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        主泵換型后對電廠運行可靠性研究

        2013-04-13 07:21:54李小鳳劉成俊曾衛(wèi)新蔣曉煒
        科技視界 2013年12期
        關鍵詞:主泵軸封飛輪

        李小鳳 李 靜 劉成俊 曾衛(wèi)新 蔣曉煒

        (1.中核核電運行管理有限公司 二廠,浙江 海鹽 314300;2.中核集團 海南核電有限公司,海南 ???570105)

        0 概述

        海南昌江核電1、2號機組設計是以秦山二期1、2機組為參考電站,其主泵采用德國KSB公司生產的RSR750型主泵。KSB也是為中國第一座核電站(秦山一期)提供主泵,RSR750型主泵與參考電站所采用的日本三菱100D型主泵在結構、控制原理、輔助系統(tǒng)、聯(lián)鎖控制、保護、安全分析等多方面都有很大區(qū)別。在廠房土建結構、一回路系統(tǒng)、相關輔助系統(tǒng)、運行參數(shù)幾乎與參考電站相同的前提下,本文從運行的角度分析了主泵換型后對運行方面的影響。

        1 RSR750型主泵與參考電站主泵重要參數(shù)對比

        1.1 設備本體及系統(tǒng)—總體參數(shù)

        表1

        1.2 設備本體及系統(tǒng)—密封部分

        表2

        1.3 設備保護停運信號對比

        表3

        2 主泵換型后對運行可靠性的影響

        從上面的對比分析中我們可以看出,主泵的總體性能參數(shù)基本沒有什么大的變化,但由于其內部結構的變化導致其控制邏輯有了較大的變化,最明顯的就是其自動停泵信號增加了很多,這樣勢必會帶來主泵運行可靠性的降低。下面就從這些邏輯變化,來談談對運行可靠性方面的影響:

        2.1 主泵可控泄漏流量低低或高高跳泵信號對運行可靠性的影響

        KSB RSR型反應堆冷卻劑泵,采用三道密封系統(tǒng)密封泵軸(如圖所示)。通過RCV軸封管線注入密封水。三道流體動力型密封按順序安裝,上部裝有停機密封。反應堆冷卻劑系統(tǒng)壓力通過控制與軸的密封部件一體的旁路系統(tǒng)的泄漏量逐級降低到容控箱的壓力。通過軸封簡圖我們可以看出:海核主泵取消了3#軸封立管;三級密封串級布置,通過節(jié)流孔板減壓形成每級軸封壓力的變化,最終通過3號軸封的可控泄漏和無壓泄漏兩個通道將泄漏流引出(原先參考電站為一級密封引漏至RCV,二級、三級引漏至RPE)。影響主泵可控泄漏流量變化的因素有哪些呢?

        圖1

        >RCV088/089VP可控泄漏隔離閥的關閉 (自動關閉信號來自于安全殼隔離信號-CIA)

        >RCV002BA背壓的變化

        針對第一中情況,主要發(fā)生在CIA的時候,由于參考電站主泵軸封結構不一樣,未設置軸封泄漏流量異常和溫度高跳泵信號,故在發(fā)生CIA時主泵不會因為回水管線閥門RCV088/089VP的隔離導致主泵的跳閘,只要軸封溫度,注入水流量,主泵振動、軸承溫度等參數(shù)正常,主泵仍可以保持運行。而海核的主泵設置了軸封可控泄漏流量低停泵信號,可以預見的是,若發(fā)生SI時則可能導致兩臺主泵停運,一回路進入自然循環(huán)階段。發(fā)生安注時意味著機組進入了事故工況,主泵的停運勢必對機組狀態(tài)的后撤產生很大的影響(自然循環(huán)狀態(tài)下機組最大只能以28度/小時速率降溫;而有主泵時可以達到56度/小時)。尤其是在發(fā)生SGTR(蒸發(fā)器傳熱管破裂事故)時保持主泵的運行尤為關鍵。根據設計院的資料,按照一根傳熱管剪切斷裂來計算,壓差在7MPa時的泄漏量在100t/h,也就是說在發(fā)生SI后1.75h內不采取任何措施的情況下蒸發(fā)器將被灌滿。從這個數(shù)據可以看出,在發(fā)生傳熱管破裂事故時若不盡快降溫降壓,蒸發(fā)器很容易就被灌滿,一回路放射性很可能被排放到環(huán)境中。

        通過上面描述可以看出,由于增加了可控泄漏流量低停泵問題,導致運行人員對機組狀態(tài)的控制發(fā)生了較大變化,因此有必要對此CIA的設置進行優(yōu)化,有幾種方案建議:

        >RCV088VP上游 (殼內)加一個管線 (引至卸壓箱)和閥門***VP,當CIA出現(xiàn)時關閉088、089VP,同時打開***VP保證可控泄漏流量,不會停運主泵。

        >海核現(xiàn)有邏輯保持不變,發(fā)生CIA時只用安全閥RCV252VP來保證可控泄漏流量,保證不停運主泵。

        >按福清的方案延時10min,只在發(fā)生CIB時使用RCV252VP,從而保證主泵的運行。

        圖2 福清改造方案邏輯簡圖

        針對這幾種方案,我們和設計院進行了討論,并經設計院計算后最終制定了如下方案:參照福清方案,但取消10min延時,理由如下:

        1)經 NPIC 計算,主泵停運后 DNBR 值在(要求大于1.45)2.5 左右(余量挺大),對于CIA改成CIB后對堆芯的影響可以不用考慮。由于安全殼噴淋后主泵電機強制運行10min沒有依據,不建議延時10min。

        2)軸封回水隔離閥關閉,主泵可運行5min的保證,其前提是環(huán)境溫度正常。若環(huán)境溫度變化,廠家無法保證主泵能正常運行。

        針對第二點,容積控制箱RCV002BA背壓的變化影響因素,涉及我們運行的主要的操作有:RCV002 BA吹掃;執(zhí)行PT RPA/RPB016(RIS012/013VP開啟試驗)等。為此,我們應該在這些影響RCV002BA的背壓的操作規(guī)程中增加注意事項,要求操縱員嚴密監(jiān)視主泵可控泄漏流量的變化,操作過程中盡量緩慢,否則存在主泵誤跳閘風險。

        2.2 主泵飛輪2取1信號停運主泵信號對運行可靠行的影響

        海核主泵增加了主泵飛輪位置異常(2取1信號)信號,產生主泵停運信號。若主泵飛輪供電開關異?;蛳尬婚_關故障等,就容易引起主泵跳泵,從而引發(fā)停堆。2取1這種情況誤動率較高且誤動停泵后不利于反應堆余熱的排出。因此從運行可靠性的角度出發(fā),有必要對此停泵信號進行改進。

        飛輪異常的原因主要是由于主泵轉速超速而引起,根據KSB回函描述:“1E級速度測量表量程為2000rpm,但是飛輪設計在主泵轉速為2500rpm時掉下?!保?E級速度測量表的物理量程為2000rpm,查定值手冊RCP140/141MC實際使用量程為0-1800rpm,那么使用比1800rpm低的一個轉速值(如1750rpm)加到飛輪位置異常邏輯中,這樣即可以防止誤動,又可以防止拒動,提高了主泵運行的可靠性。

        因此建議修改為:飛輪位置異常二取一 (RCP120SM(L20)或121SM(L21)異常)與主泵轉速高二取一(RCP140MC或141MC轉速高)同時存在時再跳泵。具體修改邏輯見圖3所示:

        圖3

        這里的RCP140/141MC可以設定一個比1800rpm低的一個轉速值(如1750rpm)加到飛輪位置異常邏輯中。相當于飛輪位置異常二取一,主泵轉速也是二取一,若這兩個信號同時存在停運主泵。

        這樣修改的原因:

        1)完全可以避免飛輪位置限位單純故障而引發(fā)的誤動作導致的停堆。另外任何一個限位異常還能觸發(fā)報警,主控操縱員可通過轉速、主泵電流等看飛輪是否異常。

        2)飛輪異常的原因主要是由于主泵轉速超速而引起的,所以加入主泵轉速高信號也更能及時準確的反應飛輪是否異常。另外單純轉速高也不會引起誤跳泵。

        3)解決了RCP120/121SM需增加不間斷供電的問題。原設計這兩個限位開關由LNE供電,若LNE局部失電就會導致主泵停運,不得不考慮后備的并且是可連續(xù)切換的電源。按此修改后RCP140MC是由LNA供電,而RCP141MC是由LNC供電,即使LNE失電也不會引起主泵停運。

        2.3 RRI151/153MD流量高信號對主泵運行可靠性的影響

        根據目前的主泵跳閘信號分析,RRI151/153MD產生如下主泵停運信號:

        >RRI側流量高 (26m3/h)隔離高壓冷卻器的 RRI225VN和RCP171/172VP(針對 RCP001PO)信號(無延時)

        >RRI流量高(26m3/h)直接跳主泵信號(無延時)

        >高壓冷卻器設冷水流≤5m3/h,且密封注入水流量≤0.5m3/h

        設置高壓冷卻器RRI流量高隔離RRI側和RCP側的目的,主要是針對在發(fā)生高壓冷卻器冷卻盤管有破口時,防止高壓的冷卻器流向RRI側,由于RRI側設計成不承壓管線,為防止大量冷卻劑流失,將兩側流體的閥門實施隔離。跟據參考電站秦山二期實際機組的反饋,在進行RRI泵倒列期間經常會觸發(fā)流量高信號,導致RRI225/226VN關閉(觸發(fā)此高信號是短時的)。針對此問題秦山二期進行了原因分析,儀控反饋可能原因為RRI倒列期間由于兩側壓差短時的變化導致變送器輸出增加。因此秦山二期RRI倒列操作中增加了切換前將RRI225/226VN置于手動的操作,防止閥門誤關閉,倒列完畢后才將RRI225/226VN置于自動。而目前海核的主泵停運邏輯中(以RCP001PO為例)只要RRI151 MD流量高信號觸發(fā)就會導致RRI225VN關閉,RCP171/172VP關閉,主泵會因為可控泄漏流量低或者軸封注水流量低+高壓冷卻器RRI流量低停運??梢灶A見的是,此停運信號的存導致主泵誤停運的風險大大增加,其運行的可靠性得不到保證。

        另外,在參考電站中由于未設置主泵高壓冷卻器的相關保護,所以機組若處于功率運行期間發(fā)生LHA/LHB單母線失電,機組不會因此而停堆。根據參考電站的故障規(guī)程,立即需要操作的是,將失電的應急母線段相關運行設備倒列到有電列,并將充電器進行切換至正常供電段。隨后的穩(wěn)定操作根據應急母線段的恢復時間來決定是否機組是否退防。而在海核機組上由于存在高壓冷卻器的相關保護,若當時RRI和RCV泵處于同列運行且對應的6kV應急母線失電時,則反應堆會因為高壓冷卻器RRI側流量低+軸封注入水流量低信號而停堆。雖然主控操縱員執(zhí)行DEC后可以引導到ILHA/LHB001中,但由于目前的判據中存在主泵運行的判別,則最后操縱員會被引導到I4A/I4B(廠外電源喪失且A/B列柴油機不可用)中,使故障處理復雜化(因為實際是上游LGC/LGD母線是有電的)。

        圖4

        針對這些情況,從保證設備可靠性的角度出發(fā),我們建議:

        (1)由于參考電站出現(xiàn)流量高信號為短時信號,若在海核的流量高信號中加上適當延時,則可以避免因為儀表故障或者倒列操作時的瞬態(tài)引起的不必要的主泵停運和反應堆停堆。另外根據目前的模擬圖知道RRI151/153MD為NC設備,其供電電源應為LNE供電,可靠性不高,建議將RRI151/153MD改為級別更高的供電電源,保證流量計的可靠運行。

        (2)針對在實際的機組運行過程中盡量安排RCV泵的運行列和RRI泵的運行列相反(RCV泵和RRI泵都分為A/B列),換句話說若RRI A列在帶負荷,則安排RCV泵B列運行,實際操作過程中運工可以根據定期切換周期的觸發(fā)時間來錯開安排RCV泵和RRI泵的運行。若期間碰到RRI泵有檢修,RRI會切換到另外一列運行,則運工可以根據實際情況調整RCV泵的運行時間,保證和檢修列同列即可。在此基礎上建議將ILHA001/LHB001規(guī)程的判據進行修改,增加“反應堆是否已?!倍雅袚粢淹6褎t進行停堆確認操作,同時二回路操縱員需增加“是否已停機”判據,若已停機則進行停機后的確認操作。同時上面提到的主泵是否運行判據,個人認為可以取消,否則進入I4A/I4B后規(guī)程只能參考執(zhí)行,不能完全執(zhí)行,增加執(zhí)行難度。

        3 結論

        通過上面的分析我們可以看出:由于主泵的換型,邏輯的變更,導致主泵運行的可靠性大大降低,給機組的運行帶來很多影響?;谀壳昂:巳蕴幱诮ㄔO階段,一方面,我們需要積極與設計院溝通,從設計上進行優(yōu)化,以提高我們運行的可靠性;另一方面,根據目前主泵相關的設計變更,將我們的運行規(guī)程和事故規(guī)程進行升版,同時針對主泵的設計變更,對操縱員實施專項的培訓和訓練,以達到更好的控制機組狀態(tài)。

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