李斗華
攀鋼發(fā)電廠 四川攀枝花市
攀鋼發(fā)電廠為火力發(fā)電廠,裝機(jī)容量3×100MW,滿負(fù)荷運(yùn)行每天要燒5000多噸煤,產(chǎn)生大量的粉煤灰,這些灰要靠空壓機(jī)作為動(dòng)力氣源輸送到3座儲(chǔ)灰塔。近年來煤炭資源緊張,價(jià)格上漲,發(fā)電廠為了降低成本,大幅提高泥煤用量,平均灰分在45%以上,因此鍋爐產(chǎn)生的灰量大幅增加;同時(shí),為了滿足環(huán)保要求,新建的3臺(tái)脫硫系統(tǒng)已投產(chǎn)運(yùn)行,其物料循環(huán)及控制所消耗的氣源量巨大,發(fā)電廠現(xiàn)有的9臺(tái)空壓機(jī)供氣負(fù)荷大增,設(shè)備運(yùn)行工況變差,空壓機(jī)電機(jī)溫升高,電機(jī)軸承故障頻發(fā),影響除塵系統(tǒng)及煙氣脫硫系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,因此對(duì)空壓機(jī)電機(jī)運(yùn)行溫度高的問題進(jìn)行有效的改進(jìn),已迫在眉睫。
發(fā)電廠9臺(tái)空壓機(jī)所配用的電機(jī)全部是由江蘇清江電機(jī)制造有限公司生產(chǎn)的Y3552-2 250kW的非標(biāo)準(zhǔn)6kV電機(jī),該電機(jī)在運(yùn)行頻繁出現(xiàn)振動(dòng)大、軸承溫度超高報(bào)警、軸承頻繁損壞和燒毀故障,嚴(yán)重影響除塵系統(tǒng)及煙氣脫硫系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,成為困擾生產(chǎn)的難題,并造成嚴(yán)重影響。
(1)空壓機(jī)電機(jī)溫升高問題,對(duì)輸灰和脫硫系統(tǒng)的正常運(yùn)行帶來嚴(yán)重影響,空壓機(jī)因電機(jī)溫度高頻繁跳閘致使儲(chǔ)氣罐壓力不穩(wěn)定,造成輸灰脫硫系統(tǒng)氣控閥誤動(dòng)、輸灰管道堵塞、輸灰薄膜閥易損壞、脫硫布袋工作不正常等。
(2)由于電機(jī)和空壓機(jī)是一體連接,電機(jī)溫升高直接造成空壓機(jī)溫升高,空壓機(jī)氣濾芯、壓縮機(jī)油、油過濾器、油分離器芯等耗材使用壽命縮短,運(yùn)行成本增加。
(3)電機(jī)繞組及軸承壽命縮短,同時(shí)檢修時(shí)消耗大量人力物力。
經(jīng)咨詢廠家技術(shù)人員,建議對(duì)電機(jī)進(jìn)行擴(kuò)容改造,擴(kuò)容投入費(fèi)用約320萬元。
(1)為了降低成本而大量燃用泥煤,鍋爐產(chǎn)生的灰量大幅增加。為了滿足環(huán)保要求,新建的3臺(tái)脫硫系統(tǒng)已投產(chǎn)運(yùn)行,造成了空壓機(jī)電機(jī)長(zhǎng)期處于重載或滿載下運(yùn)行,電機(jī)本體定、轉(zhuǎn)子鐵芯溫度高,原電機(jī)設(shè)計(jì)的散熱條件滿足不了電機(jī)的實(shí)際運(yùn)行工況要求,必然出現(xiàn)電機(jī)溫升高、電機(jī)軸承及繞組劣化加劇、壽命降低的不良后果。
(2)空壓機(jī)電機(jī)前軸承一直運(yùn)行溫度較高,尤其在夏天空壓機(jī)電機(jī)前軸承溫度均超85℃報(bào)警,在如此高溫下運(yùn)行軸承潤(rùn)滑脂迅速老化引起軸承損壞頻繁。
(3)空壓機(jī)機(jī)架基礎(chǔ)的強(qiáng)度不夠、結(jié)構(gòu)變形,造成空壓機(jī)及電機(jī)振動(dòng)大。
(1)采取措施,改善空壓機(jī)散熱條件,增加空壓機(jī)電機(jī)冷卻風(fēng)通流流量,降低電機(jī)本體溫度,防止電機(jī)鐵芯較高溫度傳熱到軸承引起軸承溫度過高使?jié)櫥獾狡茐模斐蓾?rùn)滑不良損壞。
采取從電機(jī)本體中下后部?jī)蓚?cè)開通風(fēng)孔增加通流吸入風(fēng)量,加快散熱速度的方法就可以有效降低空壓機(jī)電機(jī)本體定轉(zhuǎn)子鐵芯溫度,鐵芯溫度降低就不會(huì)向軸承端傳熱,就可以解決困擾多年的空壓機(jī)夏天軸承超溫?fù)p壞故障頻繁的問題。
(2)改進(jìn)空壓機(jī)機(jī)架結(jié)構(gòu),優(yōu)化電機(jī)軸承配套方式,有效降低振動(dòng),減小振動(dòng)造成的設(shè)備疲勞損傷延長(zhǎng)軸承使用壽命。空壓機(jī)的結(jié)構(gòu)形式是機(jī)頭安裝在電機(jī)端部接盤上,連接方式是斜齒輪側(cè)咬合,空壓機(jī)整體安裝在由槽鋼制作的可移動(dòng)機(jī)架上,機(jī)架無基礎(chǔ)固定螺栓??諌簷C(jī)機(jī)頭兩端軸承采用內(nèi)圈無擋邊軸承外加1個(gè)推力盤軸承,電機(jī)軸伸端采用1個(gè)NU317內(nèi)圈無擋邊軸承和1個(gè)6317球軸承,非軸伸端采用1個(gè)NU317內(nèi)圈無擋邊軸承。這種結(jié)構(gòu)形式存在軸向竄動(dòng)問題,即在運(yùn)行中只要不水平或齒輪配合不好,均會(huì)在電機(jī)磁拉力和轉(zhuǎn)子重力作用下來回竄動(dòng),引起雙螺桿機(jī)頭陰陽轉(zhuǎn)子咬合處碰撞而造成振動(dòng)成倍放大。而機(jī)架的結(jié)構(gòu)易變形就決定了安裝時(shí)找水平極其困難,因此要解決振動(dòng)問題就必須解決機(jī)架的水平、強(qiáng)度和轉(zhuǎn)子系竄動(dòng)問題,采用高強(qiáng)度機(jī)架和電機(jī)后端軸承換型為定位軸承。
(3)改善空壓機(jī)房環(huán)境條件,改善環(huán)境溫度和介質(zhì)空氣清潔度,有效延長(zhǎng)進(jìn)氣濾芯、壓縮機(jī)油、油過濾器、油分離器芯等耗材使用壽命,提高空壓機(jī)及電機(jī)的散熱冷卻效果。
(4)調(diào)整運(yùn)行方式,調(diào)整輸灰時(shí)段,使空壓機(jī)最大負(fù)荷段時(shí)間在氣溫相對(duì)較低夜間或早上,有效防止多臺(tái)空壓機(jī)集中在環(huán)境溫度高時(shí)段連續(xù)加載運(yùn)行。
(1)從改造實(shí)施后的效果來看,空壓機(jī)電機(jī)的本體運(yùn)行溫度和軸承顯著下降且運(yùn)行穩(wěn)定,其中本體運(yùn)行溫度平均下降50℃,軸承運(yùn)行溫度平均下降25℃,電機(jī)的本體運(yùn)行溫度高和軸承故障頻繁發(fā)生的問題得到了有效解決。在此基礎(chǔ)上又將空壓機(jī)電機(jī)軸承溫度測(cè)點(diǎn)溫度接入到脫硫集中控制室的DCS顯示,設(shè)定報(bào)警提醒,使崗位人員能及時(shí)發(fā)現(xiàn)軸承故障,降低軸承損壞造成電機(jī)掃膛和燒壞電機(jī)的事故。
(2)軸承溫度由原來的經(jīng)常超90℃下降到最高70℃左右,軸承壽命大幅提高,原來一般只能用3個(gè)月,現(xiàn)在軸承壽命可以延長(zhǎng)至1年以上。
(3)空壓機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定后,生產(chǎn)用氣得到有效保障,因氣源因素造成的輸灰、脫硫系統(tǒng)故障消除,氣動(dòng)閥、脫硫布袋損壞率降低。
(4)空壓機(jī)故障大幅度降低,大量減少事故搶修處理,降低檢修人力物力,降低維護(hù)費(fèi)用。
通過增加電機(jī)冷卻通風(fēng)流量和改進(jìn)優(yōu)化原風(fēng)路,減小冷卻通風(fēng)流量阻力,可以有效加速電機(jī)本體散熱。改善環(huán)境條件和運(yùn)行方式,能夠防止熱量通過轉(zhuǎn)子傳導(dǎo)和熱風(fēng)前吹對(duì)流傳熱引起前軸承溫度高,從而有效降低電機(jī)本體和軸承運(yùn)行溫度,減少電機(jī)故障頻繁發(fā)生的問題,保證了發(fā)電廠除塵系統(tǒng)及煙氣脫硫系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。