陳國安 范天錦
作者通聯(lián):工程兵學院 江蘇徐州工程兵學院五系工程裝備基礎教研室 221004
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泵機型號HBT80BR,擺動液壓系統(tǒng)采用定量齒輪泵與卸荷溢流閥的組合型式,卸荷溢流閥的調定壓力為17MPa,擺缸為單作用柱塞缸,采用S 管閥型分配閥;擺動系統(tǒng)管路通徑25mm,球閥通徑20mm,蓄能器為囊式蓄能器。
泵機冷機啟動后進行泵送作業(yè),約30min 后,A 擺動缸開始出現(xiàn)異常,擺動系統(tǒng)壓力由卸荷溢流閥調定的17MPa 下降到13MPa,在擺缸擺動接近到位的瞬間,擺缸動作明顯減緩、無力,擺動系統(tǒng)壓力表指針迅速下降到2MPa,直至擺動到位,擺動系統(tǒng)壓力表指針迅速回升,隨即開始給蓄能器充液,擺動系統(tǒng)壓力恢復正常。B 擺動缸動作正常。液壓油箱的溫度計指示值約38℃。將操縱方式選擇開關打到"測試"位,單獨手動操作兩擺動油缸時,沒有發(fā)現(xiàn)此異?,F(xiàn)象,但用手動方式同時操作泵送和擺動時,異常現(xiàn)象又出現(xiàn)。空載擺動,即在料斗中無混凝土料時作擺動時,異?,F(xiàn)象仍然存在。將卸荷溢流閥的調定壓力調低(如13MPa)時,異?,F(xiàn)象不明顯。進行反泵操作時,異?,F(xiàn)象不變。將擺動系統(tǒng)電液換向閥和泵送系統(tǒng)電液換向閥換成新件,故障依然存在。
總之,冷油沒事、熱油不行,卸荷溢流閥調定壓力低時沒事、調定壓力高時不行,單獨操作擺缸時沒事、擺缸與主油缸同時動作時不行。
擺動系統(tǒng)壓力驟然下降,蓄能器釋放油液的速度太快,皮囊快速膨脹伸展,導致出液單向閥關閉或部分關閉,致使擺動油缸得不到所需的液壓油流量。這是因為蓄能器在結構上為保護皮囊所采取的技術措施,即當系統(tǒng)壓力驟然下降時,為防止皮囊伸展過快而撞擊出液單向閥閥芯,單向閥自動關閉,使蓄能器內(nèi)建立起一定的壓力,阻止皮囊過速伸展,從而避免皮囊與單向閥撞擊而受損。
在A 擺動缸擺動過程中,擺動系統(tǒng)壓力突然下降時,應是泵送系統(tǒng)電液換向閥開始換向之時。之所以A 擺動缸異常而B 擺動缸正常,主要是因為A缸完成一個擺動過程所需的液壓油量要比B 擺動缸完成一個擺動過程所需的液壓油量多,如擺柄相對兩擺缸不對稱,導致A 擺缸行程相對較大。這樣,A擺動缸完成一個擺動過程所需的油量多,蓄能器皮囊的伸展程度也相對較大,從而使蓄能器關閉其出液單向閥的可能性也大。
將擺動液壓系統(tǒng)回路中的球閥通道關小,即在球閥為完全打開狀態(tài)時,用扳手將閥芯沿順時針方向回轉約35°。
將球閥通道關小后,擺動油缸的動作相對減緩,蓄能器皮囊伸展的速度也就相對放慢,這樣,在泵送系統(tǒng)換向需要擺動系統(tǒng)提供控制油液時,蓄能器皮囊的可伸展量還有較大儲備,雖然此時要求蓄能器加大放油量,但還不至于使蓄能器的出液單向閥關閉,從而保證擺動油缸的正常動作。這樣處理后,泵機可以正常使用。