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        凝結(jié)器真空低問(wèn)題分析及對(duì)策

        2012-12-31 00:00:00張衛(wèi)東
        科技資訊 2012年32期

        摘 要:陡河發(fā)電廠#7機(jī)組凝結(jié)器鋼管結(jié)垢后,造成凝結(jié)器真空降低,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。本文探討了#7機(jī)組凝結(jié)器真空低問(wèn)題的由來(lái),講述了實(shí)踐中的所采取的一些應(yīng)對(duì)措施。經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析和總結(jié),采取凝結(jié)器酸洗的方法,解決了這一難題。

        關(guān)鍵詞:凝結(jié)器 真空 結(jié)垢 酸洗

        中圖分類(lèi)號(hào):TM62 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2012)11(b)-0054-01

        陡河發(fā)電廠位于唐山市開(kāi)平區(qū),隸屬于中國(guó)大唐集團(tuán)公司大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司,始建于1973年,原有8臺(tái)燃煤發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量為155萬(wàn)千瓦。2008年12月31日,該廠積極響應(yīng)國(guó)家“上大壓小”政策,關(guān)停了一期兩臺(tái)12.5萬(wàn)千瓦日立發(fā)電機(jī)組。目前,在役機(jī)組6臺(tái),總?cè)萘?300 mw,員工總數(shù)2800人左右,是京津唐電網(wǎng)的主力發(fā)電廠。

        1 #7機(jī)凝結(jié)器真空低問(wèn)題分析

        1.1 真空低問(wèn)題的由來(lái)

        陡河發(fā)電廠#7機(jī)組是由哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N200-130/535/535 型機(jī)組,1986年11月投產(chǎn)。該機(jī)組配置用三殼體表面式N-11680型凝汽器。2004年2月5日至4月18日,#7機(jī)組大修。由于大修前甲、乙、丙凝結(jié)器銅管經(jīng)常出現(xiàn)泄漏,造成凝結(jié)水硬度經(jīng)常超標(biāo),本次檢修對(duì)凝結(jié)器進(jìn)行了改造,將原凝結(jié)器銅管改用不銹鋼管(本廠其它機(jī)組的凝結(jié)器均為銅管)。大修后,凝結(jié)水水質(zhì)得到明顯改善。但是,由于鋼管的導(dǎo)熱系數(shù)λ基本在10~30 W/(m·℃)范圍,而銅管導(dǎo)熱系數(shù)λ=379.14 W/(m·℃),同時(shí)循環(huán)水為開(kāi)式冷卻水,造成#7機(jī)凝結(jié)器在運(yùn)行一段時(shí)間后,凝結(jié)器鋼管內(nèi)壁結(jié)垢,機(jī)組真空較其它同類(lèi)型機(jī)組偏低,嚴(yán)重影響了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

        1.2 真空低對(duì)真空泄漏率的影響

        2010年以來(lái),#7機(jī)組真空泄漏率經(jīng)常不合格。隨著時(shí)間推移,凝結(jié)器鋼管結(jié)垢越來(lái)越厚,在氣溫升高的情況下,#7機(jī)真空數(shù)值持續(xù)下降,2011年8月31日最低至88.6 kpa,低于本廠同類(lèi)型機(jī)組4 kpa左右,接近機(jī)組真空低報(bào)警值86 kpa,以至于運(yùn)行人員暫時(shí)放棄做機(jī)組真空嚴(yán)密性試驗(yàn)。

        分析#7機(jī)真空泄漏率不合格的原因,一方面是真空系統(tǒng)確實(shí)存在不嚴(yán)密的地方,需要查找、封堵;另一方面是因?yàn)槟Y(jié)器鋼管導(dǎo)熱能力差,尤其是嚴(yán)重結(jié)垢后,蒸汽凝結(jié)速度慢,導(dǎo)致試驗(yàn)時(shí)間內(nèi)機(jī)組真空下降速度快。因此,#7機(jī)凝結(jié)器結(jié)垢造成真空低不僅影響了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行也構(gòu)成了威脅。為了保證機(jī)組真空嚴(yán)密性試驗(yàn)合格,一個(gè)重要的前提就是提高凝結(jié)器鋼管換熱能力,減少結(jié)垢量。

        1.3 針對(duì)凝結(jié)器鋼管內(nèi)壁結(jié)垢所采取的措施

        (1)機(jī)組大小修中進(jìn)行凝結(jié)器高壓水沖洗。(2)機(jī)組運(yùn)行中進(jìn)行高壓水沖洗:①第一次運(yùn)行中水沖洗,2006年10月19日至30日,有一定效果。②第二次運(yùn)行中水沖洗,2007年6月18日至6月30日,效果不明顯。③第三次運(yùn)行中水沖洗,2011年6月24日至7月4日,沖洗前后真空沒(méi)變化,效果不明顯。(3)正常運(yùn)行中定期投入金剛砂膠球沖洗。

        1.4 問(wèn)題分析及對(duì)策

        (1)實(shí)踐表明:機(jī)組運(yùn)行中高壓水沖洗效果不好;利用停機(jī)檢修的機(jī)會(huì)進(jìn)行凝結(jié)器高壓水沖洗初期有一定效果,但隨著結(jié)垢量的增加,凝結(jié)器高壓水沖洗的效果越來(lái)越差。(2)機(jī)組運(yùn)行中保持膠球泵的良好運(yùn)行,定期投入并及時(shí)更換磨損的金剛砂膠球,對(duì)維持機(jī)組真空有一定作用。(3)機(jī)組大小修時(shí)對(duì)凝結(jié)器進(jìn)行酸洗,是解決凝結(jié)器結(jié)垢問(wèn)題的有效途徑。

        2 通過(guò)酸洗解決#7機(jī)凝結(jié)器真空低問(wèn)題

        #7機(jī)凝結(jié)器更換不銹鋼管后運(yùn)行至今已有7年時(shí)間,檢修中發(fā)現(xiàn)凝汽器不銹鋼管?chē)?yán)重結(jié)垢,超過(guò)了DL/T 957-2005《火力發(fā)電廠凝汽器化學(xué)清洗及成膜導(dǎo)則》中規(guī)定的需進(jìn)行化學(xué)清洗的規(guī)定值(垢厚≥0.5 mm),嚴(yán)重影響機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行。按照DL/T 957-2005《火力發(fā)電廠凝汽器化學(xué)清洗及成膜導(dǎo)則》中的有關(guān)條文的規(guī)定,2012年2月,陡河發(fā)電廠在#7機(jī)檢修期間完成了凝結(jié)器酸洗,效果良好。

        2.1 凝汽器酸洗簡(jiǎn)介

        凝汽器不銹鋼管酸洗的目的是利用化學(xué)溶解、剝離、絡(luò)合的方法,徹底清除不銹鋼管內(nèi)表面所附著的水垢及腐蝕產(chǎn)物。在酸洗過(guò)程中,通過(guò)加入合適的緩蝕劑,使不銹鋼管及有關(guān)碳鋼接觸材料的腐蝕速率控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)。在完成化學(xué)清洗后,通過(guò)充分的水沖洗,清除不銹鋼管表面的垢泥,從而保證不銹鋼管凝汽器的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

        2.2 凝結(jié)器酸洗主要步驟

        (1)確定酸洗范圍,接好酸洗臨時(shí)系統(tǒng),檢查系統(tǒng)具備清洗條件。(2)不銹鋼管水沖洗:將整個(gè)酸洗系統(tǒng)注滿(mǎn)除鹽水,啟動(dòng)清洗循環(huán)泵進(jìn)行嚴(yán)密性試驗(yàn),并啟動(dòng)加藥泵進(jìn)行加藥試驗(yàn),同時(shí)試投加熱,一切正常后,一邊進(jìn)水,一邊排放,沖洗至出水澄清透明,無(wú)雜物。(3)酸洗:開(kāi)啟甲凝汽器進(jìn)酸門(mén),關(guān)閉乙丙凝汽器進(jìn)酸門(mén)。啟動(dòng)清洗循環(huán)泵打循環(huán),同時(shí)投加熱,當(dāng)水溫在30 ℃左右時(shí)將高效除垢劑、緩蝕劑加入系統(tǒng)。循環(huán)酸洗初期,由于化學(xué)反應(yīng)迅速,應(yīng)注意開(kāi)排氣門(mén)排氣,并不斷監(jiān)測(cè)酸濃度、pH值、硬度等指標(biāo)的變化情況,調(diào)整加藥量。循環(huán)酸洗6 h后,根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果確定酸洗終點(diǎn),酸洗終點(diǎn)到達(dá)后,停清洗循環(huán)泵,將廢液排至廢水池。酸洗過(guò)程暫定為兩次;若一次合格,第二次酸洗不再進(jìn)行直接進(jìn)行水沖洗。

        2.3 凝結(jié)器酸洗后的效果

        (1)酸洗后正值冬季,在循環(huán)水溫3 ℃~4 ℃下,對(duì)同一機(jī)組在同一負(fù)荷(140 MW)以及與同類(lèi)機(jī)組的對(duì)比分析,酸洗后凝結(jié)器真空提高0.5 kpa,端差下降3.5 ℃;在滿(mǎn)負(fù)荷(200 MW)下,酸洗后凝結(jié)器真空提高1.0 kpa,端差下降5.9 ℃。(2)在循環(huán)水溫3~4 ℃、低負(fù)荷(140 MW)下,與同類(lèi)機(jī)組比較,酸洗前,#7機(jī)組凝結(jié)器真空與其它同類(lèi)機(jī)組持平,酸洗后,凝結(jié)器真空比其它同類(lèi)機(jī)組高約0.5 kpa。(3)隨著循環(huán)水溫的升高,凝結(jié)器酸洗后的效果越來(lái)越顯著,真空同比升高幅度更大。2012年8月份循環(huán)水溫30 ℃左右時(shí),同比2011年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),酸洗后,#7機(jī)凝結(jié)器真空同比升高3~4 kPa,端差下降5 ℃左右。(4)通過(guò)測(cè)算,凝結(jié)器酸洗后帶來(lái)較好的經(jīng)濟(jì)效益,每年可節(jié)約標(biāo)煤2900 t以上。

        3 結(jié)語(yǔ)

        陡河發(fā)電廠#7機(jī)組由銅管改造成鋼管后,隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,凝結(jié)器鋼管內(nèi)壁結(jié)垢問(wèn)題成為困擾機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要問(wèn)題。在凝結(jié)器高壓水沖洗已無(wú)法取得明顯效果的情況下,采取凝結(jié)器酸洗的方法使這一難題得到根本解決。機(jī)組在高負(fù)荷、循環(huán)水溫高的情況下,凝結(jié)器酸洗的效果更為顯著。為了鞏固凝結(jié)器酸洗后取得的良好效果,機(jī)組運(yùn)行中還要合理投入金剛砂膠球沖洗,以減緩凝結(jié)器鋼管的結(jié)垢速度,使機(jī)組保持在較高的凝結(jié)器真空下經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

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