【摘要】針對(duì)屯蘭選煤廠(以下簡(jiǎn)稱屯選)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝及系統(tǒng)中存在的問(wèn)題,排矸工藝水平和設(shè)備處理能力不能滿足生產(chǎn)需要,提出技術(shù)改造和工藝流程優(yōu)化方案,并對(duì)其進(jìn)行可行性分析,以及技術(shù)改造后取得的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
【關(guān)鍵詞】選煤廠;工藝優(yōu)化;重介淺槽分選機(jī);可行性
0.概述
屯蘭選煤廠是1997年建成投產(chǎn)的礦井型煉焦煤選煤廠,原設(shè)計(jì)入洗原煤能力400萬(wàn)噸/年,采用“跳汰主選、浮選”工藝;2002年以后經(jīng)過(guò)一系列技術(shù)改造后,目前采用“動(dòng)篩排矸、重介—浮選聯(lián)合工藝”, 實(shí)際生產(chǎn)能力可達(dá)500萬(wàn)噸/年,主要入洗屯蘭礦井的原煤。采用無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器 (3GDMC1200/850A)為主要分選設(shè)備,配以其它高效輔助設(shè)備, 形成一套簡(jiǎn)化、高效、可靠、靈活的選煤工藝示范系統(tǒng)。近年來(lái),隨著入洗原煤煤質(zhì)的變差,矸石含量越來(lái)越大,生產(chǎn)工藝系統(tǒng)存在的問(wèn)題越來(lái)越明顯,嚴(yán)重制約著礦井和選煤廠的生產(chǎn)。為了適應(yīng)煤礦生產(chǎn)需求和煤質(zhì)與市場(chǎng)變化,屯選必須進(jìn)行技術(shù)改造,刻不容緩。
1.技術(shù)改造的必要性
1.1選煤廠處理能力匹配的需要
屯選經(jīng)過(guò)2002年以后的技術(shù)改造后后,原煤實(shí)際處理能力可達(dá)500萬(wàn)噸/年,隨著屯蘭礦井開(kāi)采能力不斷提高,老選廠現(xiàn)有的生產(chǎn)能力與礦井的發(fā)展已不匹配,尤其是準(zhǔn)備車(chē)間動(dòng)篩排矸已經(jīng)無(wú)法滿足排矸要求,影響礦井和選煤廠的正常生產(chǎn),并進(jìn)一步制約著選煤廠的可持續(xù)發(fā)展。因此,對(duì)屯選進(jìn)行技術(shù)改造十分必要。
1.2選煤廠新工藝發(fā)展的需要
選煤廠現(xiàn)有生產(chǎn)工藝為+50mm動(dòng)篩排矸,50-0mm不脫泥無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器分選, -0.5mm煤泥浮選工藝。隨著礦井地質(zhì)條件的變化,煤炭質(zhì)量逐漸變差,毛煤矸石含量不斷增大,目前毛煤中的矸石量已經(jīng)超過(guò)了動(dòng)篩跳汰機(jī)的處理能力。尤其當(dāng)綜采工作面出現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造(斷層或無(wú)炭柱)時(shí),毛煤矸石量進(jìn)一步加大,動(dòng)篩處理不過(guò)來(lái),常常造成動(dòng)篩排矸輪卡堵。片矸擠出篩板,或進(jìn)入原煤,給后續(xù)洗選工藝帶來(lái)困難;或堵塞連通管,直接造成生產(chǎn)影響。矸石帶煤損失嚴(yán)重,既造成經(jīng)濟(jì)損失,又不利于矸石的后續(xù)治理,給破碎機(jī)造成一定影響。為改善處理工藝,提高排矸效率,必須對(duì)選煤排矸預(yù)分選工藝進(jìn)行技術(shù)改造。
1.3提高設(shè)備處理效率的需要
隨著礦井開(kāi)采機(jī)械化程度的提高,煤質(zhì)變差,矸石量大,大量煤泥進(jìn)入重介分選系統(tǒng),造成導(dǎo)致無(wú)壓三產(chǎn)品旋流器處理能力下降,重介系統(tǒng)分流量過(guò)大,懸浮液密度不穩(wěn)定,灰分高,介耗增加,職工勞動(dòng)強(qiáng)度增大,使得選煤廠生產(chǎn)能力嚴(yán)重下降。因此,為提高生產(chǎn)效率,保證入洗原煤質(zhì)量,提效降耗成為必然,需對(duì)選煤廠進(jìn)行技術(shù)改造。
2.技術(shù)改造的可行性分析
2.1 煤質(zhì)分析
屯選的入選原料煤全部來(lái)自屯蘭礦井應(yīng)。其中可采煤層主要為 02、2、4、8、9煤層,各煤層結(jié)構(gòu)均比較復(fù)雜,夾層矸都有2-4層,頂?shù)装寮皧A矸巖性多為泥巖和砂質(zhì)泥巖。屯蘭礦井目前開(kāi)采2煤層和8煤層,其中2煤層為中灰、低硫煤,8煤層為低中灰、中高硫煤。隨著井下地質(zhì)條件及開(kāi)采工藝的變化,出煤質(zhì)量逐漸變差,矸石含量大,原煤灰分經(jīng)常在40%以上。
根據(jù)近幾個(gè)月原煤篩分資料及浮沉資料,綜合作出原煤篩分試驗(yàn)報(bào)告表(表3.1-1)和50-25mm浮沉試驗(yàn)報(bào)告表(3.1-2)。
表3.1-1 原煤篩分試驗(yàn)報(bào)告表
表3.1-2 50-25mm浮沉試驗(yàn)報(bào)告表
由表3.1-1可知:原煤灰分為45.16%,屬于高灰分煤;+25mm矸石量為25.15%,灰分為76.34%,毛煤中矸石較高,為提高洗煤分選效果,需采用處理能力大、排矸效率高的工藝進(jìn)行原煤排矸,0-50mm各粒級(jí)物料含量較為均勻,隨著粒度的減小,灰分逐漸下降;0.5-0mm粒級(jí)灰分最低,為21.1%,說(shuō)明矸石不易泥化。50-25mm粒級(jí)主導(dǎo)密度為1.3-1.4、1.8-2.0、+2,0g/cm3, 產(chǎn)率分別為 17.56%、11.32%、55.88%,說(shuō)明50-25mm中矸石含量較大,當(dāng)分選密度為1.6g/cm3時(shí),浮沉累計(jì)產(chǎn)率為73.51%,累計(jì)灰分為74.35%。
由表3.1-2可知,當(dāng)理論分選密度為1.40,2.0g/cm3時(shí),可選性極難選;當(dāng)理論分選密度為1.5g/cm3時(shí),可選性較難選;當(dāng)理論分選密度為1.6 g/cm3時(shí),可選性為易選;當(dāng)理論分選密度為1.8g/cm3時(shí),可選性為中等可選。因此在原煤準(zhǔn)備環(huán)節(jié),提高矸石預(yù)排有利于提高后續(xù)洗選生產(chǎn)能力,滿足礦井生產(chǎn),同時(shí)進(jìn)一步降低處理成本。
2.2重介淺槽預(yù)排矸分析
2.2.1采用重介淺槽預(yù)排矸,預(yù)先排除原煤中的塊矸石,改善原煤質(zhì)量,減少三產(chǎn)品重介旋流器矸石入量,提升了三產(chǎn)品重介旋流器處理能力和利用效率,達(dá)到增加選煤廠生產(chǎn)能力、降低生產(chǎn)成本的目的。
2.2.2使用重介淺槽預(yù)排矸工藝,設(shè)置分級(jí)脫泥。原煤脫泥后,由于進(jìn)入重介旋流器中的煤泥含量少,介質(zhì)分流量可大大減少,從而既可減少進(jìn)入磁選系統(tǒng)的物料量,又可以穩(wěn)定介質(zhì)密度。
2.2.3選前脫泥減少了比表面積大的細(xì)顆粒煤泥與重介質(zhì)懸浮液的接觸機(jī)會(huì),有利于磁性物的回收,提高了脫介篩、磁選機(jī)的工作效率。
2.3重介淺槽分選機(jī)工作原理
重介淺槽分選機(jī)的主要工作原理是淺槽分選機(jī)的分選原理是利用煤和矸石密度的不同在相對(duì)靜止的重介懸浮液中自然分層。由于淺槽分選機(jī)的分選長(zhǎng)度一般只有1.6~1.8m,煤和矸石在懸浮液中的停留時(shí)間很短,大約是普通跳汰機(jī)的1/5~1/8,是動(dòng)篩跳汰機(jī)的1/2~1/3,同時(shí)煤和矸石在淺槽內(nèi)的運(yùn)動(dòng)十分平穩(wěn),可以認(rèn)為是相對(duì)靜態(tài)分選,煤和矸石在懸浮液中很少相互擠壓摩擦,因此可以最大限度的提高設(shè)備的分選精度,減輕分選作業(yè)產(chǎn)生的次生煤泥量。
重介淺槽分選機(jī)具有以下特點(diǎn):
①分選精度高,產(chǎn)品回收率高,對(duì)煤質(zhì)、原煤入選量、粒度組成波動(dòng)等適應(yīng)性強(qiáng)。由于井下地質(zhì)條件的變化,礦井的原煤灰分波動(dòng)較大;另外,井下綜采工作面割煤速度的調(diào)整、割煤方式發(fā)生變化等因素的影響,入洗塊煤量也會(huì)出現(xiàn)頻繁的波動(dòng)。選用重介淺槽工藝可以充分發(fā)揮其適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn),在入洗塊煤數(shù)、質(zhì)量發(fā)生變化時(shí),不需對(duì)任何操作參數(shù)進(jìn)行調(diào)整即可實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)。②分選上限高、分選粒度寬(200-13mm),能有效減少大塊矸石及煤的破碎率,降低能耗,對(duì)降低最終產(chǎn)品水分有利。③單臺(tái)設(shè)備通過(guò)能力大,能及時(shí)排除大量矸石,可大大簡(jiǎn)化工藝環(huán)節(jié),減少?gòu)S房體積。④自動(dòng)化程度高,懸浮液密度可自動(dòng)調(diào)節(jié)。可實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守,有利于提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。
2.4設(shè)計(jì)工藝流程
設(shè)計(jì)生產(chǎn)工藝為:礦井來(lái)煤在主井井口房經(jīng)篩孔為200mm的毛煤分級(jí)篩分級(jí)后,篩下物經(jīng)皮帶轉(zhuǎn)載后運(yùn)至新建塊煤淺槽分選車(chē)間,在車(chē)間內(nèi)經(jīng)分級(jí)脫泥篩(分級(jí)粒度25mm)分級(jí)、脫泥后分成200-25mm和-25mm兩個(gè)粒度級(jí),200-25mm進(jìn)入淺槽分選機(jī)分選,-25mm以下作為混煤進(jìn)入選煤廠后續(xù)系統(tǒng)繼續(xù)分選。200-25mm塊煤經(jīng)淺槽分選機(jī)分選成2個(gè)產(chǎn)品,塊精煤和塊矸石,塊精煤經(jīng)脫介、破碎后,摻入-25mm末煤;矸石經(jīng)脫介后,作為最終的矸石產(chǎn)品。脫泥篩的篩下水,經(jīng)振動(dòng)弧形篩、末煤離心機(jī)脫水后,也摻入-25mm末煤,振動(dòng)弧形篩的篩下水、末煤離心機(jī)離心液用泵打入選煤廠處理。
2.5工藝系統(tǒng)技術(shù)操作說(shuō)明
屯選實(shí)現(xiàn)淺槽排矸系統(tǒng)改造后,礦井原煤經(jīng)棒條篩分選去除特大矸石,篩下物經(jīng)皮帶轉(zhuǎn)載至淺槽排矸車(chē)間,先經(jīng)過(guò)-13mm分級(jí)篩分級(jí),篩下物直接進(jìn)入主廠房;篩上物進(jìn)入淺槽排矸系統(tǒng),矸石經(jīng)矸石皮帶輸送至矸石山,輕產(chǎn)物經(jīng)脫水、破碎達(dá)到50mm以下后輸送進(jìn)入原煤倉(cāng)進(jìn)行后續(xù)洗選,主洗工藝不變。
3.效益分析
隨著屯蘭礦井地質(zhì)條件的變化,煤炭質(zhì)量越來(lái)越差,毛煤矸石含量不斷增大,原來(lái)排矸設(shè)備動(dòng)篩不能滿足生產(chǎn)需要,常常造成排矸輪卡堵,片矸擠出篩板或進(jìn)入原煤倉(cāng)或堵塞連通管,對(duì)生產(chǎn)造成影響。同時(shí),由于動(dòng)篩常處于超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),系統(tǒng)磨損嚴(yán)重,設(shè)備故障率高,配件采購(gòu)困難,且價(jià)格較高,維修成本居高不下,淺槽排矸系統(tǒng)的實(shí)施,提高生產(chǎn)能力,簡(jiǎn)化工藝環(huán)節(jié),分選時(shí)間短,維修成本低,在滿足生產(chǎn)需求的同時(shí)降低能耗、節(jié)約成本,降低職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,為屯選取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
4.結(jié)束語(yǔ)
經(jīng)過(guò)上述技術(shù)方案的改造后,使屯選在選煤行業(yè)探索實(shí)踐新工藝、新方法邁向更深的層次,更加適應(yīng)目前煤炭市場(chǎng)和煤炭深加工發(fā)展的需要,保證選煤廠系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,洗出高質(zhì)量的煉焦精煤的同時(shí)實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn) ,從而有力地促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
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