石楠
(大慶油田特種作業(yè)安全培訓(xùn)中心,黑龍江 大慶 163000)
鍋爐飛灰含碳量對(duì)鍋爐運(yùn)行效率和機(jī)組總體性能有著很大的影響,但是由于受到煤質(zhì)、鍋爐運(yùn)行參數(shù)等復(fù)雜因素的影響,飛灰含碳量的高低直接影響電廠的綜合效益。因此,應(yīng)采用各種優(yōu)化措施降低鍋爐飛灰含碳量,提高鍋爐運(yùn)行效率,減少污染,增大電廠效益。
在我國(guó)當(dāng)前的燃煤電廠中,主要是采用煤炭作為一次能源,利用皮帶傳送技術(shù),向鍋爐輸送經(jīng)處理過(guò)的煤粉,煤粉燃燒加熱鍋爐使鍋爐中的水變?yōu)樗羝?,?jīng)一次加熱之后,水蒸汽進(jìn)入高壓缸。為了提高熱效率,應(yīng)對(duì)水蒸汽進(jìn)行二次加熱,水蒸汽進(jìn)入中壓缸。通過(guò)利用中壓缸的蒸汽去推動(dòng)汽輪發(fā)電機(jī)發(fā)電。從中壓缸引出進(jìn)入對(duì)稱(chēng)的低壓缸。已經(jīng)作過(guò)功的蒸汽一部分從中間段抽出供給煉油、化肥等兄弟企業(yè),其余部分流經(jīng)凝汽器水冷,成為40 度左右的飽和水作為再利用水。在整個(gè)生產(chǎn)流程中,煤粉的燃燒是至關(guān)重要的,然而我國(guó)的燃燒鍋爐總會(huì)發(fā)生這樣的情況,但煤粉在燃燒過(guò)程中,由于燃燒中飛灰的含量過(guò)高,導(dǎo)致燃燒到一半的煤粉無(wú)法和空氣充分結(jié)合,導(dǎo)致燃燒停止,煤粉無(wú)法燃燒完善之后,直接變成煤渣被放置到鍋爐的排廢口處。
這樣的飛灰在鍋爐生產(chǎn)當(dāng)中經(jīng)常出現(xiàn),煤渣無(wú)法再次進(jìn)行燃燒,導(dǎo)致企業(yè)的成本日益增加,鍋爐由于存在大量的飛灰無(wú)法能夠保證燃燒的質(zhì)量與燃燒的熱量,在每隔一段時(shí)間之后,都需要進(jìn)行大型維護(hù),以減輕飛灰的影響。
通過(guò)對(duì)影響飛灰含碳量種種因素的分析,可以采取以下措施加以改善:
參照《火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)算技術(shù)規(guī)定》(DL/T5145-2002)降低磨煤機(jī)的風(fēng)煤比,在降低風(fēng)煤比的同時(shí),應(yīng)控制磨煤機(jī)的最低一次風(fēng)量不能低于50t/h,以滿足送粉管道介質(zhì)流速不應(yīng)低于18m/s。
衛(wèi)燃帶也就是燃燒帶,指燃燒器標(biāo)高附近敷設(shè)在水冷壁管四周的一層耐火材料??烧{(diào)衛(wèi)燃帶就是衛(wèi)燃帶可以改變面積大小。當(dāng)燃用揮發(fā)分低的煤粉時(shí),衛(wèi)燃帶可以降低被覆蓋水冷壁的吸熱量,提高燃燒區(qū)域的溫度,增強(qiáng)燃燒的穩(wěn)定性。當(dāng)燃用揮發(fā)分較高的煤粉時(shí),通過(guò)減少衛(wèi)燃帶面積來(lái)調(diào)節(jié)。
煤粉過(guò)粗,單位質(zhì)量的煤粉表面積越小,加熱升溫、揮發(fā)分的析出、著火及燃燒反應(yīng)速度越慢,煤粉燃燼所需時(shí)間越長(zhǎng),飛灰可燃物含量越大,燃燒不完全。調(diào)整煤粉細(xì)度均勻性,單個(gè)顆粒燃燼所需時(shí)間減少,同時(shí)增加了煤粉和空氣的接觸面,燃燒速度提高。合理調(diào)節(jié)制粉系統(tǒng)的運(yùn)行方式,從粗粉分離器的內(nèi)部對(duì)其實(shí)際擋板開(kāi)度進(jìn)行校核,校正擋板開(kāi)度與刻度盤(pán)的一致性,保持粗粉分離器開(kāi)度均勻,避免由于實(shí)際開(kāi)度不均勻?qū)е麓罅矫悍鄣脑黾?,合理控制煤粉?xì)度均勻性。在其內(nèi)筒加裝了二次分離器,并在內(nèi)筒錐體下部加裝反射屏,提高了細(xì)粉分離器的效率,降低三次風(fēng)的攜粉量。還可以監(jiān)測(cè)一次風(fēng)粉混合物的溫度和濃度,單個(gè)調(diào)整給粉機(jī)下粉量,使各燃燒器風(fēng)粉濃度趨于一致,爐內(nèi)火焰分布更合理,實(shí)現(xiàn)平衡通風(fēng)、給粉均等、優(yōu)化燃燒。
靠近燃燒器的下部集中布置一次風(fēng),分層布置二次風(fēng)噴口,盡可能提高煤粉濃度,有助于提高燃燒器區(qū)域局部熱負(fù)荷和溫度水平,并推遲一、二次風(fēng)的混合,從而改善燃料的著火條件。盡量多投下層燃燒器,適當(dāng)降低火焰中心,增加煤粉在爐內(nèi)的停留時(shí)間。
下層磨維持高出力運(yùn)行,上層磨在低載方式下運(yùn)行。即:所謂的正寶塔式。給煤機(jī)通過(guò)加大下層磨的加載力來(lái)保證煤粉細(xì)度。當(dāng)然這種方式是不適用于特別難磨的煤。在總風(fēng)量不變的情況下,減少燃盡風(fēng),相當(dāng)于增加了燃燒區(qū)域的送風(fēng),使燃燒提前,降低了火焰中心,加快了燃燒。
一次風(fēng)壓提高后進(jìn)入爐膛的風(fēng)粉混合物卷吸高溫?zé)煔獾哪芰υ黾?,可以盡快使煤粉達(dá)到著火條件;其次,風(fēng)粉混合物在爐膛的行程增長(zhǎng),可增加煤粉在爐內(nèi)的燃燒時(shí)間,這都會(huì)使煤粉的燃盡度提高。因此,調(diào)整時(shí)必須保證空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率小,堵塞輕,盡量提高熱風(fēng)溫度。在正常運(yùn)行中適當(dāng)加強(qiáng)空預(yù)器吹灰,避免空預(yù)器積灰,提高傳熱效果,提高一、二次風(fēng)溫度。同時(shí),合理調(diào)整磨煤機(jī)出力,可以提高磨煤機(jī)出口風(fēng)溫??刂棋仩t負(fù)壓范圍,不宜太高,要使煤粉在爐膛內(nèi)留有充足的燃燒時(shí)間。
根據(jù)燃煤的揮發(fā)特性,合理配比一、二次風(fēng),調(diào)整空氣動(dòng)力場(chǎng),提高火焰爐內(nèi)充滿度,提高燃燒中心溫度。燃用低揮發(fā)分煤時(shí),應(yīng)提高一次風(fēng)溫,適當(dāng)降低一次風(fēng)速,選用較小的一次風(fēng)率。燃用高揮發(fā)分煤時(shí),一次風(fēng)溫應(yīng)低一些,一次風(fēng)速高一些,一次風(fēng)率大一些,有時(shí)有意使二次風(fēng)混入一次風(fēng)的時(shí)間早一些,將著火點(diǎn)推后,以免結(jié)渣或燒壞燃燒器。根據(jù)過(guò)量空氣系數(shù),調(diào)整合理的二次風(fēng)風(fēng)門(mén),保證后期煤粉燃燒充分、穩(wěn)定。調(diào)整降低一次風(fēng)率,保證較高的煤粉濃度;優(yōu)化吹灰方式,控制空氣預(yù)熱器的入口煙溫390~400℃,保證較高的一次風(fēng)溫,減少一次風(fēng)進(jìn)入爐膛后的吸熱量。同時(shí)還得注意,在調(diào)整一次風(fēng)速時(shí),要保證一次風(fēng)管暢通,避免堵塞一次風(fēng)道而造成輸粉中斷。
飛灰含碳量受氧量影響,氧量在4.8%附近達(dá)到最佳值。所以,在運(yùn)行中將氧量維持在4.5%~5.0%之間,能有效降低飛灰含碳量。而在燃燼階段氧氣要供給充足,鍋爐運(yùn)行過(guò)程需要保持合理的氧量。加強(qiáng)氧量監(jiān)視與調(diào)整,在負(fù)荷增加時(shí),手動(dòng)干預(yù)風(fēng)量調(diào)節(jié),提前增加送風(fēng)量,使得燃燒自動(dòng)增加負(fù)荷時(shí)先加煤、后加風(fēng)存在缺氧燃燒的現(xiàn)象得以補(bǔ)償。
鍋爐飛灰含碳量的影響因素是多方面的,如何控制好是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。降低飛灰含碳量的措施有多種,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇最經(jīng)濟(jì)實(shí)用的措施。在機(jī)組運(yùn)行中,加強(qiáng)對(duì)入爐煤質(zhì)的采樣化驗(yàn)。運(yùn)行人員應(yīng)針對(duì)當(dāng)前的煤質(zhì),采取合理的運(yùn)行方式,及時(shí)調(diào)整,降低鍋爐的飛灰含碳量,提高機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。
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