戴光輝,鄧衛(wèi)華
(錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司,湖南冷水江 417500)
煤氣發(fā)生爐是豎罐煉鋅廠的能源裝置,在冷煤氣的生產(chǎn)過程中,煤氣要經(jīng)過雙豎管等凈化設(shè)備的處理,以除去煤氣中的灰渣和焦油,因此產(chǎn)生大量煤氣洗滌廢水。錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司鋅廠(以下簡稱錫礦山鋅廠)對煤氣洗滌廢水的處理是先自然沉淀,再經(jīng)冷卻塔冷卻后循環(huán)使用。但隨著循環(huán)次數(shù)增加,污染物的濃度會增大,導(dǎo)致循環(huán)水的水質(zhì)越來越差,最終引起雙豎管的管道堵塞、設(shè)備的腐蝕及磨損,水溫降不到工藝的要求,煤氣冷卻效率降低,達(dá)不到生產(chǎn)要求的指標(biāo),造成煤氣站不能正常生產(chǎn),最終破壞煤氣洗滌的閉路循環(huán),迫使煤氣洗滌廢水向外排放,造成水體環(huán)境的嚴(yán)重污染。隨著國家對環(huán)保要求越來越高,錫礦山鋅廠通過應(yīng)用熱凈煤氣代替冷煤氣的改造方案,從源頭上消除煤氣洗滌廢水,從根本上解決了這一污染難題。
兩段式煤氣發(fā)生爐冷煤氣工藝流程簡介如下:粒度為15~45 mm的中塊煤,經(jīng)過爐頂料倉進(jìn)入兩段式煤氣發(fā)生爐的干餾段,煤受到來自氣化段的熱煤氣加熱而生成半焦。半焦下行至氣化段,與由爐底進(jìn)入的空氣和水蒸氣進(jìn)行氣化反應(yīng),生成發(fā)生爐煤氣。部分煤氣經(jīng)過包圍干餾段的火道引出,稱為下段煤氣,其出口溫度約為600~700℃,煤氣壓力為1~1.5 kPa,進(jìn)入雙豎管進(jìn)行降溫和洗滌,經(jīng)間接冷卻器、二級電捕,然后經(jīng)煤氣加壓后送出;另一部分煤氣進(jìn)入干餾段煤層,與干餾煤氣混合后從二段爐頂部引出,稱為上段煤氣,其出口溫度約為100~150℃,煤氣壓力為0.4~0.5 kPa,經(jīng)切斷水封、一級電捕、間接冷卻器后進(jìn)入二級電捕,然后經(jīng)煤氣加壓機(jī)加壓后送出。其工藝流程如圖1所示。
圖1 冷煤氣工藝流程圖
1.2.1 煤氣洗滌廢水污染環(huán)境
煤氣洗滌水主要是在雙豎管中用以洗滌煤氣,以除去煤氣中的灰渣和焦油,在洗滌過程中產(chǎn)生大量的含酚類、石油類、氰化物、懸浮物等有害污染物的廢水。錫礦山鋅廠對煤氣洗滌廢水的處理采用自然沉淀方法,廢水靠重力排入沉淀池和澄清池,再經(jīng)冷卻塔冷卻后循環(huán)使用。煤氣洗滌廢水雖是閉路循環(huán),但隨著循環(huán)次數(shù)增加,污染物的濃度會增大,需要更長的沉淀時間;該廠煤氣用量為20 000 m3/h、煤氣洗滌廢水量高達(dá)230 t/h,而沉淀池容量有限,不可能長時間地沉淀,這就導(dǎo)致循環(huán)水的水質(zhì)越來越差,最終引起雙豎管的管道堵塞、設(shè)備的腐蝕及磨損,水溫降不到工藝的要求,煤氣冷卻效率降低,煤氣質(zhì)量達(dá)不到生產(chǎn)要求的指標(biāo),造成煤氣站不能正常生產(chǎn),最終破壞煤氣洗滌的閉路循環(huán),迫使煤氣洗滌廢水向外排放,造成水體環(huán)境的嚴(yán)重污染。
1.2.2 冷煤氣中水分高,煤氣質(zhì)量差
冷煤氣中水分的主要來源是氣化過程未分解的水蒸汽、燃料外在水分、燃料低溫干餾熱解水、冷卻水。通過生產(chǎn)過程分析、測算,確定了冷煤氣中夾帶水分的主要原因是冷卻塔冷卻效果不好;雙豎管的熱交換效率低;雙豎管出口溫度波動較大。該廠冷煤氣出站溫度一般在45℃左右,但隨著熱循環(huán)廢水的水質(zhì)變差,煤氣冷卻效率降低,出站溫度不斷升高,夏季時能達(dá)到55℃以上。出站溫度升高引起煤氣中水蒸汽含量的增加,煤氣中水分過多帶來的危害是多方面的,主要表現(xiàn)在:(1)隨著煤氣中水分含量增加,相應(yīng)干煤氣的體積就減少,造成排送機(jī)的輸送能力降低,增加設(shè)備電耗;(2)造成豎罐爐的熱效率降低。豎罐爐的熱效率與爐子溫度有關(guān),因而亦與煤氣的理論燃燒溫度有關(guān),由于水蒸汽是惰性氣體,不能燃燒,所以隨著煤氣中水分含量增加,煤氣熱值降低,理論燃燒溫度也就降低,從而造成豎罐爐爐溫下降,為了保證正常的豎罐爐溫度,就必須延長加熱時間,導(dǎo)致煤氣用量增加,豎罐爐的熱效率降低。所以,降低煤氣中水蒸汽含量對生產(chǎn)過程具有重要意義。
1.2.3 冷煤氣熱效率低
在冷煤氣流程中熱交換損失最大的是在雙豎管,從發(fā)生爐出來的550℃高溫煤氣幾乎將70%以上的顯熱傳給豎管循環(huán)水,豎管循環(huán)水受熱后,少部分變成水蒸氣與煤氣一起進(jìn)入下道工序,大部分升溫后回流到平流沉淀池,經(jīng)過自然冷卻和沉淀后,繼續(xù)循環(huán)使用。豎管循環(huán)水和煤氣直接接觸換熱,雖然降低了煤氣溫度,但煤氣顯熱不能回收,造成能源浪費,經(jīng)濟(jì)損失明顯。
根據(jù)該廠豎罐爐對煤氣質(zhì)量要求:含焦油<0.2 g/m3、含塵低于0.4 g/m3,將冷煤氣改造為熱凈煤氣。改造內(nèi)容為利用原有煤氣爐,對煤氣凈化系統(tǒng)進(jìn)行改造。針對上段煤氣焦油含量高的特點,選用旋風(fēng)收塵器+電捕+靜電收塵器三級除焦除塵工藝;針對下段煤氣含塵量多、溫度高(550℃)、焦油含量少的特點,選用旋風(fēng)收塵器+靜電收塵器兩級除焦除塵工藝。熱凈煤氣工藝流程如圖2所示。
圖2 熱凈煤氣工藝流程圖
因熱凈煤氣系統(tǒng)只使用一級電捕捕集焦油,其運轉(zhuǎn)效率對整個系統(tǒng)的影響非常大。因此該廠采取了以下措施:(1)將冷煤氣系統(tǒng)中的二級電捕并入系統(tǒng)中作為備用,定期進(jìn)行輪換;(2)對電捕瓷瓶的保溫方式進(jìn)行改進(jìn),由過去的蒸汽保溫改為現(xiàn)在的電保溫,減少電捕瓷瓶的故障率。經(jīng)過5 a的運行檢測,電捕運行達(dá)到預(yù)期效果,確保凈化后的熱煤氣能滿足蒸餾豎罐爐和精餾爐的要求。
改造前飽和蒸汽和送風(fēng)流量的調(diào)節(jié)都是采用在現(xiàn)場進(jìn)行原始的手工調(diào)節(jié),存在員工勞動強(qiáng)度大、調(diào)節(jié)不及時、影響煤氣爐運行的問題?,F(xiàn)對飽和蒸汽的調(diào)節(jié)實行自動控制、對送風(fēng)流量的調(diào)節(jié)改為遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)的操作方式,大大方便了員工的操作,也為煤氣爐的正常穩(wěn)定運行創(chuàng)造了條件,提高了煤氣爐的效率。
熱凈煤氣系統(tǒng)用旋風(fēng)收塵器、電捕和靜電除塵器除去煤氣中的灰渣和焦油,對下煤氣不經(jīng)過噴淋洗滌降溫除塵,不產(chǎn)生廢水。因此在源頭上消除了煤氣洗滌廢水,徹底根治了煤氣站的環(huán)保問題。
熱凈煤氣代替冷煤氣后,煤氣中的含塵量略有增加,但仍能滿足豎罐爐的生產(chǎn)要求,改造前后煤氣質(zhì)量見表1。熱凈煤氣只需要少量的軟化水用于煤氣爐的生產(chǎn),不對煤氣進(jìn)行噴淋洗滌,用水量大幅削減,煤氣站的水耗削減77.9%。通過取消加壓機(jī)、間冷器、雙豎管、二級電捕等設(shè)備,簡化工藝流程,電耗削減38.2%,改造效果見表2。
采用熱凈煤氣后水分的主要來源是氣化過程未分解的水蒸汽、燃料外在水分、燃料低溫干餾熱解水。由于沒有用水直接噴淋洗滌煤氣降溫而使大量的水蒸汽進(jìn)入煤氣,所以提高了煤氣質(zhì)量。熱凈煤氣提高了入爐煤氣溫度,將煤氣出站溫度由45℃左右提高到250℃左右,改善了豎罐燃燒條件,提高了熱利用率,節(jié)約了能源。
表1 改造前后煤氣質(zhì)量
表2 改造前后水電的消耗量
錫礦山鋅廠自2006年12月完成煤氣發(fā)生站熱凈煤氣代替冷煤氣的改造后,經(jīng)過5 a多的生產(chǎn)實踐證明,熱凈煤氣能夠滿足豎罐煉鋅冶金爐的要求,同時成功地消除了煤氣洗滌廢水污染環(huán)境的問題,水耗削減77.9%,電耗削減38.2%,提高了熱利用率,節(jié)能減排效果非常顯著。
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