣余熱的研究與探討

        文/趙洪榮 萊鋼集團焦化廠

        鋼鐵企業(yè)屬于高耗能行業(yè),其中鐵前系統(tǒng)耗能約占企業(yè)總耗能量的70%左右。在鐵前的燒結(jié)、球團、焦化、煉鐵4個工序中,煉鐵和燒結(jié)工序已有若干節(jié)能技術(shù),但我國煉焦生產(chǎn)仍存在耗能大、利用率低的問題,為此節(jié)能技術(shù)應(yīng)用于焦化工序(焦化廠)則更具有節(jié)能發(fā)展空間。一般情況下就焦?fàn)t產(chǎn)物帶出的熱量而言,焦炭顯熱約占40%;荒煤氣顯熱約占30%;廢氣帶走的熱量約占20%;三項總和占90%左右,余熱可利用空間非常大。目前焦炭的顯熱可以被干熄焦回收利用,而后兩者在目前焦?fàn)t實際生產(chǎn)中沒有得到充分利用,且增加了后續(xù)的化產(chǎn)回收的額外負(fù)擔(dān)。為了對荒煤氣余熱進行利用,從上世紀(jì)70年代開始,許多專家學(xué)者對其熱利用問題進行了初步探究。首先我國在首鋼、太鋼的71孔、65孔單集氣管焦?fàn)t上,利用夾套式換熱器裝置產(chǎn)生蒸汽,用于生產(chǎn)工序所需消耗的蒸汽;其次日本新日鐵公司于1982年開發(fā)了利用導(dǎo)熱油- 聯(lián)苯醚夾套技術(shù)回收焦?fàn)t荒煤氣顯熱用于煤調(diào)濕;2008年南京圣諾熱管有限公司開發(fā)出了利用分離式熱管回收上升管荒煤氣熱量的技術(shù)。目前江蘇中顯集團采用上升管夾套生產(chǎn)中壓蒸汽,外壁貼太陽能電池板發(fā)電。

        利用套管、導(dǎo)熱油夾套管、熱管、鍋爐和半導(dǎo)體溫差發(fā)電等技術(shù),回收荒煤氣帶出的余熱,雖然取得一定效果,但因其結(jié)構(gòu)布局、改造及其換熱介質(zhì)成本較高,經(jīng)濟效益不大明顯。目前空氣作為介質(zhì)進行上升管余熱利用鮮有報道,應(yīng)用于焦化企業(yè)本體熱能再利用很有意義。

        1 采用空氣介質(zhì)回收上升管余熱的優(yōu)勢

        無論是套管還是熱管采用水作為介質(zhì),在換熱過程中都會產(chǎn)生相變,一旦壓力控制不當(dāng)便會發(fā)生爆炸,而且浪費水資源。同時在換熱過程中如果進水處理不當(dāng)便會產(chǎn)生水垢堵塞管道,利用導(dǎo)熱油載體則受到上限溫度及使用成本的限制。上升管冷卻裝置中如若采用空氣作為冷卻介質(zhì),可以有以下幾個優(yōu)點:

        (1)免除管道堵塞、漏水,防止對炭化室爐墻的損壞;

        (2)降低荒煤氣溫度,減少氨水噴灑量;

        (3)空氣在受熱前后壓力變化不大,不發(fā)生相變,提高了操作安全系數(shù);

        (4)改造方便、易行、投資少、見效快;

        (5)荒煤氣在500℃以上焦油附著物很少,采用空氣介質(zhì)換熱后,能夠?qū)⑸仙芑拿簹鉁囟染S持在500℃左右免除管壁結(jié)焦而影響荒煤氣輸出。

        2 擬采用換熱裝置及其余熱利用示意圖

        擬采用換熱裝置及其余熱利用示意圖如下圖1、圖2。

        2.1 結(jié)構(gòu)工藝描述

        如圖1所示,擬采用螺旋套管式換熱器形式,以上升管作為中心管,外套同心夾套。內(nèi)設(shè)置成螺旋上升結(jié)構(gòu)可以加長介質(zhì)流程,延長介質(zhì)流動時間,從而促使介質(zhì)與熱壁的接觸面增大,增加傳熱量。

        2.2 氣流工藝描述

        如圖2所示,使用可調(diào)功率的小型鼓風(fēng)機,將空氣介質(zhì)按照一定的流速從上升管上部螺旋夾套進口鼓入,通過自上而下?lián)Q熱后從下部出口流出,送入到焦?fàn)t所需供熱部位。此種流向逆流換熱,可較為充分吸收荒煤氣熱量。

        3上升管換熱系統(tǒng)和焦?fàn)t地下室煤氣換熱器熱平衡計算

        3.1上升管換熱器的熱量計算

        為探究采用空氣介質(zhì)后上升管熱量回收效果,本文以萊鋼3#、4# 分別對42、52孔年產(chǎn)焦炭62萬t焦?fàn)t為例,根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)狀況,其相關(guān)參數(shù)如表1所示。

        表1 3#、4#焦?fàn)t工藝參數(shù)

        由于單孔炭化室荒煤氣的流量在整個結(jié)焦過程中是動態(tài)變化的,參照表2相關(guān)數(shù)據(jù),針對一個上升管進行總荒煤氣產(chǎn)生熱量計算。

        表2 不同結(jié)焦時間段荒煤氣溫度及流量分配表

        根據(jù)當(dāng)前交換機統(tǒng)計3#、4#焦?fàn)t煤氣量表3所示。

        表3 3#、4#焦?fàn)t煤氣量

        根據(jù)表2、表3計算出煤氣產(chǎn)率、不同結(jié)焦時間段所對應(yīng)的荒煤氣量及其總的熱量。以換熱后煤氣溫度降至550℃為準(zhǔn),所回收一個上升管熱量計算如下:

        式中:Vmq──每孔炭化室產(chǎn)生的荒煤氣量m3;

        M──每孔裝煤量t;

        Φ──成焦率 %;

        ρ──荒煤氣密度kg/m3(1)結(jié)焦時間到7h時上升管荒煤氣溫度換熱后達(dá)到550℃所產(chǎn)生的熱量Qmq1

        (2)結(jié)焦時間到達(dá)7h到達(dá)13h時上升管荒煤氣溫度,換熱后達(dá)到550℃所產(chǎn)生的熱量Qmq2

        (3)結(jié)焦時間到達(dá)13h到17.5h時上升管荒煤氣溫度,換熱后達(dá)到550℃所產(chǎn)生的熱量Qmq3

        故:溫降為550℃時平均荒煤氣釋放的熱量為:

        式中:Qmq1、Qmq1、Qmq3──不同結(jié)焦時間段荒煤氣溫度降到550℃時所產(chǎn)生的熱量kJ;

        C1、C1、C1──不同時間段荒煤氣比熱 kJ/kg·℃;

        m1、m2、m3──不同時間段荒煤氣量m3;

        w1、w2、w3──不同時間段荒煤氣累積流量百分比 %;

        τ──結(jié)焦時間h。

        3.2焦?fàn)t煤氣預(yù)熱所需熱量的計算

        根據(jù)目前3#、4#焦?fàn)t所需加熱煤氣量如表3所示,及其需對20℃的焦?fàn)t煤氣預(yù)熱到50℃計算煤氣預(yù)熱器所需熱量如下。

        3.3上升管個數(shù)的確定及經(jīng)濟效益分析

        根據(jù)上述計算分析,考慮的整個系統(tǒng)熱損失如若熱損失按15%計算,則空氣通過一個上升管換熱后所產(chǎn)生的熱量為:

        而煤氣預(yù)熱器所需熱量為Qjlmq=7.008×105kJ/h

        通過計算分析可以看出,就萊鋼目前生產(chǎn)狀況下,3#、4#焦?fàn)t如若采用此裝置回收荒煤氣余熱,僅焦?fàn)t煤氣預(yù)熱利用一項,5個不同結(jié)焦時期的上升管并聯(lián),將回收的熱量并入同一管道,利用保溫管道送入煤氣預(yù)熱器,即可達(dá)到對焦?fàn)t煤氣預(yù)期的預(yù)熱目的,且熱回收效益非常可觀。尤其在冬季,多增加幾個空氣介質(zhì)作為導(dǎo)熱原的套管式上升管,就可以解決焦?fàn)t本體及周邊的采暖問題及焦?fàn)t地下室保溫等,這樣就完全可以替代兩座焦?fàn)t全年100萬元的蒸汽消耗。若整個焦化廠全部采用此種方式,則年降低外來蒸汽費用近400萬元。

        4 結(jié)論

        通過對上升管余熱利用的現(xiàn)狀分析,利用空氣介質(zhì)回收余熱及其對上升管余熱與焦?fàn)t煤氣預(yù)熱熱量計算分析,得出以下結(jié)論。

        (1)上升管采用空氣作為介質(zhì),具有資源廣泛易得,安全無污染的優(yōu)點,具有很好的推廣價值。

        (2)萊鋼3#、4#焦?fàn)t的1個上升管利用空氣介質(zhì)所能得到熱量為1.709×105kJ/h,5個改造后的上升管就可以滿足兩座爐子焦?fàn)t煤氣的預(yù)熱問題。

        (3)通過計算分析,利用荒煤氣余熱完全可行,并且可以替代焦?fàn)t本體及周邊先前采用蒸汽預(yù)熱及采暖問題,可以給企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟效益。

        (4)既簡單易行、改造方便、投資少、見效快,可以產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。

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