摘要:以大唐洛河發(fā)電廠脫硫制漿系統(tǒng)性能優(yōu)化試驗、維護為例,探討如何提高濕式球磨機制漿系統(tǒng)的出力,從而保證石灰石漿液的品質(zhì)和產(chǎn)量達到設(shè)計要求,滿足脫硫系統(tǒng)漿液的供應(yīng)并達到節(jié)水節(jié)電的目的。
關(guān)鍵詞:脫硫 濕式球磨機 制漿系統(tǒng) 出力
中圖分類號:TB47文獻標(biāo)識碼:A文章編號:1672-3791(2012)09(c)-0062-02
為控制大氣污染物水平,我國已經(jīng)頒布了最新的《火電廠大氣污染物排放指標(biāo)》,這對石灰石濕法脫硫工藝運行的安全穩(wěn)定運行要求有很大提高。石灰石制漿系統(tǒng)作為原料供應(yīng)的保障,也將承擔(dān)更重要的作用。為保證合格的石灰石漿液品質(zhì)和產(chǎn)量,使制漿系統(tǒng)在最穩(wěn)定、經(jīng)濟的工況下運行,我們在大唐洛河發(fā)電廠進行了一系列優(yōu)化實驗,并從中總結(jié)了一些成果。
1 洛河電廠制漿系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)
2 性能優(yōu)化前系統(tǒng)存在的問題
2.1 石灰石品質(zhì)不佳
2.2 磨機內(nèi)鋼球配比變化
磨機在設(shè)計裝球量滿負荷運行時電流一般維持在額定電流的80%(即51A)左右。而在優(yōu)化實驗前運行電流一般維持在45~48A。此外,由于日常補充磨機內(nèi)鋼球的工作不規(guī)律以及在運行中未對磨機做過清理,造成磨機內(nèi)鋼球配比失衡,對大粒徑顆粒磨制效果不能達到要求。
2.3 石灰石旋流器性能降低
3 優(yōu)化濕磨制漿系統(tǒng)出力的措施
本次優(yōu)化實驗的對象是磨機A及其對應(yīng)的漿液旋流系統(tǒng)。
3.1 改善石灰石品質(zhì)
3.2 增加磨機運行電流
為了更好地提高磨機的出力,將現(xiàn)有的裝球量提高到最大計算值40t后進行額定出力試驗。即在現(xiàn)有情況下補加一定量規(guī)格為直徑70mm的耐磨高鉻鋼球,之后電機電流為52A。
3.3 改善旋流器性能
由于底流密度大且大顆粒石灰石含量高,造成旋流器底流沉沙嘴磨損嚴(yán)重。本次試驗將A旋流器沉沙嘴全部改用為抗磨損能力強的陶瓷材質(zhì),口徑為40mm。
3.4 降低旋流器入口壓力
由于漿液循環(huán)泵出口至旋流器入口壓力過高,因此本次優(yōu)化實驗前對漿液循環(huán)泵1A進行葉輪切割,適當(dāng)減低泵出口壓力。
4 實驗結(jié)果
采取以上優(yōu)化措施后,對漿液旋流器的進口、旋流器溢流漿液、旋流器底流漿液進行取樣分析,分析結(jié)果如表5所示。
從取樣分析的結(jié)果來看,在控制漿液進料壓力在50kPa左右的情況下,旋流器溢流漿液密度為1203kg/m3,含固量約為27%,漿液細度(95%≤0.04mm)完全滿足設(shè)計要求,底流漿液含固率67.11%也在正常范圍內(nèi)。從調(diào)整后制漿系統(tǒng)的運行情況和取樣分析來判斷,磨機出力能長期穩(wěn)定在14t/h,基本達到設(shè)計出力。
5 結(jié)語
磨機漿液制備系統(tǒng)是目前脫硫系統(tǒng)最常用的漿液制備形式,但絕大部分系統(tǒng)存在出力不足、設(shè)備及管路磨損、堵塞、泄漏等情況?;谏鲜鰡栴},在運行時需要關(guān)注如下幾點。
?。?)石灰石中SiO2含量過高不單影響制漿系統(tǒng)的出力,更會加劇襯膠管道的磨損,并惡化吸收塔內(nèi)漿液的工況。因此在運行中應(yīng)重點關(guān)注石灰石品質(zhì)。(2)根據(jù)磨機運行電流變化定期補加鋼球,并在大小修時清理磨機內(nèi)的小鋼球,完善鋼球配比。(3)在設(shè)計時考慮漿液循環(huán)泵和旋流器的壓力及流量的匹配,否則會影響制漿系統(tǒng)的出力,建議漿液循環(huán)泵電機安裝變頻裝置。(4)運行中重點監(jiān)控旋流器的運行狀態(tài),關(guān)注入口壓力波動、旋流子堵塞等情況并及時更換沉沙嘴,保證旋流器分離效果。(5)建立完善的脫硫?qū)嶒炇?,通過對石灰石品質(zhì)、漿液粒徑分布等參數(shù)的分析,及時掌握制漿系統(tǒng)運行情況,并指導(dǎo)運行人員處理問題。
參考文獻
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