摘要:潘三礦13-1煤層為主采煤層,透氣性系數(shù)普遍在0.0011~
0.0012m2/(MPa2·d),屬較難抽放煤層,為提高對原始煤體的抽采效果,在潘三礦17101(3)運順及切眼掩護巷試用鉆孔掏穴增透技術(shù),采用“兩堵一注”封孔工藝,圍繞“鉆到位、管到底、孔封嚴、水放通”積極開展抽采四化品牌創(chuàng)建工作,實現(xiàn)了95%以上鉆孔單孔高負壓(13~30KPa)抽采下高濃度(20%~90%)長時間(90天~410天)連續(xù)抽采達標。
關(guān)鍵詞:透氣性系數(shù) 抽采效果 掏穴 兩堵一注 噴漿
1 概況
潘三礦17101(3)工作面位于東四采區(qū),工作面標高-610~-680m,工作面走向長1302m,煤層原始瓦斯壓力3.1Mpa,瓦斯含量9.57m3/t,煤層傾角平均8°,煤層平均厚度4.4m。該面東段450m及切眼段屬于13-1煤突出危險區(qū),采用底板巷穿層鉆孔條帶預抽區(qū)域瓦斯治理措施掩護運輸順槽及切眼煤巷掘進。
2 掏穴鉆孔增透抽采最大化技術(shù)關(guān)鍵
2.1 頂?shù)装逑锏绹姖{
鑒于鉆孔施工巷道圍巖裂隙不漏氣是孔封嚴的必要條件,為增強巷道圍巖密實性,在鉆孔施工前,對17101(3)運順底板巷全巷道所有圍巖裸露段重新進行了噴漿處理,保證了鉆孔封嚴后不產(chǎn)生圍巖裂隙漏氣。
2.2 鉆孔掏穴增透
掏穴鉆孔設計:穿層鉆孔按照不大于10*5m布置,共布置54組,共設計633個鉆孔,其中542個鉆孔采用掏穴鉆孔施工,控制到巷道兩側(cè)輪廓線外15m范圍內(nèi)的煤體。掏穴鉆孔孔徑為¢110mm變¢260mm。鉆孔傾角10°到60°??咨顬?2m到104m。采用ZDY-3200S型鉆機、∮63.5/73mm*1000mm小螺旋肋骨鉆桿、∮110mm單翼掏穴鉆頭擴孔(展開后∮260mm)施工。
掏穴鉆孔施工難點在于重新送鉆時間較長,鉆孔必須成型好,而且保直,鉆頭側(cè)翼打開前必須確保在煤段。關(guān)鍵施工工藝:
①先使用∮113mm孔徑鉆頭鉆進,巖段使用濕式鉆進,預計見煤前5m開始采用壓風排渣直到過煤結(jié)束。
②按照設計要求施工過13-1煤,見巖500mm停止鉆進,徹底排盡孔內(nèi)煤巖粉后撤回鉆桿。起鉆過程嚴禁采用水排渣,用水排渣易造成孔內(nèi)煤巖粉堵塞,誘發(fā)噴孔事故。
③更換為掏穴鉆頭擴孔,使用前先在孔外安裝上掏穴鉆頭實驗風壓力狀況,確定是否能正常打開鉆頭側(cè)翼,待確認正常后方可下入孔內(nèi),觀察鉆機壓力表壓力變化情況。
④送入掏穴鉆頭時不開壓風(水),不旋轉(zhuǎn)。直到送入孔內(nèi)見煤段500mm以上,然后緩慢開啟壓風,鉆桿只旋轉(zhuǎn)不給進,待掏穴鉆頭側(cè)翼完全打開后,進行正常擴孔鉆進。鉆進時要輕壓慢鉆,控制給進壓力,確保鉆孔擴孔段施工質(zhì)量(給進壓力控制在0~6MPa),直到掏穴鉆進至止煤點前500mm停止向前掏穴。
⑤鉆孔掏穴全程帶防噴裝置,并在孔口防噴裝置與負壓管道之間,加入礦用濕式除塵器,利用孔口負壓降塵,實現(xiàn)鉆孔壓風排渣有效除塵。
⑥煤段擴孔施工完畢后,鉆頭不給進,保持旋轉(zhuǎn)兩分鐘以上,孔口出煤量逐漸減少直至不出煤屑為掏穴結(jié)束,然后將孔內(nèi)煤渣排盡,確保孔內(nèi)無虛煤后,先停止旋轉(zhuǎn),再停止壓風供給,待側(cè)翼鉆頭復位后,方可緩慢撤鉆,實現(xiàn)鉆到位。
2.3 鉆孔“兩堵一注”孔封嚴、全程小直徑套管管到底
所有鉆孔均采用XF2-113型瓦斯抽排封孔器封孔,封孔長度12m,中間采用2ZBD18.5/4型風動注漿泵帶壓注實膨脹水泥。較長鉆孔(超過60m)、無構(gòu)造及煤質(zhì)較硬時封孔器前端下∮50mm花管8m,遇構(gòu)造及煤質(zhì)較軟時全程下∮25mm花管到底,實現(xiàn)孔封嚴、管到底。為防止堵孔,凡單孔濃度下降超過50%時未下套管孔均采取下4分壓風管全孔掃孔,孔內(nèi)正壓吹孔與孔口負壓抽采相結(jié)合,防止噴孔。2.4 抽采管路排水自動化確保水放通
17101(3)底板巷共設計54組,每組12個鉆孔。每組鉆孔采用φ159mm支管與φ325mm主干管連接進行抽采,由于所有鉆孔均為上向鉆孔,單孔均可自動放水到每組支管,因此設計若干組鉆場聯(lián)合安設一路φ50mm管路按5‰坡度布設在支管下方作為放水管路,每組鉆場均與放水管路聯(lián)通,在放水管末端和抽采干管低洼處安設自動放水器實現(xiàn)自動放水。
3 掏穴鉆孔增透抽采效果
3.1 17101(3)運順及切眼掩護巷瓦斯抽采效果總體評價
17101(3)運順底板巷鉆孔施工時間為2011年2月16日到2011年12月1日,為一個評價單元。切眼掩護巷鉆孔施工時間為2011年11月13 到2012年3月2日,為一個評價單元。17101(3)運順底板巷干管抽采濃度最大達67%,單孔抽采時間最長為376天,單孔濃度最高達100%,單孔流量最大達0.13m3/min,現(xiàn)抽采濃度仍達20%,抽采純量2.1m3/min,共抽采410天,累計抽采總量321.6萬m3。切眼掩護巷現(xiàn)抽采濃度達20%,抽采純量0.9m3/min,共抽采93天,抽采總量17萬m3。
3.2 鉆孔掏穴煤量統(tǒng)計
17101(3)運順底板巷共設計鉆孔633個,其中542個鉆孔進行掏穴施工。在掏穴鉆孔施工期間,由礦驗收人員現(xiàn)場統(tǒng)計驗收掏穴煤量。經(jīng)統(tǒng)計最大單孔掏穴煤量1600kg,平均單孔掏穴煤量700kg,每米掏煤量58kg。
3.3 掏穴鉆孔抽采流量、濃度效果
掏穴鉆孔φ260mm比原來φ113mm孔徑每米增加煤體暴露面積0.46m2,增加體積0.044m3,掏穴鉆孔在相同抽采負壓下抽采濃度衰減幅度較小,能維持較長時間(300天以上)高濃抽采,掏穴鉆孔平均濃度為44%,未掏穴鉆孔平均濃度為29%,單孔抽采濃度提高1.5倍。而且掏穴鉆孔隨著煤體的進一步壓縮、破碎變形造成透氣系數(shù)增大,提高了鉆孔抽采影響半徑。
4 結(jié)論
①掏穴鉆孔在二次擴孔過程中,加大了對周圍煤體的擾動,煤體的膨脹變形增大,使卸壓更加充分,透氣性也隨之增大,預抽瓦斯效果得到顯著提高。在17101(3)運順底板巷采用掏穴鉆孔施工,使低透氣性強突煤層在高標準做到“鉆到位、孔封嚴、管到底、水放通”下,實現(xiàn)了長達半年以上時間的高效抽采,充分發(fā)揮了穿層鉆孔底板巷綜合效益最大化。
②在嚴封孔上,充分認識到穿層鉆孔巷道圍巖噴漿堵漏是實現(xiàn)孔封嚴的必要條件,實踐證明,嚴封孔就能實現(xiàn)抽采最大化。
③鉆孔封孔長期堅持“兩堵一注”,封孔必堵兩頭,必中間高壓注膨脹水泥,必驗收、考察抽采效果。不達標必嚴肅問責。
④充分運用抽采信息化手段,為抽采效果統(tǒng)計提供大量詳實基礎資料,便于分析瓦斯抽采過程中的問題與總結(jié)規(guī)律。
⑤堅定鉆孔增透技術(shù)路線,特別是掏穴增透技術(shù)積極運用和規(guī)范操作,最大化抽采瓦斯。下一步工作重點是攻關(guān)強突軟煤層增透防噴和鉆孔防堵技術(shù),開辟頂?shù)状鱼@孔作為民用氣源的新途徑。
參考文獻:
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作者簡介:
胡海利(1985-),男,安徽蕭縣人,現(xiàn)任淮南礦業(yè)集團公司潘集第三煤礦通風防突科助理工程師,2007年6月畢業(yè)于安徽理工大學采礦工程專業(yè),學士學位。