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        快速控制冷卻(ACC)系統(tǒng)在八鋼中厚板的應(yīng)用

        2012-12-31 00:00:00馬紅禮

        摘 要 八鋼中厚板廠ACC系統(tǒng)存在時(shí)有通訊中斷、側(cè)噴丟失、數(shù)據(jù)傳輸交換問(wèn)題、ACC區(qū)域速度下降等問(wèn)題。通過(guò)改進(jìn)實(shí)際速度與設(shè)定速度不一致和編碼器的安裝方式,修改精軋機(jī)控制程序等措施,解決了存在的問(wèn)題,滿足了開(kāi)發(fā)X60、JG670DB等新鋼種的要求。

        關(guān)鍵詞 快速控制冷卻 ACC系統(tǒng) 側(cè)噴

        一、概 述

        八一鋼鐵股份有限公司軋鋼廠中厚板分廠(簡(jiǎn)稱八鋼中厚板分廠)軋后快速控制冷卻系統(tǒng)(ACC)采用的是北京科技大公司的產(chǎn)品,主要是通過(guò)最終受控軋制或熱機(jī)軋制之后的鋼板立即進(jìn)行受控冷卻的方法,來(lái)促使晶粒細(xì)化以及增加珠光體和貝氏體的體積比,以滿足某些特殊鋼材的要求。該系統(tǒng)于2011年7月份開(kāi)始投入鋼種試驗(yàn)工作,由于系統(tǒng)存在時(shí)有通訊中斷故障、信號(hào)交接故障、物料跟蹤故障等問(wèn)題,經(jīng)常造成鋼板停在ACC水幕下而被澆黑的情況,這時(shí)只能手動(dòng)送板,但速度不能保證穩(wěn)定運(yùn)行,又造成鋼板冷卻不均勻、瓢曲、終冷溫度不精確等問(wèn)題,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量,為此對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)。

        二、ACC系統(tǒng)的自動(dòng)控制原理

        八鋼中厚板分廠ACC控制系統(tǒng)有一級(jí)自動(dòng)化和二級(jí)自動(dòng)化。一級(jí)自動(dòng)化包括電氣PLC控制系統(tǒng)、儀表PLC控制系統(tǒng)、水系統(tǒng)PLC控制系統(tǒng),其PLC均采用西門子S7-300系列。通過(guò)PROFIBUS DP總線實(shí)現(xiàn)通訊,由S7-300PLC的中CP343模塊與由于系統(tǒng)存在以上問(wèn)題,造成ACC區(qū)域輥道速度不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)。鋼板在ACC區(qū)域速度前半部分自動(dòng)、后半部分手動(dòng)的速度控制.手動(dòng)控制速度不穩(wěn)定,可想而知鋼板在ACC區(qū)域的冷卻效果也不穩(wěn)定,很難達(dá)到鋼板性能的工藝要求,更不能滿足ACC系統(tǒng)要求的速度差小于5%的精度。所以由于冷卻不均,造成冷卻后的鋼板發(fā)生瓢曲等現(xiàn)象。

        一級(jí)自動(dòng)化電氣PLC控制系統(tǒng)主要完成鋼板頭尾跟蹤、過(guò)程的順序自動(dòng)控制、ACC區(qū)域輥道速度給定(通過(guò)精軋機(jī)后完成)、冷卻器流量調(diào)節(jié)等功能。儀表PLC控制系統(tǒng)主要完成噴水流量和空氣流量的控制、水溫控制、掃描式高溫計(jì)的數(shù)據(jù)采集等功能。二級(jí)自動(dòng)化主要完成ACC控制系統(tǒng)的模型過(guò)程控制與計(jì)算、實(shí)現(xiàn)軋制工藝的計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)通訊等功能。

        (1)ACC控制系統(tǒng)一級(jí)自動(dòng)化接到精軋機(jī)軋制任務(wù)結(jié)束信號(hào)后,通過(guò)精軋機(jī)一級(jí)自動(dòng)化TDC將速度降為ACC所需速度(升速或變速或階段調(diào)速等冷卻工藝要求)。進(jìn)入ACC區(qū)域進(jìn)行冷卻,當(dāng)ACC控制系統(tǒng)完成冷卻任務(wù)后,ACC控制系統(tǒng)通過(guò)精軋機(jī)向矯直機(jī)(Leveler LEVEL1)發(fā)出冷卻完成任務(wù)指令,鋼板進(jìn)入矯直區(qū)進(jìn)行矯直,矯直任務(wù)完成后,再向1#冷床系統(tǒng)發(fā)出矯直任務(wù)完成指令。ACC控制系統(tǒng)二級(jí)自動(dòng)化通過(guò)精軋機(jī)二級(jí)服務(wù)器(FM LEVEL2 )得到鋼板的原始參數(shù),根據(jù)是否是ACC冷卻模式,通過(guò)冷卻模型控制水量及輥速等。

        (2)MULPIC冷卻系統(tǒng)也具備加速冷卻和直接淬火功能,其水量可以在10∶1~20∶1大范圍內(nèi)調(diào)節(jié),并且采用5bar的高壓水,冷卻能力比氣霧冷卻系統(tǒng)大。在加速冷卻模式下最大冷卻速度到達(dá)20℃/s(30mm厚鋼板,800℃~500℃),在直接淬火模式下最大冷卻速度達(dá)到25℃/s(30mm厚鋼板,800℃~100℃)。國(guó)內(nèi)采用MULPIC冷卻系統(tǒng)的沙鋼5000mm厚板廠、萊鋼4300mm厚板廠和舞鋼4100mm厚板軋 機(jī)三套,迪林根厚板廠、韓國(guó)浦項(xiàng)No.2和No.3厚板軋機(jī)后來(lái)改造的水冷裝置也采用了此系統(tǒng)。該系統(tǒng)冷卻能力強(qiáng)大、但是由于噴嘴數(shù)量多、水系統(tǒng)凈化要求很高,維護(hù)檢修相對(duì)比較麻煩。

        (3)高密度管狀層流冷卻系統(tǒng)是我國(guó)最近幾年,自行開(kāi)發(fā)的冷卻系統(tǒng),在傳統(tǒng)的層流冷卻系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,加大U型管的密度以提高水量而開(kāi)發(fā)。其水量的調(diào)節(jié)范圍比傳統(tǒng)的層流冷卻要大,目前主要被我國(guó)已有的一些中厚板軋機(jī)上采用,新建的寬厚板軋機(jī)采用較少。厚板生產(chǎn)工藝和其他鋼材生產(chǎn)工藝相比,其顯著特點(diǎn)是用途廣、規(guī)格多、批量小、力學(xué)性能和尺寸規(guī)格并重。厚板對(duì)原料鋼水的純凈度要求僅次于冷軋薄板,而對(duì)力學(xué)性能的要求則是所有鋼材中最嚴(yán)格的。

        三、ACC系統(tǒng)存在的問(wèn)題與解決措施

        (一)存在問(wèn)題

        (1)由于精軋機(jī)對(duì)輥道控制采用的是電壓反饋,而ACC系統(tǒng)對(duì)輥道速度的數(shù)據(jù)采集是現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際速度,兩系統(tǒng)差值較大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足設(shè)計(jì)要求的小于5%的精度。這是造成鋼板冷卻偏差大及物料跟蹤錯(cuò)誤的主要原因。

        (2)ACC系統(tǒng)的頭尾跟蹤要靠編碼器及冷檢、熱檢的準(zhǔn)確性來(lái)保證。但由于編碼器的安裝對(duì)中性及穩(wěn)定性都差,時(shí)常出現(xiàn)丟碼現(xiàn)象。還由于冷檢、熱檢信號(hào)中有斷續(xù)現(xiàn)象,都造成了ACC傳給精軋機(jī)的頭尾跟蹤數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。

        (3)由于遮蔽系統(tǒng)中的編碼器采用DP通訊方式,而現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件惡劣,致使通訊經(jīng)常中斷,影響整個(gè)ACC系統(tǒng)工作。

        由于系統(tǒng)存在以上問(wèn)題,造成ACC區(qū)域輥道速度不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)。鋼板在ACC區(qū)域速度前半部分自動(dòng)、后半部分手動(dòng)的速度控制.手動(dòng)控制速度不穩(wěn)定,可想而知鋼板在ACC區(qū)域的冷卻效果也不穩(wěn)定,很難達(dá)到鋼板性能的工藝要求,更不能滿足ACC系統(tǒng)要求的速度差小于5%的精度。所以由于冷卻不均,造成冷卻后的鋼板發(fā)生瓢曲等現(xiàn)象。

        (二) 解決措施

        (1)對(duì)精軋機(jī)輥道速度反復(fù)進(jìn)行了標(biāo)定,調(diào)整了部分全數(shù)字直流調(diào)速裝置的參數(shù),改進(jìn)了實(shí)際速度與設(shè)定速度不一致的問(wèn)題。在現(xiàn)有情況下,基本滿足了系統(tǒng)所要求的速度差精度。

        (2)通過(guò)解讀精軋機(jī)TDC系統(tǒng),以WINCC為平臺(tái)、在WINCC環(huán)境下開(kāi)發(fā)的應(yīng)用程序,發(fā)現(xiàn)ACC系統(tǒng)發(fā)給精軋機(jī)的數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的。通過(guò)采集大量的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)是輥道編碼器丟碼和冷檢及熱檢信號(hào)斷續(xù)造成的。為此重新安裝和固定了編碼器,并改進(jìn)了編碼器的連接方式,徹底解決了丟碼現(xiàn)象。還更換了不穩(wěn)定的熱檢和冷檢。

        (3)通過(guò)研究精軋機(jī)程序,發(fā)現(xiàn)精軋機(jī)與ACC系統(tǒng)一級(jí)自動(dòng)化的交接狀態(tài)不能對(duì)應(yīng),為此對(duì)精軋機(jī)一級(jí)自動(dòng)化TDC程序進(jìn)行了修改,保證了鋼板在ACC區(qū)域中的正確狀態(tài)。

        四、結(jié) 語(yǔ)

        通過(guò)對(duì)ACC系統(tǒng)的改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了ACC區(qū)域內(nèi)的速度自動(dòng)控制,涉及精軋機(jī)、矯直機(jī)系統(tǒng)的信號(hào),數(shù)據(jù)多,所以在使用中還應(yīng)加強(qiáng)點(diǎn)檢和維護(hù)工作,還應(yīng)對(duì)系統(tǒng)不斷進(jìn)行完善。

        參看文獻(xiàn):

        [1]劉樹(shù)生,中厚板高密度管層流冷卻技術(shù)

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