吳 波,孫石超
(寧波通途投資開發(fā)有限公司,浙江寧波 315000)
為進一步構(gòu)建和完善城市立體化交通網(wǎng)絡(luò),疏解中心城區(qū)交通壓力,提升城市品位,滿足寧波中心城南部地區(qū)開發(fā)需要,寧波市決定建設(shè)環(huán)城南路快速路工程。其中與原芝蘭橋平行并一跨過江的奉化江大橋為整個工程的關(guān)鍵控制性工程。
奉化江大橋采用中承式系桿拱橋,剛拱柔梁漂浮體系,中跨拱肋采用鋼箱形式,邊跨拱肋采用混凝土結(jié)構(gòu)。橋梁為上下行兩座橋梁,單幅橋?qū)?7.4 m,跨徑布置為55 m+260 m+55 m,全長370 m。
本橋中跨鋼拱肋節(jié)段和中橫梁及縱梁均采用無支架纜索吊裝系統(tǒng)進行安裝,吊裝系統(tǒng)采用吊、扣一體的方式,即吊裝索塔與扣塔合為一體。拱肋吊裝施工現(xiàn)場布置由起吊安裝系統(tǒng)和拱肋扣索系統(tǒng)組成。雙肢拱肋節(jié)段段重量約100 t,最重節(jié)段124.8 t。
本吊裝系統(tǒng)采用吊、扣一體的方式,即吊裝索塔與扣塔合為一體。拱肋吊裝施工現(xiàn)場布置由起吊安裝系統(tǒng)和拱肋扣索系統(tǒng)組成,見圖1。
圖1 纜索吊裝系統(tǒng)布置示意圖
纜索吊裝系統(tǒng)跨徑布置為140 m+250 m+100 m,索塔采用獨塔門式鋼框架結(jié)構(gòu);拱肋扣索系統(tǒng)由索塔、扣錨及鋼絞線扣索等幾部分組成,吊裝系統(tǒng)由吊塔、吊錨及吊裝索纜等構(gòu)成。吊(扣)錨采用鋼筋混凝土樁錨的方式,見圖2。
圖2 雙肢拱肋安裝示意圖
本橋地處奉化江上游由于下游已建橋梁通航凈空較矮無法實現(xiàn)拱肋節(jié)段水上運輸,因而只能采取單肢節(jié)段由陸路運達后現(xiàn)場拼裝,受現(xiàn)場場地限制以及本身節(jié)段拼裝精度要求較高給施工帶來一定難度。
在拱肋節(jié)段拼裝過程中,由于采用吊、扣一體安裝工藝,且采用少扣索的方式即每兩至三個節(jié)段為一個扣段,每個已吊裝就位的各拱肋節(jié)段均受以后吊段的影響,這也對拱肋施工過程控制提出了更高的要求。因此如何提供準確拱肋節(jié)段拼裝預(yù)抬量、扣錨索索力調(diào)整值,以及對拼裝平面位置及高程精確測量是施工過程中拱軸線控制的重點和難點。
因此需著力解決以下三個問題:
(1)雙肢拱肋現(xiàn)場拼裝精度控制;
(2)施工拱肋拼裝過程中節(jié)段預(yù)抬量;
(3)扣索索力計算,以及扣索索力現(xiàn)場控制。
受運輸條件及施工工期限制(必須在臺風(fēng)期之前主拱合龍),拱肋先在鋼結(jié)構(gòu)廠內(nèi)單拱制造完成然后通過陸路運輸至施工現(xiàn)場,然后根據(jù)場地條件在陸地和駁船上組裝成雙肢拱肋。陸上拼裝精度較易控制,水上駁船拼裝由于受潮汐影響,拼裝精度難以控制。因此拱肋拼裝采用陸上拼裝為主,駁船上拼裝為輔。
(1)為保證拱肋拼裝精度滿足要求,所有胎架均采用型鋼作為基礎(chǔ),型鋼與地面預(yù)埋鋼筋進行焊接保證其穩(wěn)定性,型鋼基座上鋪設(shè)槽鋼作為調(diào)平軌道,最終軌道高程相對誤差控制在±1 mm以內(nèi)。
(2)由于駁船受奉化江潮汐影響晃動較大測量精度不高,影響胎架安裝精度。因此QC小組決定駁船胎架安裝時采用船只擱淺的方式進行。即在高潮位時船舶進入岸邊淺灘區(qū),陸上纜繩將其固定,待退潮時船只擱淺,此時進行胎架的安裝并做好安裝標(biāo)記點位。胎架安裝完成之后,等待高潮位時船只開出淺灘區(qū),見圖3。
圖3 船舶拼裝胎架設(shè)置
(3)設(shè)置剛度好的型鋼桁架作為拱肋臨時連接橫梁,確保拱肋安裝及吊裝過程中變形量處于極小水平,見圖4。
圖4 雙肢拱肋連接橫梁
(4)拱肋節(jié)段拼裝由專職測量人員對風(fēng)撐及臨時橫撐進行測量放樣,焊接完成后由項目專職質(zhì)檢人員組織監(jiān)理部門進行驗收,合格后方可下胎架進行吊裝
為保證計算模型數(shù)據(jù)的準確性將整個計算實施過程劃分為四個步驟:(1)根據(jù)現(xiàn)場工況對預(yù)抬值及扣索索力進行手工演算;(2)利用專業(yè)軟件進行計算;(3)第三方人員對項目自主計算結(jié)果進行復(fù)核;(4)計算結(jié)果與監(jiān)控方計算結(jié)果進行對比,找出計算出入,并最終確定計算結(jié)果;(5)現(xiàn)場檢驗計算結(jié)果。
奉化江大橋有限元計算模型見圖5。
圖5 奉化江大橋 (拱橋計算跨徑260 m)有限元計算模型
拱肋安裝完成之后的高程及線形調(diào)整主要依靠扣、錨索進行調(diào)整,因此需按照吊裝工況對扣錨索的索力調(diào)整值進行嚴格的計算,根據(jù)每一扣段的預(yù)拋高值及對稱平衡施工要求,確定扣錨索索力。根據(jù)計算索力進行配索,確保施工安全及精度要求。
施工過程扣錨索最大拉力見圖6,初張拉力見表1。
圖6 施工過程扣錨索最大拉力圖(Max:2580 kN)
表1 施工過程扣錨索初張拉力表
通過四次計算確保了模型建立的準確性,經(jīng)過現(xiàn)場實際安裝反饋情況,實測數(shù)據(jù)與模型模擬數(shù)據(jù)基本一致。
(1)張拉千斤頂均采用數(shù)顯式液壓千斤頂;(2)所有使用千斤頂均先行標(biāo)定;(3)現(xiàn)場千斤頂穩(wěn)壓時間延長至5 min;(4)現(xiàn)場采用應(yīng)力感應(yīng)片檢驗扣索索力。
數(shù)顯千斤頂?shù)氖褂脺p小了扣索索力讀數(shù)誤差,穩(wěn)壓時間延長和感應(yīng)片檢測索力防止了扣索索力的損失,經(jīng)現(xiàn)場實測扣索索力與模型提供數(shù)據(jù)相吻合。
通過上述的施工控制措施,有效的控制了鋼箱拱節(jié)段安裝精度以及整體線形,通過每一個安裝節(jié)段和實際測量數(shù)據(jù)反饋以及拱肋合龍后成橋線形及高程的數(shù)據(jù),能夠做到滿足設(shè)計和規(guī)范要求。因此在做好以上技術(shù)措施的基礎(chǔ)上采用雙肢拱肋整體安裝既能夠加快施工進度,又能夠滿足安裝精度要求,對類似橋型具有一定的借鑒意義。
[1]陳樹華.鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計[M].武漢:華中科技大學(xué)出版社,2007,126-131.
[2]北京鋼鐵設(shè)計研究總院.鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范[M].北京:中國計劃出版社,2003,123-134.
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