王玲
【摘 要】河口采油廠采油二礦有電熱桿井45口,分布在沾18塊、沾27-10塊、義東沾4區(qū)、羅321-1塊稠油區(qū)塊,電熱桿伴熱生產(chǎn)耗電大、成本高。本文詳細論述了采用井筒加破乳劑降粘措施輔助開采稠油,有效節(jié)電、減輕抽油機負荷、延長抽油機設備使用壽命等,從而達到了降低開發(fā)成本的目的。
【關鍵詞】化學降粘;替代電熱桿;節(jié)能降耗
河口采油廠采油二礦共有電熱桿生產(chǎn)井45口,分布在太平油田沾18塊29口油井,沾27-10塊3口油井、義東沾4區(qū)10口油井、羅321-1塊3口油井,原油密度0.975-1.01g/cm3,粘度2210-90344MPa.s,凝固點200C,屬于稠油油藏。
1.破乳劑的作用機理及應用背景
1.1破乳劑的應用背景
沾18區(qū)、沾4區(qū)、沾27-10、羅321-1塊油井原油粘度高,相對密度大,所以在開采過程中存在以下困難:(a)原油流動性差,回壓較高,盤根易刺漏。(b)抽油機負荷重,皮帶磨損嚴重,電機、控制柜等電器設備容易燒壞。(c)光桿下行困難,沖次低,生產(chǎn)參數(shù)不合理。(d)冬季管線易發(fā)生堵塞、穿孔現(xiàn)象。(e)根據(jù)沾18-3-14井的溫度粘度曲線可知:溫度每升高10℃,原油的粘度就會下降一半,所以對低含水油井采用單芯電熱桿伴熱生產(chǎn),但耗能大、電費高,電加熱控制柜價格高,井筒電纜維修費用高,且盜電纜現(xiàn)象時有發(fā)生。
以1口電熱桿理論上為例:1口電熱桿井日耗電費50KW×24h×0.68=816元;1口電熱桿井月耗電費816×30=2.448萬元。在全廠實施精細化管理的情勢下,二礦把稠油井化學降粘管理作為實現(xiàn)降本增效的科學管理措施,指定專人專車加藥,努力提高投資回報率和經(jīng)濟效益。通過調查分析,全礦17口皮瓦封,6口因日液高、含水較高直接停電熱桿,其它23口油井可考慮采取化學降粘輔助生產(chǎn)替代電熱桿。
1.2破乳劑的作用機理
破乳劑脫水的機理:目前公認的破乳機理是當破乳劑運行到油水界面后,破乳劑的結構導致其表面能增大,是一個不穩(wěn)定的狀態(tài),其形成比較穩(wěn)定的狀態(tài)就是形成水包油的介穩(wěn)狀態(tài)。由于外力作用,使破乳劑在水珠中形成水包油狀態(tài),增大了水珠的直徑,使原先的小水珠形成較大水珠,增大了水珠下沉速度和碰撞機會,從而達到了原油脫水的目的。當原油破乳以后極易形成水包油的乳化狀態(tài),即形成以水為流動相的狀態(tài),使油水混合態(tài)由油包水轉化成水包油,達到降粘目的。
油井稠油降粘機理:當破乳劑從套管到井底與乳化油接觸后,由于破乳劑是一種不溶于油的助劑,特別是稠油,由于井筒原油流速較慢,破乳劑被原油排擠在油的外圍,即在油管壁上。由于破乳劑是富含氧的聚醚類的表面活性劑,對鐵表面有極強的吸附作用,同時破乳劑是一種效率很高的清洗劑,對管壁油垢有很強的清洗作用,使原油對管壁的摩擦力減少,降低原油流動阻力。
破乳劑的使用可以大大降低井筒內的流動阻力,井口回壓也得到顯著降低,動力消耗減少,油井采收率得以提高,而且對后期的原油破乳也能帶來一定的促進作用。
2.破乳劑的選擇及濃度的確定
2.1破乳劑的選擇的原則
具有適宜的HLB值,要求選用的乳化劑的HLB值要大些,一般要求HLB值在7-18之間,有利于形成O/W型乳狀液;要具有一定的乳化穩(wěn)定性和易破乳性,此乳狀液在油管和集輸管道中要保證不破乳,始終保持以水為外相、低粘度下流動;要具有很好的適應性和配伍性,適應性主要考慮地層溫度及其吸附損失;成本要低、效果好。
河口采油廠工藝所在2006年用DEAW-25破乳劑做實驗結果顯示,該型號破乳劑對沾18塊有較好效果,所以我礦選擇了DEAW-25破乳劑。DEAW-25破乳劑降粘實驗效果:沾18-1-16井,藥劑混合后測定時間3小時,原油含水60%,降粘率94%;沾18-9-12井,藥劑混合后測定時間3小時,原油含水50%,降粘率86%。
2.2破乳劑室內試驗與破乳劑濃度的確定
勝利化工河口分公司通過多次室內試驗,用破乳降粘取代電熱桿,試驗數(shù)據(jù)表明:當加藥量0.2%時降粘效果最明顯;當加藥量超過0.3%時粘度再下降幅度不大。根據(jù)以往工藝所室內試驗研究,確定最佳降粘劑濃度為0.43%時,原油的粘度下降幅度很大。當藥劑濃度為0.45%,原油的粘度下降幅度減小。因此從降粘效果和經(jīng)濟角度來看,藥劑濃度為0.43%最為合適,即原油日液的0.43%為最佳藥劑濃度。該實驗現(xiàn)場應用時,降粘劑的藥劑用量按每日的最高液量計算,使加藥效果達到最佳。
2.3電熱桿日加藥量的確定
結合以上數(shù)據(jù):現(xiàn)場藥劑量按每口井產(chǎn)液量的0.1%-0.5%添加,另外根據(jù)油井含水及原油粘度情況進一步細化日加藥量,先加藥3-5天等藥劑沉入井筒中,停電熱桿,根據(jù)電流情況觀察效果,逐漸摸索合理加藥量。(a)含水低于30%,原油粘度在1萬MPas以上:藥劑量加到最大0.30-0.5%,日加藥量控制在40-50kg,共7口油井。(b)含水30%-60%,藥劑濃度接近0.3%,日加藥量控制在35kg左右,共11口井。(c)含水60-80%,藥劑濃度0.1-0.2%,日加藥量控制在20-30kg,5口井。
3.實施效果評價
3.1現(xiàn)場效果評價
2010年4月以來相繼23口電熱桿井實施破乳劑井筒降粘,取得了較好效果。加藥有效井23口,有效率100%,加藥前后對比,電流有所下降,生產(chǎn)參數(shù)正常,產(chǎn)量基本穩(wěn)定,部分功圖顯示油稠的情況有所緩解,降低了抽油機負荷。
典型井分析:(A)沾18-5-18:2010年4月下旬開始加藥,加藥量30kg/d,后含水持續(xù)下降,從加藥初期的62%下降到55%,日產(chǎn)油量穩(wěn)步上升,示功圖顯示正常且動液面也在逐步回升,動液面250m,日液13.1t,日油5.9t,綜合含水54.5%。加藥一段時間后井口回壓下降明顯,盤根不再刺漏,上、下行電流都大幅度下降,由前期的48A/36A下降到31A/24A。(B)沾4-平44:2010年5月26日新投,光桿不同步,6月9日加藥降粘,采用降粘劑型號NAT-61,未見效,沖次0.7,日液9.6t,日油6.2t,含水35%,負荷重,7月2日電熱桿生產(chǎn),日液16.5t,日油9.5t,綜合含水42%,生產(chǎn)參數(shù)6.0*1.0,回壓2.2Mpa,原油密度0.9971,地面原油粘度6193Mpa.s,結合沾18塊加藥井的情況,7月15日該井加破乳劑,每天30kg,7月26日停電熱桿,目前生產(chǎn)參數(shù)沖程6m,沖次1次,日液14.7t,日油9.4t,綜合含水36%,電流30/31,井口回壓1.0mps。從電表表數(shù)可知:2010年3月,沾18塊、27塊油井所屬趙王南北線及下河線電量合計140.16萬千瓦時,4月電量為115.01萬千瓦時,5月電量為84.37萬千瓦時,6月電量69.2254萬千瓦時,2010年6月對比3月電量減少70.9346萬千瓦時,節(jié)電效果明顯。
3.2經(jīng)濟效益評價
2011年全年實施加藥井23口,平均單井日加藥量36Kg,消耗藥劑279.1t,藥劑單價1.28萬元,發(fā)生藥劑費用358萬元。
電熱桿井單井日耗電量:采油二礦曾在沾18塊實施KD-6冷采降粘增產(chǎn)劑加藥試驗,在12口電熱桿井進行了電熱桿效率測試。單口電熱桿井平均日耗電量1174量kwh/d,通過單井計算合計節(jié)約900萬度電,每度電按0.68元計算,節(jié)約電費0.68×900=612萬元。加藥替代電熱桿產(chǎn)生效益612-358=254萬元。
4.結論與建議
實驗證明:稠油化學降粘替代電熱桿輔助生產(chǎn)的管理模式,優(yōu)化了生產(chǎn)成本、油井產(chǎn)量穩(wěn)定,套管加破乳劑相當于把破乳劑由集輸站向前放置,延長了藥劑的作用時間,從現(xiàn)場效果來看,沾18塊義西接轉站的破乳劑用量明顯下降。
油井加藥應當與控躺井工作緊密結合,針對每口油井展開層層剖析,把加藥治理電熱桿、油井腐蝕、結蠟作為培育長壽井工作的目標,嚴格執(zhí)行加藥分析制度,每月定期組織一次藥劑效果及費用分析,評價藥劑對油井的適應性,無效井停止加藥,避免不必要浪費。
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