中國石化上海石油化工股份有限公司(簡稱上海石化)3.9Mt/a渣油加氫裝置是上海石化16Mt/a煉油改造工程的核心裝置,該裝置是目前國內(nèi)最大的渣油加氫裝置,采用中國石化石油化工科學(xué)研究院(簡稱石科院)開發(fā)的渣油加氫處理RHT技術(shù)及第三代RHT系列渣油加氫催化劑。
上海石化于2012年10月中下旬進行催化劑的裝填工作。計劃裝填4大類13個牌號共計1 340多噸催化劑,數(shù)量大、種類多。同時,為配合整個煉油改造工程進度,需要在8天內(nèi)完成全部裝劑工作。
渣油加氫催化劑的裝填是開工過程中的重要環(huán)節(jié),若裝填得疏密不均,容易造成反應(yīng)器內(nèi)物料和溫度分布不均,直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和催化劑的使用壽命。為了確保按進度高質(zhì)量地完成催化劑裝填任務(wù),石科院組織了強有力的技術(shù)服務(wù)隊伍。首先,在裝填新鮮催化劑之前,對反應(yīng)器的清潔度和內(nèi)構(gòu)件進行了認真檢查。為了不耽誤裝劑進度,技術(shù)人員在反應(yīng)器還沒有完全冷卻下來時,就冒著50℃高溫進入反應(yīng)器內(nèi)部,認真檢查每個部件,發(fā)現(xiàn)并及時解決了反應(yīng)器卸料口有大量積水、反應(yīng)器的出口收集器與反應(yīng)器器壁間縫隙過大以及反應(yīng)器的出口收集器有螺栓松動等問題。催化劑的裝填工作由上海陽申石化設(shè)備安裝有限公司負責(zé),裝填期間,石科院技術(shù)人員24h輪班,一直堅守在反應(yīng)器上部,時刻監(jiān)督裝填質(zhì)量,確保裝劑質(zhì)量符合要求。2012年10月21日至10月29日,經(jīng)過8天連續(xù)奮戰(zhàn),渣油加氫裝置10個反應(yīng)器的裝劑工作全部完成,在計劃時間內(nèi)高質(zhì)量地完成了催化劑的裝填工作。