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        制動器生產(chǎn)線精益生產(chǎn)的應(yīng)用

        2013-02-23 09:18:30吳軍萬
        大眾科技 2013年5期
        關(guān)鍵詞:工藝生產(chǎn)

        吳軍萬

        (方盛車橋(柳州)有限公司,廣西 柳州 545006)

        1 前言

        近幾年,筆者所在公司的車橋在客車的市場的發(fā)展極其快速。主要生產(chǎn)153系列前、后客車型制動器,隨著去年客車市場的快速增長,原來制動器生產(chǎn)線的產(chǎn)能已不能滿足我公司訂單的需求。且近兩年,國內(nèi)的4.2t、4.5t、8.5t等小型客車橋空前火爆,原來的制動器生產(chǎn)工藝已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)的需求,必須通過調(diào)整生產(chǎn)線,改進(jìn)裝配工藝,提高生產(chǎn)效率,改善物流環(huán)境等條件,來提升生產(chǎn)線的產(chǎn)能,以適應(yīng)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

        2 工藝布局介紹

        2.1 改進(jìn)前(如圖1)

        圖1 原制動器生產(chǎn)線的布局

        (1)該生產(chǎn)線采用了混流式生產(chǎn)模式,前、后制動器同時混合排產(chǎn),容易造成生產(chǎn)線上的各個工位的節(jié)拍不均,并且生產(chǎn)的產(chǎn)品比較單一,效率不高,嚴(yán)重影響了該生產(chǎn)線的產(chǎn)能。其工藝線路如下:

        (2)整條生產(chǎn)線長18m,寬度只有4.9m。在混線生產(chǎn)時工序集中在前面部分,造成物料擺放比較混亂,定置管理十分困難,有時會將前、后制動器的附件混淆,對整個車橋品質(zhì)產(chǎn)生極壞影響。

        2.2 改進(jìn)后(如圖2)

        圖2 現(xiàn)行制動器生產(chǎn)線的布局

        (1)現(xiàn)行生產(chǎn)線采用了分流式生產(chǎn)模式,總長18m,寬度達(dá)到9m。新增了8個工位,將前部分的工序分成了兩部分,有利于物料擺放的整齊和定置管理,后部分不需要停機(jī)待料。其工藝路線如下:

        (2)前制動器采用了柔性化設(shè)計,將前鉚接機(jī)進(jìn)行改造,并在外圓磨床上投入一套工裝,實現(xiàn)快速換模,使前制動器生產(chǎn)線可以生產(chǎn)4.2t、4.5t、8.5t等新型制動器。

        3 設(shè)備的改造

        3.1 改造前

        (1)改造前的后摩擦片鉚接專機(jī),采用的是單鉚的形式,由于鉚釘孔的位置差異,使得鉚接時,壓頭與液壓缸不同心,形成一個力矩,此工藝方法不但鉚接的效率低下,而且鉚接出來的鉚釘頭成形質(zhì)量十分不理想,容易朝一側(cè)偏歪。如圖3所示:

        圖3

        (2)由于原來產(chǎn)品比較單一,鉚接專機(jī)都是專用的,當(dāng)需要生產(chǎn)新產(chǎn)品時,需要更換鉚釘專機(jī),缺乏生產(chǎn)彈性。

        3.2 改造后

        (1)在鉚接壓頭機(jī)構(gòu)與液壓缸間增加一個導(dǎo)向機(jī)構(gòu)(直線導(dǎo)軌),提高了運(yùn)動機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性,使得鉚接壓頭與液壓缸在做相對運(yùn)動時,不產(chǎn)生偏移。改造后,鉚接工藝由原來的單鉚改為雙鉚,前摩擦片鉚接的時間由原來的114秒,降至86秒;后摩擦片鉚接工序由原來的200秒,降至147秒。并且鉚接后鉚釘頭成形良好,無偏歪現(xiàn)象。如圖4所示:

        圖4

        (2)把前制動器線的一臺鉚接專機(jī)改造成多功能鉚接專機(jī),使其可以鉚接4.2t、4.5t、8.5t摩擦片。在切換產(chǎn)品生產(chǎn)時,直接可以在該鉚機(jī)時鉚接。如圖5所示:

        圖5

        (3)設(shè)計一個可以快速更換的工裝,保證切換產(chǎn)品生產(chǎn)時,不影響生產(chǎn)節(jié)拍。 工裝如圖6所示:

        圖6 磨削4.2t制動器外圓定位工裝

        4 效率的提升

        4.1 改進(jìn)前

        (1)由于原前、后制動器是混線生產(chǎn)的,以正常班每班8小時計算(休息30分鐘,實際工作時間為7.5×60×60=27000秒),前制動器的產(chǎn)能為57件/班(生產(chǎn)前制動器用去7000秒),而后制動器為100件/班(生產(chǎn)后制動器用去(20000秒)。其產(chǎn)能如下表1、表2所示:

        表1 原產(chǎn)線前制動器產(chǎn)能

        表2 原產(chǎn)線后制動器產(chǎn)能

        (2)分線生產(chǎn)后,由此增加了8個工位,生產(chǎn)線人員由原來的8人,增至16人,雖然產(chǎn)量發(fā)生了變化,但生產(chǎn)線的節(jié)拍平衡率并不因此而改變,所以需要對生產(chǎn)線進(jìn)行時間觀測與動作分析。其山積表如表3、表4所示:

        表3 剛改進(jìn)后的前制動器節(jié)拍 表4 剛改進(jìn)后的后制動器節(jié)拍

        4.2 改進(jìn)后

        (1)現(xiàn)生產(chǎn)線采用了分流式生產(chǎn),前、后制動器的生產(chǎn)時間均為27000秒,其產(chǎn)能如表5、表6所示:

        表5 現(xiàn)生產(chǎn)線前制動器產(chǎn)能

        表6 現(xiàn)生產(chǎn)線后制動器產(chǎn)能

        (2)生產(chǎn)線上的人員經(jīng)過重新作業(yè)組合后,節(jié)省了員工4名,前制動器的生產(chǎn)線平衡率由原來的 60.86%,提升至88.39%;后制動器的生產(chǎn)平衡率由原來的 60.46%,提升至78.57%,如表7、表8所示:

        表7 改進(jìn)后的前制動器節(jié)拍 表8 改進(jìn)后的后制動器節(jié)拍

        5 結(jié)論

        該項目運(yùn)用了IE手法進(jìn)行優(yōu)化,實現(xiàn)了精益生產(chǎn),不但使得生產(chǎn)線的生產(chǎn)效率得到了提高,而且通對山積表分析,達(dá)到了省人化的目的。

        通過對設(shè)備的改造,生產(chǎn)線實現(xiàn)了柔性化生產(chǎn),在前制動器生產(chǎn)線上實現(xiàn)多品種的生產(chǎn),滿足客戶的不同需求。同時運(yùn)用了人機(jī)工程學(xué),消除了對作業(yè)人員的不良動作,使產(chǎn)品在滿足工藝要求的同時,又保證了生產(chǎn)線符合職業(yè)健康安全環(huán)境的要求。

        [1]呂杰鋒.人機(jī)工程學(xué)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2009.

        [2]劉樹華.精益生產(chǎn)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010.

        [3]大野耐一.豐田生產(chǎn)方式[M].北京:中國鐵道工業(yè)出版社,2009.

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