摘要:本文針對(duì)張家口發(fā)電廠4號(hào)鍋爐發(fā)生的一起典型的吹灰器吹損水冷壁造成四管泄漏的成因進(jìn)行了詳細(xì)分析并由此引申到如何做好吹灰器的管理工作,為鍋爐的安全運(yùn)行提供了有效保證,也為其他機(jī)組的檢修提供了一定的借鑒。
關(guān)鍵詞:吹灰器 吹損 四管泄漏 管理
中圖分類號(hào):TK223 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2012)09(c)-0226-02
鍋爐四管爆漏事故(BFT)是造成我廠發(fā)電機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)的主要因素,占機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)的近半數(shù),研究和減少鍋爐四管爆漏事故,降低發(fā)電機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)的發(fā)生次數(shù)是我廠鍋爐專業(yè)技術(shù)人員的關(guān)鍵課題,而吹灰器吹損導(dǎo)致受熱面減薄的情況在四管爆漏中占有一定的比例,也是擺在大家面前共同的難題。
1 設(shè)備簡(jiǎn)介
張家口發(fā)電廠4號(hào)爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的亞臨界、中間再熱、自然循環(huán)、全懸吊、平衡通風(fēng)、燃煤汽包爐。于1995年9月2日正式投產(chǎn),主要參數(shù)如下:
型號(hào):DG/1025/18.2-Ⅱ4
最大連續(xù)蒸發(fā)量:1025 t/h
額定蒸發(fā)量:935 t/h
汽包工作壓力:18.3 MPa
過熱蒸汽壓力:17.3 MPa
過熱蒸汽溫度:540℃
再熱蒸汽流量:777.5 t/h
再熱蒸汽進(jìn)口壓力:3.93MPa
再熱蒸汽出口溫度:540 ℃
目前鍋爐爆漏事故(BFT)已成為影響我廠機(jī)組安全發(fā)供電的主要因素,努力研究和解決鍋爐爆漏事故,保障機(jī)組安全高效經(jīng)濟(jì)運(yùn)行是我廠鍋爐專業(yè)的同志們面對(duì)的關(guān)鍵課題。
2 情況介紹
張家口發(fā)電廠4號(hào)機(jī)組負(fù)荷300MW運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)四管泄露報(bào)警裝置第3、4、7點(diǎn)報(bào)警,模擬量最大在60%左右,檢查發(fā)現(xiàn)爐膛有異音,吹灰電動(dòng)總門內(nèi)漏,檢修處理吹灰電動(dòng)總門內(nèi)漏及1號(hào)吹灰器內(nèi)漏缺陷,四管報(bào)警情況沒有消失,爐內(nèi)有異音。在檢查過程中,爐膛壓力突然變正壓+700Pa,四管泄露巡檢儀大部分監(jiān)控點(diǎn)報(bào)警,爐內(nèi)聲音明顯變大,鍋爐水位不能保持,水位低MFT滅火,打閘停機(jī)。
進(jìn)爐膛后檢查確認(rèn)為水冷壁爆管。爆管位置為爐前墻水冷壁從左向右數(shù)第130根管,爆口標(biāo)高約為25m,爆口形貌及尺寸如照片一。
檢查發(fā)現(xiàn)標(biāo)高18m處的前墻吹灰器處從左向右數(shù)第129—134共16根管被吹灰器吹傷,其中第129、130已經(jīng)泄漏,形貌及尺寸如照片二。
3 原因分析
從現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況看,造成水冷壁爆管的原因基本上可以確定是因?yàn)榇祷移鞔祿p造成的,分析結(jié)果如下。
3.1 分析造成水冷壁爆管的原因
1)標(biāo)高18m處水冷壁管道被爐膛IR型1號(hào)吹灰器130號(hào)管在被吹灰器吹傷,管道泄漏,這是造成爆管的主要原因。
2)標(biāo)高為25m,水冷壁管第130根管爆口向爐內(nèi),水冷壁母材在爐內(nèi)全部撕開,爆口長約150mm,最寬處約為40mm,爆口邊緣減薄不明顯,爆口呈撕裂張開狀;在爆口邊緣有許多縱向小裂紋,致密堅(jiān)硬,內(nèi)壁沒有明顯氧化腐蝕、結(jié)垢現(xiàn)象。金相顯示爆口附近組織為索氏體+少量鐵素體。管道爆破后,大量水汽從泄漏點(diǎn)向爐內(nèi)泄漏,破壞了汽水循環(huán),導(dǎo)致水汽向上的流量減少,標(biāo)高25m處管道熱負(fù)荷較高且管道得不到很好冷卻,管道局部過熱爆破,由于此爆口較大,是鍋爐水位保持不住,造成機(jī)組停運(yùn)。
3)檢查標(biāo)高28m至水冷壁上聯(lián)箱之間的管路,未發(fā)現(xiàn)任何異物,管道暢通。排除了水冷壁管道內(nèi)有異物造成流量下降,管道冷卻不足過熱爆管的可能。
4)檢查28m以上水冷壁管道未見組織異常。
標(biāo)高25m管道爆口實(shí)物照片(照片一):
標(biāo)高18m處爐膛IR型1號(hào)吹灰器吹傷管材情況(照片二):
標(biāo)高18m第130根管爆口實(shí)物照片:(照片三)。
3.2 吹灰器吹損水冷壁的原因分析
1)冷凝水未疏盡:4號(hào)爐吹灰系統(tǒng)吹掃前,要求開疏水門5分鐘進(jìn)行疏水,疏水排放時(shí)間沒有達(dá)到程序控制,疏水時(shí)間由手動(dòng)控制,存在疏水排放不盡投用吹灰器現(xiàn)象;4號(hào)爐1號(hào)吹灰器位于前墻右端,處于底部疏水母管的最遠(yuǎn)端,疏水排放路徑長,客觀上也存在疏水不盡現(xiàn)象。在鍋爐吹灰時(shí),吹灰介質(zhì)中帶有大量的冷凝水,冷凝水夾雜爐內(nèi)飛灰噴射到水冷壁管材上,造成水冷壁管道損傷?,F(xiàn)在發(fā)生的水冷壁管道吹損現(xiàn)象是一個(gè)長期沖刷積累。冷凝水未疏盡是吹灰器吹損水冷壁的主要原因。
2)吹灰器啟吹點(diǎn)沒有定期調(diào)整,啟吹點(diǎn)過吹:這次水冷壁管吹損的部位正是吹灰器噴嘴啟吹點(diǎn)(也是旋轉(zhuǎn)360°以后的吹灰器停吹點(diǎn))介質(zhì)噴射方向。爐膛吹灰器設(shè)定吹灰圈數(shù)為1圈,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)確定無誤。吹灰器吹灰啟吹時(shí),首先對(duì)啟吹點(diǎn)進(jìn)行吹掃,經(jīng)過噴嘴順時(shí)針旋轉(zhuǎn)360°吹灰,吹灰結(jié)束時(shí)吹灰介質(zhì)又對(duì)啟吹點(diǎn)方向的管道進(jìn)行一次吹掃后停汽退出,結(jié)束吹灰器吹灰過程。爐膛吹灰器啟吹點(diǎn)和結(jié)束點(diǎn)重合,啟吹點(diǎn)方向的水冷壁管道在一個(gè)吹灰流程中被吹掃2遍。吹灰器啟吹點(diǎn)沒有定期調(diào)整,啟吹點(diǎn)過吹是造成吹灰器吹損水冷壁管的次要原因。
3)吹灰器槍管與水冷壁管不垂直:搶修期間對(duì)1號(hào)吹灰器進(jìn)行了測(cè)量,未發(fā)現(xiàn)吹灰器槍管與水冷壁之間有傾斜現(xiàn)象。排除此原因。
4)吹灰弧度不對(duì):吹灰器設(shè)定吹灰弧度為3600全方位吹灰,現(xiàn)場(chǎng)檢查確定無誤。排除此原因。
5)吹灰時(shí),噴口離水冷壁過近:設(shè)計(jì)要求吹灰器噴嘴中心和水冷壁向火面為38mm,就地實(shí)際測(cè)量為50mm,排除此原因。
4 結(jié)論
通過對(duì)上述情況的綜合分析和與實(shí)際對(duì)照,我們最終得出以下結(jié)論,造成此次4號(hào)爐水冷壁吹損的主要原因是:1)在吹灰器的運(yùn)行和檢修管理上存在疏漏,存在管理責(zé)任不清,就地檢查不到位,監(jiān)控機(jī)制不健全,吹灰器管理重視程度不夠的問題。2)煤質(zhì)變化后,沒有根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整吹灰器吹掃次數(shù)。3)吹灰器管道系統(tǒng)存在疏水死角,導(dǎo)致冷凝水不能排盡。4)設(shè)備檢修分工不細(xì),吹灰器母管閥門維修質(zhì)量得不到保證。5)本次吹灰器吹損水冷壁管道的一個(gè)重要原因是吹灰器噴嘴沒有定期調(diào)整,吹灰器啟吹點(diǎn)長期保持在一個(gè)方向,出現(xiàn)吹灰介質(zhì)沖刷管道的時(shí)候只對(duì)管道的一個(gè)方向局部進(jìn)行沖刷,破壞力集中的情況。
5 處理方法
1)要加強(qiáng)吹灰器管理,細(xì)化管理措施,采取針對(duì)性的整改與防范。
2)摸索吹灰器吹掃周期與鍋爐結(jié)焦、積灰情況的關(guān)系和規(guī)律。
(1)吹灰次數(shù)方面。因?yàn)槊嘿|(zhì)原因,各臺(tái)爐的受熱面積灰和結(jié)焦現(xiàn)象比以往要嚴(yán)重,為了提高鍋爐效率,降低排煙溫度,鍋爐吹灰次數(shù)明顯增多。針對(duì)這種吹灰次數(shù)密集,吹灰時(shí)間長的情況,組織運(yùn)行人員和吹灰維護(hù)單位根據(jù)各爐的實(shí)際情況和煤種的變化,做吹灰次數(shù)試驗(yàn),適當(dāng)延長吹灰周期。(2)吹灰壓力方面?,F(xiàn)在爐膛吹灰器工作壓力普遍高于吹灰器設(shè)計(jì)壓力。爐膛吹灰器設(shè)計(jì)工作壓力為1.5MPa。該爐減壓站調(diào)整閥后吹灰母管壓力為1.6MPa,吹灰壓力高的情況下吹灰,吹灰介質(zhì)夾帶著爐膛飛灰對(duì)鍋爐受熱面管道的沖刷情況要比壓力正常情況下吹灰的沖刷要嚴(yán)重的多。所以立即對(duì)各爐吹灰壓力進(jìn)行下調(diào),在保證吹灰質(zhì)量的前提下降低吹灰壓力。具體方案為:①下調(diào)吹灰母管壓力:吹灰母管壓力統(tǒng)一調(diào)整為1.5MPa。②測(cè)量每臺(tái)爐膛吹灰器入口管道壓力,調(diào)整爐膛吹灰器鵝頸閥開度,保證鵝頸閥調(diào)壓狀況一致。根據(jù)鍋爐受熱面積灰和結(jié)焦情況,標(biāo)高32m以上的42臺(tái)吹灰器噴嘴出口壓力調(diào)整為1.5MPa;標(biāo)高18m的14臺(tái)吹灰器噴嘴出口壓力調(diào)整為1.2MPa。
3)延長吹灰前疏水排放時(shí)間,保證吹灰前冷凝水排放干凈。為了保證冷凝水排盡,防止吹灰介質(zhì)帶水,調(diào)整吹灰器疏水排放時(shí)間。在以前吹灰系統(tǒng)疏水溫度達(dá)到吹灰要求即可關(guān)閉疏水門開始吹灰的基礎(chǔ)上延長疏水排放時(shí)間,具體要求:吹灰器疏水排放時(shí)間進(jìn)行延長,在管道溫度達(dá)到200℃后延長疏水時(shí)間5分鐘,再開始吹灰。
對(duì)吹灰疏水管路進(jìn)行改進(jìn)消除死角,另接一路疏水管到疏水門前,保證各部位吹灰器疏水暢通。
4)對(duì)設(shè)備分工進(jìn)行調(diào)整:鍋爐吹灰器來汽手動(dòng)總門、電動(dòng)總門、減壓站調(diào)整門這三個(gè)閥門在運(yùn)行過程中出現(xiàn)閥門內(nèi)漏等缺陷時(shí)對(duì)吹灰系統(tǒng)影響非常大。以前這三個(gè)閥門維護(hù)由吹灰器廠家現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)人員負(fù)責(zé),考慮到他們對(duì)高壓閥門的檢修經(jīng)驗(yàn)和能力不強(qiáng),為了保證吹灰系統(tǒng)的安全運(yùn)行,將吹灰器來汽手動(dòng)總門、電動(dòng)總門、減壓站調(diào)整門的缺陷處理和檢修劃歸鍋爐車間負(fù)責(zé)。
5)吹灰器定期調(diào)整。對(duì)各臺(tái)爐所有爐膛吹灰器進(jìn)行檢查,確定啟吹角度,并對(duì)其進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整角度為90°,調(diào)整時(shí)間為每4個(gè)月調(diào)整一次。每臺(tái)吹灰器建立運(yùn)行和管理臺(tái)帳,詳細(xì)記錄每次啟吹點(diǎn)調(diào)整情況,按時(shí)調(diào)整,嚴(yán)格執(zhí)行。具體工作由吹灰器廠家維護(hù)人員負(fù)責(zé),鍋爐點(diǎn)檢負(fù)責(zé)監(jiān)督、考核實(shí)施情況。
強(qiáng)化吹灰器過程管理,制定《吹灰管理辦法》,完善現(xiàn)有的吹灰器運(yùn)行臺(tái)帳,對(duì)每臺(tái)吹灰器運(yùn)行時(shí)間、缺陷記錄、啟吹點(diǎn)調(diào)整、吹灰壓力、設(shè)備狀況等進(jìn)行詳細(xì)記錄,當(dāng)班運(yùn)行人員對(duì)吹灰效果進(jìn)行檢查并確認(rèn)、記錄。吹灰期間,維護(hù)人員現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查,及時(shí)掌握吹灰器運(yùn)行狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。點(diǎn)檢人員在日常點(diǎn)檢中加強(qiáng)吹灰器檢查,檢查吹灰器的維護(hù)和運(yùn)行記錄,每月吹灰維護(hù)人員負(fù)責(zé)提交吹灰器運(yùn)行工作總結(jié),鍋爐點(diǎn)檢和吹灰器維護(hù)人員對(duì)本月吹灰器運(yùn)行情況進(jìn)行分析,為吹灰器長期安全運(yùn)行積累技術(shù)數(shù)據(jù)。
6 缺陷處理情況及效果復(fù)查
我們將吹灰器吹損的16根水冷壁管全部更換,根據(jù)管道爆管處管材金相分析結(jié)果,更換了第130根水冷壁管10m(標(biāo)高18m~28m)。用14mm的小口徑管連接起來,伸入標(biāo)高28米處水冷壁管內(nèi),向上檢查管道及上聯(lián)箱入口情況,未發(fā)生卡澀現(xiàn)象,未發(fā)現(xiàn)任何異物。對(duì)鍋爐其它受熱面(頂棚、中再、低過、省煤器、水冷壁)進(jìn)行擴(kuò)大范圍防磨防爆檢查,發(fā)現(xiàn)標(biāo)高49m低溫過熱器第72排低過管磨損嚴(yán)重(約磨損3.5mm),補(bǔ)焊處理。其它受熱面未發(fā)現(xiàn)異常。
機(jī)組啟動(dòng)后,在不同的負(fù)荷下對(duì)恢復(fù)后的水冷壁管道進(jìn)行了測(cè)溫,對(duì)比相鄰管道溫度,溫度相差無幾,運(yùn)行正常。
7 總結(jié)
這次事件的發(fā)生以及處理結(jié)果證明,防磨防爆檢查工作發(fā)現(xiàn)問題及時(shí),分析成因準(zhǔn)確,為處理方案的制定和實(shí)施贏得了時(shí)間,使問題得到了徹底解決,避免了4號(hào)爐大修后在運(yùn)行時(shí)發(fā)生頻繁爆漏的可能。
吹灰工作是鍋爐機(jī)組運(yùn)行安全性和經(jīng)濟(jì)性的重要保證,但從這次事件中我們也可以看出吹灰工作是一把雙刃劍,尤其是蒸汽吹灰,要從管理方面入手,制定與實(shí)際情況相適應(yīng)的相關(guān)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)并定期檢驗(yàn)、監(jiān)督落實(shí)情況,才能夠保證其應(yīng)有的作用。
8 結(jié)語
隨著以可靠性管理為中心的狀態(tài)檢修(點(diǎn)檢制)體制深入開展,以及對(duì)火力發(fā)電廠燃煤機(jī)組鍋爐受熱面的防磨防爆檢查工作的高度重視,在今后的防磨防爆檢查工作中的重點(diǎn),將由采用簡(jiǎn)單的人海戰(zhàn)術(shù)檢查,發(fā)現(xiàn)缺陷的工作模式,逐漸轉(zhuǎn)向以培養(yǎng)一支專業(yè)技術(shù)高超和工作經(jīng)驗(yàn)豐富的防磨防爆檢查隊(duì)伍的方向發(fā)展,必須能夠正確分析,判斷問題的根本所在,即問題的形成原因及后果預(yù)想,提前作出預(yù)防性措施和進(jìn)行針對(duì)性的長期跟蹤,使防磨防爆檢查工作由被動(dòng)的局面逐漸向科學(xué)性、技術(shù)性以及前瞻性的方向發(fā)展,使防磨防爆檢查工作更加趨于實(shí)用有效,不斷提高防磨防爆檢查工作的水平,為火力發(fā)電機(jī)組的安全長周期運(yùn)行提供更加可靠。
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