摘 要:茂名高密度裝置反應(yīng)器軸流泵機(jī)械密封出現(xiàn)損壞,進(jìn)行查找原因,確認(rèn)是機(jī)械密封存在沖洗死區(qū),沖洗異丁烷氣化后進(jìn)入密封油系統(tǒng),污染密封油,造成密封損壞。對(duì)機(jī)械密封進(jìn)行改造,消除沖洗死區(qū)。
關(guān)鍵詞:軸流泵 初級(jí)密封 軸承 沖洗死區(qū)
中圖分類號(hào):TH3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2012)11(a)-0058-01
茂名35萬(wàn)噸/年高密度裝置的心臟設(shè)備P-4001勞倫斯泵,是目前世界上用于環(huán)管反應(yīng)器的最大的軸流泵[1~2]。2006年8月投用后,在2008年至2009年期間先后多次出現(xiàn)機(jī)械密封損壞故障。為徹底解決問(wèn)題,我們進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān),查找原因,確定對(duì)策,最終通過(guò)對(duì)機(jī)械密封進(jìn)行改造,解決了問(wèn)題。
1 反應(yīng)器軸流泵簡(jiǎn)介
高密度裝置使用環(huán)管反應(yīng)器[3],高密度裝置軸流泵安裝在環(huán)管反應(yīng)器下部,用于推動(dòng)反應(yīng)物料高速定向循環(huán)流動(dòng)。軸流泵基本結(jié)構(gòu)包括一彎管結(jié)構(gòu)殼體、葉輪、主軸、軸承箱和機(jī)械密封。該泵由美國(guó)勞倫斯泵公司生產(chǎn),工藝介質(zhì)為聚乙烯漿液,電機(jī)功率3002 kW,電機(jī)轉(zhuǎn)速1492 RPM,增速機(jī)轉(zhuǎn)速1804 RPM;入口壓力4.4 MPaG,出口壓力:4.77 MpaG;介質(zhì)溫度90°C~115 °C。
2 機(jī)械密封結(jié)構(gòu)
環(huán)管反應(yīng)器中的物料不允許泄漏到軸流泵外,因此用一套串級(jí)機(jī)械密封[1,4]來(lái)保證其密封性,使用初級(jí)密封、安全密封和處于兩者之間的中間密封。初級(jí)密封前端通過(guò)唇型密封隔離環(huán)管反應(yīng)器,后端與中間密封之間充滿高壓密封油,初級(jí)密封中有一個(gè)雙列滾子軸承,型號(hào)為SKF23034 CC/W33VW532。為阻擋反應(yīng)器內(nèi)顆粒狀聚集物進(jìn)入機(jī)械密封,同時(shí)及時(shí)帶走密封內(nèi)產(chǎn)生的熱量,外接壓力比環(huán)管反應(yīng)器內(nèi)壓力高0.1~0.2 MPaG的純凈異丁烷液體對(duì)其進(jìn)行循環(huán)沖洗。
3 存在問(wèn)題
2006年8月開(kāi)車后,機(jī)械密封使用壽命短,從2006年8月28日開(kāi)始投入運(yùn)行,到2008年12月份,該泵因機(jī)械密封故障共檢修了8次。最短使用壽命只有2個(gè)月,最長(zhǎng)也只有12個(gè)月。機(jī)械密封損壞時(shí),出現(xiàn)過(guò)初級(jí)密封、中間密封封同時(shí)損壞,也出現(xiàn)過(guò)只有初級(jí)密封損壞。
4 問(wèn)題排查
(1)機(jī)械密封材質(zhì)需要改進(jìn)。
2008年12月后投用的兩套機(jī)械密封,安全密封主密封補(bǔ)償環(huán)由原來(lái)的合成材料改用純SiC,機(jī)械密封的使用壽命有所改善,但未完全解決壽命短的問(wèn)題。
(2)對(duì)異丁烷沖洗孔數(shù)少進(jìn)行優(yōu)化。
異丁烷沖洗孔最初設(shè)計(jì)為孔數(shù)為一個(gè),沖洗異丁烷在節(jié)流環(huán)和唇封處的分布不均勻,發(fā)現(xiàn)有聚乙烯粉料在唇封處積聚。為了使沖洗異丁烷分布更加均勻,沖洗效果更好,2008年12月后改為4個(gè),該項(xiàng)改進(jìn)并未完全解決密封損壞問(wèn)題。
(3)增加異丁烷沖洗流量。
異丁烷沖洗流量設(shè)定從460 kg/h增加到900 kg/h,減少聚乙烯粉料在唇封處積聚。該項(xiàng)改進(jìn)也未能完全解決密封損壞問(wèn)題。
(4)初級(jí)密封中軸承損壞應(yīng)該是機(jī)械密封損壞的主要原因。
每次機(jī)械密封損壞,有時(shí)密封動(dòng)靜環(huán)、軸套等會(huì)出現(xiàn)損壞,但是每一次初級(jí)密封中軸承都出現(xiàn)損壞,因此初步判斷密封失效的源頭應(yīng)該是機(jī)密封中的軸承先損壞,磨損的金屬屑進(jìn)入密封油系統(tǒng)造成密封失效。
5 消除機(jī)械密封沖洗[5~6]死區(qū)改造
2008年12月,采集密封油系統(tǒng)中的油樣進(jìn)行分析,密封油中異丁烷含量高達(dá)3000 PPM,對(duì)油造成嚴(yán)重污染。通過(guò)每天在線置換油兩的方法(該方法為在線將密封油放出約10 L,再補(bǔ)進(jìn)10 L新鮮油),也只能將密封油異丁烷含量控制在300 PPM左右。通過(guò)每天在線置換油的方法,這套密封維持使用了1年時(shí)間??梢源_定異丁烷漏入密封油中是造成密封損壞的原因。為了徹底解決問(wèn)題,決定對(duì)機(jī)械密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。
異丁烷為什么會(huì)漏入到密封油中,經(jīng)過(guò)分析,對(duì)現(xiàn)有軸流泵的機(jī)械密封進(jìn)行沖洗時(shí),如圖1所示,密封座2上節(jié)流環(huán)1右側(cè)設(shè)有沖洗通道8,沖洗液從沖洗通道8進(jìn)入初級(jí)密封,后從節(jié)流環(huán)1與軸套5之間間隙7再經(jīng)唇形密封6流出初級(jí)密封流入環(huán)管反應(yīng)器。上述沖洗過(guò)程,易在由密封座2、動(dòng)環(huán)3、靜環(huán)4、軸套3組成的腔體9的右端,即動(dòng)、靜環(huán)下側(cè),形成一沖洗死區(qū)。沖洗液進(jìn)入該死區(qū)后,會(huì)積存在該死區(qū)處,不能繼續(xù)循環(huán),溫度升高氣化后,會(huì)進(jìn)入密封油系統(tǒng),污染密封油,導(dǎo)致密封的使用壽命縮短。
為了避免存在沖洗死區(qū),我們對(duì)初級(jí)密封進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),消除沖洗死區(qū)設(shè)計(jì)的其特征在于:在密封座2上設(shè)有入口連通沖洗通道8、出口傾斜向下的沖向所述腔體9沖洗死區(qū)的斜沖洗通道10,連續(xù)的沖洗該處的異丁烷,使丁烷從間隙7流入反應(yīng)器,而不在該處停留。
6 結(jié)論
2010年2月1日投用改造的機(jī)封后,密封油中異丁烷的含量在30~60 PPM之間波動(dòng),對(duì)機(jī)械密封沒(méi)有影響,到2012年7月,該泵已連續(xù)運(yùn)行29個(gè)月,創(chuàng)該型號(hào)機(jī)泵世界最長(zhǎng)運(yùn)行周期。該泵的機(jī)械密封改造獲得圓滿成功。
參考文獻(xiàn)
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