吳則蛟 陳慶甲
CY-1型柴油鏟運機是萊鋼集團魯南礦業(yè)公司井下鏟裝、運輸?shù)V巖的設(shè)備,其傳動形式為靜液壓傳動。靜液壓傳動系統(tǒng)由PV22(右旋)可逆變量柱塞泵和MV23變量柱塞馬達組成,其最大行駛壓力11Mpa,額定補油壓力2 Mpa,伺服控制壓力7 Mpa。
1.鏟運機靜液壓系統(tǒng)原理
該型號鏟運機由柴油發(fā)動機、靜液壓傳動系統(tǒng)、傳動軸、前后驅(qū)動橋相互配合工作,共同完成了鏟運機的前進、后退動作。
靜液壓系統(tǒng)原理如圖1所示:
2.故障分析與處理
2.1故障現(xiàn)象
鏟運機空載行駛時行駛壓力正常,但鏟裝礦巖的時候表現(xiàn)為鏟裝無力,行駛壓力偶爾會突然下降到2~3Mpa,持續(xù)一段時間后又恢復(fù)正常。
2.2故障原因分析
(1)液壓油濾芯或者吸油管堵塞、吸空。
(2)排量控制閥的閥芯發(fā)卡或者節(jié)流孔堵塞。
(3)補油泵壓力閥沒有關(guān)閉或者補油泵的補油壓力不足。
(4)變量馬達上,由高壓溢流閥、梭閥、快速排放閥所組成的閥塊有問題。
2.3故障處理
(1)首先檢查液壓油箱內(nèi)的吸油濾芯,發(fā)現(xiàn)并無堵塞現(xiàn)象。其次檢查吸油管是否吸空、中間油路是否堵塞、管接頭處是否漏氣,結(jié)果無異常。
(2)拆開變量泵和變量馬達上的排量控制閥,將其中的閥芯用手輕輕來回移動幾次,閥芯能比較輕快的移動,無發(fā)卡情況。觀察節(jié)流孔沒有堵塞。
(3)用測壓表檢測補油泵的補油壓力,同時調(diào)節(jié)補油泵的壓力閥,補油壓力為1.8Mpa,在正常范圍內(nèi),并且沒有變化,證明了補油泵壓力閥沒有關(guān)閉,排除了因補油壓力不足所導(dǎo)致故障的可能性。
(4)由于變量馬達上的閥塊中的閥種類較多、排列緊密、油路繁瑣,難于檢查,將閥塊整件替換后,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)工作沒有變化,排出了存在此故障的可能性。
(5)根據(jù)鏟運機鏟裝無力這一故障現(xiàn)象,結(jié)合對上述可能故障點的排除情況,斷定是變量馬達內(nèi)部零件磨損,泄流嚴重,拆開馬達后蓋,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部配油盤磨損嚴重,造成了液壓油的內(nèi)泄,致使鏟運機在重負荷工作時表現(xiàn)鏟礦無力、行駛壓力下降。
(6)更換馬達配油盤,并且對裝好后的馬達進行壓力測試、調(diào)整,保證最大行駛壓力為11Mpa。
3.結(jié)語
在本次鏟運機的故障處理過程中,可見靜液壓傳動系統(tǒng)對泵、馬達性能、強度、精密度要求比較高,在處理其故障時,要根據(jù)所出現(xiàn)的故障現(xiàn)象,結(jié)合壓力表所測的數(shù)據(jù)進行綜合全面的分析,對可能的故障點一一排查。同時,靜液壓傳動系統(tǒng)對液壓油的油質(zhì)要求比較高,一定要嚴格按照規(guī)定的時間更換液壓油,并且將油箱底部雜質(zhì)清理干凈。平時要加強技術(shù)培訓(xùn),不斷提高操作人員對設(shè)備原理的認知程度和操作熟練程度,對設(shè)備的維護保養(yǎng)以及故障排除非常重要。 [科]