【摘要】根據(jù)華電寧夏靈武電廠#4發(fā)電機(jī)及氫氣、密封油系統(tǒng),結(jié)合漏氫的部位及現(xiàn)象,分析該機(jī)組漏氫的原因及簡(jiǎn)述處理過(guò)程。
【關(guān)鍵詞】發(fā)電機(jī);漏氫;分析;處理
0.引言
氫氣是一種易燃易爆的危險(xiǎn)性氣體,在空氣中的爆炸極限是4%~75.6%(體積濃度),如果氫氣泄漏并不能及時(shí)排放時(shí),會(huì)在廠房?jī)?nèi)聚積與空氣混合,有可能發(fā)生氫爆的危險(xiǎn)。而且漏氫量的大小直接影響發(fā)電機(jī)的冷卻和機(jī)組的安全運(yùn)行,因此在水-氫-氫冷卻的機(jī)組中,控制氫氣泄露成為汽輪發(fā)電機(jī)組安裝工作的一項(xiàng)重點(diǎn)。
1.#4發(fā)電機(jī)及氫氣、密封油系統(tǒng)概述
華電寧夏靈武電廠二期#4發(fā)電機(jī)采用的是東方電機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的QFSN-1000-2-27型三相同步交流水-氫-氫冷發(fā)電機(jī)。發(fā)電機(jī)采用端蓋式軸承,單流環(huán)式密封瓦,端蓋與機(jī)座的配合面及水平合縫面上開有密封槽,以便槽內(nèi)充密封膠,密封機(jī)內(nèi)氫氣。發(fā)電機(jī)充氫容積:143m3、額定氫壓:0.52MPa、氫氣耗量:12Nm3/day。密封油由汽輪機(jī)主機(jī)潤(rùn)滑油直接供給,一路分別進(jìn)入汽端和勵(lì)端的密封瓦,經(jīng)中間油孔沿軸向間隙流向空氣側(cè)和氫氣側(cè)形成油膜,起到密封和潤(rùn)滑的作用,氫側(cè)、空側(cè))回至潤(rùn)滑油系統(tǒng)。密封瓦油壓大于機(jī)內(nèi)氫壓:0.055±0.02(MPa)
2.#4發(fā)電機(jī)漏點(diǎn)的查找和處理
2.1 #4發(fā)電機(jī)整套氣密試驗(yàn)過(guò)程中的查漏及處理
#4發(fā)電機(jī)氫氣系統(tǒng)在安裝過(guò)程中全部采用不銹鋼(0Cr18Ni9)管材及焊接閥門,減少了外漏漏點(diǎn),在發(fā)電機(jī)整套風(fēng)壓試驗(yàn)中向發(fā)電機(jī)氫氣系統(tǒng)充入干燥的壓縮空氣及少量的SF6氣體至0.10MPa,共查出五處漏點(diǎn):①發(fā)電機(jī)勵(lì)端右側(cè)下部人孔門法蘭橡膠密封圈損壞,經(jīng)更換密封圈,漏點(diǎn)消除;②發(fā)電機(jī)出線罩人孔門法蘭橡膠密封圈損壞,經(jīng)更換密封圈,漏點(diǎn)消除;③回油擴(kuò)大槽頂部法蘭橡膠密封圈損壞,經(jīng)更換密封圈,漏點(diǎn)消除;④氫氣控制排安全閥泄露,經(jīng)重新組裝,漏點(diǎn)消除;⑤氫氣控制排減壓閥接頭泄露,后經(jīng)重新更換接頭,漏點(diǎn)消除;經(jīng)處理漏點(diǎn)全部消除,繼續(xù)升壓至0.52MPa,穩(wěn)壓2小時(shí),開始計(jì)時(shí),保壓24小時(shí),記錄壓力及機(jī)殼溫度變化,見(jiàn)附表,對(duì)發(fā)電機(jī)作整套氣密試驗(yàn),壓縮空氣泄漏量換算到給定狀態(tài)(P0=0.1MPa,t0=20℃)下為0.26Nm3/day<1Nm3/day,符合要求。
2.2 #4發(fā)電機(jī)整套啟動(dòng)時(shí)漏氫點(diǎn)的查找及處理
4#機(jī)組并網(wǎng)進(jìn)入試運(yùn)階段,記錄壓力及機(jī)殼溫度變化,經(jīng)計(jì)算,氫氣泄漏量符合要求。機(jī)組在第二次啟動(dòng)并網(wǎng)運(yùn)行后,機(jī)組功率升至200MW,氫氣壓力升至額定值0.52MPa時(shí),發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣漏量增大,平均漏量0.012MPa/h,對(duì)油-氫壓差閥整定,將油氫壓差升至0.08MPa,漏氣量稍微緩解,平均漏量0.01MPa/h。功率繼續(xù)上升,漏氫量不變,進(jìn)行漏點(diǎn)檢測(cè):
①密封油排油煙風(fēng)機(jī)出口U型油封彎處氫氣含量為130~140(LEL)。
②密封油排油煙風(fēng)機(jī)排大氣出口處氫氣含量為150~160(LEL)。
③氫氣系統(tǒng)排大氣管出口氫氣含量為6LEL,切除在線氫氣純度儀后,排大氣管出口氫氣含量為0。
④出線罩排污口未按要求連接,且絲堵密封不嚴(yán),氫氣含量為190~210(LEL)。
⑤檢測(cè)氫氣冷卻器水側(cè)氫氣含量為0。
⑥檢測(cè)發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)水箱排氣管氫氣含量為0。
⑦檢測(cè)發(fā)電機(jī)定子端蓋法蘭及人空門法蘭氫氣含量均為0。
⑧將汽、勵(lì)端外油檔上半拆除,停密封油排油煙風(fēng)機(jī),瞬間汽端有大量氫氣漏出。
⑨檢查氫氣在線自動(dòng)巡檢裝置中通道5(汽端回油監(jiān)測(cè))端口漏氫顯示始終為3.99%,其余通道顯示均為0。
根據(jù)上述現(xiàn)象分析、確定氫氣通過(guò)出線罩排污口絲堵外漏;通過(guò)汽端密封瓦內(nèi)漏,即由汽端密封瓦泄露至空側(cè)軸承室,后由密封油排油煙風(fēng)機(jī)排出廠外。故停機(jī)、退氫檢查汽端密封瓦及處理漏點(diǎn):
停機(jī)期間,將出線罩排污口與勵(lì)端排污管連接,漏點(diǎn)全部消除。并且對(duì)在線氫氣純度儀的取樣門開度重新進(jìn)行了調(diào)整試驗(yàn),找到最佳開度,使其既真實(shí)反映氫氣純度,又盡可能減少了氫氣的外排量。4#機(jī)組重新對(duì)油-氣壓差閥整定,將油-氣壓差整定為0.06MPa,機(jī)組重新投入運(yùn)行,機(jī)組由并網(wǎng)到功率升至1000MW氫氣漏量均處于穩(wěn)定狀態(tài),在滿負(fù)荷狀態(tài)下,對(duì)發(fā)電機(jī)重新進(jìn)行漏氫檢測(cè):
經(jīng)24小時(shí)氣壓及溫度變化計(jì)錄,見(jiàn)附表,氫氣泄漏量換算到給定狀態(tài)(P0=0.1MPa,t0=20℃)下為6.86Nm3/day<12Nm3/day,符合廠家設(shè)計(jì)要求。
計(jì)算公式如下:
(1) 當(dāng)機(jī)內(nèi)壓力為3.0Kg/cm2以下時(shí),按下式計(jì)算泄漏量:
L——?dú)怏w泄漏量換算到給定狀態(tài)(P0=0.1MPa,t0=20℃)下的值,m3
T——給定狀態(tài)下大氣絕對(duì)溫度,K
P0——給定狀態(tài)下大氣絕對(duì)壓力,MPa
△t——試驗(yàn)連續(xù)進(jìn)行的時(shí)間,h
P1——試驗(yàn)開始時(shí)機(jī)內(nèi)氣體壓力,MPa
P2——試驗(yàn)結(jié)束時(shí)機(jī)內(nèi)氣體壓力,MPa
B1——試驗(yàn)開始時(shí)當(dāng)?shù)卮髿饨^對(duì)壓力,MPa
B2——試驗(yàn)開始時(shí)當(dāng)?shù)卮髿饨^對(duì)壓力,MPa
t1——試驗(yàn)開始時(shí)機(jī)內(nèi)氣體的平均溫度,℃
t2——試驗(yàn)結(jié)束時(shí)機(jī)內(nèi)氣體的平均溫度,℃
V——發(fā)電機(jī)穿轉(zhuǎn)子后的充氣容積,143m3
(2) 當(dāng)機(jī)內(nèi)壓力為3Kg/cm2以上時(shí),先按式(1)算出氣體泄漏量,再按下式計(jì)算出氣體溶入密封油的溶解量:
QH=1/2×14.7×15.2×(60/t)×P×V0(Nm3/day)
QH——溶解量
P——機(jī)內(nèi)絕對(duì)壓力,MPa
t——浮子油箱液位上升50mm的時(shí)間,s
V0——溶解率,%,
(3) 最后求出除去溶解于密封油中的氣體以后,修正后的泄漏量
泄漏量L'=(L-QH)(Nm3/day)
3.結(jié)束語(yǔ)
發(fā)電機(jī)漏氫量控制是水-氫-氫冷發(fā)電機(jī)安全運(yùn)行的一項(xiàng)重要指標(biāo),也是安裝階段的一重點(diǎn)環(huán)節(jié),安裝過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)過(guò)程控制、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),確保發(fā)電機(jī)本體及氫氣系統(tǒng)安裝工藝,保證密封油的清潔度,才能從根本上解決發(fā)電機(jī)漏氫量超標(biāo)的癥結(jié)。
【參考文獻(xiàn)】
[1]1000MW汽輪發(fā)電機(jī)安裝說(shuō)明書[Z].東方電機(jī)股份有限公司.
[2]東方電機(jī)股份有限公司提供的相關(guān)圖紙.