【摘要】多繩摩擦式提升絞車更換主提升原來的換繩方法一般采用新、舊繩對卡,舊繩帶新繩,四根同時更換,該施工工藝工序繁多、施工時間長、勞動組織復(fù)雜,需要井眼上下口操作,采用新的換繩工藝,僅需在井口及天輪平臺施工,并且能避免新鋼絲繩在下放過程中破勁甚至打絞,確保了鋼絲繩的使用性能不被破壞,提高了換繩的安全性及效率。
【關(guān)鍵詞】多繩摩擦式提升機(jī);換繩;新工藝
0.前言
淮北礦業(yè)股份有限公司新建設(shè)的礦井均使用JKMD型多繩摩擦式提升機(jī),每年都有好幾處礦井需要在礦井停產(chǎn)檢修期間更換主、副井提升鋼絲繩,在沒有采用新的換繩工藝前,一般采用新、舊繩對卡,舊繩帶新繩,四根同時更換的工藝,該換繩工藝曾經(jīng)在個別煤礦發(fā)生新繩下放過程打絞的事故,換繩的單位普遍需要施工35~46小時,占用了停產(chǎn)檢修的絕大部分時間。
近年來,淮北礦業(yè)股份有限公司通過交流學(xué)習(xí)與實(shí)踐,逐漸摸索出一套新的換繩施工工藝:采用每次先更換2根,先收2根舊繩再安2根新繩,四根繩分兩次更換完成的方法。該方法快速簡單,安全可靠,在施工人員熟練掌握的情況下施工時間約需24小時。該施工工藝的主要特點(diǎn)是:
(1)四根鋼絲繩之間始終被長板卡所卡緊定位,各繩之間不會出現(xiàn)打絞現(xiàn)象。
(2)天輪的繩槽中始終只有一根鋼絲繩在運(yùn)行,鋼絲繩不會出現(xiàn)掉槽現(xiàn)象。
(3)施工前的準(zhǔn)備工作無須占用礦井生產(chǎn)時間,只是將施工設(shè)備和工具布置在井口附近,并將電源和風(fēng)源接通,大約需5個小時即可完成。
(4)工程完工的同時,撤除的舊鋼絲繩也被回纏到原新繩盤上了。
(5)工程竣工前,撤出的四根舊鋼絲繩同時被回纏到原四個新繩輪盤上。
(6)人員和設(shè)備的安全性極高,施工用時較短。
1.施工工序及在礦井的實(shí)際應(yīng)用
以淮北礦業(yè)股份有限公司的青東煤業(yè)公司為例,2012年4月礦井停產(chǎn)檢修期間,副井更換主提升繩時采用該工藝,在施工前,在副井東側(cè)布置了兩臺收繩車和兩臺放繩車,在副井北側(cè)布置了兩臺JH-14回柱絞車,用來提罐。
施工步驟:
(1)以0.5m/s的速度下放寬罐,運(yùn)行50m后停車,在4根主繩上再打設(shè)一付長板卡。依次下放寬罐,每隔50m打設(shè)一付長板卡,直至窄罐楔形連接裝置到上井口工作平臺位置。
(2)窄罐側(cè)抽出1#、4#楔形連接裝置中的舊鋼絲繩繩頭。
(3)回收1#、4#舊鋼絲繩(見圖1)。
(4)鎖住主繩,新舊繩對卡:
1)在鎖繩器平臺上,用鎖繩器分別將寬罐側(cè)的1#、4#舊繩鎖住并在下天輪平臺窄罐側(cè)打一付長板卡鎖住1#、4#舊繩。
2)在上井口附近(窄罐側(cè))將1#、4#舊鋼絲繩割斷。
3)將兩根新鋼絲繩繩頭牽引至井口,穿過導(dǎo)向輪,2條新繩與天輪下方懸垂的對應(yīng)舊繩頭分別使用繩卡連接緊固,每根繩卡8付Φ42繩卡,要求開口一致向外,新繩在外側(cè),繩卡間距260mm。
(5)寬罐側(cè)抽出1#、4#楔形連接裝置楔形環(huán)中的舊鋼絲繩繩頭。
(6)繼續(xù)回收1#、4#舊繩,舊繩帶新繩過天輪、滾筒。
1)以0.2m/s的速度下放寬罐同時運(yùn)行2臺收繩穩(wěn)車?yán)^續(xù)回收1#、4#舊鋼絲繩和運(yùn)行2臺放繩穩(wěn)車放新繩。
2)利用舊繩牽引新鋼絲繩繞過天輪和滾筒,當(dāng)卡繩段主繩到天輪和滾筒前要及時停止放繩和收繩,調(diào)整繩卡方向,使繩卡開口一致向外,然后繼續(xù)同步收繩和放繩,直至新繩頭到達(dá)寬罐側(cè)井口工作平臺。
3)所有連接繩卡拆除后,以2m/s的速度運(yùn)行回收舊繩,將剩余舊繩全部回收至收繩穩(wěn)車上并將新鋼絲繩頭用軟吊帶捆扎在井筒套架梁上。
(7)寬罐側(cè),校對新繩的繩序,確認(rèn)無誤后將2根新繩對應(yīng)穿入1#、4#楔形連接裝置中,副繩用2T拉子拉緊,裝上穿心螺栓,卡好燕尾板卡。
(8)下放1#、4#新鋼絲繩(見圖2):
1)寬罐每下放50m時停車,在寬罐側(cè)打設(shè)一付長板卡,同時利用天輪檢修平臺處的5T拉子,對寬罐側(cè)2條新繩進(jìn)行預(yù)緊,預(yù)緊力約5T,直至窄罐楔形連接裝置露出上井口為止。
2)在副井絞車房內(nèi)用5T的拉子將1#、4#新鋼絲繩的下垂繩往操作室方向拉,同時在下天輪平臺處用5T的拉子將1#、4#新鋼絲繩的上垂繩往天輪方向拉直。
3)在井口適當(dāng)?shù)奈恢脤⑿吕K截斷,校對新繩的繩序,確認(rèn)無誤后將2根新繩繩頭對應(yīng)穿入1#、4#楔形連接裝置,裝上穿心螺栓,卡好燕尾板卡,副繩用鐵絲捆好,給1#、4#楔形連接裝置油缸打壓,使油缸伸出大約100mm即可。
(9)1#、4#鋼絲繩更換完畢,用同樣方法更換2#、3#鋼絲繩。
(10)4條鋼絲繩全部更換完畢后,需進(jìn)行對罐調(diào)繩。
2.結(jié)語
采用該換繩工藝取得了良好的效果,主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn):
一是在工藝上,推陳出新。采用新舊繩交替承載一次更換2條的工藝施工,該工藝施工準(zhǔn)備階段占用井口時間短,施工過程中4根鋼絲繩之間始終被長板卡卡緊定位,確保各繩之間不會出現(xiàn)打絞現(xiàn)象,天輪的繩槽中始終只有一根鋼絲繩在運(yùn)行,鋼絲繩不易出現(xiàn)掉槽現(xiàn)象,不但減少了大量的人力、物力,還確保了施工的安全性。
二是在時間上,雙倍省時。前期,其他兩處礦井都在停產(chǎn)檢修中更換過提升繩,他們更換方式采取新舊繩對卡,舊繩帶新繩,四根繩同時更換,分別用時48小時和40小時。而且工作難度較大,危險系數(shù)較高。而青東礦此次采用新工藝耗時最多需23個小時,且工作環(huán)境只需在地面,安全系數(shù)大大提高。
三是在效益上,增收百萬。使用新工藝對副井主提升繩換繩,比采取集團(tuán)公司換繩舊工藝至少節(jié)省10小時,按主井每小時可提升25勾,一勾16噸提升量計算,10小時可提升原煤16×25×10=4000噸,以每噸700元計算,僅此一項(xiàng)就可為礦增加效益280多萬元。
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