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        冷軋生產(chǎn)中酸洗—酸再生工藝協(xié)調(diào)控制優(yōu)化

        2012-12-31 00:00:00韓謙馬翠紅

        摘要:酸洗-酸再生工序工藝協(xié)調(diào)控制是工業(yè)生產(chǎn)中至關(guān)重要的一步。傳統(tǒng)的酸洗-酸再生工序工藝協(xié)調(diào)控制存在著資源浪費,耗能多,廢料多等諸多方面的不足。因此有必要對酸洗-酸再生工序工藝協(xié)調(diào)控制進(jìn)行系統(tǒng)上的優(yōu)化。

        關(guān)鍵詞:酸洗;酸再生工序;優(yōu)化

        中圖分類號:TG156.6 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1007-9599 (2012) 24-0105-02

        酸洗-酸再生工序工藝協(xié)調(diào)控制優(yōu)化是一項長期的過程,設(shè)計在長期的時間生產(chǎn)中不斷總結(jié),不斷改進(jìn),使之達(dá)到最優(yōu)化的設(shè)計水平。酸洗-酸再生工序工藝協(xié)調(diào)控制優(yōu)化旨在提高酸洗板質(zhì)量,降低廢酸水的排放,降低能耗,實現(xiàn)資源的循環(huán)使用。酸洗-酸再生工序工藝協(xié)調(diào)控制優(yōu)化是符合科學(xué)發(fā)展觀的生產(chǎn)方式,具有廣闊的應(yīng)用前景。本文以某公司引進(jìn)了Turboffo公司的鹽酸淺槽紊流連續(xù)酸洗技術(shù)及美國ISSI公司的鹽酸再生技術(shù)為例,分析酸洗-酸再生工序工藝協(xié)調(diào)控制優(yōu)化。

        1 相關(guān)背景

        某公司引進(jìn)了鹽酸淺槽紊流連續(xù)酸洗技術(shù)及鹽酸再生技術(shù)為例,實現(xiàn)了酸洗-酸再生工序工藝協(xié)調(diào)控制優(yōu)化。該鹽酸再生項目由兩部分構(gòu)成,分別是化學(xué)脫膠以及噴霧焙烤?;瘜W(xué)脫膠的能力達(dá)到14000L/h,而噴霧焙烤則是進(jìn)行鹽酸廢液的熱分解而生成再生鹽酸及氧化鐵粉,為此,還專門設(shè)計了2條能力分別為7500L/h的鹽酸再生線進(jìn)行脫硅酸液的再生處理。

        將引進(jìn)的鹽酸再生技術(shù)投入生產(chǎn)時間之后,時間的過程中依舊與理論存在較大差距。為此,進(jìn)一步對整個技術(shù)流程優(yōu)化設(shè)計,利于提高酸洗質(zhì)量,降低成本,提高競爭力。

        2 工藝探討

        鹽酸再生處理與鹽酸酸洗過程組成一個閉路鹽酸酸洗液循環(huán)系統(tǒng),酸洗機(jī)組將酸洗的廢酸液不斷的送到鹽酸再生設(shè)備,廢酸液在再生設(shè)備中分離出溶解鐵鹽FeC1:,經(jīng)焙燒后分解為氧化鐵和氯化氫氣體,氯化氫氣體被水吸收后即為鹽酸,可再返回酸洗機(jī)組繼續(xù)使用,此工藝過程的化學(xué)反應(yīng)式為:FeC12+H2O_+FeO+2HC1

        目前世界上對鹽酸酸洗廢液的酸再生處理技術(shù)有噴霧焙燒法、流化床法和滑動床法三種。廢液回收。將廢酸送人裝滿鐵屑的浸溶塔內(nèi),通過浸溶鐵屑提供酸洗廢液的pH值,反應(yīng)式

        為:

        NH4OH + HCI =NH4CI+ H2O

        2NH4OH +FeC12=2NH4CI+Fe(OH)2

        中和掉廢酸中的殘酸,提高廢酸的pH值,使pH值 3—4。定期打開沉積罐底部的閥門,將帶有Fe(OH) 和SiO 的液體送人過濾擠壓機(jī),進(jìn)行過濾、擠壓。用廢酸泵將廢酸罐的廢酸抽到廢酸過濾器中,將剩余的固體顆粒和殘渣送人預(yù)濃縮器,在預(yù)濃縮器中廢酸和焙燒爐的爐氣直接進(jìn)行熱交換,使廢酸濃縮和爐氣溫度降低,爐氣中的氧化鐵和廢氣中的鹽酸發(fā)生如下反應(yīng):

        FeO + 2HC1= =FeC12+H2O

        Fe2O3+4HC1=2 FeC12+2H2O +1/202

        Fe3O4+8HCI=FeCI2+ 2FeC13+4H2O

        該工藝生產(chǎn)的再生酸直接回用于酸洗槽,可節(jié)省大量新酸,降低了生產(chǎn)成本。其鹽酸廢液成分變化如表1所示。

        表1 鹽酸廢液成分變化表

        部位HCI質(zhì)量濃度(g/L)FeCI2質(zhì)量濃度(g/L)FeCI2質(zhì)量濃度(g/L)H2O質(zhì)量濃度(g/L)

        廢鹽酸43.4273.36-927.84

        預(yù)濃縮液102.01368.1551.11862.96

        再生酸189.084.6815.67903.32

        3 酸洗-酸再生工序工藝協(xié)調(diào)控制優(yōu)化方案

        對于酸洗-酸再生工序工藝協(xié)調(diào)控制優(yōu)化的優(yōu)化從酸罐級鏈系統(tǒng)開始進(jìn)行。改變之前的新酸由通過氣動閥門控制注入酸罐,流向酸罐,再經(jīng)酸罐后通過氣動閥門控制注人酸罐,酸洗后酸液由酸罐輸送到酸再生車間。酸液在流動過程中濃度呈現(xiàn)梯度變化。為了優(yōu)化這一設(shè)計,在新酸系統(tǒng)增加一條通向酸罐的管路且與原管路并聯(lián),并在兩個級聯(lián)管之間加裝連通管及手動閥門。此外,廢酸管路增加一條通向酸罐的管路且與原管路并聯(lián),廢酸液可由或酸罐排出,這樣便實現(xiàn)了原來工藝流程的優(yōu)化,提高了各個濃度酸液的濃度梯度,提高了酸洗的質(zhì)量,同時也增加了設(shè)備的穩(wěn)定性。

        對于酸洗-酸再生工序工藝協(xié)調(diào)控制優(yōu)化第二個關(guān)鍵在于酸泵無水密閉結(jié)構(gòu)的改造。之前的酸泵無水密封機(jī)構(gòu)是有雙端面水洗式組合機(jī)械密封,酸機(jī)封與水機(jī)封通過分體軸套連接,實現(xiàn)密封作用。但是這樣的機(jī)構(gòu)顯然存在著巨大的改進(jìn)空間。將酸機(jī)封動、靜環(huán)厚度增加,材質(zhì)由石墨改為性能更優(yōu)越的碳化硅,并取消水密封;軸套為一體式噴四氟結(jié)構(gòu),碟簧彈性系數(shù)增加,材質(zhì)由304不銹鋼改為304不銹鋼外包耐酸四氟層,經(jīng)過這樣的改造,便能使得酸泵的運行時間與帶密封的水酸泵運行時間相同,這樣就是的設(shè)備的使用時間得以延長。同時配合以嚴(yán)格的檢修紀(jì)律,這樣就大大較少了酸循環(huán)中對于水的消耗,實現(xiàn)了資源的節(jié)約。

        對于酸洗-酸再生工序工藝協(xié)調(diào)控制優(yōu)化其他方面方面在于對酸分離器的的改進(jìn),有原來的噴嘴性酸分離器改為更大角度的分離器。這樣就可以增加酸液的回收,減少酸的消耗,并且降低成本,節(jié)約能耗。同時在酸洗線酸泵入口新增加過濾裝置,這個過濾裝置能夠減少在實際聲場中所帶來的對于設(shè)備的頻繁損耗,延長設(shè)備的壽命,同時提高酸洗的效率,避免因吸入雜志而形成堵塞,帶來不必要的麻煩。另一方面,在酸槽與備用漂洗槽增加隔板也是對于酸洗-酸再生工序工藝協(xié)調(diào)控制有一部優(yōu)化。這樣的設(shè)計可以降低廢液中水的含量并增加漂洗水中自由酸和鐵離子的含量。與此同時,還在漂洗槽增加遮流板,使噴濺到槽蓋的漂洗水全部回流到漂洗槽,從而使漂洗用脫鹽水用量得到控制。

        除了以上對于工藝設(shè)備的優(yōu)化,在破磷機(jī)系統(tǒng)方面也進(jìn)行了改進(jìn)。由于在實際生產(chǎn)的過程中,由于破磷機(jī)化常常在打開和關(guān)閉的過程中導(dǎo)致受力不均而出現(xiàn)張力輥失張,從而使得整條生產(chǎn)線被迫停止。同時發(fā)現(xiàn),張力輥失張的情況可以通過在對于液壓系統(tǒng)的改進(jìn)得以緩解,通過對吹掃裝置以及灑水裝置的優(yōu)化得以解決。同時,為了避免張力輥在異常場合下的非正常打開和關(guān)閉,應(yīng)保證檢測系統(tǒng)的正常運行,這樣可以起到降低成本的作用。

        在酸再生穩(wěn)定運行攻關(guān)及工藝控制優(yōu)化同樣進(jìn)行了改進(jìn),其中余姚市酸再生配酸管道的改造。由于之前的配酸系統(tǒng)是通過預(yù)先設(shè)定特定的濃度,通過對于新酸供應(yīng)閥的控制實現(xiàn)對于酸的在線配置。但是這樣的系統(tǒng),當(dāng)無再生酸的情況下,效果很不理想。主要是因為新酸與水配酸時,由于新酸泵與再生酸泵的能力相差較大,操作工不易控制,配酸效果不好。為了優(yōu)化這一情況,曾經(jīng)經(jīng)歷先后兩次管道改造。在保持原有罐管口設(shè)計的情況下,在新酸泵出口處通過引出一根新管道接到酸性地坑進(jìn)入酸罐的管道上,這樣的做法既節(jié)省了管道,也為施工帶來了方便。與此同時,再加裝一根由漂洗水泵出口進(jìn)人酸罐的管道,通過合理調(diào)整管道和泵的連接。

        除此之外,在酸再生文丘里泵出口管道方面、酸再生洗滌塔泵出口管道PPH蝶閥方面、酸再生主風(fēng)機(jī)程序控制和相關(guān)控制網(wǎng)程序以及控制主風(fēng)機(jī)葉輪腐蝕等方面的改進(jìn)也是在酸洗-酸再生工序工藝協(xié)調(diào)控制優(yōu)化必不可少的重要環(huán)節(jié)。

        4 結(jié)語

        通過對于傳統(tǒng)工業(yè)流程的認(rèn)真分析,成功的實現(xiàn)了酸洗-酸再生工序工藝協(xié)調(diào)控制優(yōu)化,并且取得了顯著地效果。酸洗-酸再生工序工藝協(xié)調(diào)控制優(yōu)化使得在實際生產(chǎn)中可以降低成本,并且提高產(chǎn)品質(zhì)量,向著酸洗、酸再生實現(xiàn)清潔高效生產(chǎn)的目標(biāo)大踏步邁進(jìn)。

        參考文獻(xiàn):

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