李春 楊海軍
【摘要】機采系統(tǒng)是油田開發(fā)生產過程中的主要耗能單元。通過對長慶油田五里灣區(qū)塊機采系統(tǒng)效率的跟蹤測試和分析,找出了影響機采系統(tǒng)效率提高的各種因素,并采取了多種技改措施和對策,取得了明顯的效果,該區(qū)塊機采系統(tǒng)平均效率提高明顯,2011年底機采系統(tǒng)平均效率由以前的18.4%提高到目前的22.2%,取得了較好的經濟效益。
【關鍵詞】 機械采油 效率 分析 對策
隨著油田的逐步開發(fā),管理難度將逐年增大,機采系統(tǒng)的總能耗量也在不斷增長。有效控制用能耗增長已成為各采油單位急需解決的重要問題。
1 影響機采系統(tǒng)效率的主要因素
抽油機井系統(tǒng)效率反映了抽油機提液的效率,反映了抽油機井的節(jié)電效果。目前影響其效率的主要因素有:
1.1 電機效率相對偏低
通過對長慶五里灣油田150井的測試情況來看,抽油機電機實耗功率僅占裝機功率的25%(平均輸入功率5.0kw,裝機平均功率21kw),抽油機電動機的負載率低,電機電能利用率低,電動機運行效率和功率因數(shù)低,網絡無功功率大,浪費了大量電能。
1.2 抽油機皮帶傳動效率差
傳動效率低的主要原因有:皮帶過松、打滑,四點一線未調試平衡。此外還與皮帶質量、室外的天氣環(huán)境等因素有關。
1.3 抽油機傳動效率偏低
2011年測試數(shù)據(jù)顯示,抽油機功率平衡度相對較好(在60%至100%之間)的有 95臺,占所測比例的 63.3%,其中功率平衡度小于0.4的共21口井,占所測比例的14%。
1.4 抽油桿傳動效率低
傳動效率低的主要原因有:泵掛深度過深,井口偏中、盤根太緊,抽油桿及油管在造斜點以后摩阻增大;油井結蠟嚴重、管線回壓高也是造成抽油桿傳動效率低的主要原因。油井結蠟結垢可造成游動凡爾和固定凡爾關閉不嚴、失靈,甚至堵塞油管液流通道,使抽油機上下載荷增加,耗電量增大,系統(tǒng)效率降低。
1.5 液體從泵至井口的輸送效率低
泵掛深度不合理,原油粘度大,溫度低,油管彎曲程度高、泵漏失等因素造成液體從泵至井口的輸送效率低。如該區(qū)塊所測油井系統(tǒng)效率低于10%的29 口油井,泵掛深度大(平均泵掛深度在1710m),原油粘度大、溫度低等問題,從而造成產液量低,系統(tǒng)效率低。
1.6 泵效偏低
油層供液能力差或氣體影響嚴重是造成泵效低的主要原因;油井工作參數(shù)不匹配,泵徑選擇不合理,泵本身的質量相對較差而引起的凡爾密封性差以及油井出砂、結蠟結垢嚴重等因素也可造成泵效低。2 對策和措施
2.1 提高井下部分工作效率
(1)減小泵掛深度。對泵效低的井選擇合理的泵掛深度,上提泵掛。低產低效井平均泵掛深度1710m,平均沉沒度為100 m,泵掛過深,既浪費了管桿柱材料,加大了井下作業(yè)量,又增加了系統(tǒng)沖程損失和抽油桿運行阻力,從而降低了系統(tǒng)效率。為此,建議根據(jù)油井測壓情況,在不影響油井產量的情況下,適時減小低產、低效井的泵掛深度。
(2)加強深井泵下井前的試壓監(jiān)督,嚴禁不合格深井泵入井,同時加強測試。開井后若發(fā)現(xiàn)因質量問題泵效較低和泵漏嚴重,應立即進行檢泵測試。
(3)對機-泵-桿系統(tǒng)進行優(yōu)化設計,在不影響油井產量的情況下,不同抽吸參數(shù)組合,抽油機的系統(tǒng)效率可相差5個百分點以上,一般情況下,在保證泵一定沉沒度的情況下,應盡量減少下泵深度,另外,對抽吸參數(shù)不合理的井,特別是動液面較高的井,應對抽吸參數(shù)進行優(yōu)化,優(yōu)化調整沖程與沖次參數(shù),使生產參數(shù)趨于合理。目前,對該區(qū)塊油井采取大沖程小沖次的辦法,減少氣體影響,有助于系統(tǒng)效率的提高。
(4)推廣應用抽油桿滾輪扶正器,可以減少桿柱磨損,降低光桿負荷,提高系統(tǒng)效率。
(5)推廣應用新技術新工藝,特種抽油桿如鋁合金抽油桿、玻璃鋼抽油干、鋼絲繩抽油干等它們單位長度重量輕、抗拉強度高,將它們用于抽油系統(tǒng),井下功率損失小,可增加有效功率,同時對輸入功率的要求也將變小。
(6)加強管理,及時洗井清蠟、加藥,降低功率損耗。
2.2 提高抽油機井地面部分的工作效率
(1)調整抽油機平衡。抽油機平衡度對地面效率影響甚大,要達到100%的平衡是困難的,要求盡量把功率平衡度控制在75%以上,調平衡是提高效率中投資小,見效快的一個辦法。我區(qū)05年下半年共調整平衡60井次,平衡調整后,平衡調整后功率平衡度由0.28上升到0.78,電流平衡度由0.73上升到0.89,地面系統(tǒng)效率從53.03%上升到64.39%,平均單井日耗電量減少10kw·h,經濟效益顯著。
(2)開展井口調偏,針對部分油井井口對中率低的現(xiàn)象,推廣應用偏心盤根盒技術。
(3)實時檢測電動機的負載狀況,安裝補償電容,合理選擇補償量。
(4)建議合理匹配電機,降低電機額定功率。
(5)應用新技術實現(xiàn)抽油機電機軟啟動控制,既可以減小啟動電流,又能加大啟動轉矩,降低抽油機對驅動電機額定容量的較高要求。
(6)推廣應用油井用節(jié)能降耗新產品、新技術。如應用節(jié)能型抽油機等、大力推廣應用抽油機智能間開控制箱、油井變頻調速控制技術、電加熱油管技術等油井節(jié)能技術改造項目。
(7)強化抽油機的日常維護保養(yǎng),合理調整生產參數(shù),及時調整抽油機皮帶的松緊程度,強化各零部件之間的潤滑程度,確保抽油機設備的處于良好的運行狀態(tài)。
3 結束語
(1)從今年系統(tǒng)效率測試結果分析來看,經過一年時間的努力,該區(qū)塊機采系統(tǒng)效率得到大幅度的提高,節(jié)能技術改造達到了預期效果。為進一步提高機采系統(tǒng)效率,還需要做大量的工作。
(2)從影響系統(tǒng)效率提高的諸多因素入手,依靠科技進步,不斷開展節(jié)能新技術的試驗研究和應用,是提高抽油機井系統(tǒng)效率的重要手段。
(3)提高系統(tǒng)效率是節(jié)能降耗的一項重要指標,要想提高系統(tǒng)效率,一方面要通過加強管理、完善注采系統(tǒng)來提高油井產量、增加抽油泵效;另一方面,要通過新工藝、新技術的運用,減少機采系統(tǒng)在能量傳遞過程中的損耗,將這兩方面有效地結合起來,將會使機采井系統(tǒng)效率有更大的提高。
作者簡介
李春(1972)男,漢,吉林扶余人,油氣田開發(fā)工程師。
楊海軍(1972)男,漢,甘肅高臺人,機械助理工程師。
長慶油田分公司采油三廠五里灣第二采油作業(yè)區(qū),主要從事油氣田開發(fā)管理工作。