黃河
【摘 要】普通車床經(jīng)濟性的數(shù)控改造,實質(zhì)上是機械工程技術(shù)與微電子技術(shù)的巧妙結(jié)合,中小企業(yè)提高車床的自動化能力和精密程度的有效選擇。
【關(guān)鍵詞】CA6140;普通車床;數(shù)控改造
數(shù)控機床作為機電一體化的典型產(chǎn)品,在機械制造中很好地解決了現(xiàn)代機械制造中結(jié)構(gòu)復(fù)雜、精密、批量小、多變零件的加工問題。但目前大力發(fā)展數(shù)控技術(shù)的最大障礙就是添置設(shè)備的初期投資大,這使許多職業(yè)類學(xué)校和中小型企業(yè)難以承受。再者普通車床經(jīng)過多次大修后,故障率仍然較高,且維修費用成本較高。因此普通車床進(jìn)行數(shù)控改造勢在必行。
一、改造方案
本文結(jié)合我校教學(xué)實際,針對CA6140車床機床進(jìn)行數(shù)控改造。對于普通車床的經(jīng)濟型數(shù)控改造,總體改造方案應(yīng)遵循的原則是:數(shù)控車床的改造目的是要求車床穩(wěn)定可靠,合理選擇數(shù)控系統(tǒng)是改造得以成功的主要環(huán)節(jié)。并不是所有的舊機床都可以進(jìn)行數(shù)控改造,機床的改造主要應(yīng)具備兩個條件:首先,機床基礎(chǔ)件必須有足夠的剛性。其次,改造的費用要合適,經(jīng)濟性好。加工工件的平面度、直線度、圓柱度以及粗糙度等基本上仍決定于機床本身原有水平。為實現(xiàn)主軸自動無級變速,在主軸上增加交流異步電動機變頻調(diào)速系統(tǒng)、主軸脈沖發(fā)生器,從而不需進(jìn)行機械換檔。(1)數(shù)控部分的改造。第一,數(shù)控系統(tǒng)運動方式的確定。數(shù)控系統(tǒng)按其運動軌跡可分為:點位控制系統(tǒng)、連續(xù)控制系統(tǒng)。點位控制系統(tǒng)只要求控制刀具從一點移到另外一點的位置,而對于運動軌跡原則上不加控制。由于CA6140車床要加工復(fù)雜輪廓零件,所以本微機數(shù)控系統(tǒng)采用連續(xù)控制系統(tǒng)。第二,伺服進(jìn)給系統(tǒng)的設(shè)計改造。數(shù)控機床的伺服進(jìn)給系統(tǒng)按有無位置檢測和反饋可分為開環(huán)伺服系統(tǒng)、半閉環(huán)伺服系統(tǒng)、閉環(huán)伺服系統(tǒng)。閉環(huán)控制方案的優(yōu)點是可以達(dá)到和好的機床精度,能補償機械傳動系統(tǒng)中的各種誤差,消除間隙、干擾等對加工精度的影響。但它結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)難度大、調(diào)式和維修困難、造價高。半閉環(huán)控制系統(tǒng)由于調(diào)速范圍寬,過載能力強,又采用反饋控制,因此性能遠(yuǎn)優(yōu)于以步進(jìn)電動機驅(qū)動的開環(huán)控制系統(tǒng)。但是,采用半閉環(huán)控制其調(diào)式比開環(huán)要復(fù)雜,設(shè)計上也要有其自身的特點,技術(shù)難度較大。經(jīng)過以上比較,由于所改造的
CA6140車床的目標(biāo)加工精度要求不高,所以決定采用開環(huán)控制系統(tǒng)。機床中的主軸、冷卻、潤滑和刀架等均需系統(tǒng)自動控制,為此需設(shè)計接口轉(zhuǎn)換電路和強電控制電路。(2)機械部分改造。CA6140車床主要用于對中小型軸類、盤類以及螺紋零件的單—或綜合加工,經(jīng)數(shù)控改造后機床應(yīng)具有自動和手動(對刀、簡單零件的加工)加工方式。第一,主傳動系統(tǒng)的改造。機床主傳動的作用是把電動機的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩通過一定的途徑傳給主軸,使工件得到不同轉(zhuǎn)動速度,主傳動性能的好壞,直接影響著零件的加工質(zhì)量和加工效率。改造中對主要軸承進(jìn)行精度恢復(fù);校正主軸回轉(zhuǎn)精度。鑒于機床改造的經(jīng)濟性,為提高加工精度,實現(xiàn)主軸自動無級變速,可在機床原有的普通三相異步交流電動機拖動基礎(chǔ)上,增加主軸交流異步電動機變頻調(diào)速系統(tǒng),從而不需進(jìn)行機械換擋。為保證脈沖發(fā)生器與主軸等速旋轉(zhuǎn),在改裝時,主軸傳動必須經(jīng)過原有CA6140車床主軸箱中
58/58和33/33二級齒輪實現(xiàn)1:1傳遞,留出空間,安裝脈沖發(fā)生器,并用法拉盤固定。第二,進(jìn)給系統(tǒng)的改造。將原機床的掛輪機構(gòu)、進(jìn)給箱、溜板箱、滑動絲杠等全部拆除,縱向進(jìn)給系統(tǒng)以步進(jìn)電機作為驅(qū)動元件,經(jīng)一級齒輪減速轉(zhuǎn)矩增大后,由滾珠絲杠傳動。步進(jìn)電機經(jīng)減速后和滾珠牡杠套筒聯(lián)軸器連接。橫向進(jìn)給系統(tǒng)中保留原有手動傳動機構(gòu),在原支承位置上安裝滾珠絲杠螺母副后,步進(jìn)電機及減速器安裝在橫向溜板后方。第三,刀架的改造。根據(jù)需要。拆除原方型刀架,安裝LD4-6132型四方位自動刀架。該刀架內(nèi)帶小容量交流電動機,控制下轉(zhuǎn)選刀。內(nèi)置的4只霍爾元件檢測刀位位胃,電動機反轉(zhuǎn)完成刀具定位。
二、結(jié)語
本改造設(shè)計是對普通車床C6140進(jìn)行經(jīng)濟型數(shù)控改造。在改造設(shè)計中,通過對普通機床主傳動機構(gòu)、縱向進(jìn)給機構(gòu)及刀架的合理改造,使傳動系統(tǒng)變得簡單精練,減少傳動件數(shù)量,縮短傳動鏈周期,從而提高機床加工精度及加工效率,降低工人的勞動強度及生產(chǎn)成本,進(jìn)一步擴大機床的自動化程度,適應(yīng)現(xiàn)有經(jīng)濟的發(fā)展。普通車床經(jīng)濟性的數(shù)控改造,實質(zhì)上是機械工程技術(shù)與微電子技術(shù)的巧妙結(jié)合。是國內(nèi)職業(yè)院校和中小企業(yè)提高車床的自動化能力和精密程度的有效選擇。
參 考 文 獻(xiàn)
[1]王愛玲主編.現(xiàn)代數(shù)控機床結(jié)構(gòu)和設(shè)計[M].北京:兵器工業(yè)出版社,2003
[2]朱正偉主編.數(shù)控機床機械系統(tǒng)[M].北京:中國勞動社會保障出版社,2004
[3]王潤孝,秦現(xiàn)生.機床數(shù)控原理與系統(tǒng)[M].西安:西北工業(yè)大學(xué)出版社,2000
[4]周偉平.機械制造技術(shù)[M].武漢:華中科技大學(xué)出版社,2002