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        軸封冷卻器疏水回收系統(tǒng)對(duì)汽輪發(fā)電機(jī)組真空度的影響分析

        2013-04-29 14:19:01謝家敏
        關(guān)鍵詞:真空度

        謝家敏

        摘 要:該文結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐,分析生物質(zhì)發(fā)電分公司15 mW抽汽凝氣式機(jī)組真空系統(tǒng)真空度下降的原因,探討并著重分析了通過(guò)軸加疏水改造提高真空度的可行性,提高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益。

        關(guān)鍵詞:真空度 汽耗 軸加疏水 發(fā)電機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益

        中圖分類號(hào):TM7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2013)03(a)-00-02

        1 真空系統(tǒng)對(duì)汽輪發(fā)電機(jī)組的影響

        真空系統(tǒng)是汽輪發(fā)電機(jī)組的一個(gè)重要組成部分,其嚴(yán)密性與穩(wěn)定性直接影響整個(gè)設(shè)備運(yùn)行的熱經(jīng)濟(jì)性和安全性。國(guó)家電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)真空系統(tǒng)的嚴(yán)密性要求非常嚴(yán)格,正常情況下凝汽器的真空度應(yīng)保持在94 kPa左右。

        凝汽器內(nèi)真空度下降后,若保持機(jī)組負(fù)荷不變,汽輪機(jī)進(jìn)汽量勢(shì)必增大,使軸向推力增大以及葉片過(guò)負(fù)荷,且汽輪機(jī)的汽耗率升高,發(fā)電效率下降、能耗增加;甚至由于真空下降,使排汽溫度升高,從而引起排汽缸變形,機(jī)組重心偏移,使機(jī)組的振動(dòng)增加及凝汽器銅管受熱膨脹產(chǎn)生松弛、變形甚至斷裂。故機(jī)組在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)真空下降時(shí)除按規(guī)定減負(fù)荷外,必須查明原因及時(shí)處理。

        2 真空系統(tǒng)對(duì)汽輪汽耗的影響

        3 引起真空下降的原因及采取的措施

        引起真空下降的原因很多,如汽輪機(jī)的本體及機(jī)組負(fù)壓系統(tǒng)存在密封性能差;低壓加熱器長(zhǎng)期無(wú)水位運(yùn)行;夏季射水式抽氣器水箱水溫高,導(dǎo)致射水式抽氣器效率下降;夏季循環(huán)水溫度高,凝汽器內(nèi)熱交換不足;凝汽器銅管結(jié)垢,降低了傳熱效果,從而導(dǎo)致真空大幅度降低等等。除了改善運(yùn)行環(huán)境和消除設(shè)備缺陷外,軸封冷卻器疏水回收系統(tǒng)技術(shù)改造大大提高了凝汽器真空度(圖1)。

        以生物質(zhì)發(fā)電分公司為例,1、2#機(jī)組原設(shè)計(jì)上軸封冷卻器疏水水封采用多級(jí)水封方式圖1,水封總高度10.35 m。投產(chǎn)運(yùn)行后多級(jí)水封一直運(yùn)行不穩(wěn)定,水封筒內(nèi)水封屢被破壞,經(jīng)運(yùn)行反復(fù)調(diào)整(增大回水阻力等),均無(wú)明顯收效。多級(jí)水封工作原理就是使用多個(gè)U型實(shí)行增大密封水回水的阻力。

        從理論上說(shuō)密封水回水經(jīng)過(guò)多級(jí)水封然后再有一定的高度回到凝汽器汽側(cè),流動(dòng)阻力加上高差剛好等于凝汽器的真空,這時(shí)候就是最正常的工況。但事實(shí)上本單位機(jī)組的工況經(jīng)常在變,凝汽器的真空也不是一成不變的,所以多級(jí)水封一般很容易造成兩個(gè)結(jié)果,一是回水不暢(流動(dòng)阻力大時(shí)),二是漏真空(回水阻力小時(shí)),(多級(jí)水封并不是只能通過(guò)水不能通過(guò)汽,凝汽器真空太高了把回水拉空自然就會(huì)拉空氣進(jìn)去也自然就會(huì)掉真空了)。根據(jù)以往其他機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),目前國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)軸加疏水水封不論是單級(jí)還是多級(jí)水封均存在運(yùn)行不穩(wěn)定問(wèn)題,多級(jí)水封運(yùn)行中易發(fā)生水封破壞現(xiàn)象,導(dǎo)致軸封冷卻器的無(wú)水位運(yùn)行,從而降低機(jī)組真空。

        在上述改造后,由于低位水箱進(jìn)口側(cè)與凝汽器不再直接連接,其至軸封冷卻器疏水水面高度為2.5 m左右,而軸封冷卻器抽風(fēng)機(jī)工作負(fù)壓為-1~-3 kPa,正常運(yùn)行中不會(huì)影響軸加疏水排出。但在負(fù)荷變化等因素導(dǎo)致浮球閥控制低位水箱水位過(guò)低時(shí),使水箱進(jìn)水管管口露出水箱水面后,因軸加抽風(fēng)機(jī)作用,導(dǎo)致軸加疏水不能及時(shí)排出,發(fā)生滿水,水位過(guò)高時(shí)造成軸加電機(jī)跳閘,嚴(yán)重時(shí)疏水會(huì)沿著軸封排汽管道經(jīng)汽輪機(jī)高、低壓汽封進(jìn)入汽輪機(jī),這樣將會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的后果,影響機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

        該問(wèn)題通過(guò)進(jìn)一步改進(jìn)低位水箱進(jìn)水口設(shè)計(jì),同時(shí)在運(yùn)行中采取加強(qiáng)參數(shù)調(diào)節(jié),加強(qiáng)監(jiān)控水平,一旦發(fā)生滿水,通過(guò)調(diào)節(jié)汽封壓力,停運(yùn)軸加風(fēng)機(jī)等措施加以處理,均未造成嚴(yán)重后果。

        4 改造后的節(jié)能效果

        通過(guò)改造,生物質(zhì)發(fā)電分公司1、2#機(jī)組真空平均提了高2~3 kPa。若按節(jié)能計(jì)算,提高2 kPa,降低煤耗11 g/kW·h,以每日總發(fā)電量約60萬(wàn)kW·h,年發(fā)電小時(shí)數(shù)以5000 h計(jì)算,則每年發(fā)電為12500萬(wàn)kW·h,可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1375 t。

        5 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)對(duì)軸封冷卻器疏水系統(tǒng)的改造后,提高了生物質(zhì)發(fā)電分公司1、2#機(jī)組的凝汽器真空,發(fā)電機(jī)出力得到提高,經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。但也存在一些不足,只要運(yùn)行人員加強(qiáng)參數(shù)調(diào)節(jié),加強(qiáng)監(jiān)控水平,是可以避免不必要事故的發(fā)生。

        參考文獻(xiàn)

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