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        發(fā)電機(jī)冷卻系統(tǒng)故障分析與處理

        2013-01-26 21:22:49
        中國(guó)設(shè)備工程 2013年1期
        關(guān)鍵詞:水壓試驗(yàn)冷卻水定子

        周 杰

        (大唐淮北發(fā)電廠,安徽 淮北 235000)

        一、某廠G號(hào)發(fā)電機(jī)定子線圈水電接頭處漏水情況及處理

        1.故障現(xiàn)象

        某廠G號(hào)發(fā)電機(jī)小修時(shí),在做定子泄漏電流試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)U相泄漏電流與V、W相比較,嚴(yán)重不平衡,是其它兩相的4倍。定子水壓試驗(yàn)情況:試驗(yàn)壓力0.5MPa,歷時(shí)8h,壓力下降到0.4MPa,定子水壓試驗(yàn)不合格,但機(jī)內(nèi)檢查并未發(fā)現(xiàn)水跡。

        機(jī)組參數(shù)如下。

        機(jī)組編號(hào):G號(hào)發(fā)電機(jī);型號(hào):QFSN-300-2 2Y;勵(lì)磁電流:2 510A;額定電壓:20 000V;勵(lì)磁電壓:302V;額定電流:10 189A;頻率:50Hz。

        2.分析與處理

        通過(guò)電氣試驗(yàn)與水壓試驗(yàn)情況對(duì)比,這兩個(gè)試驗(yàn)有著必然的聯(lián)系,極有可能是定子線圈有滲水現(xiàn)象,必須找到漏點(diǎn)才能從根源上消除設(shè)備事故隱患。將試驗(yàn)水壓提到0.8MPa,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)汽輪機(jī)側(cè)8點(diǎn)鐘位置一接頭手包絕緣處有水滲出。剝開(kāi)手包絕緣發(fā)現(xiàn)三通焊口有一細(xì)小砂眼漏水,對(duì)漏點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)焊處理。

        3.處理后的試驗(yàn)結(jié)論

        恢復(fù)絕緣引水管,水壓試驗(yàn)合格;恢復(fù)手包絕緣。電氣試驗(yàn)針對(duì)重新包扎的手包絕緣進(jìn)行了電壓外移試驗(yàn),并進(jìn)行了修后直流泄漏電流試驗(yàn)。發(fā)電機(jī)再進(jìn)行定子水壓試驗(yàn)結(jié)果合格。

        二、發(fā)電機(jī)冷水管脫落導(dǎo)致定子接地跳閘

        1.事故經(jīng)過(guò)

        某年9月28日,某電廠發(fā)電機(jī)定子冷卻水泄漏進(jìn)發(fā)電機(jī),定子接地保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組跳閘。9月28日12∶42,運(yùn)行人員監(jiān)盤時(shí)發(fā)現(xiàn)“3號(hào)發(fā)電機(jī)液位高”、“3號(hào)發(fā)電機(jī)液位高高”相繼報(bào)警,氫氣壓力由0.288MPa逐漸升高至0.39MPa,值班人員立即上報(bào)并對(duì)密封油系統(tǒng)、定子冷卻水系統(tǒng)及氫氣冷卻器系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,并對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行排污,發(fā)現(xiàn)有水排出;13∶05,在發(fā)電機(jī)排水過(guò)程中機(jī)組定子接地保護(hù)動(dòng)作跳閘。機(jī)組跳閘后進(jìn)行了緊急停機(jī)操作。

        2.事故原因分析

        (1)3號(hào)發(fā)電機(jī)定子冷卻水管路制造質(zhì)量存在固有缺陷。發(fā)電機(jī)汽機(jī)側(cè)定子繞組3點(diǎn)鐘位置處,匯水環(huán)至發(fā)電機(jī)繞組撓性絕緣引水管線圈側(cè)接頭脫落,是造成此次事故的直接原因。

        (2)3號(hào)發(fā)電機(jī)定子冷卻水泵出口壓力及發(fā)電機(jī)入口定子冷卻水壓力沒(méi)有接入至DCS系統(tǒng)中,而僅在就地設(shè)置了壓力表。運(yùn)行人員對(duì)定子冷卻水系統(tǒng)壓力沒(méi)有實(shí)時(shí)監(jiān)視,是造成此次事故的間接原因。

        (3)定子冷卻水箱水位僅就地裝設(shè)了水位表,沒(méi)有接入至DCS系統(tǒng)中,而僅有水位高、低報(bào)警信號(hào)。運(yùn)行人員對(duì)定子冷卻水箱水位沒(méi)有實(shí)時(shí)監(jiān)視,是造成此次事故的間接原因。

        (4)發(fā)電機(jī)排污發(fā)現(xiàn)有水垢,運(yùn)行人員沒(méi)有按規(guī)程要求打閘停機(jī),造成發(fā)電機(jī)進(jìn)水量增加,是造成此次事故的間接原因。

        3.防范措施與處理

        (1)充分利用機(jī)組設(shè)備檢修的有利時(shí)機(jī),對(duì)重要部件、重點(diǎn)部位進(jìn)行詳細(xì)全面地檢查、檢修、試驗(yàn),降低和減少設(shè)備故障。

        (2)對(duì)發(fā)電機(jī)定子冷卻水泵出口壓力、發(fā)電機(jī)入口定子冷卻水壓力、定子冷卻水箱水位計(jì)等表計(jì)接引至DCS系統(tǒng)中。對(duì)就地表計(jì)的數(shù)據(jù)要求巡檢員按時(shí)檢查記錄,便于準(zhǔn)確核對(duì)數(shù)據(jù)。

        (3)加強(qiáng)運(yùn)行人員的的培訓(xùn)力度,工作中嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程,牢固樹(shù)立“保設(shè)備”意識(shí)。

        三、發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水管泄漏,轉(zhuǎn)子接地停機(jī)

        1.事故經(jīng)過(guò)

        某年8月18日,某電廠9#發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子冷卻水管路由于制造質(zhì)量存在缺陷,焊縫砂眼發(fā)生貫穿性裂紋泄漏,造成機(jī)組停機(jī)檢修。

        8月18日3∶42,9#機(jī)發(fā)“轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地”信號(hào),復(fù)歸后檢查回路正常,測(cè)轉(zhuǎn)子正極對(duì)地電壓40V,負(fù)極對(duì)地電壓46V,恢復(fù)信號(hào)、光子牌,信號(hào)消失。8月18日9∶15,檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)汽側(cè)端蓋沿氣隙冷卻水管往外滲水,9#機(jī)有功功率減至55MW,外部檢查無(wú)異常。10∶05,申請(qǐng)調(diào)度同意,22∶45,停機(jī)檢修。

        9月9日發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子送檢后,判明泄漏點(diǎn)為轉(zhuǎn)子負(fù)極第8圈端部的第3匝線棒處冷卻水管焊縫處有砂眼漏泄,搶修處理后返廠。

        2.事故原因

        (1)制造質(zhì)量存在缺陷。

        (2)9#機(jī)轉(zhuǎn)子線圈采用強(qiáng)迫水循環(huán)水內(nèi)冷方式,正常運(yùn)行時(shí),缺少對(duì)轉(zhuǎn)子線圈焊縫的檢查手段。

        3.防范措施

        (1)充分利用檢修設(shè)備的有利時(shí)機(jī),對(duì)重要、重點(diǎn)部位進(jìn)行詳細(xì)全面檢查、檢修、試驗(yàn)。

        (2)加大技術(shù)培訓(xùn)力度,提高檢修人員的技術(shù)水平以及對(duì)異?,F(xiàn)象的分析和判斷能力,有效降低和減少設(shè)備故障的發(fā)生。

        (3)從檢修管理入手,狠抓檢修質(zhì)量管理。嚴(yán)格監(jiān)督檢修人員按照檢修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢修工序工藝卡的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢修,責(zé)任落實(shí)到人,考核到位。

        四、結(jié)語(yǔ)

        總之,通過(guò)以上3例設(shè)備事故的分析總結(jié),提示設(shè)備部門必須加強(qiáng)設(shè)備監(jiān)造,提高工程建設(shè)質(zhì)量及設(shè)備質(zhì)量,防止機(jī)組投運(yùn)后發(fā)生非計(jì)劃停運(yùn)。其次,要加強(qiáng)機(jī)組的運(yùn)行維護(hù),及時(shí)消除設(shè)備缺陷,并積極利用機(jī)組的檢修機(jī)會(huì),搞好設(shè)備治理工作,提高設(shè)備的健康水平。

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