趙 棟
國電菏澤發(fā)電有限公司 山東 菏澤 274032
近年來電廠空預(yù)器大都采用中軸驅(qū)動方式,空預(yù)器驅(qū)動裝置的力矩輸出上升數(shù)十倍。所以先前的直啟方法不能符合中軸驅(qū)動空預(yù)器的應(yīng)用要求。為避免過大的啟動沖擊而導(dǎo)致設(shè)備損壞,必須考慮用其它的電機軟啟動方法。具有低速扭矩特性的變頻器,可以為空預(yù)器提供大啟動力矩。因此,中軸驅(qū)動方式的空預(yù)器要使用變頻器來啟動??疹A(yù)器主驅(qū)電機故障跳閘后,需要聯(lián)啟副驅(qū)電機,使空預(yù)器可靠連續(xù)工作。但是,在空預(yù)器主驅(qū)電機與副驅(qū)電機切換過程中,變頻器啟動時時常發(fā)生過流跳閘的現(xiàn)象。假如主驅(qū)跳閘后,副驅(qū)聯(lián)啟不成功,空預(yù)器會跳閘,隨后空預(yù)器的煙氣擋板及空氣側(cè)擋板自動關(guān)閉,保護空預(yù)器的安全。
三分倉回轉(zhuǎn)式空預(yù)器是火電廠鍋爐必不可少的空氣預(yù)熱設(shè)備。位于鍋爐的尾部煙道,利用排出煙氣中的殘余熱量,在通過蓄熱元件時,把熱量傳導(dǎo)至一、二次風(fēng)的,其轉(zhuǎn)子是蓄熱傳導(dǎo)元件,轉(zhuǎn)動慣量很大。通過圍帶驅(qū)動的空預(yù)器,由齒輪驅(qū)動空預(yù)器轉(zhuǎn)子外圍帶,使空預(yù)器轉(zhuǎn)動。因為圍帶的存在,而必須在轉(zhuǎn)子密封處留有的缺口,致使空預(yù)器漏風(fēng)率大約增加1%。要控制漏風(fēng)率使其降低,生產(chǎn)商不再采用空預(yù)器外圍帶驅(qū)動方式,改為采用中軸驅(qū)動。由于中軸驅(qū)動力臂減小,必須增加驅(qū)動機構(gòu)的輸出力矩,致使其輸出力矩增大了數(shù)十倍。
空預(yù)器成套設(shè)備主要有:空預(yù)器轉(zhuǎn)子、驅(qū)動裝置、間隙調(diào)整設(shè)備,吹灰裝置、滅火設(shè)施等。
空預(yù)器驅(qū)動裝置主要含有減速箱、驅(qū)動電機、推力軸承和導(dǎo)向軸承的潤滑油站、冷卻水系統(tǒng)、控制柜等。全速旋轉(zhuǎn)時額定轉(zhuǎn)速為1.1r/m。采用一工作一備用兩相同電動機,通過減速箱進行驅(qū)動,副驅(qū)電機隨軸同向旋轉(zhuǎn)。
國電菏澤發(fā)電有限公司的2×330MW機組的空預(yù)器采用的是變頻器啟動轉(zhuǎn)工頻回路長期運行控制。即在變頻器完成啟動后,發(fā)出啟動完成信號,就切換至工頻回路運行??刂乒窆矀溆袃陕冯娫矗謩e取自爐400V MCC開關(guān)室和保安段開關(guān)室,能夠自動完成失電切換。在就地控制柜可以實現(xiàn)手動啟停操作,遠程可以實現(xiàn)DCS起停和監(jiān)控。
在正常運行時空預(yù)器不需要調(diào)速,如果一味使用變頻器進行驅(qū)動,不僅造成額外的電能消耗,而且造成空預(yù)器運行的可靠性降低。
變頻器是是一種控制裝置,它通過半導(dǎo)體元件的通斷來實現(xiàn)電源頻率的轉(zhuǎn)換。目前通用的變頻器主要是交-直-交變換方式,即利用整流元件把輸入的工頻交流電轉(zhuǎn)換成直流電,然后將直流電轉(zhuǎn)換成頻率和電壓均可調(diào)節(jié)的交流輸出電源。變頻器的電路構(gòu)成包括控制部分(包括制動單元、驅(qū)動單元、檢測單元、微處理器單元),整流環(huán)節(jié)、中間直流環(huán)節(jié)、逆變環(huán)節(jié)等。
三相異步電動機的同步轉(zhuǎn)速為:
式中:n1―同步速度;f―電源頻率;
p―電機極對數(shù)。
由上式可知:在電機磁極對數(shù)一定的情況下,改變電源的輸出頻率即可實現(xiàn)電機的調(diào)速;假如在頻率改變時而保持電壓不變,一旦頻率降低,將會導(dǎo)致過勵磁可能被燒壞電機(見下式)。所以一定要在變頻器頻率改變的同時改變電壓(最高等于電機額定電壓)。
式中:N1―定子每相繞組的串聯(lián)匝數(shù);
K1―定子的基波繞組系數(shù);
Φm―電機主磁通幅值。
電磁轉(zhuǎn)矩公式為
φ2=arctan
為轉(zhuǎn)子功率因數(shù)角
轉(zhuǎn)子電流
在工頻電源(50Hz)下直接啟動時,在剛開始啟動時,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為零(n=0),轉(zhuǎn)差率S=1,電機轉(zhuǎn)速將很快升至額定轉(zhuǎn)速,電流對電機有較大沖擊,并對轉(zhuǎn)動設(shè)備的產(chǎn)生損害。則造成起動電流很大(見上面公式),電機啟動加速快。在保持其它參數(shù)不變的情況下,漸漸增加變頻器的輸出電壓U1,它小于工頻電源電壓,所以啟動轉(zhuǎn)矩相對工頻時小,從而減少了對設(shè)備的沖擊??偸撬鲇米冾l器是有利電機的調(diào)速。
正常啟動時,即停止運行狀態(tài)啟動,在滿足空預(yù)器啟動的各個條件后,變頻器輸出頻率和電壓逐步增加,在加速到頻率50Hz后,空預(yù)器啟動即告完成。在完成啟動后,變頻器立即輸出啟動完成信號,變頻器的輸出被斷開,經(jīng)短瞬延時后,即被切換至旁路工頻電源供電,至此完成空預(yù)器的正常啟動過程。
在進行空預(yù)器主副驅(qū)聯(lián)鎖試驗時,運行人員通過DCS,發(fā)出主驅(qū)電機停止命令,在主驅(qū)電機跳閘信號反饋到DCS 3秒后,DCS就自動啟動副驅(qū)回路,即投入副驅(qū)的變頻器開始啟動,此時就會發(fā)生變頻器過載故障跳閘,在變頻器手動復(fù)位前,無法投入空預(yù)器的副驅(qū)回路。
空預(yù)器的主副驅(qū)電機與減速裝置之間不設(shè)離合器,在主驅(qū)電機驅(qū)動減速裝置使空預(yù)器轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動后,副驅(qū)電機則以同樣的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)。在進行主副驅(qū)聯(lián)鎖試驗時,當主驅(qū)電機被切除后,經(jīng)過延時(約40S)副驅(qū)變頻器投入以啟動副驅(qū)電機時,由于轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速高于同步轉(zhuǎn)速(S〈0),氣隙旋轉(zhuǎn)磁場切割轉(zhuǎn)子導(dǎo)條的方向與原電動機運行狀態(tài)相反了,導(dǎo)條中的感應(yīng)電勢、電流的方向以及產(chǎn)生的電磁轉(zhuǎn)矩的方向也相反了,此時由于轉(zhuǎn)差率為負,隨著變頻器輸出頻率的逐漸增大,R1+R′2/S的值不斷變小,在變化過程中,此時由于變頻器輸出頻率較低,X1+X′2的值較小,因此R1+R′2/S的變小對電流的影響較大,致使電流增大,使變頻器跳閘。
另外,空預(yù)器轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動慣量也是很大的。由于安裝質(zhì)量較高以及密封間隙調(diào)整合適,產(chǎn)生的摩擦阻力則較小。在空預(yù)器啟動完成進入正常運行狀態(tài)后,停止驅(qū)動電機,失去驅(qū)動的空預(yù)器惰走時間較長。在機組冷態(tài)工況下,空預(yù)器停運后,轉(zhuǎn)子惰走需要時間大約70秒。因轉(zhuǎn)子摩擦阻力難以確定,在機組正常運行時,受機組負荷與空預(yù)器受熱膨脹及密封間隙的變化影響,空預(yù)器轉(zhuǎn)子受到的阻力會不斷變化,導(dǎo)致惰走時間不確定性。
方法1:通過實地試驗測量,確定空預(yù)器主驅(qū)電機跳閘后空預(yù)器轉(zhuǎn)子的惰走時間,通過延時繼電器延時時間的相應(yīng)調(diào)整,延遲投入副驅(qū)電機變頻器,從而避免副驅(qū)變頻器發(fā)生故障跳閘。當投入副驅(qū)變頻器延時時間調(diào)整恰當時,即在空預(yù)器停止旋轉(zhuǎn)時再投入副驅(qū)變頻器,則可保證正常啟動。
可行性:由于受到影響的因素較多,空預(yù)器轉(zhuǎn)子惰走時間不易確定,以至難以確定準確的延時時間,根本不具備可靠性,該方法不可行。
方法2:調(diào)整設(shè)置變頻器參數(shù),修改其啟動加速時間及電流保護定值等參數(shù),進行多次試驗,故障跳閘現(xiàn)象不能避免。此方法不可行。
方法3:在聯(lián)鎖啟動副驅(qū)時,有意避開啟動變頻器,直接切工頻回路電源驅(qū)動副驅(qū)電機。在這里,需少許修改關(guān)于空預(yù)器的DCS控制邏輯,新增加一個閉鎖信號,在此閉鎖信號投入時,副驅(qū)自動聯(lián)鎖信號會直接啟動變頻器啟動完成繼電器;當不投入此閉鎖信號時,一切按原正常程序啟動。此方法需要在就地控制柜內(nèi)增加DCS聯(lián)鎖啟動變頻器啟動完成繼電器回路。可行性:實施方法簡單,只要增加一根控制電纜即可。就地控制柜聯(lián)鎖回路的改動如下圖1所示:
圖1 就地控制柜聯(lián)鎖回路
其邏輯回路如圖2所示:
圖2 邏輯回路
通過以上的分析,認為方法1和方法2都不可靠,不能從根本上根除變頻器過流跳閘的現(xiàn)象。而方法3具備可行性,由于主副驅(qū)電機切換前驅(qū)動電機處于工頻電源供電驅(qū)動,空預(yù)器轉(zhuǎn)子運行在高速旋轉(zhuǎn)狀態(tài),切換后仍然由工頻電源供電,電流對電機沖擊較小,由于切換時間很短,對減速裝置的沖擊損害亦很小。所以方法3能保證副驅(qū)回路的聯(lián)鎖啟動的可靠性,提高機組安全運行水平。
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